国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

甲醇裝置凈化系統(tǒng)設(shè)計(jì)思路

2011-03-05 09:22
化工設(shè)計(jì)通訊 2011年6期
關(guān)鍵詞:脫碳工序組分

劉 波

(黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司浩良河化肥分公司,黑龍江伊春 153103)

黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司浩良河化肥分公司甲醇裝置設(shè)計(jì)產(chǎn)能為100kt/a。經(jīng)過了13個月的建設(shè),于2006年8月進(jìn)入設(shè)備試車階段。并于當(dāng)年11月份順利生產(chǎn)出精甲醇產(chǎn)品。裝置投產(chǎn)后,甲醇產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高,生產(chǎn)的優(yōu)級品甲醇符合GB338-2004優(yōu)等品標(biāo)準(zhǔn),而且產(chǎn)品中乙醇含量不超過50×10-6,深受市場歡迎。

在甲醇裝置的生產(chǎn)中,凈化系統(tǒng)是甲醇合成的前工段,也是為合成甲醇服務(wù)的,合成甲醇不僅要求合適的新鮮氣組分,更要求去除原料氣中的毒物成分,為甲醇合成創(chuàng)造良好的條件。因此,甲醇凈化系統(tǒng)的正常穩(wěn)定連續(xù)高效運(yùn)行,就成為甲醇生產(chǎn)的關(guān)鍵?,F(xiàn)就我公司甲醇凈化的設(shè)計(jì)思路作一闡述。

1 甲醇凈化設(shè)計(jì)原則

(1)首先要從節(jié)約能源、降低消耗的大局出發(fā)進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)。

(2)要考慮甲醇合成的要求。甲醇凈化歸根結(jié)底是為甲醇合成服務(wù)的,因而凈化的工藝路線就要圍繞著甲醇合成展開。不僅要求甲醇凈化出口新鮮氣組成達(dá)到合成甲醇的要求,更要求新鮮氣中毒物組分總硫在0.1×10-6以下,才能保證甲醇合成催化劑的安全,以及生產(chǎn)出有品質(zhì)保證的粗甲醇產(chǎn)品。

(3)要保證甲醇合成所需組分在工藝指標(biāo)范圍之內(nèi)。甲醇合成反應(yīng)如下:

從甲醇合成反應(yīng)不難看出,凈化出口新鮮氣中要有H2、CO、CO2的成分,其組成要符合f的要求。

(4)原料氣中各組分的百分含量決定了工藝路線的選擇。甲醇系統(tǒng)的原料氣來自德士古水煤漿加壓氣化裝置,其氣體組成如下:

我公司與甲醇裝置配套的是德士古水煤漿加壓氣化裝置,該裝置所產(chǎn)的水煤氣中CO+H2含量在80%左右,其中的CO要轉(zhuǎn)化掉一部分;而總硫接近0.05%,必須按要求脫除掉。其中,有機(jī)硫的百分含量僅占0.005%,但有機(jī)硫的脫除很難,要先轉(zhuǎn)化為無機(jī)硫,再脫除。

2 甲醇凈化路線的選擇

2.1 CO變換工藝

甲醇凈化的設(shè)計(jì)原則明確以后,對組分調(diào)整和脫除氣體中毒物成分的先后順序要作一選擇。我公司選擇了CO變換作為本裝置的第一道工序,并選用了當(dāng)前甲醇凈化應(yīng)用較多的耐硫變換催化流程。此流程中先經(jīng)過中變廢鍋降低汽氣比,然后用耐硫變換催化劑把CO轉(zhuǎn)變?yōu)镃O2(轉(zhuǎn)化率達(dá)50%即可達(dá)到要求),使工藝氣中的CO含量降為19.6%。耐硫變換流程有以下優(yōu)點(diǎn)。

(1)通過廢熱鍋爐,降低汽氣比的同時(shí),產(chǎn)生低壓蒸汽,有效利用熱量,節(jié)約能源。

(2)耐硫變換催化劑可以在高硫濃度下催化,不影響催化劑活性。

(3)不至于發(fā)生反硫化現(xiàn)象,與德士古氣化順利銜接。

(4)在進(jìn)行變換反應(yīng)的同時(shí),還有有機(jī)硫轉(zhuǎn)化為無機(jī)硫的反應(yīng)。原料氣中的有機(jī)硫轉(zhuǎn)化為無機(jī)硫后,可以很方便地處理掉,從而有利于下一步脫硫工序吸收,保證脫硫效果。

