袁平華,韓喜民
(山西陽煤豐喜集團(tuán)臨猗分公司,山西臨猗 044100)
經(jīng)專家測算,每排放1t二氧化硫造成的經(jīng)濟(jì)損失約為兩萬元人民幣,二氧化硫有50%左右來自于燃煤,目前,煤炭在我國能源消費中的比例占70%。因此,如何實現(xiàn)二氧化硫的減排,已成為一件造福人類、利國利民的大事。
燃煤鍋爐煙氣脫硫方法很多,綜觀各種形式的脫硫方法,性價比最高的是氨法脫硫,脫硫過程的中間物為NH4HSO3和(NH4)2SO3,它們同時又是吸附氮氧化物的吸收劑,效率可達(dá)80%以上;氨法工藝無廢水排放,也無廢渣排放,避免了二次污染,得到的是含硫化肥,可以產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益;由于吸收的硫、氮化合物是有害氣體,吸收硫的氨水也是工業(yè)廢料,從而可以達(dá)到 “以廢制廢”的目的。因此,氨法脫硫的優(yōu)勢明顯,正成為煙氣脫硫的主流。
我公司于2010年為兩臺75t/h鍋爐和一臺130t/h鍋爐上了一套煙氣氨法脫硫裝置,并于今年4月順利產(chǎn)出成品硫酸銨。產(chǎn)品情況見表1,出塔氣體參數(shù)見表2。
濕式氨法在脫硫的同時又脫氮,反應(yīng)分為兩部分,一是噴淋區(qū),二是吸收塔底部漿液區(qū),噴淋區(qū)發(fā)生的反應(yīng)為:
表1 產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)
表2 出塔氣體參數(shù)(兩臺75t/h鍋爐)
在一定溫度的水溶液中,亞硫酸銨(NH4)2SO3與水中溶解的NO2反應(yīng)生成(NH4)2SO4(硫酸銨)與N2,建立如下平衡:
底部漿液區(qū)發(fā)生的反應(yīng)為:
空氣注入底部,使亞硫銨氧化成硫銨:
其中,式(1)是吸收二氧化硫最有效的途徑,它跟噴頭的噴霧效果有很大的關(guān)系,噴頭效果好,扇面大,覆蓋區(qū)域?qū)挘摿蛐Ч秃?。鍋爐煙氣中氮氧化物的產(chǎn)生主要是因為燃燒區(qū)域的溫度一般高于爐膛溫度。高溫型的氮氧化物主要是NO2,占總氮氧化物的比例在90%以上,其余為NO、N4O2及其他,因此,氨法脫氮也就是脫硝,以脫NO2為主。
我公司氨法脫硫采用兩爐(兩臺75t/h鍋爐)一塔和一爐(一臺130t/h鍋爐)一塔形式,塔內(nèi)進(jìn)行氧化和結(jié)晶。塔直徑4.8m,高30.6m,采用玻璃鋼塔體。內(nèi)設(shè)四層噴淋,兩層除霧器,噴頭采用碳化硅螺旋噴嘴。主要設(shè)備情況見表3。
表3 主要設(shè)備一覽表
氨水罐、工藝水罐、濾液罐、離心機(jī)、旋流器及干燥機(jī)都為兩塔共用。
鍋爐煙氣經(jīng)引風(fēng)機(jī)進(jìn)入脫硫吸收塔,因為我們在設(shè)計的時候就要求玻璃鋼塔體煙氣進(jìn)口段3m范圍內(nèi)能耐受160℃的高溫?zé)煔鉀_刷,因此沒有對原煙氣設(shè)噴水降溫裝置。煙氣經(jīng)噴淋層脫硫脫氮降溫后(一般開兩層噴淋),經(jīng)塔上部凈煙道進(jìn)入煙囪,排入大氣,整個系統(tǒng)壓差不大于800Pa,基本上維持在500Pa左右。