摘要:紗嶺金礦回風井-1 200 m水平巷道爆破掘進施工受地應力、層理和礦井水等復雜工況的影響,爆破成形差,輔助作業(yè)時間長,施工進度緩慢。為解決上述問題,采用數(shù)碼電子雷管-導爆索混合起爆網(wǎng)絡周邊成形控制技術(shù),優(yōu)化原始爆破方案并開展了現(xiàn)場試驗。試驗結(jié)果表明:優(yōu)化后的數(shù)碼電子雷管-導爆索混合起爆網(wǎng)絡光面爆破方案顯著提高了爆破成形效果,降低了圍巖損傷,半孔痕率提高了54.5百分點,超挖系數(shù)下降了21.7 %,作業(yè)時間縮短了15 %,經(jīng)濟成本每循環(huán)降低了185.7元,實現(xiàn)了深部復雜工況巷道的周邊成形質(zhì)量控制,為類似巷道爆破工程提供了參考。
關(guān)鍵詞:深部開采;金礦;巷道;地應力;礦井水;混合起爆網(wǎng)絡;光面爆破;爆破效果
中圖分類號:TD235""""""""""文章編號:1001-1277(2024)08-0046-06
文獻標志碼:Adoi:10.11792/hj20240806
引"言
隨著淺部礦產(chǎn)資源的開采殆盡,國內(nèi)外金屬礦山逐步向深部開采邁進,千米以上的深部礦產(chǎn)資源開采將趨于常態(tài)化[1]。巷道作為礦山建設動脈工程,是礦井重要的運輸和通風通道,其建設質(zhì)量直接影響礦山的安全生產(chǎn)和經(jīng)濟效益。萊洲匯金礦業(yè)投資有限公司(下稱“紗嶺金礦”)回風井-1 200 m水平巷道爆破掘進施工中,受地應力大、層理復雜、礦井水豐富等復雜不利工況影響,巷道爆破成形差,輔助作業(yè)時間長,施工進度緩慢,嚴重影響了安全生產(chǎn)和工程進度。傳統(tǒng)爆破技術(shù)已難以滿足該復雜工況下巷道施工的質(zhì)量要求,亟須探索合適的爆破方法提高巷道成形質(zhì)量。
目前,眾多學者對礦山巷道的周邊成形控制方法進行了大量研究,取得了一定的成果。劉翔宇等[2]通過數(shù)值模擬分析研究隧道周邊孔毫秒延時爆破對圍巖成形質(zhì)量的影響,結(jié)果表明孔間延時和藥量對損傷范圍有顯著影響,延時適中時損傷范圍最小,且花崗巖的損傷小于砂巖。ZHENG等[3]使用分形損傷定量評估了試驗和數(shù)值結(jié)果中的爆破損傷,為周邊成形質(zhì)量的定量評價提供了參考。岳中文等[4]利用新型數(shù)字激光動態(tài)焦散線試驗系統(tǒng),采用有機玻璃板試件研究了含預制不同形狀空孔對巖石定向斷裂控制爆破的影響,得出菱形空孔最有利于實現(xiàn)圍巖成形控制,爆生主裂紋擴展速度最大,動態(tài)應力強度因子相對較小。楊仁樹等[5]通過優(yōu)化爆破參數(shù)和進行對比試驗,研究了切縫藥包在巖巷快掘中的適應性,結(jié)果表明切縫藥包既能提高經(jīng)濟效益,又能顯著提升成形質(zhì)量。史國利等[6]使用分形理論和MATLAB研究了不同不耦合系數(shù)下切縫藥包的爆破損傷特征,發(fā)現(xiàn)不耦合系數(shù)為1.67時,對裂紋擴展的定向控制效果最佳。然而,在復雜工況下,諸如地應力[7]大、層理[8]復雜、礦井水[9]豐富等情況下,爆生裂紋擴展受到顯著影響,如何實現(xiàn)周邊成形控制仍是一個難題。劉博等[10]研究發(fā)現(xiàn),雷管-導爆索混合起爆網(wǎng)絡通過優(yōu)化爆破能量分布,可以有效改善周邊成形質(zhì)量。將其中的雷管替換為當前廣泛應用的數(shù)碼電子雷管[11],實現(xiàn)爆破的精準控制和延時,有望進一步提升該方法在周邊成形控制的效果。
盡管混合起爆網(wǎng)絡爆破方案在爆破成形控制上已經(jīng)取得了一定成效,但數(shù)碼電子雷管-導爆索混合起爆網(wǎng)絡在復雜工況下的研究與實踐尚需深入。本文以紗嶺金礦回風井-1 200 m水平巷道爆破施工為依托,采用數(shù)碼電子雷管-導爆索混合起爆網(wǎng)絡周邊成形控制技術(shù),充分考慮到現(xiàn)場施工中地應力大、層理復雜、礦井水豐富等不利工況的影響,優(yōu)化原始爆破方案并開展了現(xiàn)場試驗。研究成果旨在為類似工程的爆破設計和施工優(yōu)化提供參考。
1"工程概況
1.1"工程背景
紗嶺金礦位于山東省萊州市朱橋鎮(zhèn),包含主井、副井、進風井和回風井4項豎井工程,均為超千米深井。其中,回風井井筒凈直徑為8.0 m,深度為1 343.1 m,現(xiàn)場試驗巷道位于回風井-1 200 m水平,施工長度174.718 m,荒寬4 800 mm,荒高4 400 mm,直墻三心拱斷面,凈斷面面積18.32 m2,荒斷面面積19.51 m2。
