鄭 波,王增慧,劉 軍,楊 勇,郭偉程
(1.貴州省習(xí)水鼎泰能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,貴州 遵義 564600;2.湖南三德科技股份有限公司,湖南 長(zhǎng)沙 410205)
在火力發(fā)電企業(yè)中,煤炭采購(gòu)成本約占發(fā)電總成本的70%,因此,各大電力集團(tuán)先后啟動(dòng)燃料智能化建設(shè)以提高其競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益[1-3]。煤炭自動(dòng)制樣系統(tǒng)是燃料智能化的重要組成部分,更是煤炭采樣-制樣-傳輸-儲(chǔ)存-化驗(yàn)中至關(guān)重要的環(huán)節(jié)[4-6],自動(dòng)制樣的準(zhǔn)確性對(duì)電廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有著至關(guān)重要的影響。然而在煤炭制樣過(guò)程中,破碎縮分系統(tǒng)的機(jī)械設(shè)備結(jié)構(gòu)、煤炭自身粒度、全水分、樣品集樣儲(chǔ)存時(shí)間等均會(huì)對(duì)煤樣水分損失產(chǎn)生影響,導(dǎo)致自動(dòng)制樣系統(tǒng)輸出的全水分樣品水分值低于真實(shí)值,影響到電廠與礦方的貿(mào)易結(jié)算,甚至影響電廠內(nèi)部的煤場(chǎng)管理、運(yùn)煤卸煤系統(tǒng)、鍋爐燃燒、發(fā)電煤耗等關(guān)鍵環(huán)節(jié),因此,須對(duì)自動(dòng)制樣系統(tǒng)全水分損失進(jìn)行探究,以降低煤炭全水分的損失。
目前,煤炭?jī)r(jià)格和煤質(zhì)指標(biāo)波動(dòng)較大,隨之煤炭在自動(dòng)制樣過(guò)程中的水分損失也受到越來(lái)越多的關(guān)注。安香菊等[7]研究入廠煤全水分損失的因素,提出減少煤樣全水分損失的改進(jìn)措施;陳立平、何小琴等[8-9]對(duì)煤炭全自動(dòng)制樣系統(tǒng)的水分損失檢驗(yàn)方法、校正方法進(jìn)行探討。一般采用全水分偏倚試驗(yàn)方法、全水分損失率2種方案對(duì)自動(dòng)制樣設(shè)備進(jìn)行性能評(píng)價(jià),筆者采用不同水分的煤進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試,從而得出機(jī)器人制樣系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的水分損失率,并提出相應(yīng)改進(jìn)措施,以使機(jī)器人制樣系統(tǒng)的總水分損失率降至最低,使其不存在實(shí)質(zhì)性水分偏倚,滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,用于指導(dǎo)電廠的實(shí)際應(yīng)用。
近年來(lái),自動(dòng)制樣系統(tǒng)歷經(jīng)了從傳統(tǒng)流水線式到工業(yè)機(jī)器人式的演變。筆者所在的研發(fā)團(tuán)隊(duì)[10]提出了1種機(jī)器人制樣系統(tǒng)機(jī)器,探討其中的核心技術(shù),并通過(guò)性能試驗(yàn)驗(yàn)證其數(shù)據(jù)有效;崔修強(qiáng)等[11-12]論述機(jī)器人制樣系統(tǒng)制樣的流程、制樣系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及其主要特點(diǎn)。