梁韶平
(韶關(guān)發(fā)電廠,廣東 韶關(guān) 512132)
汽輪機(jī)潤滑油的主要監(jiān)測指標(biāo)有:粘度、顆粒度、液相銹蝕、水分、酸值、破乳化度、閃點等。其中水分是最重要指標(biāo)之一,同時也是運行中汽輪機(jī)潤滑油最容易超標(biāo)的成分。汽輪機(jī)潤滑油一旦嚴(yán)重帶水,不但使油的潤滑性能變差,降低調(diào)速和冷卻散熱等作用,甚至破壞油膜、增大磨擦,引起軸承過熱,嚴(yán)重時會造成軸承烏金燒毀,軸頸磨損,而且會腐蝕金屬設(shè)備、使危急遮斷器裝置生銹、卡澀,導(dǎo)致調(diào)速系統(tǒng)失靈等后果,嚴(yán)重威脅機(jī)組的安全運行。
韶關(guān)發(fā)電廠10號機(jī)是東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的N300-16.7/537/537/-4型亞臨界、中間再熱、高中壓合缸、雙缸雙排汽、單軸凝汽式汽輪機(jī)。高、中壓軸封采用高低齒結(jié)構(gòu),低壓缸軸封采用斜平齒結(jié)構(gòu),軸承箱油擋是固定銅齒片式結(jié)構(gòu),潤滑油選用32號防銹汽輪機(jī)油。潤滑油系統(tǒng)主要由主油泵、射油器、集裝油箱、交流潤滑油泵、直流事故油泵、潤滑油冷卻器、油煙分離器、排煙風(fēng)機(jī)等設(shè)備構(gòu)成。
正常情況下,只需在開機(jī)或停機(jī)過程中對機(jī)組潤滑油濾油1次,即可保證油質(zhì)在合格范圍。10號機(jī)組于2001年3月投入運行,2002年4月出現(xiàn)潤滑油帶水現(xiàn)象,并逐漸嚴(yán)重,由每周濾油1次到每周2~3次,嚴(yán)重時需天天濾油。運行中解列冷油器檢查,沒發(fā)現(xiàn)有泄漏。2002年12月~2003年1月機(jī)組進(jìn)行了B級檢修,解體檢查軸封及油擋,發(fā)現(xiàn)汽封齒和油擋銅齒都有不同程度的磨損,間隙都超過標(biāo)準(zhǔn)上限。更換部分磨損嚴(yán)重的汽封塊,同時修復(fù)油擋銅齒,將軸封及油擋間隙調(diào)整到標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),重新開機(jī)后潤滑油水分含量都處于合格范圍內(nèi)。但機(jī)組運行至2004年10月再次出現(xiàn)上述現(xiàn)象。按標(biāo)準(zhǔn)要求。200MW及以上機(jī)組潤滑油系統(tǒng)的潤滑油水分含量≤100Mg/L,200MW及以下機(jī)組水分含量≤200Mg/L(GB/T 7600或GB/T 7601)。而10號機(jī)潤滑油長期帶水,水分含量最高達(dá)250Mg/L以上,嚴(yán)重威脅機(jī)組的安全運行。韶關(guān)發(fā)電廠汽輪機(jī)油微水含量報表見表1,檢驗依據(jù):GB7600—87;取樣日期:2005-03-15;試驗日期:2005-03-15。
表1 汽輪機(jī)微水含量
(1) 冷油器泄漏及冷油器水側(cè)壓力高過油側(cè)壓力太多時,使水進(jìn)入油中。
(2) 在安裝時,為了防止汽封齒與轉(zhuǎn)子碰磨造成機(jī)組振動、轉(zhuǎn)子彎曲,機(jī)組軸汽封徑向間隙一般采用間隙標(biāo)準(zhǔn)的上限,這樣軸封間隙就較大,因而需要采用較高的軸封供汽壓力來提高機(jī)組的真空度,同時也就會造成機(jī)組運行時軸封漏汽量偏大,使蒸汽進(jìn)入軸承室而造成油帶水。
(3) 機(jī)組在啟停過程中轉(zhuǎn)子過臨界以及做汽門試驗時工況變化使軸系振動大或機(jī)組因其他原因發(fā)生振動,造成汽封齒和油擋磨損,軸封及油擋間隙變大,軸封蒸汽泄漏時進(jìn)入軸承室造成油帶水。
