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儲量挖潛礦井旋轉(zhuǎn)開采技術(shù)的研究應(yīng)用

2011-01-17 00:55趙海波
中國煤炭工業(yè) 2011年3期
關(guān)鍵詞:林西機頭刮板

文/趙海波

儲量挖潛礦井旋轉(zhuǎn)開采技術(shù)的研究應(yīng)用

文/趙海波

唐山林西礦業(yè)有限公司因儲量枯竭,于2006年6月實施了破產(chǎn)重組,重組后的企業(yè)為了有效挖掘潛能,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,進行了采煤方法技術(shù)改革,實施綜采、綜掘的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。但由于儲量的限制,不能布置長走向距離工作面,使綜采技術(shù)得不到有效發(fā)揮,為此林西礦業(yè)公司立足于研究應(yīng)用先進的綜采技術(shù),最大限度延長工作面走向,減少搬家倒面的次數(shù),綜采工作面旋轉(zhuǎn)開采技術(shù)研究應(yīng)用,提高了綜采效率。2009年在1093-2面實施了綜采工作面的旋轉(zhuǎn)開采,取得了較好的經(jīng)濟效益。

一、1093-2工作面概況

1.設(shè)計構(gòu)想

由于1093-2工作面位于礦井F1斷層?xùn)|側(cè),走向有較大的變化,對此改變巷道方向,盡可能地延長走向。工作面布置如圖1所示:

2.工作面情況

工作面位于林西礦業(yè)公司東1000采區(qū),接近開平主向斜構(gòu)造塊區(qū)域,工作面沿走向布置。煤層平均傾角21°,煤層厚度平均3m。直接頂為含礫中砂巖,直接底為粉砂巖。上風(fēng)道851m,下運道690m,面長80m。安裝液壓支架53組。采用MXG-350雙滾筒采煤機,ZY3200-13/32型液壓支架,SGZ-730/320刮板輸送機。

二、旋轉(zhuǎn)的選擇與計算

1.旋轉(zhuǎn)方式的選擇與分析

由于工作面在距邊眼、上風(fēng)道550m處、下運道420m處向下掰了18°,使工作面不能正常推進,如重開切眼則費時費力,經(jīng)濟上不合理,需采用旋轉(zhuǎn)開采技術(shù),實現(xiàn)連續(xù)回采。因下運道采用10.4m2拱型支架支護,頂板破碎,如按實際巷道拐彎點為中心旋轉(zhuǎn),頂板難于維護,因此決定采用虛中心旋轉(zhuǎn)。

2.旋轉(zhuǎn)參數(shù)及程序

(1)旋轉(zhuǎn)虛中心的確定。根據(jù)林西礦的實際情況及以往的成功經(jīng)驗,提前調(diào)斜距離定為16m,即下運道推進16m,上風(fēng)道推進50m,下運道與上風(fēng)道推進的比例為1∶3,即下運道每進一刀,上風(fēng)道需進3刀,才能完成整個旋轉(zhuǎn)。由于工作面支架上竄下滑難以控制,增加了管理難度,決定距下運拐彎點16m開始進入虛旋轉(zhuǎn),完成一個循環(huán)后,采用實中心完成一個循環(huán),后割一通刀。整個旋轉(zhuǎn)過程始終以機頭為基準來控制支架的上竄下滑,使小面出現(xiàn)在機尾。

(2)旋轉(zhuǎn)相關(guān)參數(shù)的確定。 D=(L-d1-d2)/W+f,式中D—每循環(huán)割煤刀數(shù)(虛中心);L—工作面傾斜長度,取80m;d1、d2—工作面采煤機機頭、機尾長度,取4.5m;W—工作面運輸機彎曲長度,15m;f—循環(huán)割煤通刀數(shù),取 2刀;經(jīng)計算,D=7,長短刀數(shù)比為1∶3。

