劉忠平
(白銀有色集團紅鷺資源科技公司,甘肅 白銀 730900)
白銀有色集團紅鷺資源科技公司主要開展和從事從高鉛雜料(渣)中回收銅、銦、金銀等有價金屬的綜合回收和利用工作。在銅的回收工序,將含銅高鉛雜料(渣)采用銅鉛分離爐進行熔煉產(chǎn)出次黑銅,對產(chǎn)出的次黑銅利用配套的兩臺6M2固定式連續(xù)吹煉爐進行吹煉,生產(chǎn)出的粗銅予以外銷,兩臺吹煉爐采用一開一備的交換生產(chǎn)組織模式。由于連續(xù)吹煉爐投資少,運行維護成本低,吹煉渣(Cu:6%~10%)含銅比較低,銅直收率高,在實際生產(chǎn)中發(fā)揮出了比較好的生產(chǎn)優(yōu)勢[1]。但所產(chǎn)粗銅(Cu:80%~85%,Pb:5%~12%)因含鉛較高,使加工成本和售價均受到較大影響,降低了生產(chǎn)收益,影響了產(chǎn)能優(yōu)勢的發(fā)揮。為提高粗銅品質(zhì),降低生產(chǎn)成本,本文結(jié)合生產(chǎn)控制實際,從雜質(zhì)元素的性質(zhì)、氧化、造渣等方面,對吹煉過程進行分析總結(jié),提出改進措施。
(1)吹煉過程中主要雜質(zhì)的去除機理:吹煉過程,主要是在熔融狀態(tài)下,利用強烈的氧化性質(zhì),將銅料中的金屬雜質(zhì)氧化成氧化物,揮發(fā)進入爐氣或造渣除去,銅富集于爐內(nèi)成為產(chǎn)品粗銅。鉛的沸點為1744℃,在850℃~900℃時就出現(xiàn)強烈的揮發(fā);氧化鉛(PbO)的沸點1440℃,在800℃時就已強烈揮發(fā)。吹煉爐吹煉生產(chǎn)過程中,爐內(nèi)溫度控制在1000℃~1250℃左右,在此溫度下,鉛以金屬態(tài)或氧化鉛的狀態(tài)大量揮發(fā)出來,隨煙氣除去,另一部分氧化鉛與加入的石英熔劑造渣形成鉛的硅酸鹽除去。氧化鉛的比重較大,不易上浮在熔體表面,為加強氧化鉛的揮發(fā)和與熔劑反應(yīng),應(yīng)增強熔體的攪動作用。
砷固態(tài)時的密度為5.72g/cm3,加熱到613℃便可由固態(tài)直接升華為蒸汽;銻的熔點630.5℃,沸點1590℃。在吹煉溫度下,砷、銻被大量氧化,形成氧化物,低價的As2O3、Sb2O3揮發(fā)隨煙氣排出,但氧化成As2O5、Sb2O5后則不能揮發(fā),而與其它金屬氧化物化合進入渣中。
(2)吹煉過程生產(chǎn)實踐:黑銅中的主要雜質(zhì)是鉛,平均含量23%~32%,鉛的去除程度是影響粗銅品質(zhì)的主要因素。對近六個月的入爐黑銅和產(chǎn)出粗銅的化學(xué)成分進行系統(tǒng)的分析和統(tǒng)計:黑銅中除主要雜質(zhì)鉛外,其他雜質(zhì)元素基本穩(wěn)定,波動在正常范圍[2]。粗銅中含銅量隨鉛的增高而明顯降低,相互之間呈明顯的對應(yīng)關(guān)系,其他雜質(zhì)影響不明顯。表1、表2為近半年來粗銅和黑銅月平均化學(xué)成分情況:
表1 2018年4月到9月粗銅化學(xué)成分
表2 2018年4月到9月黑銅化學(xué)成分
由于常見雜質(zhì)Fe、S、Zn含量較低,通過吹煉基本能夠除去,不是影響粗銅品質(zhì)的主要雜質(zhì),故未列出。
圖1 粗銅的銅鉛含量相對應(yīng)折線圖
(3)吹煉爐的風(fēng)口固定,風(fēng)口沒入熔體深度位置相對不變,高壓風(fēng)與熔融液體的攪拌反應(yīng)不充分,氧的利用率低,雜質(zhì)的氧化速度慢。
(4)吹煉爐供風(fēng)風(fēng)壓較小,吹不到爐子中心,對熔體的攪動作用差,雜質(zhì)的氧化、揮發(fā)、造渣效果差。
(1)將鑄渣機的一次鑄渣量,由原來的5噸/次調(diào)整為3噸/次,促使勤放渣工作得以及時執(zhí)行,杜絕了爐內(nèi)渣量存量增加的人為干擾,確保了爐內(nèi)渣層厚度的降低。
(2)將煙道抽力控制閥的調(diào)節(jié)由手動改為電動控制,增大煙氣抽力,使大量的鉛和雜質(zhì)氧化粉塵能及時從爐內(nèi)排出。并與爐溫實時連鎖,及時調(diào)整閥門的開啟度,防止因抽力過大而造成爐溫過低的情況。
