張華磊,羅志浩
(浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,杭州 310014)
某發(fā)電廠2號(hào)機(jī)組容量為130 MW,2臺(tái)鍋爐給水泵均為電動(dòng)泵,1臺(tái)運(yùn)行1臺(tái)備用。在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn),在汽包水位控制投入自動(dòng)的情況下,2臺(tái)給水泵均出現(xiàn)在某些工況下勺管調(diào)節(jié)性能變差,給水泵電流、給水流量、汽包水位波動(dòng)大的現(xiàn)象,對(duì)機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行構(gòu)成威脅。曾利用2號(hào)機(jī)組檢修機(jī)會(huì),對(duì)給水泵的勺管凸輪裝置進(jìn)行了機(jī)械改造,機(jī)組啟動(dòng)后又分別對(duì)2臺(tái)給水泵進(jìn)行了調(diào)節(jié)性能試驗(yàn)和負(fù)荷變動(dòng)試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明:雖然2臺(tái)給水泵電流抖動(dòng)現(xiàn)象明顯好轉(zhuǎn),但2號(hào)給水泵在機(jī)組負(fù)荷約80 MW、勺管開度為65%~70%時(shí),給水泵電流仍有晃動(dòng),最大幅度為30 A,影響了2號(hào)給水泵的全負(fù)荷段正常運(yùn)行。為解決這一問(wèn)題,提出了基于熱工控制優(yōu)化的解決方案,實(shí)施后的實(shí)際運(yùn)行表明,效果明顯、措施有效。
在2號(hào)機(jī)組的DCS控制系統(tǒng)中,2臺(tái)給水泵主要用于三沖量汽包水位控制。正常運(yùn)行時(shí),給水泵為1臺(tái)運(yùn)行、另1臺(tái)備用。通過(guò)調(diào)節(jié)運(yùn)行給水泵的轉(zhuǎn)速來(lái)控制鍋爐給水量。當(dāng)機(jī)組在啟動(dòng)或低負(fù)荷時(shí),控制系統(tǒng)只根據(jù)汽包水位信號(hào)進(jìn)行調(diào)節(jié),即單沖量控制;機(jī)組在高負(fù)荷時(shí),控制系統(tǒng)采用主蒸汽流量、汽包水位加給水流量的三沖量控制。主蒸汽流量為三沖量控制回路主調(diào)節(jié)器的前饋信號(hào),給水流量為三沖量控制回路副調(diào)節(jié)器的測(cè)量值,控制原理見圖1。
圖1 優(yōu)化前汽包水位控制原理
機(jī)械改造前,通過(guò)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的操縱臂帶動(dòng)勺管凸輪,再由勺管凸輪帶動(dòng)齒條、齒輪機(jī)構(gòu)來(lái)控制勺管位置。改造后,改成由操縱臂直接帶動(dòng)齒條、齒輪機(jī)構(gòu)來(lái)控制勺管位置。改造前后,給水泵勺管的傳動(dòng)部分有了明顯的改變,也引起了給水泵勺管調(diào)節(jié)特性的改變,因此機(jī)組啟動(dòng)后對(duì)2臺(tái)給水泵都進(jìn)行了調(diào)節(jié)性能試驗(yàn)。
機(jī)組啟動(dòng)后,由2號(hào)給水泵帶負(fù)荷運(yùn)行,進(jìn)行調(diào)節(jié)特性試驗(yàn)。機(jī)組負(fù)荷從80 MW升至125 MW,有關(guān)特性試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表1,2號(hào)給水泵的調(diào)節(jié)特性曲線見圖2。
表12號(hào)給水泵調(diào)節(jié)特性試驗(yàn)數(shù)據(jù)
從調(diào)節(jié)特性試驗(yàn)數(shù)據(jù)和特性曲線可以看出:2號(hào)給水泵經(jīng)過(guò)機(jī)械改造后,調(diào)節(jié)過(guò)程總體線性度較好,但勺管開度在65%~70%時(shí)曲線較陡,流量變化過(guò)快。勺管開度變化5%,泵出口流量變化約60t/h。由給水泵勺管的機(jī)械原理可知:給水泵出口流量的大小取決于給水泵的轉(zhuǎn)速,而轉(zhuǎn)速取決于勺管的回油量。如果單行程內(nèi)回油量變化過(guò)大、過(guò)快,將嚴(yán)重影響給水泵出口流量的穩(wěn)定,相應(yīng)的就會(huì)引起給水泵電流抖動(dòng)。如果能利用熱工控制優(yōu)化手段,使給水泵調(diào)節(jié)特性變得更加平緩,就可以起到平穩(wěn)給水泵電流和流量的作用。
引起電流抖動(dòng)的原因有:電流信號(hào)受到干擾、電機(jī)故障以及系統(tǒng)共振。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)排查,前2個(gè)原因基本可以排除,主要原因可能是改造后給水泵勺管傳動(dòng)部分在某種工況下與某些因素產(chǎn)生了共振,從而引起電流抖動(dòng)。從汽包水位控制角度來(lái)說(shuō),2號(hào)給水泵改造后電流仍出現(xiàn)抖動(dòng)是在機(jī)組負(fù)荷80 MW、勺管開度約70%時(shí),此時(shí)汽包水位控制系統(tǒng)已處于三沖量水位控制,影響給水泵調(diào)節(jié)指令的因素有汽包水位、主蒸汽流量和給水流量。這3個(gè)信號(hào)在機(jī)組正常運(yùn)行過(guò)程中會(huì)有一定的波動(dòng),在PID控制器的作用下,使勺管指令進(jìn)入機(jī)械傳動(dòng)共振點(diǎn)。因此必須尋找避開共振點(diǎn)的方法,使汽包水位、主蒸汽流量和給水流量對(duì)勺管指令的影響更加平緩。
