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某純電動(dòng)汽車加速噪聲的優(yōu)化對(duì)策和試驗(yàn)驗(yàn)證

2024-08-07 00:00詹士成魏煌周釗袁寶文
汽車科技 2024年4期

摘 要:某款純電動(dòng)汽車在水泥路面上急加速行駛時(shí),乘員艙內(nèi)電機(jī)噪聲明顯變大,聲音存在突兀感。根據(jù)整車測(cè)試數(shù)據(jù)分析,電機(jī)的異常噪聲來(lái)源于電機(jī)激勵(lì)的階次頻率48階和減速器輸入軸齒輪嚙合的倍頻44階。進(jìn)一步,根據(jù)傳遞路徑中的各懸置測(cè)試數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)左懸置的Z向隔振率不足且與整車急加速工況的噪聲存在吻合,因此確定為主要的優(yōu)化目標(biāo)。制定并實(shí)施了左懸置“降低剛度”、“加質(zhì)量塊”、“加安裝點(diǎn)”等三種優(yōu)化方案。經(jīng)過(guò)實(shí)車測(cè)試和主觀評(píng)價(jià),“降低剛度”、“加質(zhì)量塊”兩種方案均有利于改善電機(jī)噪聲,但是改善程度均存在不足?!凹影惭b點(diǎn)”方案改善效果最明顯,該方案不僅徹底解決了急加速工況下車內(nèi)電機(jī)異常噪聲問(wèn)題,而且在全轉(zhuǎn)速下整車的噪聲水平和左懸置隔振率均得到了顯著的整體提升。

關(guān)鍵詞:電機(jī)噪聲;懸置支架;固有頻率;傳遞路徑;電動(dòng)汽車

中圖分類號(hào):U469.7 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1005-2550(2024)04-0088-07

Optimization Strategy and Experimental Verification of Acceleration Noise in A Pure Electric Vehicle

ZHAN Shi-cheng, Wei Huang, Zhou Zhao, Yuan Bao-wen

(Dongfeng Honda Automobile Co., Ltd., Wuhan 430056, China)

Abstract: The motor noise in passenger compartment increases significantly when the pure electric vehicle accelerates rapidly on a cement road surface, and the sound is abrupt. According to the analysis of vehicle test data, the abnormal noise of motor comes from the 48th order frequency of motor excitation and the 44th order frequency of reducer gearbox transmission. Furthermore, based on the data analysis of motor mount in the transmission path, the Z-axis isolation rate of left mount is too low, which consistent with motor noise. Therefore, the left mount is determined as the primary optimization goal. Three optimization schemes are put into effect for the left mount, including “reducing stiffness”, “adding mass blocks”, and “adding installation points”. According to the actual vehicle test and subjective evaluation, both “reducing stiffness” and “adding mass blocks” schemes are beneficial for improving the motor noise, but both are not enough. The “adding installation points” scheme has the most obvious improvement effect. It not only completely improves the abnormal motor noise in vehicle, but also significantly improves the vehicle noise overall level and the left mount overall isolation rate at full rotate speed range.

Key Words: Motor Noise; Mount Bracket; Natural Frequency; Transmission Path; Electric Vehicle

純電動(dòng)汽車是新能源汽車的重要組成部分,它具有零排放、使用成本低、加速性能好等優(yōu)點(diǎn),我國(guó)大力發(fā)展電動(dòng)汽車對(duì)于加快燃油替代、減少尾氣排放、保證能源安全、促進(jìn)節(jié)能減排等具有重要意義[1-3]。與傳動(dòng)的燃油汽車相比,電動(dòng)汽車減少了飛輪、離合器、聯(lián)軸器、起動(dòng)機(jī)、進(jìn)氣系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)等零部件,動(dòng)力總成的整體質(zhì)量、轉(zhuǎn)動(dòng)慣量等大幅降低。電動(dòng)汽車的整體振動(dòng)噪聲相對(duì)于傳動(dòng)燃油汽車降低了3~6dB,但是由于缺少發(fā)動(dòng)機(jī)和進(jìn)排氣噪聲的掩蔽效應(yīng),源頭激勵(lì)的電機(jī)噪聲變得更加凸顯[4-6]。對(duì)于傳統(tǒng)四缸發(fā)動(dòng)機(jī)汽車,工作轉(zhuǎn)速通常在4500r/min以內(nèi),因此其主要階次頻率在25~200Hz,激勵(lì)頻率屬于低頻范圍;對(duì)于電動(dòng)汽車,工作轉(zhuǎn)速高達(dá)15000~20000r/min,并且中高頻激勵(lì)源更多、階次頻率更復(fù)雜,因此激勵(lì)頻率可高達(dá)5000Hz[7-10]。

