陳振國
(扎蘭屯市國森礦業(yè)有限責任公司,內(nèi)蒙古 扎蘭屯 022189)
鉛鋅選礦廢水主要來源于鉛鋅選礦廠,在鉛鋅選礦過程中,每浮選1 t礦石需消耗水量4~7 m3[1-2],除去循環(huán)使用的水量,大部分水伴隨尾礦以尾礦漿的形式排放到尾礦庫,在尾礦庫停留一定時間,通過自然降解后外排。在浮選過程中為了將鉛鋅從原礦中分選出來,選礦過程中加入黃藥類、黑藥類等有機浮選藥劑,硫酸鋅、硫酸銅等重金屬鹽抑制活化劑,2#油等高分子有機起泡劑,硫酸、碳酸鈉、石灰等礦漿調(diào)節(jié)劑[3-7],產(chǎn)生的選礦廢水中含有殘留的選礦藥劑、重金屬、懸浮物、溶解性鹽等污染物,選礦廢水成分復(fù)雜,pH高[6-8]。如果選礦廢水沒有經(jīng)過處理直接排放到生態(tài)環(huán)境中,重金屬在土壤中富集,殘留的浮選藥劑難以自然降解,會造成魚類等水生生物中毒死亡,生態(tài)失衡。
選礦廢水回用是指將企業(yè)生產(chǎn)廢水經(jīng)過處理后,降低污染物的濃度至回用水標準,回用于選礦作業(yè)中,實現(xiàn)廢水零排放目標。目前國內(nèi)選礦廢水處理方法有化學氧化法、混凝沉淀法、吸附法、微生物法、膜法等[9-13]?;瘜W氧化法處理選礦廢水,是利用氧化劑將廢水中的有機物降解為易降解的物質(zhì)或徹底氧化生成CO2,達到降低廢水COD的目的,常用的氧化劑有次氯酸鈉、漂白粉、臭氧、過氧化氫、液氯等,該方法通常用于去除廢水中的氰化物和黃藥、硫化鈉和其它浮選藥劑?;炷两捣ǔ2捎谜{(diào)節(jié)廢水pH或投加混凝劑和助凝劑使廢水中的污染物去除。吸附法處理選礦廢水時吸附劑會吸附廢水中的疏水性化合物,如一些起泡劑、有機調(diào)整劑等,黃藥、乙硫氮易溶于水,難以吸附。膜法處理選礦廢水,采用反滲透裝置將廢水進行濃縮減量;最后在蒸發(fā)結(jié)晶段利用蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)生產(chǎn)Na2SO4[14-15]。
常用的方法存在一定的局限性,如化學沉淀法只適用于去除廢水中的重金屬離子,成本高、易混入金屬離子、引發(fā)二次污染的問題;化學氧化法處理效果受廢水中有機物種類影響較大、處理成本高,出水水質(zhì)難以穩(wěn)定達標,且殘留的選礦藥劑嚴重影響處理后的廢水回用;生物法雖然對重金屬離子及殘留選礦藥劑均有去除效果,但是選礦廢水可生化性差;吸附法難以大規(guī)模處理選礦廢水,且吸附劑吸附飽和后的脫附再生易引發(fā)二次污染。
目前單一的處理方法存在廢水回用率相對較低、資源化利用程度低、處理后出水水質(zhì)不穩(wěn)定,難以滿足企業(yè)回用水的要求。為了解決某企業(yè)選礦廢水回用存在的問題,設(shè)計了預(yù)處理降解COD+膜處理濃縮+MVR蒸發(fā)結(jié)晶析鹽組合工藝,通過調(diào)試檢驗設(shè)備的運行性能,掌握設(shè)備的運行規(guī)律,調(diào)整工藝的運行參數(shù)控制范圍,使處理后的選礦廢水達到企業(yè)回用水標準。
廢水來源主要是氧化礦浮選尾礦濃密溢流水、部分脫泥細粒濃密溢流水的混合廢水。水量1 400 m3/d、進水pH 11~13、COD 800~1 500 mg/L、TDS 9 000~15 000 mg/L、Ca2+250~400 mg/L。廢水經(jīng)過處理后,出水水質(zhì)要求見表1,處理后出水執(zhí)行《鉛鋅選礦廢水處理與回用規(guī)范》(YS/T 1405-2020)回用水標準。