筆者針對(duì)行業(yè)內(nèi)應(yīng)用廣泛的1款機(jī)器人制樣系統(tǒng)[10],從全水分樣制取前的各環(huán)節(jié)進(jìn)行分析,探索影響煤炭機(jī)器人制樣系統(tǒng)水分損失的主要因素,并采用稱重法進(jìn)行全水分損失率試驗(yàn),試驗(yàn)采用不同的煤種(無(wú)煙煤、煙煤、高揮發(fā)分煙煤、褐煤)進(jìn)入機(jī)器人制樣系統(tǒng)的存儲(chǔ)、破碎、輸送、縮分環(huán)節(jié),得出機(jī)器人制樣系統(tǒng)的水分損失率,進(jìn)一步地從制樣流程、接料方式、樣品清洗等方面提出改進(jìn)措施,以減少煤炭機(jī)器人制樣系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的水分損失。
煤炭在機(jī)器人制樣系統(tǒng)中存在水分損失是由于水分蒸發(fā)分壓差所導(dǎo)致。煤炭是多孔固體物質(zhì),具有易于吸附和蒸發(fā)水分的特性,當(dāng)煤炭所處的環(huán)境存在壓差時(shí),吸附水分就會(huì)從煤炭表面逃逸而擴(kuò)散至環(huán)境,直到氣壓達(dá)到新的平衡。煤炭從進(jìn)入機(jī)器人制樣到制取出全水分樣品,需要經(jīng)歷存儲(chǔ)、破碎、輸送、縮分等過(guò)程。
(1)煤樣存儲(chǔ)環(huán)節(jié)水分損失的原因分析。煤樣從采樣端通過(guò)不銹鋼密碼桶集樣后,到進(jìn)入機(jī)器人制樣系統(tǒng),往往需要數(shù)小時(shí)。煤樣的初始全水分含量、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、密封情況、煤樣存儲(chǔ)時(shí)間均可能造成水分的損失。
(2)煤樣破碎環(huán)節(jié)水分損失的原因分析。破碎過(guò)程中煤炭的多孔結(jié)構(gòu)被不斷破壞、粒度不斷變小產(chǎn)生了新的表面積,孔結(jié)構(gòu)破裂后原孔內(nèi)吸附的水分暴露在環(huán)境當(dāng)中,形成了水分蒸發(fā)壓差,導(dǎo)致水分的蒸發(fā)。同時(shí),破碎系統(tǒng)的錘頭與煤炭顆粒物之間反復(fù)摩擦和擊打產(chǎn)生了熱量,加上切割元件高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的鼓風(fēng)加速了煤炭表面的氣流,進(jìn)一步加大了壓差,使得水分損失得更快。因此,從理論上分析,破碎環(huán)節(jié)是導(dǎo)致機(jī)器人制樣系統(tǒng)水分損失的主要因素。
(3)煤樣輸送及縮分環(huán)節(jié)水分損失的原因分析。煤樣在破碎到6 mm或13 mm粒度之后,將通過(guò)膠帶輸送系統(tǒng)和縮分刮掃器縮分出1.25 kg或3 kg,作為全水分測(cè)試樣。在煤樣輸送及縮分過(guò)程中,煤樣被持續(xù)鋪設(shè)為長(zhǎng)條形平攤于膠帶上,以達(dá)到合適的縮分刮掃次數(shù)。影響該環(huán)節(jié)的水分損失的因素有:煤炭堆積的厚度、平鋪的長(zhǎng)度、膠帶傳輸?shù)乃俣?、環(huán)境溫度、濕度、煤樣初始水分含量及粒度等。
破碎過(guò)程水分損失試驗(yàn)采用最大標(biāo)稱粒度為25 mm的煤樣,每次試驗(yàn)樣品20 kg;破碎機(jī)出料以后的煤樣為6 mm,用于樣品輸送及縮分的水分損失試驗(yàn);樣品存儲(chǔ)環(huán)節(jié)的水分損失試驗(yàn)采用的煤樣為6 mm,每次試驗(yàn)樣品6 kg。共選用四個(gè)典型礦點(diǎn)的煤樣,分別為山西陽(yáng)城地區(qū)無(wú)煙煤、寧夏棗泉地區(qū)煙煤、陜西榆林地區(qū)煙煤、內(nèi)蒙古東部地區(qū)褐煤,每種均為200 kg。試驗(yàn)用煤樣見(jiàn)表1。