回風井-1 200 m水平巷道主要由長石、石英、斜長石、絹云母、高嶺土、綠簾石等礦物組成。巖石以柱狀、塊狀、碎塊狀為主,RQD值平均為41 %,為堅硬巖,但巖體較破碎,線裂隙率5~10條/m,以與巖芯軸夾角35°~40°,65°~75° 2組為主,裂面平直光滑,局部充填有碳酸鹽?,F(xiàn)場勘查發(fā)現(xiàn),在掘進面存在2條較為明顯的層理,如圖1-a)所示。
2024年第8期/第45卷""礦業(yè)工程礦業(yè)工程""黃"金
回風井-1 200 m水平巷道的透水性、富水性隨裂隙發(fā)育程度有較大的變化,富水性不均勻特點顯著。巖層地質(zhì)年代久遠,經(jīng)歷多次構(gòu)造變動,裂隙比較發(fā)育,但多為扭性、壓扭性裂隙,裂隙閉合,連通性較差。最大單位涌水量0.008 395 L/(s·m),滲透系數(shù)0.000 543 775 m/d,整體上屬弱富水含水層?,F(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),掘進面左上角有2處出水點,出水點附近裂隙發(fā)育,最大單位涌水量約0.005 L/(s·m),如圖1-b)所示。
1.2"地質(zhì)和水文地質(zhì)影響分析
從地質(zhì)條件上分析,紗嶺金礦回風井-1 200 m水平巷道巖石雖然堅硬,但巖體較為破碎,爆破過程中容易形成大量的碎石和塊石,影響施工進度和成形質(zhì)量;另外,裂隙的存在使得爆破能量容易分散,難以集中在預定的破碎區(qū)域,從而降低爆破效率;同時,局部充填的碳酸鹽礦物可能導致爆破過程中出現(xiàn)不均勻的破碎效果,增加施工難度;最后,層理的存在影響巷道圍巖的穩(wěn)定性,需要特別關(guān)注爆破后圍巖的支護措施,以確保施工安全。綜合來看,這些地質(zhì)因素對爆破周邊成形控制提出了更高的要求,需要采取針對性的優(yōu)化方案來提高施工效率和成形質(zhì)量。
從水文地質(zhì)條件上分析,紗嶺金礦回風井-1 200 m水平巷道富水不均勻,局部富水性高,爆破后巖石容易塌落,這大大增加了支護和清理工作的難度;裂隙發(fā)育區(qū)域的涌水量對爆破過程產(chǎn)生了干擾,導致爆破周邊成形不理想,施工效率低;含水層水壓對爆破產(chǎn)生附加壓力,進一步增加了施工的復雜性和風險。綜合來看,這些水文及地質(zhì)條件不僅影響了爆破的精度和效果,還導致施工人員需要更多的時間和資源來應對出水和清理工作,施工過程中需密切監(jiān)測水壓變化,及時調(diào)整爆破方案,以確保施工過程的順利進行。
2"爆破方案設計
2.1"優(yōu)化前爆破方案
鉆孔采用CYTJ45(G)型單臂鑿巖臺車鑿巖,配38 mm×3 915 mm六角中空鋼釬,聯(lián)合45 mm球齒鉆頭濕式鉆孔,孔深3.9 m左右,爆破循環(huán)進尺約3.1 m,單循環(huán)炮孔利用率80 %。掘進面炮孔數(shù)量為58個,采用七星掏槽+空孔的掏槽方式。各類炮孔的基本參數(shù):
1)掏槽孔。中心孔孔徑45 mm,中心孔與空孔圓心間距150~200 mm,一圈掏槽孔呈菱形分布,二圈掏槽孔呈正方形分布,三圈掏槽孔呈菱形分布,四圈掏槽孔呈正方形分布。
2)空孔。共有6個,空孔孔徑90 mm。
3)崩落孔??讖?5 mm,孔距400~700 mm,排距400~700 mm。
4)周邊孔。頂孔11個,幫孔6個,底孔6個,孔距為400~700 mm。
詳細的優(yōu)化前炮孔布置如圖2所示,具體的優(yōu)化前爆破參數(shù)如表1所示。
炸藥采用32 mm×300 mm,300 g/卷的2號巖石乳化炸藥,數(shù)碼電子雷管起爆,連續(xù)裝藥,反向起爆。采用EP400-X型起爆器起爆。掏槽孔裝藥11卷,輔助孔裝藥8卷,頂孔裝藥2卷,幫孔裝藥4卷,底孔裝藥11卷,單循環(huán)爆破用炸藥134.7 kg,優(yōu)化前各類型炮孔裝藥示意圖如圖3所示。
2.2"優(yōu)化后爆破方案
在原方案基礎(chǔ)上,在不改變其他爆破參數(shù)的情況下,僅針對周邊孔采用數(shù)碼電子雷管與導爆索的混合起爆網(wǎng)絡,調(diào)整周邊孔的藥量和聯(lián)線方式,以期提高爆破成形效果,減少圍巖損傷。優(yōu)化后炮孔布置如圖4所示,優(yōu)化后的爆破參數(shù)如表2所示。
