劉宏建,高 恒
(河南省煤氣(集團)有限責任公司義馬氣化廠,河南義馬 472300)
空分裝置技術改造
劉宏建,高 恒
(河南省煤氣(集團)有限責任公司義馬氣化廠,河南義馬 472300)
介紹了義馬氣化廠及空分裝置的基本情況,提出了空分裝置存在的問題及其解決方案,并對方案進行了可行性分析與實驗驗證,方案實施后取得顯著的效果。
空分;技術改造
河南省煤氣(集團)有限責任公司義馬氣化廠采用魯奇加壓氣化工藝,由義馬煤礦供應原煤。一期工程設計產凈煤氣1.2×106Nm3/d,聯(lián)產甲醇8萬t/a。與煤氣生產配套的生產裝置包括水處理、自備熱電站、空分、低溫甲醇洗、甲醇合成等。2005年,擴建的6萬t/a甲醇生產線一次試車成功,達到年產甲醇14萬 t。二期擴建凈煤氣量 1.44× 106Nm3/d,甲醇裝置10萬t/a,已于2006年9月份投產?,F(xiàn)凈煤氣產量達2.64×106Nm3/d,可供城市煤氣1.8×106Nm3/d,甲醇總的產能達到24萬t/a。為使企業(yè)真正走上技術化、集約型、高效益、可持續(xù)發(fā)展之路,公司先后于2007、2008年建設兩套10萬t/a二甲醚生產裝置,20萬t/a的醋酸裝置正在建設之中。
義馬氣化廠空分裝置分二期建成,一期為兩套KDON-7500/8000型空分裝置(A、B套),配套有VK8-35S型離心低壓氮氣壓縮機一臺,氣量6 000 Nm3/h,出口壓力0.6 MPa;DN-100/6型往復式低壓氮壓縮機一臺;2D12-11.5/6-28中壓氮壓縮機兩臺;3TYS89+2TYS60型氧氣壓縮機兩臺(一開一備),氣量15 000 Nm3/h,出口壓力3.6 MPa。另外建有儀表空壓站一套,可供儀表空氣1 600 Nm3/h,滿足空分裝置開車前儀表空氣的需要,正常生產時,由空分裝置供儀表空氣。二期建有 KDONAr-20800/11000/720型空分裝置一套(C套),為內壓縮流程,可供氧氣20 000 Nm3/h,中壓氮氣5 000 Nm3/h,低壓氮氣6 000 Nm3/h,液氧800 Nm3/h(折合氣態(tài)),液氬720 Nm3/h(折合氣態(tài))。另外配有500 m3液氧貯槽,往復式液氧泵及水浴式汽化器一臺,可供氧氣6 000 Nm3/h。
2.1 氮氣、氧氣用量不匹配
隨著生產裝置的增加,義馬氣化廠增加了新的氮氣用戶,如二甲醚裝置用氮、粉煤倉保護用氮氣等。人工煤氣國家標準GB13612-92改為執(zhí)行GB/T13612-2006,熱值由14.7 MJ/Nm3降到14 MJ/Nm3,也增加了調整城市煤氣熱值用中壓氮氣的用氣量。氧氣的用戶并沒有增加,故氧氣的用量極不匹配,如需要的氧氣量小于20 000 Nm3/h時,氮氣的需用量在20 000 Nm3/h左右,遠大于C套空分的氮氣供應量,為滿足系統(tǒng)氮氣用量的平衡,同時要開兩套空分裝置,造成很大的浪費。
2.2 DN-100/6型往復式低壓氮壓縮機頻繁故障
DN-100/6型往復式低壓氮壓縮機為兩級壓縮無油潤滑的壓縮機,由于一級、二級的排氣溫度高達160℃左右,且活塞的線速度達到4 m/s,故活塞環(huán)和托瓦經常損壞,壽命只有一個月左右,維護人員工作量大,運行修護費用高,而且在檢修期間影響氮氣的供應。
2.3 氮氣供應量不足
受壓縮機能力的限制,就是三套空分裝置全開也只能供低壓氮氣10 000 Nm3/h,中壓氮氣13 000 Nm3/h,中低壓氮氣不能滿足高負荷運行的需要。
