池 海,楊若愚
(重慶市建筑科學(xué)研究院重慶400015)
某大型鋼筋混凝土筒倉整體坍塌事故分析
池 海,楊若愚
(重慶市建筑科學(xué)研究院重慶400015)
某大型鋼筋混凝土筒倉在生產(chǎn)線調(diào)試過程中發(fā)生整體坍塌事故,本文通過對該筒倉整體坍塌事故現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查與檢測,分析確定了筒倉坍塌的原因,供同類工程參考。
大型鋼筋混凝土筒倉;整體坍塌;事故分析
某水泥廠生料均化庫為鋼筋混凝土筒倉結(jié)構(gòu),由倉下支承結(jié)構(gòu)、倉體、倉頂建筑等幾部分組成,總高度為65.950m,內(nèi)徑為20m,為圓型深倉;筒倉基礎(chǔ)為鋼筋混凝土環(huán)形基礎(chǔ),倉下支承結(jié)構(gòu)為帶有扶壁柱的支承筒體。筒倉平面、立面示意圖如圖1、圖2所示。
該生料均化庫于2009年初安裝工程完成,同期開始進(jìn)行生產(chǎn)線調(diào)試工作。2009年3月21日21時(shí)17分,在生產(chǎn)線調(diào)試過程中生料均化庫發(fā)生整體坍塌事故,造成重大損失。
圖1 生料均化庫立面、平面示意圖
圖2 垮塌現(xiàn)場概貌
2.1 生料均化庫修建及使用情況
該生料均化庫于2007年4月開始動(dòng)工修建,2007年6月8日基礎(chǔ)工程施工完畢,2008年5月2日開始倉體滑模施工,至5月12日時(shí)施工至筒倉標(biāo)高+41.000m位置,2008年7月25日土建工程基本完畢,2009年初安裝工程完成,同期開始進(jìn)行生產(chǎn)線的調(diào)試工作,2009年3月21日21時(shí)17分發(fā)生整體坍塌事故。
據(jù)有關(guān)人員介紹,垮塌事故當(dāng)天白天及前段時(shí)間,廠內(nèi)未接到筒倉具有異響或傾斜等異?,F(xiàn)象的報(bào)告。根據(jù)筒倉垮塌前兩天運(yùn)行記錄可知:垮塌時(shí)筒倉內(nèi)貯料共約16720t,筒倉內(nèi)貯料高度約為40m。倉內(nèi)貯料最高溫度達(dá)80℃。
2.2 坍塌現(xiàn)場情況
據(jù)調(diào)查,該生料均化庫垮塌后上部倉體倒向西南方向,撞擊周圍多個(gè)建筑物后與地面呈60°斜靠在增濕器塔架及余熱發(fā)電框架上,坍塌后倉壁部分較為完好、標(biāo)高約為+45.000m~+65.743m;鋼筋混凝土錐體從原底標(biāo)高+11.166m豎向下塌至標(biāo)高約+2.000m,向西南方向略有傾斜;鋼結(jié)構(gòu)倉頂大部分在較為完好的筒體內(nèi)。生料均化庫周圍附屬結(jié)構(gòu)及大部分庫體構(gòu)件被掩埋在生料均化庫內(nèi)溢出的生料粉中,形成高度為7.7m的垮塌堆積物,倉下支承結(jié)構(gòu)被埋在垮塌堆積物中。鋼筋混凝土錐體及錐體下部環(huán)梁2在垮塌后保持了比較完好的狀態(tài),上部倉壁從環(huán)梁2上部斷開,斷口比較整齊。
坍塌現(xiàn)場照片如圖2所示,采用全站儀及鋼尺等對垮塌現(xiàn)場及附近散落物進(jìn)行了測量,繪制垮塌現(xiàn)場及散落物情況如圖3所示。
2.3 生料均化庫坍塌時(shí)與周邊建筑位置關(guān)系
生料庫垮塌后,位于其西南方向的增濕器塔架上部鋼結(jié)構(gòu)圓筒在地面高度以上約48m位置有一個(gè)較大的凹坑,下部框架柱破損嚴(yán)重,柱頂傾斜達(dá)400mm。據(jù)分析,凹坑應(yīng)為生料庫垮塌時(shí)倉頂撞擊造成的。生料庫與增濕器塔架立面關(guān)系見圖4。
2.4 地基與基礎(chǔ)情況調(diào)查
生料均化庫采用環(huán)型鋼筋混凝土基礎(chǔ),基礎(chǔ)持力層為中風(fēng)化砂巖,地基承載力特征值為2700kPa,基坑、基槽開挖至設(shè)計(jì)標(biāo)高后,通過了相關(guān)人員的驗(yàn)收并簽字認(rèn)可,達(dá)到設(shè)計(jì)要求,同時(shí)進(jìn)行了巖石單軸抗壓強(qiáng)度試驗(yàn),結(jié)果為滿足設(shè)計(jì)要求。結(jié)合現(xiàn)場調(diào)查情況分析,筒倉垮塌不是因?yàn)榛A(chǔ)不均勻變形引起的。
2.5 上部結(jié)構(gòu)材料強(qiáng)度檢測結(jié)果