調(diào)節(jié)特性控制優(yōu)化的具體方法是在汽包水位三沖量副調(diào)節(jié)器出口增加一個(gè)函數(shù)模塊,目的是使三沖量副調(diào)節(jié)器送出的給水泵勺管開度指令更加線性化,在勺管開度65%~70%區(qū)間內(nèi)的調(diào)節(jié)特性曲線更加平緩??刂苾?yōu)化原理見圖3。
其中調(diào)節(jié)特性優(yōu)化函數(shù)f1(x)的具體參數(shù)可以由2號(hào)給水泵調(diào)節(jié)特性試驗(yàn)數(shù)據(jù)反推算得出。由于1號(hào)給水泵和2號(hào)給水泵在機(jī)組運(yùn)行時(shí)為一用一備關(guān)系,2臺(tái)給水泵在汽包三沖量控制回路中采用同一套PID調(diào)節(jié)器參數(shù),所以2號(hào)給水泵調(diào)節(jié)特性要盡可能與1號(hào)給水泵調(diào)節(jié)特性一致,數(shù)據(jù)反推算時(shí)也要參考1號(hào)給水泵的調(diào)節(jié)特性。進(jìn)行數(shù)據(jù)反推算后,得出2號(hào)給水泵調(diào)節(jié)特性優(yōu)化函數(shù)的具體參數(shù)(見表2)。
圖2 優(yōu)化前后2號(hào)給水泵調(diào)節(jié)特性對(duì)比曲線
圖3 優(yōu)化后汽包水位控制原理
調(diào)節(jié)特性優(yōu)化后的特性曲線見圖2。
可以看出,在調(diào)節(jié)特性優(yōu)化函數(shù)的作用下,2號(hào)給水泵調(diào)節(jié)特性曲線變得更加平緩,線性度更好,特別是勺管開度在65%~70%區(qū)間時(shí),泵出口流量變化較平緩,有利于穩(wěn)定給水泵電流。
三沖量信號(hào)控制優(yōu)化的目的是使汽包水位、主蒸汽流量和給水流量信號(hào)對(duì)勺管指令的影響更加平緩。由于汽包水位在進(jìn)入控制系統(tǒng)前已經(jīng)作了濾波防抖動(dòng)處理,故只需要對(duì)主蒸汽流量和給水流量進(jìn)行處理。如圖3所示,分別在主蒸汽流量和給水流量進(jìn)入控制回路前增加一階慣性環(huán)節(jié)LLAG,可起到使信號(hào)平緩、防止波動(dòng)的作用。
主蒸汽流量作為三沖量調(diào)節(jié)器的前饋環(huán)節(jié),對(duì)三沖量副調(diào)節(jié)器的影響比較大。對(duì)主蒸汽流量信號(hào)采用一階慣性環(huán)節(jié)處理后,減弱了主蒸汽流量自身波動(dòng)或突變對(duì)副調(diào)節(jié)器的影響。給水流量在三沖量副調(diào)節(jié)器中是被調(diào)量,流量信號(hào)的波動(dòng)將直接影響調(diào)節(jié)器的輸出,即給水泵勺管開度指令。對(duì)給水流量信號(hào)采用一階慣性環(huán)節(jié)處理,減弱了給水流量信號(hào)波動(dòng)對(duì)給水泵勺管開度指令的影響。通過(guò)試驗(yàn),最終確定2個(gè)一階慣性環(huán)節(jié)的慣性時(shí)間參數(shù)為3 s。
三沖量副調(diào)節(jié)器增加前饋優(yōu)化環(huán)節(jié)f2(x),前饋優(yōu)化環(huán)節(jié)輸入信號(hào)為經(jīng)過(guò)一階慣性處理后的主蒸汽流量,反映機(jī)組實(shí)際負(fù)荷。f2(x)為不同負(fù)荷下對(duì)應(yīng)的給水泵勺管開度指令函數(shù)。三沖量副調(diào)節(jié)器增加前饋優(yōu)化環(huán)節(jié)后,能夠更快更準(zhǔn)確地響應(yīng)機(jī)組負(fù)荷的變化。
利用2號(hào)機(jī)組調(diào)停檢修機(jī)會(huì),在相應(yīng)DCS控制回路中實(shí)施了上述控制優(yōu)化方案。經(jīng)過(guò)優(yōu)化后,2號(hào)給水泵調(diào)節(jié)特性變得更加線性和平緩,三沖量信號(hào)也減弱了自身抖動(dòng)對(duì)給水泵勺管開度指令的影響。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行實(shí)踐,2號(hào)給水泵投入運(yùn)行時(shí)在機(jī)組大幅度升降負(fù)荷以及日常運(yùn)行過(guò)程中均未發(fā)現(xiàn)給水泵電流、給水流量、汽包水位大幅波動(dòng)的現(xiàn)象。圖4為相同的負(fù)荷變動(dòng)工況下,2號(hào)給水泵在優(yōu)化方案實(shí)施前后的調(diào)節(jié)效果對(duì)比。
圖42號(hào)給水泵優(yōu)化方案實(shí)施前后調(diào)節(jié)效果對(duì)比
表22號(hào)給水泵調(diào)節(jié)特性優(yōu)化函數(shù)參數(shù)
針對(duì)130 MW機(jī)組電泵電流抖動(dòng)問(wèn)題,提出基于熱工控制優(yōu)化的解決方法,能夠有效解決機(jī)械原因引起的問(wèn)題。本文提出的基于熱工控制優(yōu)化的解決方法實(shí)施簡(jiǎn)單,無(wú)需投入過(guò)多的人力物力,提高了機(jī)組的可靠性,對(duì)解決類似問(wèn)題有一定參考意義。
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