張 毅,金開進
(四川美豐化工股份有限公司化肥分公司,四川德陽 618000)
我公司現(xiàn)有五套循環(huán)水裝置,為公司的合成氨和尿素生產(chǎn)裝置提供優(yōu)質(zhì)、合格的循環(huán)水。循環(huán)水裝置藥劑的添加是通過人工(化工操作人員)手動添加實現(xiàn)的。據(jù)統(tǒng)計,正常滿負荷生產(chǎn)情況下,一套循環(huán)水裝置每天加緩蝕阻垢劑三次,共計150kg;每5d加殺菌劑一次,共計350kg。人工加藥雖然能滿足裝置正常生產(chǎn)的需要,達到水質(zhì)要求,但存在藥劑損失大、勞動強度大和具有較大安全風(fēng)險等隱患和諸多不足。因此,很有必要對藥劑添加的操作方法進行改進。
(1)加藥不均勻,藥劑損失大。人工手動加藥是把藥劑桶提到加藥處,一次性添加,有時藥劑添加完畢尚未完全均勻混合時,剛好遇到循環(huán)水排污,大量藥劑被排出,造成藥劑損失,水質(zhì)不達標,增大用藥量,藥劑費用高。
(2)操作工人勞動強度大。循環(huán)水加藥位置與藥劑存放位置有較遠距離、較高的落差,藥劑均為25kg塑料桶包裝,且循環(huán)水崗位化工操作人員多為女性,加藥極其不便。
(3)安全風(fēng)險較大。循環(huán)水所加藥劑對人的皮膚及衣服等均有一定的腐蝕性,加藥時又靠近循環(huán)水池,加藥人員及藥劑桶有掉入池中的安全隱患等諸多問題。
針對人工加藥存在的問題,我們對循環(huán)水藥劑添加方法作了如下改進。
(1)在原水泵出口管線增設(shè)1根原水補水管(DN40)和1只截止閥(J41H-16DN40),連接到噴射器(圖2)進口端,噴射器出口端連接到循環(huán)水池上一貯槽內(nèi),通過一節(jié)流閥緩慢流入循環(huán)水池。
(2)在噴射器負壓端接入止回閥、閥門(球閥),再通過橡膠軟管(DN20)連接到藥劑桶,流程見圖1。
(3)加藥時,開啟截止閥和球閥,即可利用流動的水流作為動力,實現(xiàn)抽負壓,將藥劑緩慢、均勻地添加到循環(huán)水池中去。
我們對其中一套循環(huán)水裝置改造前后藥劑用量作了統(tǒng)計、分析和比較,詳見表1、2。
圖1 改進后的藥劑添加流程
圖2 噴射器結(jié)構(gòu)示意
表1 改造前藥劑用量統(tǒng)計表
表2 改造后藥劑用量統(tǒng)計表
(1)改造后每天節(jié)約藥劑量
(2)每年節(jié)約藥劑費用(按330d/a;藥劑按市場價11 000元/t計算)
(3)改造投入費用F投
每套循環(huán)水裝置改造費用合計2 500元,其中包括噴射器、截止閥、球閥、止回閥和PVC管道等材料費用。
(4)單套裝置當(dāng)年(即330d)產(chǎn)生經(jīng)濟效益
F效=F年-F投=11.98-0.25=11.73萬元
自改造后,通過長時間的連續(xù)使用,經(jīng)檢測循環(huán)水水質(zhì),完全符合公司循環(huán)水水質(zhì)的考核指標,且能滿足裝置高、滿負荷生產(chǎn)的需要。實踐表明,改造非常成功,達到了預(yù)期目的和效果,為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益,進一步降低了安全風(fēng)險。
(1)循環(huán)水裝置藥劑費用大幅下降,僅單套裝置每年可為公司節(jié)約藥劑費用11.7萬元左右。
(2)操作人員勞動強度大大降低,也改善了工作條件。改造后加藥裝置只需打開補水截止閥與藥液進口的球閥,把橡膠軟管插入藥桶內(nèi)即可,不再靠人工手提。
(3)降低了安全風(fēng)險。現(xiàn)有的加藥方法,操作工人幾乎與藥劑和水池?zé)o直接接觸,消除了以前操作人員因藥物腐蝕或掉入水池的安全風(fēng)險等。