(3)工作面調(diào)斜過程中每次調(diào)斜架數(shù)。工作面運輸機彎曲段長度最小要大于15m,為使全面在調(diào)面過程中支架的各種參數(shù)基本保持一致,必須使各進刀點即拐點之間的距離相等,因此將工作面53架分為3段,其進刀拐點依次是18組、36組、53組,每次調(diào)斜架數(shù)為18組。

在旋轉(zhuǎn)過程中,以機頭為基準,使采面?zhèn)涡奔哟?,采面延長,在上機頭處采用單體液柱和1.2m絞接頂梁支護延長段采面。

三、旋轉(zhuǎn)過程的控制措施

1.從提前調(diào)面開始,選用虛中心短刀斜切,先零后整的方法進行回采,具體工藝:采煤機分別在36、18、1組上行割煤,下行跑空刀,由下往上移刮板輸送機,拐點處多到10~15m,以便順好茬,實現(xiàn)1∶3的目標(biāo)。然后割一通刀,將面調(diào)直,把架子調(diào)整改好,再如此循環(huán)往復(fù),直到旋轉(zhuǎn)完畢。

2.調(diào)架及控制支架上竄措施。調(diào)面期間,嚴格按要求施工,采煤機割完每一個拐點從上往下利用側(cè)護板和單體液壓柱將支架尾部往上調(diào)30mm,逐架進行。

3.調(diào)面期間刮板輸送機下滑的控制措施。每次移架、推刮板輸送機從下往上進行,同時在機頭處用兩棵單位柱打好戧柱,控制溜子下滑幅度。

4.調(diào)面過程中若出現(xiàn)擠架、咬架、調(diào)斜時,必須及時調(diào)整,并割通刀,全面推刮板輸送機移架,在移架過程中認真調(diào)整;調(diào)面過程中支架最大仰角不得超過7°,支架傾斜角不得大于5°。

5.工作面上端無支架段采用1.2m絞接雙楔金屬頂梁和2.5m單體液壓柱支護,柱距0.5m,排距1.2m,實施3~4排控頂。

6.回采參數(shù)收集與生產(chǎn)指導(dǎo)。采區(qū)現(xiàn)場管理人員每班對工作面狀況進行采集,每10架取一組數(shù),主要指標(biāo)有:推刮板輸送機千斤頂?shù)姆较?,平衡千斤頂伸出量,采高,機頭、機尾到上下幫的距離,電機到上下幫的距離,技術(shù)區(qū)長接到參數(shù)后,根據(jù)設(shè)計要求,靈活安排施工方法,以控制工作面支架、刮板輸送機調(diào)面情況。每周將工作面交給公司回采副總,對調(diào)斜情況進行分析,宏觀控制工作面旋轉(zhuǎn)。

四、效果分析

1.旋轉(zhuǎn)過程

1093-2工作面按設(shè)計2009年12月7日開始旋轉(zhuǎn),到2010年1月10日完成了旋轉(zhuǎn),下運道推進了20m,上風(fēng)道推進了50m,安全順利地完成了旋轉(zhuǎn)開采。

2.效果

從旋轉(zhuǎn)過程來看,理論計算和現(xiàn)場差別不大,對現(xiàn)場施工有較好的指導(dǎo)作用,確保了轉(zhuǎn)采成功。

3.經(jīng)濟效益

經(jīng)過工作面旋轉(zhuǎn)開采,增加了工作面走向長度,減少了搬家倒面的次數(shù),多出煤炭1.6萬噸,按每噸600元計算,可創(chuàng)效益960萬元,減少了重開切眼和搬家費用70萬元,總計1030萬元。

五、結(jié)論

1093-2工作面順利通過了旋轉(zhuǎn)開采,為儲量挖潛礦井實施綜采提高經(jīng)濟效益給予了技術(shù)支撐,而采用虛中心設(shè)計,完全避免了調(diào)斜期間的咬架、倒架、擠架現(xiàn)象,以回采參數(shù)表及工作面及時填圖指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn),隨時調(diào)整,為今后采煤工作面的回采提供了寶貴經(jīng)驗。

唐山開灤林西礦業(yè)有限公司)

李元)

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