黃敬國
(高砂水電有限公司,福建 沙縣 365500)
高砂水電廠4臺(tái)機(jī)組自投運(yùn)以來,在氣溫較高的季節(jié)里,發(fā)電機(jī)的定子溫度很高,經(jīng)常需要限負(fù)荷運(yùn)行。經(jīng)過分析,認(rèn)為造成定子溫度較高的一個(gè)主要原因是機(jī)組通風(fēng)冷卻系統(tǒng)效率較低。高砂水電廠通風(fēng)冷卻系統(tǒng)的特點(diǎn):由4臺(tái)Y t E51-2軸流風(fēng)機(jī)軸向引風(fēng),8臺(tái)片式冷卻器進(jìn)行冷卻,工作后的熱風(fēng)先經(jīng)過冷卻器冷卻,再由軸流風(fēng)機(jī)加壓后輸入發(fā)電機(jī)內(nèi)工作。冷卻器的冷卻水由冷卻套經(jīng)離心式水泵輸入,形成二次密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)。循環(huán)冷卻水系統(tǒng)原理見圖1。
(1) 風(fēng)機(jī)容量選擇不能滿足要求。設(shè)備制造廠配用4臺(tái)Y Bt E51-2型軸流風(fēng)機(jī)。
(2) 機(jī)組循環(huán)冷卻水泵存在軸封易磨損吸氣,造成機(jī)組冷卻套長期積氣,冷卻效果不佳。設(shè)備制造廠配用2臺(tái)ISG150-125-135 A型離心式水泵。
(3) 冷卻套制造工藝存在問題。對于采用二次密閉循環(huán)水冷卻方式來說,冷卻套制造工藝是關(guān)鍵,如果冷卻套夾層內(nèi)的銅散熱片焊接不良,就會(huì)使冷卻套的冷卻功能下降,無法達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
(4) 空氣冷卻器的水路分布不合理,散熱片材料不符合要求。經(jīng)過實(shí)際測量發(fā)現(xiàn),進(jìn)入8個(gè)冷卻器的冷卻水量不一致,可能造成冷卻效果不理想。
根據(jù)分析,決定在1號(hào)機(jī)逐步實(shí)施通風(fēng)冷卻系統(tǒng)改造工程,具體改造情況如下。
1號(hào)機(jī)組循環(huán)冷卻水泵原為ISG150-125-135 A型立式離心水泵,存在軸封易磨損吸氣,造成機(jī)組冷卻套長期積氣,冷卻效果差,機(jī)組溫度偏高,只能限負(fù)荷運(yùn)行。1999年10月,將其更換為ISG125-160-125型立式管道離心水泵(流量:160m3/h,揚(yáng)程:32m,功率22KW,轉(zhuǎn)速2900r/min),該泵采用機(jī)械密封,徹底消除了上述缺陷,一定程度上提高了機(jī)組冷卻效果,定子溫度情況對比見表1。
表1 1號(hào)機(jī)組冷卻水泵改造前后定子溫度情況對比
冷卻風(fēng)機(jī)原為軸流式風(fēng)機(jī)(型號(hào):Y BT E51,功率5.5KW,轉(zhuǎn)速2900r/min,全風(fēng)壓176.8~245.2 Pa,風(fēng)量8700m3/h)。2001-04-18更換為浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司制造的SWF-III型高效低噪音混流式風(fēng)機(jī)(風(fēng)量12000m3/h,全風(fēng)壓850Pa,轉(zhuǎn)速2900r/min,功率7.5KW)。更換空氣冷卻器后定子溫度情況見表2。
表2 1號(hào)機(jī)組冷卻風(fēng)機(jī)改造后定子溫度情況
2002年12月,利用1號(hào)機(jī)組大修機(jī)會(huì)將原重慶水輪機(jī)廠制造的片式空冷器更換為上海朗森熱工設(shè)備有限公司研制的KLQ59-00型空氣冷卻器(散熱容量:44KW,循環(huán)水量:17.5m3/h,循環(huán)水進(jìn)口溫度:≤36℃,循環(huán)風(fēng)量:1.67m3/s,循環(huán)出風(fēng)溫度(冷風(fēng)):≤42℃)。更換空氣冷卻器后定子溫度情況見表3。
表3 1號(hào)機(jī)組空氣冷卻器改造后定子溫度情況