表1 設(shè)計出水水質(zhì)指標表 mg/L
生物制劑(賽恩斯環(huán)保股份有限公司)、氧化劑(賽恩斯環(huán)保股份有限公司)、氫氧化鈉(工業(yè)級,內(nèi)蒙古億利化學工業(yè)有限公司)、濃硫酸(工業(yè)級,齊齊哈爾市精工化學廠)、碳酸鈉(工業(yè)級,唐山三友化工股份有限公司)、PAM(工業(yè)級,赤峰市蒙原化工有限公司)。
廢水回用處理工藝主要分為三大部分:(1)預(yù)處理工藝,采用“生物制劑協(xié)同氧化及協(xié)同脫鈣”技術(shù),主要用于廢水中COD及總硬度的脫除;(2)超濾-反滲透-電滲析處理工藝;(3)MVR系統(tǒng),整體處理工藝流程如圖1所示。
圖1 工藝流程圖
1.預(yù)處理工藝:選礦廢水中主要含有COD及總硬度等物質(zhì),采用“生物制劑協(xié)同氧化及協(xié)同脫鈣”技術(shù),主要脫除廢水中COD及總硬度。廢水直接進入批次反應(yīng)池,調(diào)節(jié)廢水pH值,在反應(yīng)池加入生物制劑、氧化劑反應(yīng)一段時間,反應(yīng)完成后進入水解反應(yīng)池,加入少量堿液,然后在脫鈣反應(yīng)池預(yù)留碳酸鈉投加系統(tǒng),通過生物制劑和碳酸鈉的協(xié)同作用,將廢水中的鈣離子濃度降低到100 mg/L以下,保障后續(xù)膜系統(tǒng)的穩(wěn)定長時間運行,反應(yīng)后廢水進入沉淀池實現(xiàn)固液分離,分離后的上清液經(jīng)調(diào)酸池調(diào)酸后再經(jīng)清水池后進入膜處理系統(tǒng)。
2.膜系統(tǒng)處理工藝:廢水經(jīng)軟化處理后的出水進一步過濾去除懸浮物,然后采用離子交換法對進入系統(tǒng)中的鈣離子進行深度脫除。深度脫鈣后的廢水通過超濾—反滲透—電滲析膜系統(tǒng)處理,濾裝置采用錯流過濾模式,超濾裝置設(shè)計回收率≥90%,超濾濃水返回預(yù)處理沉淀池,超濾產(chǎn)水進入超濾產(chǎn)水池。超濾產(chǎn)水池內(nèi)的水進入反滲透膜系統(tǒng)進行濃縮,反滲透濃水進入電滲析系統(tǒng)再一次濃縮,電滲析產(chǎn)生的濃液進入后面MVR蒸發(fā)系統(tǒng)處理。
3.MVR系統(tǒng):電滲析濃液進入MVR蒸發(fā)系統(tǒng),經(jīng)進料泵泵入系統(tǒng)經(jīng)電磁流量計監(jiān)測流量后,進入預(yù)熱系統(tǒng)與蒸發(fā)冷凝水預(yù)熱回收能量后進入蒸發(fā)系統(tǒng)。蒸發(fā)濃縮液達到一定濃度后物料經(jīng)出料至離心機離心脫鹽,濾液返回原液罐后與原液混合返回系統(tǒng)繼續(xù)蒸發(fā)。
選礦廢水采用硫酸調(diào)節(jié)pH=3,加入生物制劑、氧化劑,生物制劑投加量約為0.6 kg/m3,氧化劑投加量約為3 L/m3,反應(yīng)一段時間后加入碳酸鈉控制廢水pH=9,加入PAM絮凝沉淀后取上清液檢測。預(yù)處理階段連續(xù)運行穩(wěn)定后,出水中COD、TDS、總硬度濃度變化如圖2和圖3所示。
圖2 預(yù)處理工藝處理后出水中COD濃度變化曲線圖
圖3 出水中總硬度變化曲線
由圖2和圖3中可以看出,在預(yù)處理工藝穩(wěn)定運行過程中,原水COD 1 313 mg/L、TDS 13 562 mg/L,經(jīng)預(yù)處理系統(tǒng)處理后,出水中COD濃度穩(wěn)定低于500 mg/L,TDS穩(wěn)定低于出水要求。