對坍塌后的生料均化庫采用取芯法檢測混凝土抗壓強(qiáng)度,倉壁部分共抽取混凝土芯樣20個(gè),錐體及環(huán)梁部分共抽取混凝土芯樣12個(gè)。檢測結(jié)果為:倉壁混凝土抗壓強(qiáng)度推定上限值為31.2MPa,滿足設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級C30的要求。倉下支承結(jié)構(gòu)混凝土抗壓強(qiáng)度推定上限值為36.6MPa,滿足設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級C30的要求。
在垮塌后的生料均化庫中抽取部分型號的主要受力鋼筋進(jìn)行鋼筋力學(xué)性能試驗(yàn),共抽取5種型號鋼筋進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果抽樣鋼筋力學(xué)性能合格。
2.6 倉壁結(jié)構(gòu)尺寸及配筋情況檢測
對倉壁主筋進(jìn)行檢查,倉壁厚度及主筋型號滿足設(shè)計(jì)要求,但部分環(huán)向鋼筋間距偏差較大(抽檢環(huán)向筋間距最大值160mm)。
對垮塌后的倉壁進(jìn)行觀察,局部存在多根環(huán)向鋼筋在同一部位接頭等連接不規(guī)范的現(xiàn)象。
圖3 垮塌現(xiàn)場散落物情況示意圖
圖4 生料均化庫與增濕器塔架立面關(guān)系圖
該生料均化庫筒倉垮塌具有突然性,在垮塌之前一直未見有明顯傾斜等異常情況。根據(jù)地基與基礎(chǔ)情況調(diào)查結(jié)果,筒倉垮塌不是因?yàn)榛A(chǔ)不均勻變形而引起的。
3.1 筒倉坍塌破壞位置分析
根據(jù)筒倉與臨近建筑物(構(gòu)筑物)立面關(guān)系以及增濕塔架撞擊凹坑位置關(guān)系情況分析,筒倉顯然不是由于倉頂建筑、倉壁中上部失效等因素而引起垮塌;鋼筋混凝土錐體及錐體下部環(huán)梁2在垮塌后保持了比較完好的狀態(tài),上部倉壁從環(huán)梁2上部斷開,斷口比較整齊。說明垮塌事故源應(yīng)位于環(huán)梁2與倉壁結(jié)合處附近。
3.2 貯料效應(yīng)
事故垮塌當(dāng)天庫內(nèi)貯料總重量約16720t,換算后貯料高度約40m,倉壁中下部環(huán)向處于較大應(yīng)力狀態(tài)。
3.3 溫度效應(yīng)
該筒倉倉內(nèi)減壓錐與漏斗、倉壁為剛性連接,溫度效應(yīng)明顯??逅鷷r(shí)倉內(nèi)貯料溫度達(dá)80℃,同時(shí)疊加環(huán)境溫度效應(yīng)等因素,在溫差作用下倉壁環(huán)向應(yīng)力進(jìn)一步增大。
3.4 其他不利因素影響
(1)倉壁局部存在多根環(huán)向鋼筋在同一部位接頭等連接不規(guī)范的現(xiàn)象,鋼筋骨架整體性較差。
(2)由于施工速度快,加上滑模施工特殊性,混凝土強(qiáng)度較低時(shí)又遭遇地震損傷(筒倉倉壁中下部混凝土澆筑時(shí)間距離地震時(shí)間約10天),鋼筋與混凝土之間粘結(jié)力有一定削弱。
綜上分析,該筒倉存在多根環(huán)向鋼筋在同一部位接頭等連接不規(guī)范、鋼筋骨架整體性較差,混凝土澆筑早期在地震作用影響下鋼筋與混凝土之間粘結(jié)力有一定削弱,設(shè)計(jì)缺陷等先天不足因素,在生產(chǎn)調(diào)試階段裝料后倉內(nèi)溫度升高導(dǎo)致減壓錐膨脹,疊加貯料產(chǎn)生內(nèi)壓等綜合因素使倉壁中下部環(huán)向處于高應(yīng)力工作狀態(tài),倉壁中下部環(huán)向承載力不足導(dǎo)致垮塌事故。
Analysison the Collapseof A Large Reinforced ConcreteSilo
A large reinforced concrete silo collapsed during the commissioning of its production lines.Through on-site investigation,inspection and analysis,the causesof the collapseobtained can serveas referenceand caution for other sim ilarprojects.
a large reinforced concretesilo;collapse;accidentanalysis
TU 712+.4
A
1671-9107(2012)05-0036-03
10.3969/j.issn.1671-9107.2012.05.036
2012-03-20
池海(1976-),男,重慶人,工程師,主要從事建筑工程質(zhì)量檢測工作。