馬坤祥,紀(jì)東平
(國電諫壁發(fā)電廠,江蘇 鎮(zhèn)江 212006)
國電諫壁發(fā)電廠四、五期工程安裝的4臺300MW機組,鍋爐為上海鍋爐廠生產(chǎn)的SG-1000/170-M型亞臨界一次中間再熱直流爐(1998年起逐臺改造為控制循環(huán)爐,型號為SG-1025/16.77-M)。每臺鍋爐配4臺DTM-350/600型鋼球磨機,中間儲倉式制粉系統(tǒng)乏氣送粉,每臺鍋爐設(shè)有4個煤粉倉,煤粉倉上部設(shè)1臺型號為FU型刮板可逆式輸粉機(絞龍),保證4套制粉系統(tǒng)相互輸送煤粉。
電廠300MW機組自1980-12-28日投產(chǎn)以來,制粉系統(tǒng)多次發(fā)生爆炸,從2000年2月到2005年5月制粉系統(tǒng)爆炸共計16次。經(jīng)過技術(shù)改進和不斷完善運行控制措施,從2005年6月至今未發(fā)生制粉系統(tǒng)爆炸,可見中間儲倉式制粉系統(tǒng)的爆炸是可以防治的。
煤粉著火或爆炸事故對人身及設(shè)備的安全威脅包括以下幾個方面。
(1) 煤粉著火,使管壁溫度升高,造成其結(jié)構(gòu)強度下降。鋼板煤粉管在400℃以上時,強度急劇下降;預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土煤粉倉,其耐火極限也只有50min??梢娊?jīng)常性的煤粉自燃必然對制粉系統(tǒng)和煤粉倉的安全構(gòu)成威脅。
(2) 煤粉爆炸形成的沖擊波可能導(dǎo)致一系列災(zāi)害,除非設(shè)備結(jié)構(gòu)能承受此種沖擊或防爆門起到了良好的保護設(shè)備的作用,否則發(fā)生墻倒、頂掀、設(shè)備嚴(yán)重損壞、火災(zāi)等次生災(zāi)害幾乎不可避免。
(3) 制粉系統(tǒng)爆炸造成生產(chǎn)環(huán)境的嚴(yán)重污染,不僅對運行、檢修人員身心健康構(gòu)成潛在傷害,而且增加了檢修人員的勞動強度。
(4) 嚴(yán)重的制粉系統(tǒng)爆炸不僅造成設(shè)備損壞,而且影響正常發(fā)電,造成較大經(jīng)濟損失,甚至可能構(gòu)成人身傷害事故,造成更大的社會影響。
2002-11-18T20:48,10號爐丁制粉系統(tǒng)在停運過程中爆炸,造成丁排粉機風(fēng)箱嚴(yán)重損壞,制粉系統(tǒng)5只防爆門爆破,廠房玻璃大面積損壞。經(jīng)搶修,排粉機于2002-11-22T16:45修復(fù),損失電量683萬kW.h。
2004-03-09T01:40,10號爐丁制粉系統(tǒng)因丁磨煤機電流從94A突升至102A,運行人員準(zhǔn)備停磨檢查。當(dāng)給粉機停后約10s,丁號制粉系統(tǒng)發(fā)生爆炸,造成丁制粉系統(tǒng)7只防爆門爆破,4號、7號風(fēng)門破損,7號門伸縮節(jié)嚴(yán)重變形,排粉機出口風(fēng)箱破損, 10號爐0m廠房玻璃大量破損。經(jīng)檢修人員搶修,排粉機于2004-03-10T22:10恢復(fù)運行,損失電量334萬kW.h,直接經(jīng)濟損失6.68萬元。2004年制粉系統(tǒng)共發(fā)生4次爆炸,共少發(fā)電536.25萬kW.h, 直接經(jīng)濟損失10.73萬元。
