蔚志成 王風(fēng)柱
[摘要]通過在浮渣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐中進(jìn)行粗銅吹煉生產(chǎn)實(shí)踐,成功地將含銅量45%~50%的鉛冰銅轉(zhuǎn)化為含銅量超過92% 的粗銅。在粗銅吹煉生產(chǎn)過程中,對(duì)鐵元素和砷元素在不同階段的化學(xué)反應(yīng)和行為變化進(jìn)行了深入的研究與分析。通過調(diào)整相關(guān)參數(shù)并采取降低渣中含銅措施等手段,將銅直收率提升至91%以上。浮渣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐吹煉粗銅具有銅直收率高、渣銅含量低、經(jīng)濟(jì)價(jià)值高等顯著特點(diǎn),這些特點(diǎn)在生產(chǎn)實(shí)踐中為我們提供了良好的生產(chǎn)指標(biāo)。通過這種方式,我們能夠?qū)崿F(xiàn)高效的銅提取,將銅的計(jì)價(jià)系數(shù)提高15%,提高銅金屬經(jīng)濟(jì)效益。
[關(guān)鍵詞]粗銅;鉛冰銅;吹煉;浮渣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐;直收率
內(nèi)蒙古興安銀鉛冶煉有限公司的浮渣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐自2021年10月投入生產(chǎn)使用以來,一直發(fā)揮著重要的作用。該設(shè)備主要被用于回收從大極板電解熔鉛鍋中撈出的浮渣中的鉛、銅和其他有價(jià)金屬。通過有效的回收處理,鉛經(jīng)過撈錫后得以返回大極板繼續(xù)利用,而銅和部分鉛則被富集成高、低鉛冰銅進(jìn)行銷售。然而,隨著銅浮渣的積存量逐漸減少,產(chǎn)出的銅浮渣量已經(jīng)無法維持浮渣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐的滿負(fù)荷生產(chǎn)作業(yè)。在設(shè)備閑置期間,公司很難從中獲得經(jīng)濟(jì)效益。為了提高公司的綜合效益,以及提高有價(jià)元素的綜合回收水平,公司在2022年10月開始對(duì)浮渣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐鉛冰銅吹煉粗銅工藝進(jìn)行研究。
這項(xiàng)研究的目標(biāo)是將鉛冰銅進(jìn)一步提純除雜,以獲得含銅量92% 以上的粗銅。如果能夠成功,這將為公司創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。通過這項(xiàng)工藝的研究和實(shí)施,有望提高其金屬回收效率,減少浪費(fèi),并增加其產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,從而對(duì)公司的整體經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生積極影響。這是一個(gè)值得期待的進(jìn)步,也是對(duì)公司持續(xù)努力和創(chuàng)新的肯定。
國內(nèi)粗銅吹煉工藝主要分為熔池吹煉(主要是PS轉(zhuǎn)爐吹煉)和懸浮吹煉(如閃速吹煉)兩種方式。目前國內(nèi)沒有使用浮渣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐將鉛冰銅吹煉成粗銅的,吹煉是火法煉銅的重要步驟,是將鉛冰銅中的Fe、As、Pb、S等元素進(jìn)行氧化造渣和煙氣、煙塵。吹煉過程中要保證粗銅質(zhì)量,需防止過吹氧化以及欠吹周期冗長(zhǎng)問題。利用浮渣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐吹煉粗銅,需對(duì)爐體結(jié)構(gòu)改造,增設(shè)鼓風(fēng)裝置,同時(shí)根據(jù)金屬硫化物優(yōu)先氧化順序原理進(jìn)行吹煉工作。在生產(chǎn)連續(xù)的情況下,克服粗銅吹煉工藝技術(shù)難關(guān),保證粗銅質(zhì)量,提高銅的收率,回收有價(jià)金屬。
1 浮渣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐粗銅吹煉原料成分和工藝原理
1.1主要原料(鉛冰銅)的化學(xué)成分
其中冰銅的主要成分:Cu2S-FeS,少量的其他金屬硫化物,貴金屬Au、Ag以及As、Sb等元素組成(表1)。