2002年12月,利用1號(hào)機(jī)組大修機(jī)會(huì)在壓力門蓋上增設(shè)1臺(tái)SL82-00型水冷器(換熱面積:82m2,工作壓力:0.4MPa,循環(huán)水量:140m3/h,循環(huán)水進(jìn)口溫度:41℃,循環(huán)水出口溫度:36℃,河水流量:180m3/h,河水進(jìn)口溫度:28℃)和1臺(tái)KQL125/125-15/2型水泵(流量:192m3/h,揚(yáng)程:17 m,必須汽蝕余量:4m,配用電機(jī):Y 2-160 M2-2,功率15KW,轉(zhuǎn)速2930r/min)對強(qiáng)迫密封循環(huán)水進(jìn)行二次冷卻,改善冷卻套的冷卻效果。1號(hào)機(jī)冷卻水系統(tǒng)改造后原理圖見圖2。增設(shè)的水冷器投入后定子溫度情況見表4。
表4 1號(hào)機(jī)組新增水冷器投入運(yùn)行后定子溫度情況
原定子鐵芯采用貼壁結(jié)構(gòu),鐵芯無徑向風(fēng)溝,在定子沖片的齒部和軛部也未沖通風(fēng)孔,造成定子通風(fēng)散熱條件差。2007年5月,由武漢海特發(fā)電設(shè)備有限責(zé)任公司針對發(fā)電機(jī)溫升高等問題,將定子內(nèi)部機(jī)械結(jié)構(gòu)和通風(fēng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)、制造。
改造后的定子鐵芯仍為貼壁結(jié)構(gòu),通過計(jì)算確定運(yùn)行時(shí)鐵芯的熱膨脹量后,在鐵芯和機(jī)座內(nèi)壁預(yù)留間隙,間隙值小于0.5mm。機(jī)座加工后在內(nèi)壁鐵芯段噴厚度為0.25±0.05mm的金屬鋁。以上2項(xiàng)措施保證了鐵芯受熱膨脹后剛好完全接觸到機(jī)座,使一部分熱量通過機(jī)座壁傳走,同時(shí)又不會(huì)因鐵芯熱膨脹產(chǎn)生鐵芯曲翹變形造成鐵芯松動(dòng)。
因燈泡貫流式機(jī)組是臥式機(jī)組,采用軸流風(fēng)機(jī)通風(fēng),冷卻風(fēng)為軸向循環(huán)風(fēng),所以在定子沖片齒部開6mm寬的通風(fēng)槽,疊片后形成軸向通風(fēng)溝。通風(fēng)計(jì)算結(jié)果表明:發(fā)電機(jī)共產(chǎn)生323KW左右的熱量,其中80KW的熱量由機(jī)座壁帶走,其余熱量由空氣冷卻器帶走。要帶走此熱量需要8.5m3/h的風(fēng)量,風(fēng)量分布為:磁極間5.4m3/h,定轉(zhuǎn)子氣隙間1.4 m3/h,齒部通風(fēng)溝1.65m3/h。改造后的定子沖片齒部開有6mm寬的通風(fēng)槽,疊片后形成軸向通風(fēng)溝。風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的氣流可將定子線棒和鐵芯產(chǎn)生的熱量有效地沿此軸向通風(fēng)溝帶走并與空氣冷卻器進(jìn)行熱交換,大大提高了發(fā)電機(jī)內(nèi)部的通風(fēng)冷卻效率。
將定子線棒主絕緣單邊厚度2.4mm改為1.8 mm。改造中采用了相當(dāng)于H級絕緣的桐馬環(huán)氧粉云母帶,線棒絕緣單邊厚度只有1.8mm,其耐壓強(qiáng)度達(dá)到國際優(yōu)等品標(biāo)準(zhǔn)。絕緣厚度完全能夠滿足6.3kV電壓試驗(yàn)、運(yùn)行的各項(xiàng)要求。而絕緣厚度的減小大大提高了線棒的熱交換效率。1號(hào)機(jī)組定子鐵芯改造前后定子情況見表5。
表5 1號(hào)機(jī)組定子鐵芯改造前后定子溫度情況對比
通過改進(jìn)機(jī)組冷卻系統(tǒng), 發(fā)電機(jī)組冷卻效果有明顯改善,對于防止定子絕緣的老化,確保機(jī)組的正常運(yùn)行以及公司的安全生產(chǎn)將起到積極的作用。與改造前相比,機(jī)組在運(yùn)行工況和出力相同的情況下,其定子溫度有明顯降低,同等條件下機(jī)組可以多帶負(fù)荷,較大程度提高了公司的經(jīng)濟(jì)效益。