2.4 空分裝置跳車時,儀表空氣不能滿足需要
隨著二期工程及兩套二甲醚投入運行,儀表空氣量成倍增加,如果運行的空分跳車,可以開活塞液氧泵利用液氧貯槽中的液氧汽化,來保證兩臺氣化爐及一套煤氣凈化系統(tǒng)的低負荷運行,并保證城市煤氣的供應,但儀表空壓站供的儀表空氣量太少,不能滿足運行裝置的要求,而且其它裝置安全停下來也需要儀表空氣,儀表空氣總量更不能滿足需要。
3.1 C套空分污氮氣的利用
3.1.1 方案
義馬氣化廠C套空分除產純氮11 000 Nm3/h外,另有污氮73 000 Nm3/h,除20 000 Nm3/h用于分子篩再生,其余在水冷卻塔內回收冷量后放空,可利用一定量的污氮代替部分純氮氣。
3.1.2 可行性分析
義馬氣化廠氮氣主要用于調節(jié)城市煤氣的熱值、低溫甲醇洗汽提用氮、甲醇催化劑還原及甲醇合成裝置停車用于催化劑保護用氮、各種槽罐及煤倉的保護用氮、各裝置開停車置換用氮、化驗室氣相色譜儀載氣用氮。污氮設計氧含量1.3%,實測氧含量最高為1.70%,最低為0.73%。污氮氣和純氮混合后的氧含量小于1%(純氮∶污氮>1)。這樣的氮氣不能用于甲醇催化劑還原及合成停車用于催化劑保護,也不能用于化驗室的氣相色譜儀載氣。人工煤氣國家標準GB/T13612-2006要求人工煤氣中的氧含量小于1%,義馬氣化廠供的城市煤氣氧含量小于0.07%,就是用1%氧含量的氮氣配入到城市煤氣中(氮氣∶煤氣小于1∶5),煤氣中的氧含量也不會超過0.3%,遠小于國家標準值,混合的氮氣用于調節(jié)城市煤氣熱值沒問題。氮氣中氧的氧化能力和氮氣中氧含量有關,1%氧含量的氮氣和可燃氣以任何比例混合在常壓下也不會燃燒,所以氮氣用于汽提、置換、保護應是可行的。
3.1.3 驗證試驗
在一個大的敞口容器內,容器中部插入一點燃的煤氣玻璃管,在火焰的同高度固定一個測氧儀探頭,底部用一根細管緩慢通入氮氣,隨著煤氣的燃燒及氮氣的通入,容器內的氧含量逐漸下降,當測氧儀顯示9%時,燃燒的煤氣熄滅。把點燃的煤氣玻璃管換成點燃浸有甲醇的棉球,做上面的試驗,當測氧儀的讀數(shù)到10%時,棉球熄滅。證明在常壓下煤氣、甲醇和煤氣在氧含量為9%的氮氣中不能燃燒,所以1%氧含量的氮氣用于汽提、置換、保護是可行的。
3.1.4 具體措施
3.2 利用備用的氧壓機壓縮氮氣
義馬氣化廠的氧壓機為離心式壓縮機,運行穩(wěn)定,可不用備機,將其中的一臺備用機改為氮氣壓縮機,由于氮氣的密度比氧氣的密度小,且出空分冷箱的壓力低于氧氣的壓力,只能把氮氣壓縮到2.5 MPa,氣量13 000 Nm3/h,但可滿足義馬氣化廠對中壓氮氣的要求,多余的中壓氮氣減壓用作低壓氮氣。
3.3 將DN-100/6型壓縮機用作儀表空氣壓縮機
將備用的3TYS89+2TYS60型氧氣壓縮機改為氮氣壓縮機后,DN-100/6型往復式低壓氮壓縮機和兩臺2D12-11.5/6-28中壓氮壓縮機不用壓縮氮氣了。將DN-100/6型往復式低壓氮壓縮機改為壓縮空氣,用A套空分的分子篩脫水后,送入儀表空氣管網。這套系統(tǒng)只有在空分的空氣壓縮機故障跳車時,為系統(tǒng)應急所用。
TQ028.1
B
1003-3467(2010)17-0046-02
2010-06-04
劉宏建(1968-),男,高級工程師,從事化工生產技術工作,E-mail:Lhj8710@126.com。