(4) 主油箱負(fù)壓影響。軸承箱內(nèi)負(fù)壓基本與主油箱排煙風(fēng)機(jī)形成的負(fù)壓一致,軸承箱運行負(fù)壓過大,對外抽吸作用就會相應(yīng)增大,汽機(jī)軸端漏汽就會經(jīng)油檔進(jìn)入軸承箱匯流到主油箱,使油帶水。
(5) 軸抽風(fēng)機(jī)運行不正常,軸封加熱器不能形成負(fù)壓,導(dǎo)致軸封回汽不暢;或者當(dāng)軸封壓力調(diào)整不當(dāng)使漏汽或軸封抽汽管道不暢,也會增加軸端泄漏量,使蒸汽進(jìn)入軸承室而造成油帶水。
(1) 2005年4月機(jī)組進(jìn)行A級檢修,把所有軸封更換為蜂窩式汽封。因其特殊材料和結(jié)構(gòu),在同樣的壓力和軸封間隙條件下,與傳統(tǒng)梳齒式汽封相比,蜂窩式汽封泄漏量只有傳統(tǒng)梳齒式汽封泄漏量的1/3~1/5。10號機(jī)高壓軸封間隙標(biāo)準(zhǔn)為1.025 mm~1.65mm,低壓軸封間隙標(biāo)準(zhǔn)為0.55mm~0.85mm。在使用梳齒式汽封時,高壓軸封安裝間隙都控制在0.80±0.10mm,低壓軸封則是0.70±0.10mm。而改造為蜂窩式汽封后,高壓軸封間隙調(diào)整為0.50±0.10mm,低壓軸封為0.45±0.10 mm,總間隙減小了0.50mm~0.60mm,有效控制了軸封漏氣量。
(2) 將軸承箱油擋由固定銅齒片式改造為汽密封式。采用儀表氣動門供氣系統(tǒng),將壓力穩(wěn)定、干燥、潔凈的壓縮空氣送入汽密封式油擋內(nèi),形成壓力腔,壓力腔正常壓力保持在0.05MPa,這樣既可保證軸封漏氣不能進(jìn)入軸承室內(nèi),同時也能夠保證軸承室內(nèi)的潤滑油不會泄漏。當(dāng)出現(xiàn)軸封漏氣增大時,可通過調(diào)整汽密封式油擋的進(jìn)氣量,來相應(yīng)提高壓力腔內(nèi)的壓力,從而有效阻止軸封漏汽進(jìn)入軸承室,也可確保油擋不漏油。
(3) 對1號、2號軸承進(jìn)行改造,將原來的橢圓瓦改為穩(wěn)定性能更好的可傾瓦。從東方汽輪機(jī)廠后續(xù)生產(chǎn)的300MW機(jī)組改用可傾瓦,及國內(nèi)外大容量機(jī)組采用可傾瓦的實際運行經(jīng)驗來看,采用可傾瓦的軸系穩(wěn)定性相對較高。
(4) 調(diào)整主油箱運行負(fù)壓狀態(tài),使油箱保持微負(fù)壓運行。
(5) 更換軸抽風(fēng)機(jī),改善運行方式,使軸封回汽順暢。同時經(jīng)常排備用風(fēng)機(jī)出口積水等,維持軸加負(fù)壓在6.0KPa左右運行,。
(6) 降低軸封母管運行壓力,減少高壓段軸封間由高向低串汽的情況。機(jī)組設(shè)計運行壓力為0.123 MPa,考慮到1號、2號軸承箱進(jìn)蒸汽的可能性較大,由于機(jī)組負(fù)荷在60%以上時軸封都是自密封狀態(tài),因此,降低軸封母管壓力,間接地使高壓軸封運行壓力由0.123MPa降到0.08MPa。
通過采取上述一系列改進(jìn)措施,10號機(jī)組在2005年4月的A級檢修后已運行3年多。期間只需在機(jī)組臨修啟停過程中進(jìn)行濾油,潤滑油水分含量可以長期≤100Mg/L的標(biāo)準(zhǔn),完全能滿足機(jī)組安全運行的要求。表2為2008-05-07韶關(guān)發(fā)電廠汽輪機(jī)油微水含量報表,檢驗依據(jù):GB7600-87。
表2 2008-05-07韶關(guān)發(fā)電廠汽輪機(jī)油微水含量