在制粉系統(tǒng)中,凡是發(fā)生煤粉沉積的地方,就能成為氣粉混合物自燃和爆炸的發(fā)源地。從多次爆炸后的現(xiàn)場情況看,引爆點主要在容易長期積煤或積粉的位置。引爆的熱源主要由磨煤機與排粉機入口熱風(fēng)門不嚴(yán)密形成。根據(jù)制粉系統(tǒng)的運行工況和爆炸情況分析,制粉系統(tǒng)爆炸的主要原因如下。
煤粉愈細,煤粉顆粒的表面積愈大,與氧氣接觸的面積也增大,氧化自燃的速度大大加快,爆炸的危險性就愈大。一般煤粉的顆粒大部分在0.02mm~0.05mm之間,電廠300MW機組的煤粉細度R90在20%左右,即0.09mm以下占80%,乏氣中煤粉更細。從16次制粉系統(tǒng)爆炸分析,乏氣部位引起的爆炸達10次之多,說明煤粉越細越易燃易爆。顯然煤粉細度是引發(fā)制粉系統(tǒng)發(fā)生爆炸的1個重要因素。
根據(jù)測定,空氣中煤粉含量達到45~2000g/m3時,無論在密封的容器內(nèi)還是在敞開的空間遇到明火,都會發(fā)生爆炸。當(dāng)煤粉濃度在300~4000g/m3時其爆炸強度、破壞力最大。燃料揮發(fā)份Vdaf<10%時,煤粉和空氣混合物一般沒有自燃和爆炸的危險;燃料揮發(fā)份Vdaf>20%時,屬于反應(yīng)能力強的煤,此時燃料揮發(fā)份析出溫度和著火溫度均較低,容易發(fā)生自燃和爆炸事故。一般揮發(fā)份Vdaf>25%,煤粉發(fā)熱量越高,爆炸的可能性越大。電廠設(shè)計燃煤發(fā)熱量在20306~21200kJ/kg,揮發(fā)份Vdaf在28.0%~31.09%,也是容易發(fā)生爆炸的因素之一。近年來由于煤炭市場放開,燃煤情況變化較大,但從幾次制粉系統(tǒng)爆炸分析,燃煤的揮發(fā)份Vdaf均大于25%,有的已達30%以上,均屬易爆炸之列。
磨煤機入口處積煤主要發(fā)生在入口斜管至上部約6.5m的干燥管上。在干燥管上開有4個孔洞,分別與回粉管、再循環(huán)管、加鋼球管和防爆門連接。干燥管入口的水平方向接有干燥風(fēng)(熱風(fēng))管,從水平方向帶有一定壓力的熱風(fēng)沖擊垂直向下的煤粉時,交叉混合的煤粉不僅容易貼壁,而且在此處也易形成渦流,從給煤機落下來的濕煤就容易被沖擊粘在開孔上方管道的內(nèi)壁上。同時從預(yù)熱器來的熱風(fēng)溫度近300℃,在制粉系統(tǒng)運行中,由于高溫風(fēng)的長期烘烤,容易使入口處積煤自燃,在運行中不僅難以檢查,而且人工清除也十分困難。燃煤進入磨煤機內(nèi)遇到爆炸濃度的煤粉時就會引起爆炸。同樣,磨煤機進口防爆門根部容易積煤,受高溫?zé)犸L(fēng)長期烘烤,也容易引起該處積煤自燃,燃煤進入磨煤機內(nèi)遇到爆炸濃度的煤粉時就會引起爆炸。
細粉分離器進口處積粉自燃主要發(fā)生在細粉分離器進口管道下部較平緩的管段上。為了防止管壁磨損,在此部位貼有內(nèi)襯鑄石,當(dāng)鑄石脫落時,增加了積粉的可能性,且該部位吹掃困難,所以積粉自燃很可能發(fā)生。如2000-02-23,9號爐乙制粉系統(tǒng)運行中爆炸,引爆部位發(fā)生在細粉分離器進口處,原因就是此處鑄石脫落,長期積粉自燃引起爆炸。
