朱加勝,張 寶
(1.神華國華浙能寧海發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 寧海 315612;2.浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,杭州 310014)
大型汽輪機(jī)的調(diào)節(jié)汽門管理是通過汽門管理邏輯來實(shí)現(xiàn)的,在這些邏輯中存在一定數(shù)量的函數(shù)關(guān)系,這些函數(shù)一般被稱為汽輪機(jī)的配汽函數(shù),其主要功能是將蒸汽流量指令依據(jù)函數(shù)設(shè)置要求分配到各個調(diào)節(jié)汽門。配汽函數(shù)理論上應(yīng)該是機(jī)組流量特性的數(shù)值表征,一般由汽輪機(jī)生產(chǎn)廠家給出,在配汽函數(shù)基礎(chǔ)上生成的配汽曲線,理論上應(yīng)該與汽輪機(jī)流量特性完全一致。實(shí)際上,由于設(shè)備安裝誤差、運(yùn)行老化等原因,常出現(xiàn)兩者偏差較大的情況,造成汽輪機(jī)配汽方式切換時負(fù)荷波動大[1]、一次調(diào)頻能力差[2]、機(jī)組協(xié)調(diào)響應(yīng)能力差[3]等情況,有時甚至?xí)斐呻娏ο到y(tǒng)振蕩事故[4]。
某電廠600MW亞臨界機(jī)組的型號為N600-16.7/538/538。汽輪機(jī)控制系統(tǒng)采用南京西門子電站自動化有限公司的軟/硬件,和上海汽輪機(jī)有限公司的邏輯及畫面組態(tài)。汽輪機(jī)汽門包括左右2只高壓主汽門(TV1和TV2),4只高壓調(diào)門(GV1-GV4),左右2只中壓主汽門(RSV1和RSV2)和4只中壓調(diào)門(IV1-IV4),順序閥方式下高壓調(diào)門開啟的先后順序?yàn)镚V1&GV4-GV2-GV3。
機(jī)組具備順序閥方式與單閥方式的切換功能,運(yùn)行時通常投入順序閥方式。但在約400 MW負(fù)荷下進(jìn)行順序閥與單閥配汽方式切換時,卻發(fā)現(xiàn)負(fù)荷波動高達(dá)70 MW,主要參數(shù)波動嚴(yán)重。另外,在閥點(diǎn)附近經(jīng)常出現(xiàn)高壓調(diào)門開度大幅度晃動、負(fù)荷波動的現(xiàn)象,尤其是一次調(diào)頻信號作用時,波動情況尤為嚴(yán)重,威脅到機(jī)組的安全運(yùn)行。圖1所示為該汽輪機(jī)在三閥點(diǎn)處負(fù)荷、高壓調(diào)門開度、主汽壓力等參數(shù)的運(yùn)行曲線。
圖1 主要參數(shù)的運(yùn)行曲線
從圖1可以看出,機(jī)組在此處的運(yùn)行狀態(tài)不穩(wěn)定,負(fù)荷指令與反饋、高壓調(diào)門開度、主蒸汽壓力都出現(xiàn)較大幅度的振蕩現(xiàn)象。
圖2為該汽輪機(jī)的原配汽曲線。從圖2可以看出,原配汽曲線在兩閥點(diǎn)與三閥點(diǎn)處均存在不平滑部分,GV2在小開度下還存在開度回調(diào)情況,這些缺陷的存在均會導(dǎo)致順序閥方式下汽門出現(xiàn)大幅度晃動現(xiàn)象,需要進(jìn)行優(yōu)化。
圖2 汽輪機(jī)的原配汽曲線
汽輪機(jī)配汽函數(shù)構(gòu)成關(guān)系如圖3所示。圖中:X288為背壓修正函數(shù),X311KB/X351KB/X391KB/X431KB為流量指令偏置因子,X313/X353/X393/X433為順序閥修正函數(shù),X314/X354/X394/X434為單閥修正函數(shù),X345/X385/X425/X465為汽門流量特性函數(shù)。流量指令經(jīng)過這些環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)化處理后,最終合理分配到每個汽門。
圖3 配汽函數(shù)的構(gòu)成