1.2粗銅吹煉工藝原理
在浮渣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐中鼓入空氣,利用空氣中的氧,1200~1300℃下進(jìn)行吹煉,將高溫熔融液態(tài)鉛冰銅中的Fe和S幾乎全部氧化除去,同時(shí)除去雜質(zhì)Pb、As、Sb等,得到含銅92%以上的粗銅。吹煉主要分兩個(gè)階段:第一個(gè)階段造渣期,除去鐵和硫及部分鉛和砷;第二階段為造銅吹砷期,進(jìn)行CuS氧化、CuS與CuO相互反應(yīng),最終獲得粗銅。鉛冰銅中的Pb50%~60%、As70%~80%以上進(jìn)入到煙塵中。
第一階段造渣期,主要是FeS生成FeO 與二氧化硅進(jìn)行造渣,產(chǎn)生冰銅合金(白冰銅)、吹煉爐渣和二氧化硫的煙氣。主要化學(xué)反應(yīng)包括:
2FeS+3O2=2FeO+2SO2 (1)
2FeO+SiO2=2FeO·SiO2 (2)
3FeS+5O2=Fe3O4+3SO2 (3)
3Fe3O4+FeS+5SiO2=5(2FeO·SiO2)+SO2(4)
其中鉛冰銅中的鉛在造渣期時(shí)部分氧化生成PbO 造渣,部分PbS被爐氣帶走,有一部分PbS與PbO反應(yīng)生成金屬鉛。生成的Pb一部分進(jìn)入煙氣中,大部分留在Cu2S中,到造銅期才被氧化。
鉛冰銅中的As、Sb大部分氧化成As2O3和Sb2O3,少量被氧化成As2O5和Sb2O5進(jìn)入爐渣。只有少量銅的砷化物和銻化物留在粗銅中。
2 浮渣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐粗銅吹煉生產(chǎn)情況
2.1原料及試劑
主要試驗(yàn)原料留取生產(chǎn)過程中400t左右的高冰銅,每爐100t,共計(jì)4 爐試驗(yàn)原料,主要成分見表1。試驗(yàn)過程中主要采取試劑為純堿、焦粒等。
2.2浮渣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐爐體結(jié)構(gòu)及改造
內(nèi)蒙古興安銀鉛冶煉有限公司的浮渣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐是一個(gè)重要的生產(chǎn)設(shè)備,其主體尺寸為φ3500mm×8500mm,內(nèi)部配備了5支氧槍。除了氧槍,該設(shè)備還配備了自動(dòng)給料皮帶、圓盤鑄錠模具、余熱鍋爐以及布袋收塵器等輔助設(shè)施,以確保整個(gè)冶煉過程的連續(xù)性和高效性。原始的爐體設(shè)計(jì)并未包括吹風(fēng)系統(tǒng)。然而,為了優(yōu)化冶煉效果,基于現(xiàn)有的爐體結(jié)構(gòu),分別在爐體的兩側(cè)增設(shè)了吹風(fēng)口。這一改動(dòng)可以增加爐內(nèi)的氧氣供應(yīng),促進(jìn)冶煉反應(yīng)的進(jìn)行。此外,為了在爐內(nèi)維持適宜的溫度,放渣側(cè)的爐體也增設(shè)了一支氧槍。除了對(duì)爐體的改進(jìn),還對(duì)放渣口進(jìn)行了調(diào)整。放渣口的尺寸和高度都經(jīng)過了精確的計(jì)算和調(diào)整,以確保在放渣和放銅操作過程中的安全性。這些調(diào)整不僅提高了生產(chǎn)效率,而且大大降低了操作過程中的風(fēng)險(xiǎn)。
這些專業(yè)的設(shè)計(jì)和優(yōu)化措施使浮渣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐在鉛、銅和其他有價(jià)金屬的回收上達(dá)到了更高的效率。這種針對(duì)性的改進(jìn),無疑將為公司創(chuàng)造更為顯著的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
2.3浮渣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐粗銅吹煉主要工藝流程圖
主要工藝流程圖見圖1。
2.4粗銅吹煉過程中鐵主要化學(xué)行為
粗銅吹煉過程中,按金屬硫化物的優(yōu)先氧化順序,鉛冰銅中的FeS 最容易被氧化生成FeO生成渣而被除去。在FeS氧化的同時(shí),部分硫化亞銅也被氧化,氧化氛圍過強(qiáng),可造成渣中含銅高。只有FeS幾乎全部被氧化后,第一階段吹鐵造渣結(jié)束,銅液含銅可達(dá)到67% ~70% 以上,隨著銅品位的提高,鐵元素變化情況見表2。主要反應(yīng)如下:
2FeS+3O2=2FeO+2SO2 (7)
鉛冰銅在1200℃~1300℃熔化后,用風(fēng)管在渣口、吹風(fēng)管位置對(duì)銅溶液充分?jǐn)嚢瑁皶r(shí)排出鉛冰銅表層黃渣,基本FeS 進(jìn)入渣中。實(shí)踐證明在排渣1~2次后,熔融銅液中含銅Fe<1%(表2),無須加入SiO2,剩余少量Fe在后續(xù)完全被氧化而被除去。在Fe氧化時(shí),Cu2S不可能絕對(duì)不氧化,此時(shí)也將有部分Cu2S被氧化生成Cu2O。因此造渣操作是吹煉操作的關(guān)鍵,終點(diǎn)判斷不準(zhǔn),會(huì)造成渣的過吹、欠吹,影響銅金屬直收率。渣樣化驗(yàn),當(dāng)含銅為70±5%,渣含銅小于3%~5%,前期造渣結(jié)束。
2.5粗銅吹煉過程中砷主要化學(xué)行為
砷元素會(huì)以As2O3 形態(tài)存在合金銅液中,在吹煉過程中,奪取氧化亞銅里面的氧氣而生成As2O5,砷的高階氧化物難以揮發(fā)的形式而被除去,同時(shí)與氧化亞銅結(jié)合在一起,生成復(fù)雜的化合物溶于銅液中。向銅液中加入堿性物質(zhì)可與銅液表面的渣層及銅液中的As2O5 反應(yīng)生產(chǎn)穩(wěn)定的低熔點(diǎn)熔鹽進(jìn)入渣中,從而除去雜質(zhì)砷。主要反應(yīng)如下:
3Na2CO3+As2O5=3Na2OAs2O5+3CO2(8)
Na2CO3+As2O5=Na2OAs2O5+CO2 (9)
鉛冰銅吹煉過程中大部分砷被氧化生成As2O3揮發(fā)進(jìn)入到氣相中,經(jīng)收塵后形成含砷煙塵。80%以上砷進(jìn)入到煙塵中,后期煙塵含砷品位可達(dá)40%以上(表3)。隨著銅品位的提升,銅液中含砷的不斷減少,避免出現(xiàn)過吹現(xiàn)象,因此應(yīng)加強(qiáng)后期排渣篩爐頻次和爐內(nèi)氧氣氛圍的控制,來保證銅質(zhì)量和銅金屬直收率。
2.6粗銅吹煉過程中渣含銅變化及降低渣含銅改進(jìn)措施
在粗銅吹煉過程中,放渣時(shí)渣中的銅含量較高,成為一個(gè)影響生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益的問題。根據(jù)數(shù)據(jù),后期渣中的銅含量大部分在20%以上(表4),占投入銅金屬量的10.32%。這意味著銅的直接回收率僅為90% 或更低。為了解決這個(gè)問題,我們進(jìn)行了詳細(xì)的分析。
導(dǎo)致后期渣中含銅的主要原因有以下幾點(diǎn):
(1)在吹煉的中后期,燃氧配比不合理,導(dǎo)致爐內(nèi)的氧化氛圍過強(qiáng),使得銅被過度氧化,進(jìn)而使渣中的銅含量增加。
(2)爐內(nèi)通入的鼓風(fēng)管數(shù)量過多,這也加強(qiáng)了爐內(nèi)的氧化氛圍,導(dǎo)致銅的氧化增加。
(3)在還原階段,爐內(nèi)的氧化氣氛仍然過強(qiáng),使得焦粒無法發(fā)揮應(yīng)有的還原作用。同時(shí),此階段的爐前操作減弱,導(dǎo)致焦粒的利用率降低,無法有效地從渣中還原銅。
(4)在轉(zhuǎn)爐放渣過程中,銅合金被不慎帶入渣中,這也是渣中銅含量增加的一個(gè)原因。
基于上述分析,我們提出以下改進(jìn)措施:
首先,根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際情況,調(diào)整輔料的配料和加料方式,以確保吹煉過程的順利進(jìn)行。其次,調(diào)整燃?xì)夂脱鯕獾呐浔龋ū恚担苊鉅t內(nèi)氧化氛圍過強(qiáng),減少銅的氧化。再次,加強(qiáng)后期的還原階段和放渣階段的操作,確保銅能夠被充分還原,減少渣中的銅含量。最后,通過這些措施,可以加快物料的熔化時(shí)間,提高生產(chǎn)負(fù)荷,進(jìn)一步降低渣中的銅含量,并提高銅的直接回收率。這些措施的實(shí)施將有助于提高公司的生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。
說明:氧氣濃度92%,吹煉階段天然氣360~370m/h,還原階段天然氣300~310m/h。
調(diào)整改進(jìn)后,粗銅吹煉放渣過程中渣中含銅高,后期渣中含銅大部分在20% 以下(表6),渣中含銅占投入銅金屬量的8.53%,銅的直收率≥91%。
2.7 粗銅主要化學(xué)成分