6M2連續(xù)吹煉爐共配置8個風(fēng)口,每側(cè)安裝4個風(fēng)口,爐底向銅口方向傾斜,沿放銅口方向,熔體逐漸匯集,至放銅口處形成熔池最深部位。由于配置在距銅口較近的四個風(fēng)口距爐底較高,物料含鉛高、比重大,在此部位形成較大的沉淀狀態(tài),風(fēng)不能深入熔體底部,對熔體的攪拌作用有限,過熱不良,物料氧化緩慢,影響鉛和其他雜質(zhì)的脫除能力。另外,因風(fēng)口相對熔體位置較高,高壓風(fēng)只吹到熔體上部靠表面位置,使渣過吹后銅含量上升。生產(chǎn)實踐中將距離銅口較近的左右兩側(cè)共四個風(fēng)口垂直下移80mm,使風(fēng)口水平至爐底的中心高度由原來的310mm調(diào)整為230mm,吹煉時使風(fēng)能吹到熔體底部,在風(fēng)的攪拌作用下,使鉛和氧化鉛能及時上浮揮發(fā)。6M2連續(xù)吹煉爐風(fēng)口調(diào)整后結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。
圖2 6M2連續(xù)吹煉爐風(fēng)口調(diào)整后結(jié)構(gòu)示意圖
將入爐風(fēng)壓由原來的0.08MPa~0.12MPa提高到0.10MPa~0.13MPa。風(fēng)壓的增加,減少吹煉過程因風(fēng)管粘結(jié)而對風(fēng)口清理捅打的次數(shù),降低勞動強度;同時風(fēng)壓的增加,使風(fēng)能到達熔體的更深程度,強化了對爐內(nèi)熔體的攪拌作用,使熔體和溶劑的交互作用得到加強,提高造渣反應(yīng)速度。
在實踐操作中,根據(jù)勺樣斷面判斷,確認粗銅已吹煉合格后扒除最后一批渣,以每噸銅5Kg~8Kg的量進行估算,向爐內(nèi)鋪灑焦粉,使爐內(nèi)保持一定的還原氣氛,使粗銅表面渣中砷、銻的高價氧化物(As2O5和Sb2O5)被還原成低價氧化物(As2O3、Sb2O3)后予以揮發(fā)并隨煙氣除去,然后再進行放銅作業(yè)。此時需確保煙道適量的抽力,防止煙氣外溢。
對風(fēng)口、調(diào)節(jié)閥進行調(diào)整,目的是增強高壓風(fēng)對較深部位熔體的攪動作用和煙氣抽力,使鉛及氧化鉛充分上浮揮發(fā)、造渣,增強主要雜質(zhì)鉛的去除力度;調(diào)整鑄渣量和放銅前加入焦粉,主要是規(guī)范操作行為,優(yōu)化生產(chǎn)過程控制,促進鉛和氧化鉛的揮發(fā)力度。
通過以上改進措施的實施,粗銅的含鉛量平均降低了5%,粗銅品質(zhì)提高了3%~6%,由于粗銅品質(zhì)的提高,增加了銅的回收量,降低了生產(chǎn)加工成本,增加了收益。
表3 粗銅化學(xué)成分
效益測算:
焦粉:550元/噸;
電動閥和儀表:0.75萬元;
粗銅產(chǎn)量:13-18噸/日;
粗銅加工成本:4739元/噸;
粗銅:Cu=85%;
生產(chǎn)天數(shù):300天。
以粗銅品位平均提高4%測算,年可多回收銅量:
300*15.5噸/日*4%=204噸;
焦粉費用:300*15.5噸/日*0.0065*550=16623.75元;
年節(jié)約生產(chǎn)成本:
204/85%*4739-16623.75-7500=111.3萬元。
降低靠近放銅口的四個風(fēng)口高度,增加了壓縮風(fēng)攪動深度,增強鉛和氧化鉛的揮發(fā),利于鉛的去除。但放銅口附近,也是銅進行富集沉淀、雜質(zhì)上浮形成粗銅熔池的主要區(qū)域,因此需判斷當(dāng)吹煉進行到粗銅合格時,要及時關(guān)閉或不再捅打靠近銅口的風(fēng)眼,減少和避免高壓風(fēng)吹入粗銅層,導(dǎo)致銅渣分離不良而使粗銅品質(zhì)降低。
在實際操作中發(fā)現(xiàn),放銅前加入焦粉的粒度對結(jié)果影響較大,面料較多的焦粉不僅雜質(zhì)多而且燃燒快,作用微弱。對焦粉進行適當(dāng)?shù)暮Y分,多采用小于10mm的小焦粒比較經(jīng)濟,效果也好。
加強生產(chǎn)過程控制,提升冶煉爐體設(shè)施處理復(fù)雜物料的能力,是冶煉企業(yè)降低生產(chǎn)成本,增加效益的有效途徑。在高鉛黑銅的吹煉生產(chǎn)中,固定式連續(xù)吹煉爐與目前比較普遍采用的轉(zhuǎn)爐相比,由于風(fēng)眼位置固定,不能根據(jù)生產(chǎn)的進行狀況,及時調(diào)整風(fēng)口沒入深度,保持對熔體的強烈攪拌作用,雜質(zhì)氧化脫除能力不及轉(zhuǎn)爐。但根據(jù)處理的物料特點,通過調(diào)整風(fēng)口位置,彌補不足,并強化和規(guī)范生產(chǎn)過程控制,能取得較好的生產(chǎn)收益。