針對(duì)電動(dòng)汽車的電機(jī)噪聲問(wèn)題,根據(jù)傳遞路徑分析“激勵(lì)源-傳遞路徑-接受者”的模型,優(yōu)化激勵(lì)源和改善傳遞路徑是解決電機(jī)噪聲問(wèn)題的兩個(gè)基本方向[11-13]。在實(shí)際開發(fā)中,由于優(yōu)化激勵(lì)源的周期長(zhǎng)、成本高,一般難以滿足項(xiàng)目周期需求;采用改善傳遞路徑具有周期短、成本低等特點(diǎn),因而被汽車各大主機(jī)廠廣泛應(yīng)用。

1 問(wèn)題描述

某款純電動(dòng)汽車在水泥路面上急加速行駛,電機(jī)工作轉(zhuǎn)速在3125~4000r/min時(shí),在乘員艙內(nèi)電機(jī)噪聲明顯變大,主觀感覺(jué)聲音的突兀感非常明顯,需要進(jìn)行優(yōu)化改善。

該驅(qū)動(dòng)電機(jī)采用的是8極48槽式架構(gòu);減速器的輸入軸齒輪齒數(shù)為22,輸出軸齒輪齒數(shù)為75。根據(jù)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的機(jī)械結(jié)構(gòu)和工作原理分析[4],電機(jī)電磁激勵(lì)噪聲的頻率為2pf(p為電機(jī)的極對(duì)數(shù),f為電機(jī)的基頻)整數(shù)倍,因此電機(jī)激勵(lì)的階次頻率主要為8f、16f、24f、48f等;減速器的輸入軸齒輪齒數(shù)為22,因此產(chǎn)生嚙合頻率為22f,其倍頻包括44f、66f 等。

圖1為該工況下駕駛員側(cè)的車內(nèi)噪聲瀑布圖,在電機(jī)工作轉(zhuǎn)速3125~4000r/min時(shí)出現(xiàn)的異常噪聲頻率段大致為2200~3200Hz,并且在此轉(zhuǎn)速區(qū)間和頻率段內(nèi),階次頻率44階、48階的直線上均存在明顯的噪點(diǎn)。

2 原因分析

2.1 整車數(shù)據(jù)分析

根據(jù)電機(jī)的電磁激勵(lì)頻率和減速器的嚙合頻率分布推測(cè),該電機(jī)異常噪聲與電機(jī)激勵(lì)的階次頻率48階(2596~3201Hz)和減速器輸入軸齒輪嚙合的倍頻44階(2288~2935Hz)密切相關(guān)。

圖2為減速器輸入軸齒輪嚙合倍頻44階的噪聲圖,在電機(jī)工作轉(zhuǎn)速3125~4000r/min范圍內(nèi)的噪聲曲線上存在明顯波峰值,波峰對(duì)應(yīng)的電機(jī)轉(zhuǎn)速約為3200r/min。圖3為電機(jī)激勵(lì)的階次頻率48階的噪聲圖,在電機(jī)工作轉(zhuǎn)速3125~4000r/min范圍內(nèi)的噪聲曲線也存在明顯波峰值,波峰對(duì)應(yīng)的電機(jī)轉(zhuǎn)速約為3500r/min。因此,該電機(jī)異常噪聲是由電機(jī)激勵(lì)的階次頻率48階和減速器輸入軸齒輪嚙合倍頻44階共同作用引起的。

2.2 傳遞路徑分析

根據(jù)“激勵(lì)源-傳遞路徑-接受者”傳遞路徑分析(簡(jiǎn)稱TPA分析),驅(qū)動(dòng)電機(jī)總成的噪聲一般通過(guò)兩種路徑:空氣路徑和結(jié)構(gòu)路徑。根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)的研究[14-15],電機(jī)中高頻噪聲不僅通過(guò)結(jié)構(gòu)路徑進(jìn)行傳遞,也有部分能量通過(guò)空氣路徑傳遞, 而2500Hz以下頻率的噪聲主要通過(guò)結(jié)構(gòu)路徑傳遞。

該驅(qū)動(dòng)電機(jī)的懸置系統(tǒng)采用扭矩軸式布置,左右懸置安裝在前艙縱梁、后懸置安裝在副車架,因此電機(jī)源頭激勵(lì)主要通過(guò)左右懸置傳遞,懸置系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)傳遞路徑如下圖4所示。