汽輪機(jī)流量特性試驗(yàn)分別在順序閥與單閥方式下進(jìn)行,主蒸汽流量用標(biāo)幺值表征,比較基準(zhǔn)所要求的機(jī)組狀態(tài)是額定負(fù)荷、所有調(diào)節(jié)閥全開的狀態(tài)。主蒸汽流量的計算公式如下:
式中:G為主蒸汽流量;pe為調(diào)節(jié)級壓力;Te為調(diào)節(jié)級溫度。下標(biāo)“0”表示該數(shù)值是在基準(zhǔn)狀態(tài)下的相應(yīng)參數(shù)值。
對原配汽曲線下的試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,按式(1)進(jìn)行主蒸汽流量計算,形成如圖4所示的流量指令與實(shí)際負(fù)荷的對應(yīng)關(guān)系。從圖4可以看出,按原配汽函數(shù)運(yùn)行,流量指令與實(shí)際負(fù)荷存在較大偏差,單閥與順序閥2種方式下的偏差也較大。根據(jù)實(shí)際試驗(yàn)結(jié)果按式(1)進(jìn)行修正后,流量指令與實(shí)際負(fù)荷偏差較小,線性良好。
圖4 修正前后的負(fù)荷與指令關(guān)系
因此需要根據(jù)實(shí)際流量特性重新計算機(jī)組的配汽函數(shù),形成新的配汽曲線。
根據(jù)該機(jī)組的流量特性試驗(yàn)結(jié)果,對配汽函數(shù)逐一進(jìn)行計算,得出新的配汽函數(shù)和配汽曲線(如圖5所示)。新配汽曲線已根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果合理設(shè)定了閥點(diǎn)處汽門之間的重疊度,并充分考慮一次調(diào)頻等小擾動情況對正常運(yùn)行的影響。
圖5 新配汽曲線
圖5所示的新配汽曲線投用后,對機(jī)組進(jìn)行了配汽方式切換試驗(yàn)與負(fù)荷變動試驗(yàn)。表1為機(jī)組在400 MW負(fù)荷附近進(jìn)行配汽方式切換時的過程數(shù)據(jù),切換時間為4 min。
表1 配汽方式切換過程數(shù)據(jù)
從表1可看出,在400 MW負(fù)荷點(diǎn),順序閥方式切換為單閥方式的最大負(fù)荷波動約為7 MW,單閥方式切換為順序閥方式的最大負(fù)荷波動約為11 MW,負(fù)荷波動均較小,切換過程中機(jī)組穩(wěn)定性也較好。在其它負(fù)荷點(diǎn)的試驗(yàn)結(jié)果與此類似。
圖6為配汽函數(shù)優(yōu)化前后順序閥方式下流量指令與機(jī)組負(fù)荷的對應(yīng)關(guān)系。很顯然,優(yōu)化后機(jī)組負(fù)荷與流量指令之間的線性關(guān)系明顯好于優(yōu)化前。圖中流量指令在約72%時出現(xiàn)負(fù)荷拐點(diǎn)的原因主要是主蒸汽壓力變化引起了負(fù)荷變化。
圖6 優(yōu)化前后正常運(yùn)行曲線對比
機(jī)組配汽函數(shù)優(yōu)化后,原順序閥方式下閥點(diǎn)處汽門晃動現(xiàn)象基本消失,負(fù)荷波動情況未再出現(xiàn),一次調(diào)頻能力和機(jī)組安全性明顯提高。
大型汽輪機(jī)的配汽函數(shù)對其控制特性有顯著的影響,準(zhǔn)確把握其結(jié)構(gòu),精確確定各組成函數(shù)是實(shí)現(xiàn)汽輪機(jī)精確控制的關(guān)鍵。對該亞臨界600MW機(jī)組而言,原配汽曲線與汽輪機(jī)實(shí)際流量特性之間出現(xiàn)了較大的偏差,無疑會惡化機(jī)組的控制特性。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果計算得到新的汽輪機(jī)配汽函數(shù),由此形成的新配汽曲線與實(shí)際流量特性吻合較好。采用新的配汽曲線后,汽門無晃動,配汽方式切換時機(jī)組負(fù)荷波動小,流量指令與實(shí)際負(fù)荷的線性度有所提高,機(jī)組更易于控制,說明配汽函數(shù)優(yōu)化起到了顯著的作用。
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