排粉機進口熱風(fēng)道原設(shè)計為水平布置,磨煤機制粉時,5號熱風(fēng)門和7號隔絕門關(guān)閉,6號冷風(fēng)門僅開啟20%(7號隔絕門嚴(yán)密性差)。受細粉分離器效率的影響,乏氣中攜帶10%~15%磨煤機出力的煤粉量,細粉分離器效率差時攜帶煤粉量更多。由于排粉機進口處存在渦流且較細煤粉到處飛揚,7號門后風(fēng)管內(nèi)容易發(fā)生積粉。由于壓差的存在,5號、7號門關(guān)閉不嚴(yán),6號門開度過小,熱風(fēng)漏入7號門后,使煤粉自燃;當(dāng)磨煤機發(fā)生斷煤或停磨過程中參數(shù)控制不當(dāng),由于7號門后積粉自燃形成火源和空氣的存在,乏氣中煤粉濃度達到爆炸濃度時即發(fā)生系統(tǒng)爆炸。
再循環(huán)管是排粉機出口至磨煤機進口為增加制粉系統(tǒng)通風(fēng)出力而設(shè)計的,管段中間設(shè)有再循環(huán)門,此門在關(guān)閉時存在漏乏氣現(xiàn)象。乏氣中較細的煤粉通過該門時帶有一定速度,當(dāng)門后面積突然增大,流速突降,使乏氣中的煤粉沉積在門后的管段內(nèi)。由于此系統(tǒng)不便常使用,在制粉系統(tǒng)停運時,排粉機出口風(fēng)溫達140℃,會引起該處積粉自燃;當(dāng)燃燒煤粉再次進入排粉機或磨煤機內(nèi)時,就會引起爆炸。
2004-03-11,10號爐乙粉倉爆炸,是由于原粉倉防爆門采用啟閉式防爆門,該類防爆門可靠性難以保證,在進行防爆門改造時未將原防爆門拆除僅將翻板掀起,掀起后存在死角,造成積粉自燃。在粉倉進粉時發(fā)生粉倉防爆門爆破,這是由于檢修技術(shù)管理和對制粉系統(tǒng)防爆認(rèn)識不到位引起的事故。
2001-10-15,10號爐乙制粉系統(tǒng)爆炸系原煤中的易燃易爆物進入制粉系統(tǒng),在磨煤機內(nèi)鋼球的撞擊下發(fā)生爆炸,這次爆炸使制粉系統(tǒng)21只防爆門全部爆破。
2005-01-16,7號爐丙制粉系統(tǒng)爆炸就是由于運行人員未能認(rèn)真執(zhí)行8h停磨與每2h開7號門吹掃死角積粉的技術(shù)措施,致使磨煤機連續(xù)運行11h不停磨,同時未進行吹掃,使7號門后積粉自燃,形成火源,引起制粉系統(tǒng)爆炸。
根據(jù)多年來制粉系統(tǒng)爆炸情況分析和總結(jié),為防止制粉系統(tǒng)爆炸,工程技術(shù)人員對防止制粉系統(tǒng)爆炸進行了大量探索,并對300MW機組中間貯倉式制粉系統(tǒng)進行以下改進。
磨煤機入口落煤管出口的干燥管6.5m處積煤,主要是運行中濕煤在氣流沖擊下粘貼上去的。無論制粉系統(tǒng)在運行中還是在停運時,都有可能使積煤自燃。由于此處積煤運行人員難以發(fā)現(xiàn)和清理,著火時處理困難,如果將落煤管向下延伸500mm~700mm,避開氣流直接沖擊濕煤而造成貼壁,就避免了積煤的可能性。2004年10月,在7號爐乙磨進口接長落煤管出口端,在防止此處積煤自燃方面取得明顯效果。必要時在熱風(fēng)管出口與干燥管連接處加裝熱風(fēng)導(dǎo)向板,改變熱風(fēng)方向,避免直接沖刷,對防止積煤能起到積極的作用。