根據(jù)傳遞路徑和激勵(lì)頻率特性可知,激勵(lì)頻率44階和48階均來(lái)自驅(qū)動(dòng)電機(jī)內(nèi)部,由驅(qū)動(dòng)電機(jī)固有的機(jī)械特性和電磁特性所決定的,降低源頭激勵(lì)是解決該整車NVH問(wèn)題中最關(guān)鍵、最直接和最優(yōu)有效的方法。但是,由于該驅(qū)動(dòng)電機(jī)總成是其他在售車型的量產(chǎn)品,且存在整改周期長(zhǎng)、費(fèi)用高等問(wèn)題,因此針對(duì)該問(wèn)題主要考慮通過(guò)優(yōu)化傳遞路徑進(jìn)行解決。

2.3 懸置隔振分析

在急加速工況下進(jìn)行整車測(cè)試時(shí),同時(shí)對(duì)各懸置的主動(dòng)端、被動(dòng)端布置三向加速度傳感器進(jìn)行測(cè)試,如圖5所示。懸置的隔振性能可以用隔振率進(jìn)行描述,一般認(rèn)為在隔振率≥20dB時(shí),懸置隔振效果良好,滿足設(shè)計(jì)要求[16]。在隔振率<20dB,甚至只有15dB左右時(shí),在整車NVH無(wú)問(wèn)題時(shí),可以接受;但是在整車NVH存在問(wèn)題時(shí),則不可接受,需要進(jìn)行優(yōu)化改善。

根據(jù)各懸置主、被動(dòng)端測(cè)試的加速度數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,可以得到各懸置在整車X/Y/Z三個(gè)方向下的隔振率曲線,如下圖6所示:

由圖可知,左懸置X和Y向的隔振率均在20dB以上,隔振率較好,滿足設(shè)計(jì)要求;但是Z向的隔振率普遍較低,尤其是在電機(jī)工作轉(zhuǎn)速3125~4000r/min時(shí)只有16dB左右,隔振率很差。右懸置X和Y向的隔振率普遍在25dB以上,隔振效果非常好;Z向隔振率基本均在20dB以上,滿足設(shè)計(jì)要求。后懸置的X、Y和Z向的隔振率波動(dòng)較大,但是基本均在18dB以上,平均值約為20dB,可以接受,滿足設(shè)計(jì)要求。

綜上分析,左懸置的Z向隔振率不足且與整車急加速工況的噪聲問(wèn)題吻合,因此是主要的優(yōu)化目標(biāo)。

3 優(yōu)化對(duì)策

3.1 降低剛度方案

懸置系統(tǒng)隔振性能由系統(tǒng)的整體剛度決定,圖7為該電機(jī)左懸置支座隔振系統(tǒng)的物理模型,其隔振系統(tǒng)主要由主動(dòng)側(cè)支架(即支臂)、懸置橡膠(即主簧)、支座支架(即上殼體)和被動(dòng)側(cè)支架(即下殼體)構(gòu)成。

根據(jù)隔振率IR理論計(jì)算公式[17],該懸置支座總成的隔振率可表示為:

式中,Ka為主動(dòng)側(cè)支架的剛度,Kp為被動(dòng)側(cè)支架的剛度,Ki為懸置橡膠的剛度,Kh為支座支架的剛度。

由于Ka、Kp的剛度值通常很大,所以系統(tǒng)的整體剛度K主要由懸置橡膠的剛度Ki和懸置支座支架的剛度(即上殼體)Kh決定。懸置的橡膠剛度Ki越小、懸置支座支架剛度越大,系統(tǒng)的隔振率IR越大,隔振效果越好。

左懸置橡膠降低剛度有利于提升系統(tǒng)的隔振性能,因此,降低左懸置的橡膠剛度作為第一種優(yōu)化方案。考慮公差管控要求,左懸置的剛度按照極限最低剛度375N/mm執(zhí)行。

3.2 加質(zhì)量快方案

在左懸置上增加吸振器,通過(guò)改變左懸置的固有頻率和振型進(jìn)而提高懸置在該頻率段的隔振性能[18-19]。圖8為左懸置增加不同重量質(zhì)量塊的隔振性能仿真,由圖可知,質(zhì)量塊的質(zhì)量越大,主振系統(tǒng)的隔振效果越好,且質(zhì)量增大一定程度后主振系統(tǒng)的隔振效果趨于穩(wěn)定。因此,在左懸置上增加質(zhì)量塊作為第二種優(yōu)化方案。