周邊孔主要由幫孔和頂孔2部分組成。它們的藥量和聯(lián)線方式為:幫孔(41~43,55~57號孔)、頂孔(44~54號孔)每孔裝藥1.5卷(0.5卷×3)+2 m導爆索,具體如圖5所示,炮孔底部、中部和上部分別放置長165 mm的2號巖石乳化炸藥,兩兩間隔1 850 mm,使用導爆索串聯(lián)在一起,上部藥卷距離孔口處使用紙、塑料袋和小石子封堵。每個炮孔的導爆索與主導爆索按照爆破手冊[12]規(guī)定的方式和方向聯(lián)結(jié)在一起,使用1發(fā)數(shù)碼電子雷管引爆主導爆索,周邊孔整體聯(lián)線示意圖如圖6所示。單循環(huán)爆破共消耗2號巖石乳化炸藥123.75 kg和50 m的導爆索。
3"爆破效果對比與分析
嚴格按照優(yōu)化前后爆破設計方案開展現(xiàn)場試驗,每種爆破方案各開展5次現(xiàn)場試驗,各項指標取平均值進行對比。主要從半孔痕率、超欠挖系數(shù)、作業(yè)時間和經(jīng)濟成本4個方面對優(yōu)化前后的爆破效果進行深入分析。
1)半孔痕率。半孔痕率是衡量爆破成形質(zhì)量的重要指標,優(yōu)化前后的半孔痕情況如圖7所示。優(yōu)化前,爆破后的半孔痕較不清晰,數(shù)量平均為2條,半孔痕率為18.2 %。優(yōu)化后的爆破方案明顯提升了成形質(zhì)量,頂部清晰半孔痕達到8條,左右兩幫無清晰半孔痕,半孔痕率顯著提高至72.7 %。相比優(yōu)化前,半孔痕率提高了54.5百分點,表明優(yōu)化后的混合起爆網(wǎng)絡在控制周邊成形方面非常有效,顯著提升了爆破的成形質(zhì)量。
2)超挖系數(shù)。優(yōu)化前平均超挖系數(shù)為1.56,優(yōu)化后平均超挖系數(shù)為1.22,相較于優(yōu)化前下降了0.34,降低了21.7 %。這說明優(yōu)化后的爆破方案在控制巖石多余開挖方面更加有效,提高了周邊成形的精度,有效控制了爆破過程中的超挖現(xiàn)象。
3)作業(yè)時間。優(yōu)化前巷道施工單循環(huán)總時間為20 h,平均每孔鉆孔時間為3 min,加上周邊超欠挖二次處理、注漿排水等輔助作業(yè)時間,鉆孔總時間約為7 h,鉆孔后使用鉆機進一步敲幫問頂,之后裝藥2 h,爆破1 h,出渣3 h,支護6 h,噴漿1 h。優(yōu)化后爆破、出渣、支護和噴漿作業(yè)的時間未發(fā)生明顯變化,但受成形質(zhì)量提高的影響,鉆孔輔助作業(yè)時間縮短,鉆孔總時間從原來的7 h降低到優(yōu)化后的4 h,降低了42.9 %,單循環(huán)總時間從原來的20 h降低到優(yōu)化后的17 h,降低了15 %。這表明優(yōu)化后的爆破方案減少了不必要的輔助作業(yè)時間,顯著提升了施工進度。
4)經(jīng)濟成本。優(yōu)化后的爆破方案相較于優(yōu)化前,節(jié)約2號巖石乳化炸藥10.95 kg,減少了數(shù)碼電子雷管16個,增加了導爆索50 m。按照2號巖石乳化炸藥6元/kg,數(shù)碼電子雷管20元/個,導爆索4元/m來估算,每循環(huán)節(jié)約經(jīng)濟成本185.7元。這說明優(yōu)化后的爆破方案不僅提高了施工效率,還有效降低了物料消耗和成本,提升了整體施工效益。
總的來說,優(yōu)化后的爆破方案在各項指標(如表3所示)上均表現(xiàn)出顯著優(yōu)勢。半孔痕率提高了54.5 百分點,表明成形質(zhì)量得到顯著改善;超挖系數(shù)下降了21.7 %,表明爆破精度更高;作業(yè)時間縮短了15 %,提高了施工效率;經(jīng)濟成本每循環(huán)降低185.7元,提高了施工效益。究其原因主要有以下3個方面:①數(shù)碼電子雷管與導爆索的混合起爆網(wǎng)絡,起爆時間更精準,爆破能量分布更加均勻,從而提高了周邊成形質(zhì)量;②更合理的火工品用量配置和起爆控制,減少了炸藥和雷管的消耗,節(jié)約了經(jīng)濟成本;③優(yōu)化后的爆破設計減少了超欠挖和巖石塌落現(xiàn)象,從而減少了輔助作業(yè)時間。優(yōu)化后的混合起爆網(wǎng)絡通過合理調(diào)整周邊孔的藥量和聯(lián)線方式,實現(xiàn)了更優(yōu)的爆破效果,充分證明了其在深部復雜工況巷道爆破掘進中提高施工質(zhì)量和效率方面的顯著作用。
4"結(jié)"論
本文通過對紗嶺金礦回風井-1 200 m水平巷道優(yōu)化前后爆破方案的對比分析,得出了數(shù)碼電子雷管—導爆索混合起爆網(wǎng)絡的爆破方案在周邊成形控制、降低超挖系數(shù)、縮短作業(yè)時間和節(jié)約經(jīng)濟成本方面的顯著優(yōu)勢。