在使用浮渣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐進(jìn)行粗銅吹煉的過程中,涉及多個(gè)專業(yè)參數(shù)和操作細(xì)節(jié),需要精確控制以確保生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。當(dāng)投入品位和數(shù)量大致相同的鉛冰銅時(shí),且在燃氧和送風(fēng)條件基本一致的情況下,造渣期的終點(diǎn)時(shí)間通常相差無幾。在我廠的實(shí)際生產(chǎn)中,造渣時(shí)間大約為50~55h/爐。
為了吹煉出高質(zhì)量的粗銅,特別關(guān)注造銅后期的終點(diǎn)判斷是至關(guān)重要的。在這一階段,應(yīng)及時(shí)取樣進(jìn)行化驗(yàn)分析,只有當(dāng)銅含量達(dá)到92%以上時(shí),方可停止操作并進(jìn)行放銅,粗銅成分(表7)。然而,在等待化驗(yàn)結(jié)果期間,可能會(huì)出現(xiàn)氧化現(xiàn)象,從而影響粗銅質(zhì)量。因此,爐前操作人員需要通過觀察釬樣來判斷終點(diǎn)。正常情況下,釬樣斷面應(yīng)呈現(xiàn)橘紅色,并伴隨有黏結(jié)物結(jié)構(gòu)從黏延性向松脆變化的過程。其表面也會(huì)出現(xiàn)許多小孔。當(dāng)這些表面由粗糙變?yōu)楣饣⑶倚】紫А⑼瑫r(shí)硫色也消退、表面出現(xiàn)隆起且連接不斷時(shí),即可判定造銅期到達(dá)終點(diǎn)。
通過這樣的專業(yè)操作和精準(zhǔn)判斷,我們才能確保獲得含銅量92%以上的合格粗銅。這不僅提高了產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),也有助于減少浪費(fèi)和生產(chǎn)成本,進(jìn)一步增強(qiáng)了公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位。
2.8粗銅吹煉試驗(yàn)效果及經(jīng)濟(jì)效益
粗銅吹煉是冶煉過程中的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),其目標(biāo)是將原料鉛冰銅中的銅含量從大約50%提高到92%以上的粗銅(表8)。在這一過程中,金和銀也會(huì)富集到粗銅中,從而提高了粗銅的價(jià)值。通過精細(xì)的操作和優(yōu)化,粗銅的直接回收率可以達(dá)到92%以上。這意味著在吹煉過程中,大部分原料銅都可以被成功回收,降低了資源浪費(fèi)。更為重要的是,這種吹煉技術(shù)還使得銅的計(jì)價(jià)系數(shù)提高了15%(表8)。這一進(jìn)步不僅解決了銅浮渣生產(chǎn)冰銅銷售計(jì)價(jià)低的問題,也減少了銷售取樣誤差。在過去,由于計(jì)價(jià)方式和取樣誤差,公司可能面臨利潤損失。但現(xiàn)在,這些問題得到了有效解決。
除此之外,此技術(shù)還有效地提高了冰銅中銅、金、銀、鉛等有價(jià)金屬的回收率。這意味著在冶煉過程中,更多有價(jià)值的金屬被回收,進(jìn)一步增加了生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益。對(duì)于任何冶煉廠而言,提高金屬的回收率都是降低成本、增加利潤的重要手段。
3 結(jié)語
生產(chǎn)實(shí)踐表明,通過對(duì)浮渣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐改造,進(jìn)行粗銅吹煉的工藝實(shí)踐是可行的。吹煉過程簡(jiǎn)單,銅直收率高、生產(chǎn)工藝穩(wěn)定、操作安全。利用浮渣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐的周期性吹煉粗銅,攤薄閑置期間浮渣爐固定成本費(fèi)用,降低銅鉛的單位成本。
2022年10月開展鉛冰銅吹煉成粗銅的工藝攻關(guān)工作,較大幅度提高銅的回收及計(jì)價(jià)系數(shù),減少冰銅中有價(jià)金屬的損失,為企業(yè)增加效益。下步需要持續(xù)優(yōu)化、解決的問題:
1.提高浮渣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐使用周期,減緩煙氣及熔體對(duì)爐體的侵蝕,延長(zhǎng)爐磚使用壽命。
2.生產(chǎn)實(shí)踐過程中繼續(xù)優(yōu)化工藝參數(shù),降低渣中含銅,提升銅的直收率達(dá)94%以上。