塔底漿液經(jīng)擾動泵強(qiáng)力擾動,用羅茨風(fēng)機(jī)鼓入空氣強(qiáng)制氧化(兩級射流),生成硫酸銨晶體,在固液比達(dá)到5%~10%范圍,用排漿泵向后工段送漿液,漿液經(jīng)旋流器固液分離后,固體進(jìn)入離心機(jī)脫水,旋流器和離心機(jī)分離后的母液經(jīng)母液池進(jìn)入板框壓濾機(jī)過濾,清液經(jīng)母液罐再返回到脫硫塔循環(huán)使用。整套裝置沒有廢水外排,只是板框壓濾機(jī)有極少量的水被污泥帶走。硫酸銨漿液經(jīng)離心機(jī)后晶體水含量小于5%,再經(jīng)干燥機(jī)干燥得合格的硫酸銨成品,最后用自動包裝機(jī)包裝,按40kg/袋或50kg/袋裝好后送入倉庫。
裝置原設(shè)計采用pH顯控儀控制脫硫塔集液池中氨水的加入量,pH值控制在5~6,以保證二氧化硫的吸收率和控制氨的逃逸。漿液排出采用在線密度測量,漿液密度控制在1.28kg/L左右。通過控制循環(huán)量來控制煙氣出口溫度和出口二氧化硫濃度,出口煙氣溫度控制在60℃左右,出口二氧化硫控制在排放標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)(不超過400mg/m3)。采用YQ3000-B型煙氣分析儀,每天分析兩次二氧化硫的排放濃度,根據(jù)分析數(shù)據(jù)及時調(diào)整工藝,保證煙氣達(dá)標(biāo)排放。
整套裝置布置緊湊,占地面積小,主要是由于采用塔內(nèi)氧化和結(jié)晶。和其他工藝相比,如塔外氧化和結(jié)晶工藝,不僅占地少,投資也少,還節(jié)約了大部分能源。塔外結(jié)晶需要用蒸汽對硫酸銨溶液進(jìn)行再熱,否則硫酸銨結(jié)晶會造成管道和設(shè)備堵塞,用蒸汽提溫來提高硫酸銨溶液的溶解度。氧化結(jié)晶罐要占用一定的地方和費用,還增加一些管道、閥門和泵的投資,對環(huán)保項目來說,不僅增加了投資,還增加日常維護(hù)。
總體來說,塔內(nèi)氧化和結(jié)晶,是氨法煙氣脫硫的總體走向,因其體現(xiàn)了節(jié)能的優(yōu)勢。但缺點是對煙氣除塵要求較苛刻(粉塵含量≤300mg/m3),靜電除塵可能滿足不了要求,多數(shù)廠家的實踐表明,布袋除塵是可行的。用布袋除塵和塔內(nèi)氧化結(jié)晶工藝,出來的硫酸銨成品能夠達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。
我公司氨法脫硫項目自今年3月份開始試運行以來,出現(xiàn)過大大小小的問題。針對運行中的癥狀,我們都一一進(jìn)行了處理。
2011年3月20日,由于塔體泄漏我們停塔檢修,發(fā)現(xiàn)塔里面有大量的結(jié)晶體存在,且每一塊都如大石頭,足足有10t之多,最大塊的晶體有60cm寬。也就是這些大塊晶體把氧化風(fēng)管砸斷,導(dǎo)致支撐風(fēng)管的托架震動,而托架是用螺栓跟塔體連接的,螺栓也被砸斷,漿液順著螺栓孔往外流。
其實在這個問題發(fā)現(xiàn)之前,我們就曾監(jiān)測到,脫硫吸收塔出口二氧化硫含量和進(jìn)口相差無幾。當(dāng)時推斷認(rèn)為,是煙氣灰塵含量過高,導(dǎo)致噴頭噴霧效果不好,因為我們用的是靜電除塵,不是布袋除塵,沒有意識到是塔內(nèi)過結(jié)晶和雜物(主要是聚酯膜)堵塞,導(dǎo)致噴頭效果大打折扣。當(dāng)時我們把板框壓濾機(jī)開啟,對漿液進(jìn)行過濾,濾液重新返回吸收塔利用。僅僅過了兩天,事故就發(fā)生了。
