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循環(huán)水泵振動大原因查找及處理

2010-05-31 00:58:54葉偉東
電力安全技術(shù) 2010年1期
關(guān)鍵詞:墊板葉輪部件

葉偉東

(廣東粵電水電檢修安裝有限公司,廣東 河源 517000)

某發(fā)電公司3 B循環(huán)水泵(以下簡稱循泵)由湖南長沙水泵廠生產(chǎn),型號為88 LKXA-17,設(shè)計流量10.5m3/s,轉(zhuǎn)速370r/min,最大軸向推力55t。循泵電機由湖南湘潭電機廠生產(chǎn),型號為Y KKL2400-16/2150-IT H,額定功率2400KW。

1 循泵運行情況簡介

該發(fā)電公司3 B循泵自安裝運行以來,一直存在振動大的問題。在機組連續(xù)試運行168h時,就發(fā)現(xiàn)振動較大,被迫停泵處理。解體后發(fā)現(xiàn)泵軸已彎曲,導(dǎo)流片已碎裂成多塊,軸承支架已碎裂,僅剩軸承體;外接管上法蘭處完全斷裂,內(nèi)套管上段多處因打擊而凹陷,內(nèi)接管上段的下法蘭處斷裂,內(nèi)接管下段下法蘭處斷裂;上泵軸水封(上軸套)處彎曲,中泵軸中間處彎曲,整條泵軸彎曲略呈“S”型。這次檢修更換了3根主軸和軸承支架、填料函體、導(dǎo)葉體及各軸套、軸承等部件。修好后運行了1年多,又出現(xiàn)振動大。因停泵及時,未造成更大的破壞,但軸承支架已碎裂,主軸彎曲超標。按大修要求進行處理、安裝后,運行約4個月,再次出現(xiàn)振動大問題,造成的后果比較嚴重。更換了全部備品備件,同時更換了多個外接管和突出彎管,對泵筒的垂直度、泵安裝墊板及支撐板水平進行測量和調(diào)整,安裝工藝上采用將轉(zhuǎn)動部件之間點焊固定的方法。之后,循泵運行狀況良好。

2 循泵振動大原因分析

2.1 電氣方面

循泵電機內(nèi)部磁力不平衡和其他電氣系統(tǒng)的失調(diào),常引起振動和噪音。如異步電機在運行中,由定轉(zhuǎn)子齒諧波磁通相互作用而產(chǎn)生的定轉(zhuǎn)子間徑向交變磁拉力;大型同步電機在運行中,定轉(zhuǎn)子磁力中心不一致或各個方向上氣隙差超過允許偏差值等,都可能引起電機周期性振動并發(fā)出噪音。

2.2 機械方面

電機和循泵轉(zhuǎn)動部件質(zhì)量不平衡,安裝質(zhì)量不良,機組軸線不對稱,擺度超過允許值,零部件的機械強度和剛度較差,軸承和密封部件磨損破壞,以及循泵臨界轉(zhuǎn)速出現(xiàn)與機組固有頻率一致引起的共振等,都會產(chǎn)生強烈的振動和噪音。

2.3 水力方面

循泵進口流速和壓力分布不均勻,循泵進出口工作液體的壓力脈動、液體繞流、偏流和脫流,非定額工況以及各種原因引起的循泵汽蝕等,都是常見的引起循泵組振動的原因。循泵啟動和停機,閥門啟閉,工況改變以及事故緊急停機等動態(tài)過渡過程造成的輸水管道內(nèi)壓力急劇變化和水錘作用等,也常常導(dǎo)致循泵和電機產(chǎn)生振動。

2.4 其他方面

循泵進水流道設(shè)計不合理或與循泵不配套,循泵淹沒深度不當,以及循泵啟動和停泵順序不合理等,都會使進水條件惡化,產(chǎn)生漩渦,誘發(fā)汽蝕或加重循泵及電機振動。采用破壞虹吸真空斷流的循泵在啟動時,駝峰段空氣挾帶困難,形成虹吸時間過長;拍門斷流的循泵拍門設(shè)計不合理,時開時閉,不斷撞擊拍門座;支撐循泵和電機的基礎(chǔ)發(fā)生不均勻沉陷或剛性基礎(chǔ)較差等因素,也都會導(dǎo)致循泵發(fā)生振動。

從這次檢修解體檢查發(fā)現(xiàn),電氣、機械及水力均存在問題,但主要是機械和水力方面的問題。發(fā)現(xiàn)的主要問題有:電機軸彎曲度超標,泵支撐板和安裝墊板水平超標,泵部件腐蝕嚴重,葉輪3個葉片形狀不一致。

3 處理方法

(1) 電機軸彎曲度校直。電機軸拆出時測量電機靠背輪處最大彎曲度為0.51mm,返廠校直后最大彎曲度為0.08mm,達到合格水平。

(2) 循泵支撐板檢查。經(jīng)過幾次破壞性振動后,循泵支撐板的混凝土基礎(chǔ)出現(xiàn)裂紋,特別是四角較為明顯,循泵支撐板的基礎(chǔ)螺絲部分已松動。這次對基礎(chǔ)螺絲進行打緊、點焊處理。

(3) 循泵安裝墊板檢查。循泵安裝墊板變形嚴重,存在四角高、中間低現(xiàn)象。由于現(xiàn)場不具備修整條件,送外加工工期不允許,本次未做處理。

(4) 循泵筒垂直度測量調(diào)整。未調(diào)整前測量循泵筒垂直度偏差最大為4.25mm。這一偏差可在調(diào)整電機與循泵靠背輪張口值時,通過在電機與電機支座間加墊進行消除。調(diào)整循泵筒垂直度時在循泵支撐板與安裝墊板之間加墊,測量時以循泵筒與軸承支架接合部位為中心基準,校核葉輪室與吸入喇叭管接合處的中心偏差,通過加墊最終使循泵筒垂直度偏差調(diào)整至0.25mm以內(nèi)。

(5) 循泵筒加裝反力支撐。在循泵筒的出口管及垂直位置2個方向加裝支撐,固定在流道混凝土基礎(chǔ)上,限制循泵筒的擺動范圍,減小因振動、擺動造成的危害。循泵筒反力支撐安裝位置如圖1所示。

(6) 葉輪進行動平衡試驗。葉輪返廠進行動平衡試驗,消除葉輪動不平衡狀態(tài)。同時對葉輪的葉形進行了修復(fù),使3個葉片形狀保持一致。

(7) 更換循泵體部件材質(zhì)。原材質(zhì)均為碳鋼和鑄鐵,這次將主要部件更換為OCr17Ni12Mo2,即316不銹鋼,增強耐腐蝕性,確保循泵的安全運行。

(8) 調(diào)整好循泵與電機的張口值及圓周值。將循泵與電機的張口值及圓周值調(diào)整在0.06mm以內(nèi),達到優(yōu)良水平,盡量消除中心偏差造成的振動。

4 處理效果

經(jīng)過處理,循泵首次投運,電機推力軸承處振動為0.03mm~0.04mm,屬于正常偏大范圍。這主要是由于在各個部件間加墊過多所致。加墊位置有循泵安裝墊板與循泵支撐板之間、循泵支撐板與電機支座之間及電機支座與電機之間,一共有3層墊,且加墊厚度都較大,這將直接影響機組的振動。在下次檢修時可以盡量減少加墊數(shù)量,消除振動因素。通過一段時間運行,循泵的振動有所下降,振動穩(wěn)定在0.03mm以內(nèi),沒有增大的趨勢,電機軸承溫度穩(wěn)定,改造取得較好的效果。

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