(5)變換爐設(shè)有跨爐副線,其出口CO含量通過跨爐副線的開度,可以很方便地調(diào)節(jié)。

2.2 中溫水解轉(zhuǎn)化工藝

在耐硫變換過程中,有部分原料氣不通過催化床層,直接進(jìn)入后部工序,其中的有機(jī)硫因沒有通過催化劑仍以有機(jī)硫的形式存在。有機(jī)硫直接用濕法脫硫的方式消除,很難達(dá)到甲醇合成催化劑對硫含量的要求。因而在耐硫變換之后設(shè)置了中溫水解轉(zhuǎn)化過程,其主要催化成分為活性TiO2,活性溫度在150~200℃之間,其對有機(jī)硫的轉(zhuǎn)化率在98%以上。反應(yīng)方程式為:

經(jīng)過水解轉(zhuǎn)化后,COS、CS2等有機(jī)硫轉(zhuǎn)化為可以很容易處理的H2S,在后部工序中消除。

2.3 濕法脫硫

我公司脫除大部分H2S是通過濕法脫硫來實(shí)現(xiàn)的。原料氣在經(jīng)過了中溫水解轉(zhuǎn)化以后,COS和CS2含量降為5×10-6以下,H2S則由0.028%增長為0.0594%,也就是說,其中98%以上的有機(jī)硫都已經(jīng)轉(zhuǎn)化為H2S。濕法脫硫工序是真正脫除H2S的第一道工序,在此前的工藝處理過程中,只是把有機(jī)硫轉(zhuǎn)化為無機(jī)硫。我公司采用Na2CO3溶液作為吸收劑,用高效的888脫硫劑作為催化劑,脫硫的富液采用氧化再生。經(jīng)過濕法脫硫以后,氣體中的絕大部分H2S和部分有機(jī)硫被脫除掉,氣體中的總硫降為10×10-6以下,送入脫碳工序。

2.4 熱鉀堿法脫碳

原料氣經(jīng)過濕法脫硫以后,進(jìn)入脫碳工序,這也是調(diào)整氣體組分的最后一道工序。我公司采用熱鉀堿法脫碳,為兩脫碳塔并聯(lián)吸收,一塔再生的運(yùn)行方式。吸收液為含有氨基乙酸的K2CO3溶液,吸收了CO2的富液采用熱再生。再生采用在再生塔底再沸器加入間接蒸汽加熱的方式。再生后的貧液重新具備了吸收功能,如此循環(huán)往復(fù),完成脫碳過程。在此過程中,工藝氣中的CO2含量調(diào)節(jié)手段較多,可通過對富液再生的程度來調(diào)節(jié);也可通過加入貧液的量來控制。通過這些調(diào)節(jié)手段可以順利地完成CO2的吸收并且精確地進(jìn)行組分的調(diào)整。脫碳后的氣體進(jìn)入精脫硫工序。

脫碳后的工藝氣中CO2在2%~4%,CO控制在27%左右,H2控制在68%左右。

2.5 精脫硫工序

經(jīng)過濕法脫硫以后,氣體中毒物成分有機(jī)硫和無機(jī)硫含量大大降低,在10×10-6以下。但是還沒有達(dá)到甲醇合成的要求(<0.1×10-6),必須進(jìn)行精脫硫。我公司采用了常溫水解法轉(zhuǎn)化有機(jī)硫,配合氧化鋅脫硫劑脫除硫化氫的干法脫硫方式。其中,常溫水解脫硫劑的活性溫度為50~110℃;氧化鋅脫硫劑采取了硫容相同的兩爐脫硫劑串聯(lián)的運(yùn)行方式,之所以這樣,是為了最大限度地保證脫硫效果,達(dá)到總硫在0.1× 10-6以下,保護(hù)甲醇合成催化劑,同時(shí)延長脫硫劑使用壽命的目的。其中,常溫水解轉(zhuǎn)化的原理與中溫水解相同。

精脫硫出口新鮮氣中設(shè)有有效成分 H2、CO、CO2的在線分析儀,操作時(shí)可根據(jù)即時(shí)的在線分析數(shù)據(jù)調(diào)整氣體組分。從精脫硫出來的新鮮氣已經(jīng)完成了組分調(diào)整和毒物硫的清除任務(wù),從凈化界區(qū)出工段,進(jìn)入甲醇合成裝置。

2.6 設(shè)計(jì)流程

至此,甲醇凈化裝置的設(shè)計(jì)思路就清晰了,把它連貫起來可以用圖1表示出來。

圖1 凈化工藝流程

3 甲醇凈化裝置運(yùn)行總結(jié)

本裝置在經(jīng)歷了13個月的建設(shè)期以后,于2006年8月進(jìn)入設(shè)備試車階段,并于2006年10月底投料運(yùn)行,2006年11月打通全流程,順利生產(chǎn)出合格的精甲醇產(chǎn)品。裝置試車及投料都進(jìn)行得非常順利,2008年10月通過負(fù)荷測試,月產(chǎn)精甲醇10kt以上,達(dá)到了設(shè)計(jì)產(chǎn)能。