事后分析,結(jié)晶掛壁確實是噴頭堵塞所致。打開人孔進(jìn)入塔內(nèi)檢查,發(fā)現(xiàn)大部分噴頭已經(jīng)堵得嚴(yán)嚴(yán)實實。噴頭被雜物堵塞以后,噴頭扇面無法打開,噴出來的漿液呈射流,因為塔底漿液已經(jīng)過飽和,硫酸銨晶體析出和煙氣中的灰塵結(jié)合,附著在氧化風(fēng)管上,有些隨著塔內(nèi)埋件附著在塔壁上,晶體和灰塵粘結(jié)時間長,就成了大塊結(jié)晶,到一定重量的時候,會直接壓斷下面的氧化風(fēng)管,或者從塔壁上掉下來,砸斷下面的風(fēng)管。
形成這么多的大塊,漿液過飽和結(jié)晶也是原因之一。由于是第一次試車,沒有經(jīng)驗,排漿不及時,沒有及時把漿液送往后工段。如果在發(fā)現(xiàn)問題之初就開啟旋流器和離心機(jī),而不考慮灰塵對脫硫效果的影響,這種事故就不會發(fā)生。通過對同類廠家的學(xué)習(xí)參觀,我們把排漿標(biāo)準(zhǔn)改為固液比,只要達(dá)到一定的固液比就向后工段送料。事實證明,這樣很好地控制住了硫酸銨晶體掛壁結(jié)塊現(xiàn)象的發(fā)生。
我公司每套脫硫系統(tǒng)配有二級折流板平鋪式除霧器。配置有三層反沖洗裝置,它是除霧系統(tǒng)不堵塞不結(jié)垢,系統(tǒng)長期運行且達(dá)到最佳運行效果的保障。運行之初,由于沖洗不規(guī)范,加之噴頭堵塞,兩級壓差到了400Pa,無法維持正常運行。經(jīng)過實踐運行,把原來每兩小時沖洗一次改為每小時沖洗一次,且每層沖洗時間縮短到1~2min,效果有了很大的改觀,壓差基本維持在260Pa,最高為350Pa。
除霧器的作用是除去煙氣所夾帶的液滴和水霧,對于氨法脫硫來說,它也是減少氨和水逃逸的最后一道屏障。要使除霧器正常工作,首先要保證煙氣流速在它的工作范圍內(nèi),流速過大過小都會產(chǎn)生二次夾帶。平鋪式折流板除霧器要求煙氣流速在3~6m/s。剛開始試運行的時候,我們只開一臺75t/h鍋爐,結(jié)果發(fā)現(xiàn)除霧器壓差為10Pa,且煙道與煙囪連接處滲水嚴(yán)重。主要是煙氣量太少,煙氣流速太低,導(dǎo)致除霧器不工作。把兩臺75t/h鍋爐都開啟,煙氣全部投入,除霧器壓差才慢慢上來,煙道帶水現(xiàn)象也不那么嚴(yán)重。因此,要使脫硫效果好,必須保證塔內(nèi)煙氣流速在3~6m/s。
稀氨水是氨法脫硫的主要原料,我公司稀氨水來源主要是合成氨弛放氣洗滌產(chǎn)生的稀氨水,濃度為10%左右。原設(shè)計稀氨水管線在擾動泵進(jìn)口管上連接,運行中發(fā)現(xiàn)加氨困難,后改為加在擾動泵出口管線上。主要是擾動泵動力比較大,加在擾動泵進(jìn)口管上,會增加加氨阻力,造成氨水加不進(jìn)去,操作上的困難相應(yīng)加大。經(jīng)過改造后,加氨困難問題迎刃而解。
