陶權(quán),吳尚慶,陳登義
TAO Quan,WU Shang-qing,CHEN Deng-yi
(廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,南寧 530003)
隨著半導(dǎo)體技術(shù)、電力電子技術(shù)、計算機技術(shù)、自動化技術(shù)的發(fā)展,直流傳動裝置和系統(tǒng)日趨成熟,全數(shù)字直流調(diào)速裝置的數(shù)字化、智能化、軟件化等先進的技術(shù)性能,使其具有工作可靠、調(diào)節(jié)方便、維護簡單等優(yōu)點,近年來全數(shù)字直流調(diào)速裝置已成為糖廠、鋼廠、造紙廠的大型直流電機拖動改造的首選設(shè)備。
糖廠壓榨車間的工藝過程是:甘蔗經(jīng)起重機吊到稱蔗臺計量(以1噸為一個單位,統(tǒng)計的為日產(chǎn)量)后經(jīng)卸蔗臺卸至1# 輸送機,經(jīng)切碎機切碎,再經(jīng)2# 輸送機送至撕裂機進一步撕碎,經(jīng)皮帶機提升至第一座壓榨機提汁,第一次壓榨后的蔗料經(jīng)噴水吸濕后,進入第二座壓榨機,這樣反復(fù)到第五座壓榨機后,蔗料已被提汁了98% 以上的糖分,變成了蔗渣,蔗渣經(jīng)皮帶輸渣機送入鍋爐燃燒產(chǎn)生蒸汽給工廠發(fā)電和供熱。而第二座壓榨機與第一座壓榨機之間另置有一螺旋輸送機,它將所有提出的蔗汁輸送到汁站,經(jīng)汁站中轉(zhuǎn)去蒸餾結(jié)晶車間,最后得到產(chǎn)品白糖,工藝過程如圖1所示。
圖1 糖廠壓榨車間的工藝過程
大型糖廠的壓榨機組大多數(shù)是5級壓榨,采用5臺直流調(diào)速電機驅(qū)動,為了實現(xiàn)蔗料的平衡輸送和均衡壓榨,需要自動調(diào)節(jié)的項目包括:
1)輸蔗帶速度調(diào)節(jié)
根據(jù)第1座高位槽的料位高度(如設(shè)定料位的高度在40% 左右),自動調(diào)節(jié)三級輸蔗帶速度,杜絕空槽或漲槽的現(xiàn)象。各臺輸蔗帶的速度將按隨動的原理協(xié)調(diào)調(diào)節(jié),保持進蔗量的均衡,輸蔗帶速度調(diào)節(jié)在這里不是本文討論的內(nèi)容。
2)壓榨機轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)
壓榨機列的速度自動調(diào)節(jié)是靠保持各高位槽穩(wěn)定料位來實現(xiàn),第1座壓榨機根據(jù)榨量要求保持某一固定轉(zhuǎn)速,由三級帶的調(diào)速維持高位槽的料位穩(wěn)定,保證均衡進榨。第2~5座壓榨機是靠自身的瞬時調(diào)速來穩(wěn)定各自高位槽的料位,從而保證通過各榨機的蔗層厚度均勻,達到高榨、高抽出、低負荷的目的,故要求壓榨機轉(zhuǎn)速能調(diào)節(jié)。
大型糖廠的5級壓榨都采用直流調(diào)速電機,電氣驅(qū)動采用某整流器生產(chǎn)的典型晶閘管三相全控橋式整流傳動裝置,觸發(fā)控制方式是分立元件模擬控制,是電流內(nèi)環(huán)和速度外環(huán)的雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng),主電路如圖2所示。
圖2 晶閘管三相全控橋式整流主電路
在糖廠生產(chǎn)過程中,壓榨提汁環(huán)節(jié)備最多,噪聲大,條件惡劣,并且糖廠生產(chǎn)靠自備的發(fā)電機組提供電力,這樣發(fā)電機勵磁和壓榨直流調(diào)速電機勵磁可以在系統(tǒng)線路內(nèi)產(chǎn)生高次諧波干擾。另外,壓榨車間內(nèi)濕度大,糖汁極易吸入設(shè)備內(nèi)部引起故障。原調(diào)速系統(tǒng)有10個控制柜,系統(tǒng)線路龐大而復(fù)雜,檢查維修費時費力;原系統(tǒng)技術(shù)水平不高,易因電容老化,溫漂等使低速不穩(wěn)、高速不夠、控制精度不高造成系統(tǒng)運行不穩(wěn)定,嚴重影響工廠的生產(chǎn)。
基于以上存在問題,用英國歐陸公司的SSD 590直流驅(qū)動器進行技術(shù)改造,采用全數(shù)字直流調(diào)速代替復(fù)雜的模擬控制電路,使控制簡單化、數(shù)字化、智能化。