根據(jù)裝置的總體設(shè)計(jì),并結(jié)合幾個周期的實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行以后,現(xiàn)將裝置的特點(diǎn)總結(jié)如下。

(1)節(jié)約能源,降低消耗。原料氣通過中變廢鍋副產(chǎn)低壓蒸汽,小時(shí)產(chǎn)蒸汽達(dá)26t,除了可供脫碳再生塔再沸器使用(小時(shí)消耗蒸汽18t)外,還有富余。合理利用熱量,真正做到了節(jié)能降耗。

(2)與德士古氣化裝置匹配連貫,合理順暢。德士古氣化裝置出口水煤氣具有有效氣成分含量高,汽氣比適中,無機(jī)硫含量較高,同時(shí)CO含量高的特點(diǎn),因而我公司采用部分氣耐硫變換的方法,首先把部分CO轉(zhuǎn)化為CO2,并將大部分有機(jī)硫轉(zhuǎn)化為無機(jī)硫。與德士古氣化裝置順利銜接。最終達(dá)到新鮮氣進(jìn)入甲醇合成裝置的組分和毒物硫的濃度符合要求。

(3)調(diào)整組分迅速及時(shí)。在本裝置中,CO的含量可通過中變爐的跨爐副線,很方便地進(jìn)行調(diào)節(jié),必要時(shí)還可以通過調(diào)節(jié)中變爐的熱點(diǎn)溫度控制CO的含量。而CO2的含量則可通過脫碳再生塔加入間接蒸汽的量來調(diào)節(jié)。組分調(diào)整很快,給后部工序的正常生產(chǎn)提供有利條件。

(4)毒物成分脫除徹底。在本裝置中,對毒物硫的脫除可以說做到了 “除之務(wù)盡”、“游刃有余”。首先是在中變爐把有機(jī)硫轉(zhuǎn)變?yōu)闊o機(jī)硫,其轉(zhuǎn)化率可達(dá)到98%以上,而通過跨爐副線的原料氣中的有機(jī)硫則通過中溫水解進(jìn)行轉(zhuǎn)化。通過兩步轉(zhuǎn)化后,進(jìn)入脫硫塔進(jìn)行脫除,因?yàn)榧状己铣裳b置對硫的要求是10-7數(shù)量級,在濕法脫硫的基礎(chǔ)上,后面又進(jìn)行了常溫有機(jī)硫水解轉(zhuǎn)化,把極其微量的有機(jī)硫轉(zhuǎn)化為無機(jī)硫,并用兩臺氧化鋅爐子串聯(lián)吸收。從而確保了送入合成裝置的新鮮氣硫含量在0.1×10-6以下,使合成催化劑免受傷害。

(5)系統(tǒng)加減負(fù)荷快捷。裝置在加減負(fù)荷時(shí),脫硫脫碳系統(tǒng)都可通過加減溶液循環(huán)量或切除一臺吸收塔的方式,使工藝氣體順利通過,從而給前后工序加減量和穩(wěn)定運(yùn)行帶來方便。

4 結(jié) 語

浩良河化肥分公司甲醇凈化裝置工藝設(shè)計(jì)合理、工藝處理過程前后連接順暢、處理手段精確,在設(shè)計(jì)上充分考慮了組分調(diào)整和徹底脫除含硫物質(zhì)的需要。設(shè)備運(yùn)行至今,從未有因出口新鮮氣硫含量高而傷害甲醇催化劑的情況發(fā)生。不僅如此,我公司凈化裝置節(jié)能效果顯著。生產(chǎn)中在滿負(fù)荷的情況下,小時(shí)可外送蒸汽8t入分公司蒸汽管網(wǎng)。截至目前,我公司凈化裝置只更換了一爐氧化鋅催化劑。

猜你喜歡
脫碳工序組分
120t轉(zhuǎn)爐降低工序能耗生產(chǎn)實(shí)踐
組分分發(fā)管理系統(tǒng)在天然氣計(jì)量的應(yīng)用
5種沸石分子篩的吸附脫碳對比實(shí)驗(yàn)
一種難溶難熔未知組分板材的定性分析
大理石大板生產(chǎn)修補(bǔ)工序詳解(二)
土建工程中關(guān)鍵工序的技術(shù)質(zhì)量控制
碳素工具鋼T8表面脫碳規(guī)律研究
黑順片不同組分對正常小鼠的急性毒性
金雀花中黃酮苷類組分鑒定及2種成分測定
加熱和旋鍛過程對彈簧鋼表面脫碳層厚度的影響研究