蝶閥具有啟閉方便迅速、省力、體積小、重量輕、調(diào)節(jié)性能好等特點,因此,本項目中的大部分閥門都使用蝶閥。但由于擾動泵和排漿泵用的是同一臺泵,而排漿流量小,擾動流量大,因此,在排漿的時候有必要對泵出口流量進(jìn)行限制,這時候排漿(擾動)泵的出口閥就處于半開狀態(tài)。蝶閥如果處于節(jié)流幅度較大狀態(tài),閥板的背面容易發(fā)生汽蝕,閥門很有可能損壞,一般均在15°外使用,就因為這個原因。這個地方的蝶閥經(jīng)常出現(xiàn)泄漏,往往經(jīng)過幾次排漿,就需要更換閥門。為此,廠家經(jīng)過研究,把這個地方的閥門換成襯膠隔膜閥,其最突出的特點是隔膜把下部閥體內(nèi)腔與上部閥蓋內(nèi)腔隔開,使位于隔膜上方的閥桿、閥瓣等零件不受介質(zhì)腐蝕,省去了填料密封結(jié)構(gòu),且不會產(chǎn)生介質(zhì)外漏。每次排漿的時候,用隔膜閥來調(diào)節(jié)漿液出口流量,保證出料順暢。經(jīng)過長時間運行,沒有發(fā)生泄漏,證明改造是成功的。
設(shè)計方在操作規(guī)程中要求漿液pH值控制在5~6。但在實際運行中,發(fā)現(xiàn)這個方法并不好用,操作工用試紙做漿液pH值,這種方法測量就比較粗糙,誤差大,有時就很難控制加氨量,不是pH值太大,就是太小,給操作造成很大的困難。沒辦法,后來就由總化做漿液中的氨含量,每班一次,pH試紙就成為輔助參考。
密度控制在1.28kg/L開始排漿,運行后也發(fā)現(xiàn)這個方法有問題。由于我們的取樣點在擾動泵進(jìn)口管上,不停擾動的漿液使得密度計反應(yīng)不過來,讀數(shù)誤差比較大,操作人員難以判斷。后在廠家的指導(dǎo)下,采用固液分層的方法來控制排漿時間,用量杯從排漿(擾動)泵進(jìn)口排污管上取樣,靜置幾分鐘,使固液分層,一般固液比控制在5%~10%,達(dá)到這個范圍內(nèi)就產(chǎn)出。經(jīng)過長時間的實踐,生產(chǎn)控制比較穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)過過飽和結(jié)晶和塔內(nèi)掛壁的現(xiàn)象。
經(jīng)過長時間的運行,系統(tǒng)比較穩(wěn)定,但還存在以下一些問題。
(1)噴頭堵塞
螺旋噴嘴具有覆蓋面積大,流速快的特點。由于我公司采用的是玻璃鋼塔,沒有在循環(huán)泵進(jìn)口加濾網(wǎng),導(dǎo)致噴頭經(jīng)常被堵,不得不人工清理,系統(tǒng)不能長周期運行。
(2)除霧器出口結(jié)垢
除霧器的沖洗雖然能保證下層不結(jié)垢不堵塞,但由于上層除霧器出口沒有反沖洗裝置,使得煙氣沒被洗滌凈的污垢附著在除霧器出口,時間長了造成除霧器壓差增大,必須人工沖洗。
要解決這個問題,需要在除霧器出口上增加一套反沖洗裝置,避免煙氣帶出物堵塞除霧器。
(3)煙氣抬升高度
脫硫塔煙氣出口為60℃左右,沒有設(shè)計煙氣再熱裝置。外界溫度高的時候,煙氣抬升高度還可以,但在冬天或者下雨時,由于大氣溫度比較低,煙氣出口溫度降得比較低,導(dǎo)致煙氣析出的水分太多,煙道與煙囪連接處滲水比較厲害,有時煙道里面也有儲水,除霧器壓差迅速增大,嚴(yán)重的話會導(dǎo)致系統(tǒng)停運。
因此,煙氣再熱系統(tǒng)在冬天里就顯得非常重要,用原煙氣或蒸汽都可以對凈煙氣進(jìn)行再熱,最合理的是用原煙氣加熱凈煙氣,既節(jié)能又經(jīng)濟(jì),當(dāng)然,要保證出口SO2在控制范圍內(nèi)。