表1 制樣系統(tǒng)水分損失試驗(yàn)用煤樣Table 1 The test coal sample of moisture loss in sample preparation system
樣品存儲(chǔ)環(huán)節(jié)是指在煤樣進(jìn)入機(jī)器人制樣系統(tǒng)之前在密碼桶內(nèi)存儲(chǔ)的時(shí)間。樣品存儲(chǔ)的工況1是指智能分礦封裝系統(tǒng)的密碼桶不斷集樣的過(guò)程,以汽車采樣機(jī)為例,假如設(shè)置10車為1個(gè)批次,10輛車可能不是同時(shí)運(yùn)到電廠,則密碼桶集樣過(guò)程中還存在等待,在該過(guò)程中的密碼桶在接樣時(shí)打開(kāi),不接樣時(shí)密封,密碼桶將不斷地收集各車煤樣直到裝滿。樣品存儲(chǔ)的工況2是指密碼桶裝滿以后到倒入機(jī)器人制樣系統(tǒng)的過(guò)程,煤樣需完成出桶、運(yùn)輸、緩存、歸批、合樣等動(dòng)作,此過(guò)程中的密碼桶始終處于密封狀態(tài)。
針對(duì)工況1,每種煤選取2個(gè)試驗(yàn)煤樣桶(4種煤共計(jì)8桶),先稱取集樣桶皮重(g),裝入 0.5 kg 煤樣后帶桶稱量質(zhì)量,記錄至表格;然后每 30 min 加入 0.5 kg 樣品,共12次加入約6 000 g煤樣,記錄至存儲(chǔ)試驗(yàn)表格;集樣桶密封放置總時(shí)長(zhǎng)8 h后再次稱重,計(jì)算煤樣的質(zhì)量損失率。
針對(duì)工況2,用密封桶中的煤樣進(jìn)行封裝試驗(yàn),每1種煤另選取2個(gè)試驗(yàn)煤樣桶(4種煤共計(jì)8桶),一次性裝入(6 000±5)g 煤樣,并帶桶稱量質(zhì)量,記錄至表格,計(jì)算煤樣的質(zhì)量損失率。
試驗(yàn)工具:電子天平,量程30 kg、精度0.1 g;智能分礦封裝系統(tǒng)的密碼桶,分為分別選擇不銹鋼材質(zhì)及高密度聚乙烯材質(zhì)2種密碼桶。
試驗(yàn)環(huán)境溫度為(18±1)℃,濕度為(69±2)%,工況1、2的試驗(yàn)結(jié)果分別見(jiàn)表2、3。從表格數(shù)據(jù)可得出,在存儲(chǔ)過(guò)程中,只要密封嚴(yán)密,各種煤種都不會(huì)造成水分損失(損失率基本在0.01%以下)。在部分試驗(yàn)樣品稱量過(guò)程中出現(xiàn)負(fù)值,即樣品質(zhì)量增加。一方面是天平稱量過(guò)程中存在稱量誤差,即稱量不確定度的影響;另一方面可能是由于試驗(yàn)期間濕度較大、溫度不高,煤炭吸附很少量的環(huán)境水分。
表2 工況1的樣品存儲(chǔ)環(huán)節(jié)水分損失試驗(yàn)Table 2 Moisture loss test of sample storage after condition 1
表3 工況2的樣品存儲(chǔ)環(huán)節(jié)水分損失試驗(yàn)Table 3 Moisture loss test of sample storage after condition 2
試驗(yàn)采用機(jī)器人制樣系統(tǒng)內(nèi)配置的SDHC5040款破碎機(jī),出料粒度為6 mm。試驗(yàn)前,先將破碎系統(tǒng)清掃干凈,啟動(dòng)破碎系統(tǒng),先需要用相同煤源、相同煤種的部分樣品進(jìn)行至少1個(gè)子樣的“沖洗”,使設(shè)備內(nèi)部環(huán)境濕度與煤樣達(dá)到平衡,沖洗后的破碎系統(tǒng)在正式進(jìn)樣前將設(shè)備清掃干凈。