根據(jù)吸振器的隔振效果,確定選擇1kg的質(zhì)量塊進(jìn)行實(shí)車驗(yàn)證,如圖9所示,由于左懸置周邊的管路、線束較多,質(zhì)量塊被設(shè)計(jì)為不規(guī)則形狀以滿足周邊間隙要求。

3.3 加安裝點(diǎn)方案

根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)的研究[20-21],電磁噪聲的主要激勵(lì)頻率為基頻 f 和倍頻2pf,為了避開激勵(lì)共振區(qū)域,懸置支架的固有頻率f0一般需要滿足:

式中,行車速度V單位為km/h;N為電機(jī)轉(zhuǎn)速,單位r/min;R為輪輞尺寸,單位英寸;η為輪胎高寬比;B為輪胎寬度,單位mm;i為電機(jī)總傳動(dòng)比;rt為輪胎動(dòng)半徑,單位m。

本文的驅(qū)動(dòng)電機(jī)的電極對(duì)數(shù)p=4,總傳動(dòng)比i=10.552,輪胎規(guī)格為235/45R18,最高行車速度V=120km/h。因此,該懸置支座殼體固有頻率的設(shè)計(jì)值應(yīng)該大于1894Hz,原始狀態(tài)固有頻率只有1262Hz,如圖10所示,不滿足理論設(shè)計(jì)要求。

根據(jù)布置空間和振型分析,增加一個(gè)與車身連接的安裝點(diǎn)有利于提高懸置支座的固有頻率。因此,左懸置殼體上增加安裝點(diǎn)作為第三種優(yōu)化方案。圖11為“加安裝點(diǎn)”方案后左懸置固有頻率CAE分析結(jié)果,該懸置殼體的振型為繞整車方向Z軸的扭轉(zhuǎn),固有頻率達(dá)到了1947Hz,滿足理論計(jì)算的設(shè)計(jì)值。

綜上所述,針對(duì)整車急加速工況電機(jī)噪聲問(wèn)題,左懸置的優(yōu)化方案有三種,如下表1所示:

4 實(shí)車驗(yàn)證

4.1 降低剛度方案

采用左懸置“降低剛度”方案,在急加速工況下駕駛員側(cè)的車內(nèi)噪聲瀑布圖如圖12所示。在電機(jī)轉(zhuǎn)速3125~4000r/min、噪聲頻率2200~3200Hz區(qū)間范圍內(nèi),44階和48階的噪點(diǎn)整體均有所減弱,其他階次也均未惡化,與實(shí)車的主觀評(píng)價(jià)一致。

圖13為“降低剛度”方案減速器輸入軸齒輪嚙合倍頻44階的噪聲圖,圖14為“降低剛度”方案電機(jī)激勵(lì)階次頻率48階的噪聲圖。由圖可知,在電機(jī)工作轉(zhuǎn)速3125~4000r/min范圍內(nèi),44階和48階的噪聲曲線相對(duì)于原始狀態(tài)均有所降低,方案具有優(yōu)化效果。根據(jù)主觀評(píng)價(jià),駕駛員仍然能夠聽(tīng)到電機(jī)噪聲的突兀感,該方案對(duì)于噪聲的改善程度不足。

4.2 加質(zhì)量快方案

采用左懸置“加質(zhì)量塊”方案,在急加速工況下駕駛員側(cè)的車內(nèi)噪聲瀑布圖如圖15所示。由圖可知,在電機(jī)轉(zhuǎn)速3125~4000r/min、噪聲頻率2200~3200Hz區(qū)間范圍內(nèi),階次頻率44階的噪點(diǎn)有所惡化,而48階的噪點(diǎn)有一定程度的減弱,其他階次均未惡化,但是根據(jù)主觀評(píng)價(jià),整體不如“降低剛度”方案效果明顯。

圖16為“加質(zhì)量塊”方案減速器輸入軸齒輪嚙合倍頻44階的噪聲圖,圖17為“加質(zhì)量塊”方案電機(jī)激勵(lì)階次頻率48階的噪聲圖。由圖可知,在電機(jī)工作轉(zhuǎn)速3125~4000r/min范圍內(nèi),44階噪聲曲線的前半段有改善,而后半段則存在惡化;48階噪聲曲線相對(duì)于原始狀態(tài)均有所降低。根據(jù)主觀評(píng)價(jià),“加質(zhì)量塊”方案的整體效果優(yōu)于原始狀態(tài),但比“降低剛度”方案差。