現(xiàn)代電子技術(shù)的發(fā)展和大功率半導(dǎo)體器件的出現(xiàn),為實現(xiàn)直流調(diào)速系統(tǒng)的全數(shù)字控制提供了良好的條件,歐陸SSD 590系列全數(shù)字直流調(diào)速是新型直流調(diào)速器中應(yīng)用廣泛的產(chǎn)品,它使用交流110V到500V的三相電源,輸出電流范圍在15A~5000A,全系列產(chǎn)品還具有控制、監(jiān)控、保護和串行通訊的功能。SSD 590分單象限和四象限兩種配置,單象限驅(qū)動器僅能實現(xiàn)正向運行,四象限驅(qū)動器則是完全可逆的,這兩種配置的驅(qū)動器均能實現(xiàn)對電機速度和轉(zhuǎn)矩的全面控制,四象限驅(qū)動器也可以對正反向逆行全面控制。
SSD 590還有一系列可供擁護隨意設(shè)定的參數(shù),此參數(shù)數(shù)據(jù)有些來自外部,如速度給定、轉(zhuǎn)矩給定、速度反饋以及電機的各種特性參數(shù)等,同時配備I/O接口,可以方便的與外部設(shè)備結(jié)合,以滿足各種調(diào)速的需要;SSD 590提供直流輸出電壓、電流,用于直流電機的電樞和勵磁控制,SSD 590系列的控制算法都由高速的16位微處理器完成,自整定算法可自動計算出電流環(huán)的P、I常數(shù)及電流斷續(xù)點,使系統(tǒng)獲得最佳的動態(tài)性能。
某糖廠帶動5臺壓榨機的直流電動機型號是:ZDT2-500-4,額定功率PN=700KW,額定電壓UN=440V,額定電流IN=1712A,額定轉(zhuǎn)速nN=500/1000轉(zhuǎn)/分,勵磁電流57.2A。編碼器:型號AH387775U024,DC24V,額定轉(zhuǎn)速nN=1024轉(zhuǎn)/分。
5臺壓榨機的直流拖動的改造方案是采用額定電流為35A的小型英國歐陸SSD590系列全數(shù)字直流調(diào)速控制器,代替原來的晶閘管觸發(fā)驅(qū)動控制電路,保留原系統(tǒng)主電路大容量的晶閘管部分,直接用SSD590調(diào)速控制器的觸發(fā)控制部分去控制原系統(tǒng)主電路大容量的晶閘管。
打開SSD590調(diào)速器,在電路板上找出6個脈沖觸發(fā)的輸出變壓器,仔細核對后在晶閘管模塊側(cè)剪斷,然后引出到系統(tǒng)原來的整流柜,拆除原系統(tǒng)的觸發(fā)部分,將6組觸發(fā)信號按要求連接到對應(yīng)的晶閘管門極和陰極。另外電流檢測是改造的關(guān)鍵,注意原系統(tǒng)主回路交流側(cè)互感器輸出與調(diào)速器采樣互感器的輸入匹配。
保留原系統(tǒng)整流柜主電路部分,使用原來啟、停繼電器KA動作信號,控制SSD590直流調(diào)速啟動、停止,控制輸出脈沖,驅(qū)動主電路的晶閘管動作,保特原系統(tǒng)操作方法,不改變操作人員的操作習(xí)慣;通過觸摸屏設(shè)定直流電機的速度,由PLC處理后給定到直流調(diào)速器裝置控制輸出脈沖相位來調(diào)節(jié)電機的輸出轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)壓榨機的調(diào)速;反饋采用編碼器的速度反饋,直接由反饋端口輸入,實現(xiàn)速度閉環(huán)控制;電流反饋信號從主回路交流側(cè)互感器二次測輸出,所有相位同步、輸出過壓、過流、失速等保護由微處理器運算處理。
采用了雙閉環(huán)的結(jié)構(gòu),通過與直流電機同軸安裝的測速編碼器反饋回系統(tǒng),實際轉(zhuǎn)速信號和給定的電壓信號比較后送入速度調(diào)節(jié)器,經(jīng)速度調(diào)節(jié)器PI整定后輸出和電流的反饋信號共同作用給定電流調(diào)節(jié)器,經(jīng)電流調(diào)節(jié)器PI調(diào)節(jié)后輸入給晶閘管整流器的觸發(fā)裝置來控制加在直流電機兩端的電壓,改造后的接線圖如圖3所示。
圖3 改造后的接線圖
通過對進口原裝小功率全數(shù)字直流調(diào)速裝置的改造,使用先進的直流觸發(fā)驅(qū)動系統(tǒng)和各種全面的保護控制和數(shù)字化技術(shù),來保證國產(chǎn)直流系統(tǒng)的高可靠性。
改造方案在廣西的多家糖廠得到推廣,運行證明,系統(tǒng)改造容易,性價比高,需要維護的控制柜減少,維護方便,降低了設(shè)備的停機率,特別是裝置具有參數(shù)自整定、故障報警、故障記憶、自動弱磁升速等功能給使用、維護提供了極大的方便,系統(tǒng)工作可靠,調(diào)速精度高。取得了很好的經(jīng)濟效益。
[1]歐陸公司590+系列全數(shù)字直流調(diào)速控制器操作手[M].2008.
[2]上海尚正電氣有限公司整流器說明書[M].2006.