4個(gè)煤種的煤樣分別人工混合均勻,稱量試驗(yàn)煤樣質(zhì)量mR1,將煤樣從破碎機(jī)入料口快速投入,下方人工用物料箱接料,試驗(yàn)過(guò)程中入料口、接料口有部分樣品損失、破碎腔內(nèi)有少量黏附殘留,均盡量通過(guò)人工收集干凈,以確保可見(jiàn)表面無(wú)明顯殘留為判斷標(biāo)準(zhǔn),稱量收集的樣品總質(zhì)量(mC1),重復(fù)試驗(yàn),沖洗后的第1次試驗(yàn)數(shù)據(jù)不采用,再進(jìn)行不少于10次試驗(yàn),直到試驗(yàn)結(jié)束。各煤種的試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表4~7。
表4 煙煤樣品破碎環(huán)節(jié)的水分損失試驗(yàn)Table 4 Moisture loss test in bituminous coal sample crushing process
表5 高揮發(fā)分煙煤樣品破碎環(huán)節(jié)的水分損失試驗(yàn)Table 5 Moisture loss test in high volatile content bituminous coal sample crushing process
表7 無(wú)煙煤樣品破碎環(huán)節(jié)的水分損失試驗(yàn)Table 7 Moisture loss test in anthracitic coal sample crushing process
從試驗(yàn)數(shù)據(jù)表格來(lái)看,破碎環(huán)節(jié)存在明顯的水分損失。
采用1條3.5 m長(zhǎng)的縮分膠帶來(lái)進(jìn)行測(cè)試,膠帶和縮分器為全密封結(jié)構(gòu),膠帶的帶寬為400 mm,縮分器刮子為40 mm,每個(gè)樣品的縮分次數(shù)不少于60次。在進(jìn)行樣品的輸送及縮分環(huán)節(jié)的水分損失試驗(yàn)前,同樣采用相同煤源、相同煤種的部分樣品進(jìn)行至少1個(gè)子樣的“沖洗”,使設(shè)備內(nèi)部的環(huán)境濕度與煤樣達(dá)到平衡,之后,將輸送、縮分單元清理干凈。將上一試驗(yàn)環(huán)節(jié)破碎后的煤樣,倒入縮分膠帶機(jī)的入料斗,收集全部的棄樣和留樣,清掃膠帶、縮分器,確??梢?jiàn)表面無(wú)明顯殘留,稱量棄樣、留樣和清掃出的殘留煤樣總質(zhì)量MQ1,重復(fù)試驗(yàn),除第一次試驗(yàn)數(shù)據(jù)不采用外,再進(jìn)行不少于10次試驗(yàn),直到試驗(yàn)結(jié)束。各煤種的試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表8~11。
表8 煙煤樣品輸送及縮分環(huán)節(jié)的水分損失試驗(yàn)Table 8 Moisture loss test of bituminous coal sample transport and shrinkage
表10 褐煤樣品輸送及縮分環(huán)節(jié)的水分損失試驗(yàn)Table 10 Moisture loss test of lignitous coal sample transport and shrinkage
表11 無(wú)煙煤樣品輸送及縮分環(huán)節(jié)的水分損失試驗(yàn)Table 11 Moisture loss test of anthracitic coal sample transport and shrinkage
綜上所述,煙煤、高揮發(fā)分煙煤、褐煤、無(wú)煙煤在存儲(chǔ)、破碎、輸送及縮分環(huán)節(jié)的水分損失的平均值見(jiàn)表12。
表12 各煤種水分損失率統(tǒng)計(jì)Table 12 Statistical of moisture loss rate of each coal %