4.3 加安裝點(diǎn)方案

采用左懸置“加安裝點(diǎn)”方案,在急加速工況下駕駛員側(cè)的車內(nèi)噪聲瀑布圖如圖18所示。由圖可知,在電機(jī)轉(zhuǎn)速3125~4000r/min、噪聲頻率2200~3200Hz區(qū)間范圍內(nèi),44階和48階的噪聲曲線相對(duì)于原始狀態(tài)均明顯降低,具有較好的優(yōu)化效果,其他階次也均未惡化;主觀評(píng)價(jià)車內(nèi)電機(jī)噪聲的突兀感基本消失,效果明顯優(yōu)于前兩種方案。

圖19為“加安裝點(diǎn)”方案,在急加速工況下駕駛員側(cè)的OA值曲線。由圖可知,在電機(jī)工作全轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),整車的噪聲值相對(duì)于原始狀態(tài)得到了明顯降低,改善效果非常顯著,與主觀評(píng)價(jià)高度一致。

圖20為“加安裝點(diǎn)”方案減速器輸入軸齒輪嚙合倍頻44階的噪聲圖,圖21為“加安裝點(diǎn)”方案電機(jī)激勵(lì)階次頻率48階的噪聲圖。由圖可知,在電機(jī)工作轉(zhuǎn)速3125~4000r/min范圍內(nèi),44階和48階的噪聲曲線相對(duì)于原始狀態(tài)均有所降低,方案具有優(yōu)化效果;此外,在電機(jī)的其他轉(zhuǎn)速段,噪聲曲線相對(duì)于原始狀態(tài)也有明顯降低。

圖22為“加安裝點(diǎn)”方案左懸置在整車X/Y/Z三個(gè)方向下的隔振率曲線,由圖可知,左懸置X、Y和Z向的隔振率相對(duì)于原始狀態(tài)均有提升,其中Y向和Z向的提升最為顯著:Z向的隔振率相對(duì)于原狀態(tài)提高了4dB左右,達(dá)到了20dB的設(shè)計(jì)要求。

5 結(jié)論與建議

針對(duì)某電動(dòng)車在急加速工況下車內(nèi)電機(jī)噪聲異常問(wèn)題,提出了三種左懸置優(yōu)化方案并實(shí)車驗(yàn)證,最終解決了電機(jī)噪聲異常問(wèn)題,結(jié)論如下:

(1)在純電動(dòng)汽車中,驅(qū)動(dòng)電機(jī)總成的噪聲問(wèn)題通常發(fā)生在中高頻率段,既包括電機(jī)電磁激勵(lì)的階次頻率,也可包括減速齒輪嚙合的基頻和倍頻。本文中驅(qū)動(dòng)電機(jī)總成的噪聲便是由電機(jī)電磁激勵(lì)的48階頻率和減速器輸入軸齒輪嚙合倍頻44階共同作用導(dǎo)致。

(2)在純電動(dòng)汽車中,對(duì)于驅(qū)動(dòng)電機(jī)總成的噪聲問(wèn)題,可以采用降低懸置橡膠剛度、增加吸振器等常用的匹配策略進(jìn)行解決,這兩種方式對(duì)于提高整車噪聲水平均有一定作用,但也會(huì)存在一定不足。

(3)在純電動(dòng)汽車中,提高懸置支架(包括支座殼體)的固有頻率不僅僅是為了避免結(jié)構(gòu)共振,其與改善懸置隔振性能也具有重要影響。懸置支架的固有模態(tài)應(yīng)盡量滿足大于,亦即:

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專家推薦語(yǔ)

嚴(yán) 輝

國(guó)家汽車質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心(襄陽(yáng))

NVH專業(yè) 研究員級(jí)高級(jí)工程師

本文針對(duì)某純電動(dòng)汽車加速時(shí)出現(xiàn)明顯車內(nèi)噪聲問(wèn)題,經(jīng)測(cè)試為電機(jī)電磁激勵(lì)和減速器齒輪嚙合產(chǎn)生的噪聲。根據(jù)“激勵(lì)源-傳達(dá)路徑-接受者”傳統(tǒng)路徑分析,明確左懸置為主要傳遞路徑。通過(guò)“加安裝點(diǎn)”并經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證,有效的解決了該車加速噪聲問(wèn)題,為純電動(dòng)汽車車內(nèi)噪聲分析與控制提供了參考。