預(yù)處理系統(tǒng)產(chǎn)生的上清液,泵入多介質(zhì)過濾器,去除廢水中的懸浮物后,進入膜系統(tǒng)。膜系統(tǒng)穩(wěn)定運行的數(shù)據(jù)見表2,膜系統(tǒng)產(chǎn)生的淡水回用于生產(chǎn)車間,連續(xù)監(jiān)測膜系統(tǒng)的回水率和產(chǎn)水中TDS濃度,如圖4和圖5所示。
圖4 膜系統(tǒng)產(chǎn)水率
圖5 膜系統(tǒng)運行結(jié)果
表2 膜系統(tǒng)運行水量與產(chǎn)水率
由圖4、圖5可知,經(jīng)膜系統(tǒng)處理后,淡水產(chǎn)水率在69%~83.2%之間,平均產(chǎn)水率為76.1%,基本控制在設(shè)計范圍內(nèi),最高產(chǎn)水率為83%,系統(tǒng)平均產(chǎn)水率為80.56%,淡水中TDS濃度均低于回用水標準。
電滲析濃液進入MVR蒸發(fā)系統(tǒng),達到一定濃度后物料出料至離心機離心脫鹽,母液返回系統(tǒng)繼續(xù)蒸發(fā)。MVR系統(tǒng)穩(wěn)定運行后,進水流量、冷凝水量、產(chǎn)鹽量如圖6所示。
圖6 MVR系統(tǒng)進水量與產(chǎn)鹽量關(guān)系圖
第二階段蒸發(fā)MVR系統(tǒng)共處理398 m3原水,產(chǎn)生冷凝水379 m3,產(chǎn)出結(jié)晶鹽36 t,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,可實現(xiàn)連續(xù)蒸發(fā),產(chǎn)出蒸餾水實現(xiàn)回用。
選礦廢水處理系統(tǒng)藥劑消耗主要為預(yù)處理系統(tǒng),對預(yù)處理系統(tǒng)進行成本核算,預(yù)處理系統(tǒng)主要使用藥劑有生物制劑、氧化劑、氫氧化鈉、濃硫酸、硫酸鈉、PAM,各藥劑投加量根據(jù)現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù)所得。廢水處理預(yù)處理系統(tǒng)藥劑成本估算見表3。
表3 預(yù)處理系統(tǒng)調(diào)試成本
由表3可知,預(yù)處理系統(tǒng)藥劑成本平均為16.6元/m3。
項目連續(xù)運行結(jié)果表明,采用預(yù)處理+膜系統(tǒng)+MVR蒸發(fā)系統(tǒng)處理選礦廢水,效果明顯,并得出以下結(jié)論:
1.廢水經(jīng)預(yù)處理系統(tǒng)處理后,出水穩(wěn)定達到設(shè)計標準,即COD<500 mg/L、TDS<7 000 mg/L、TDS小于50 mg/L,符合后續(xù)膜系統(tǒng)對進水中污染物的要求,預(yù)處理系統(tǒng)總藥劑成本約16.6元/m3。
2.預(yù)處理后的出水進膜系統(tǒng),膜系統(tǒng)產(chǎn)水的淡水符合回用水標準,可回用于生產(chǎn)車間,節(jié)約企業(yè)生產(chǎn)用水。
3.膜系統(tǒng)產(chǎn)水的濃水進入MVR系統(tǒng)蒸發(fā)制備結(jié)晶鹽,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,可實現(xiàn)連續(xù)蒸發(fā)。