1)起爆網(wǎng)絡優(yōu)化。數(shù)碼電子雷管—導爆索混合起爆網(wǎng)絡的應用,使起爆時間更精準,爆破能量分布更均勻,有效提高了成形質(zhì)量。
2)火工品配置合理。優(yōu)化后的火工品配置和聯(lián)線方式減少了能量的無效擴散,顯著控制了超挖現(xiàn)象,提高了爆破精度和施工效率。
3)作業(yè)流程優(yōu)化。優(yōu)化后的爆破設計顯著提升了周邊成形質(zhì)量,間接減少了輔助作業(yè)流程,顯著縮短了整體作業(yè)時間,降低了經(jīng)濟成本,提升了施工效益。
4)數(shù)碼電子雷管—導爆索混合起爆網(wǎng)絡在深部復雜工況巷道爆破掘進中展現(xiàn)了良好的適應性,研究成果為紗嶺金礦后續(xù)巷道施工提供了寶貴經(jīng)驗,也為類似工程的爆破設計和施工優(yōu)化提供了重要參考。
[參 考 文 獻]
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Application of perimeter formation control using mixed initiation
network for complex working conditions
Li Qintao,Yuan "Yongzhong,Li Minghui,Yang Yi,Hu Yazhou
(Laizhou Huijin Mining Investment Co.,Ltd.)
Abstract:The -1 200 m roadway blasting and excavation construction in the return air shaft at Shaling Gold Mine is affected by complex working conditions such as ground stress,stratification,and mine water.These factors result in poor blast formation,long auxiliary operation time,and slow construction progress.To address these issues,the digital electronic detonator-detonating cord mixed initiation network perimeter formation control technology was adopted to optimize the original blasting scheme and conduct field experiments.The results of the field experiments showed that the optimized digital electronic detonator-detonating cord mixed initiation network and smooth blasting scheme significantly improved the blasting formation effect,reduced surrounding rock damage,increased the half-hole mark rate by 54.5 percentage points,decreased the over-excavation coefficient by 21.7 %,shortened the operation time by 15 %,and reduced the economic cost per cycle by 185.7 yuan.This achieved quality control of perimeter formation in roadways with complex working conditions and provided a reference for similar roadway blasting projects.
Keywords:deep mining;gold mine;roadway;ground stress;mine water;mixed initiation network;smooth blasting;blasting effect