根據(jù)細粉分離器入口水平管段處積粉自燃現(xiàn)象,對細粉分離器進口管段進行改進。為消除水平段積粉,將防磨鑄石改為防磨膠泥,并定期對防磨膠泥進行檢查和消缺工作。改進后再未有過由這種原因引起的制粉系統(tǒng)爆炸。
將7號門后管道與排粉機進口管道由水平接入改為向下45°接入,積粉情況有所減少。因設(shè)計、安裝原因,發(fā)現(xiàn)部分7號門在開啟時,氣流從進口到出口是由下向上流動,即使實行定期吹掃也不能吹走沉積在7號門后管道下部的煤粉,達不到吹掃效果。因此,對各個鍋爐二套制粉系統(tǒng)的7號門的開啟進行調(diào)向處理。
為細粉分離器加裝二次分離裝置,提高細粉分離效果,減少乏氣帶粉量,對減少7號門后管道積粉和排粉機葉輪磨損有較大的好處。
磨煤機運行制粉過程中,規(guī)定5號、7號門關(guān)閉,6號門開啟,并采用定期開啟5號、6號、7號門進行吹掃,將7號門后已沉積而沒有發(fā)生自燃的煤粉及時吹掃干凈,避免積粉自燃現(xiàn)象的發(fā)生。
制粉系統(tǒng)設(shè)計再循環(huán)管是為了增加制粉系統(tǒng)通風(fēng)出力,但在制粉系統(tǒng)運行中很少使用,設(shè)計功能體現(xiàn)不明顯,因此決定取消再循環(huán)管。2003年6月至12月,分別對9號、10號爐制粉系統(tǒng)再循環(huán)管進行了封堵,取消了再循環(huán)管,對防止制粉系統(tǒng)爆炸起到了決定性作用。
為防止板式防爆門存在積粉,引起自燃和爆炸,利用停爐機會將板式防爆門拆除,并對該部位進行防積粉處理。此改進杜絕了因制粉系統(tǒng)粉倉局部結(jié)構(gòu)隱患而引發(fā)的制粉系統(tǒng)粉倉爆炸。
檢修人員要加強對制粉系統(tǒng)爆炸危害性的認(rèn)識,嚴(yán)格執(zhí)行29項反事故技術(shù)措施,提高檢修工藝水平,嚴(yán)格按技術(shù)規(guī)范要求,提高設(shè)備的檢修質(zhì)量。在檢修工作中應(yīng)盡可能避免因檢修工藝不良帶來的制粉系統(tǒng)積煤積粉,并及時消除系統(tǒng)的漏粉,防止積煤、積粉引起自燃。
提高運行人員對制粉系統(tǒng)爆炸危害性的認(rèn)識,嚴(yán)格執(zhí)行29項反事故技術(shù)措施,加強培訓(xùn)和管理。運行中要嚴(yán)格控制好磨煤機出口溫度,做好雨季煤的摻配工作,防止含水分過大的煤粉進入粉倉。嚴(yán)格執(zhí)行磨煤機定期切換和定期吹掃制度,嚴(yán)格執(zhí)行定期降粉位措施,防止煤粉長時間在倉內(nèi)存留。運行中要對煤粉細度加以控制,當(dāng)磨制揮發(fā)分較高的煤時,可將煤粉細度R90調(diào)至上限(27%)運行,這樣做既可以防爆,又可以降低制粉電耗。以7號爐為例,一般將粗粉分離器上、下?lián)醢迳险{(diào)5°,R90可增大4%,制粉出力約增大4t/h。此外還要避免輸粉機內(nèi)積粉,特別是臨時停爐,一定要密封粉倉,加強監(jiān)視和檢查,防止自燃。
隨著對制粉系統(tǒng)防爆認(rèn)識的不斷提高,技術(shù)人員不斷的技術(shù)改進,并完善運行措施,2005年6月至今,電廠再也未發(fā)生制粉系統(tǒng)爆炸事故。