上述采用稱重法進(jìn)行試驗(yàn)的過(guò)程中,樣品重量的前后變化除了水分的損失外,還包括一定的樣品損失。例如,樣品破碎過(guò)程中除水分損失外,還可能有粉塵損失、黏附在破碎設(shè)備機(jī)械表面的樣品損失;樣品在縮分過(guò)程中除水分損失外,還可能有粉塵損失、黏附在膠帶和縮分器刮子表面的樣品損失。針對(duì)上述樣品損失,試驗(yàn)中不可能完全避免。
為減少樣品損失率對(duì)水分損失率的影響,筆者采取以下措施來(lái)降低樣品的損失率,使沾污或損失等忽略不計(jì)。
(1)每一次試驗(yàn)前后,對(duì)破碎機(jī)的入料口、接料口、破碎腔內(nèi)、錘頭、篩板等部位的少量黏附殘留,均盡量通過(guò)人工收集干凈,以確保可見(jiàn)表面無(wú)明顯殘留為判斷標(biāo)準(zhǔn);
(2)每一次試驗(yàn)前后,對(duì)縮分膠帶機(jī)的入料斗、膠帶、縮分器、出料口等部分的少量黏附殘留,均盡量通過(guò)人工收集干凈,以確保可見(jiàn)表面無(wú)明顯殘留為判斷標(biāo)準(zhǔn);
(3)為減少破碎過(guò)程中的粉塵損失,破碎機(jī)與下方物料箱之間采用密封墊軟連接,破碎后靜置3 min,待粉塵盡量沉落在物料箱之后再進(jìn)行下一步試驗(yàn)動(dòng)作;
(4)膠帶和縮分器采用全密封結(jié)構(gòu),縮分器出料口與下方物料箱之間采用密封墊軟連接,縮分完成后靜置3 min,待粉塵盡量沉落在物料箱之后再進(jìn)行下一步試驗(yàn)動(dòng)作;
(5)在破碎、縮分試驗(yàn)前,均用相同煤源、相同煤種的部分樣品進(jìn)行至少1個(gè)子樣的“沖洗”,使設(shè)備內(nèi)部環(huán)境濕度與煤樣盡量達(dá)到平衡。
煤的低位發(fā)熱量計(jì)算公式如下:
(1)
式中,Qnet,ar為煤的收到基低位發(fā)熱量,J/g;Qgr,ad為空干基高位發(fā)熱量,J/g;Had為煤的氫含量,%;Mar為煤的全水,%;Mad為煤的分析水,%。
假定某個(gè)煤樣,其Qgr,ad=20 000 J/g,Had=3%,Mar=15%,Mad=2%,代入式(1)中,得Qnet,ar1=16 465.92 (J/g)。當(dāng)其他條件不變,全水分損失1%,從原來(lái)的15%變成14%,代入式(1)中,得Qnet,ar2=16 663.69 (J/g)。根據(jù)上述2個(gè)低位發(fā)熱量的計(jì)算值,煤價(jià)按1 000元/t計(jì)算,入廠煤價(jià)虛高推算約為12.01 元/t。按某電廠年消耗煤量400萬(wàn)t計(jì)算,全水分損失1%,每年多付出4 804萬(wàn)元的成本。由此可見(jiàn),降低水分損失對(duì)于電廠有著顯著的經(jīng)濟(jì)意義。
從表12可看出,煤樣在破碎過(guò)程水分損失最為明顯,輸送過(guò)程煤樣損失次之,存儲(chǔ)過(guò)程基本不會(huì)造成水分損失。
根據(jù)上述煤樣全水分損失因素的分析,對(duì)破碎、輸送及縮分環(huán)節(jié)提出以下減少水分損失的解決措施:
(1)優(yōu)化流程并盡量減少破碎環(huán)節(jié)。從采樣到自動(dòng)測(cè)全水,一般至少需要經(jīng)過(guò)一級(jí)破碎,將樣品破碎到13 mm或6 mm;如果前端是機(jī)械自動(dòng)采樣,已進(jìn)行破碎,在進(jìn)入機(jī)器人自動(dòng)制樣系統(tǒng)后,優(yōu)先取全水分樣,減少破碎、輸送、縮分的環(huán)節(jié)。
(2)如需在機(jī)器人自動(dòng)制樣系統(tǒng)進(jìn)行破碎,采用樣品清洗、密封接料的方式減少水分損失。樣品清洗,是指在正式制樣前,從擬制樣品中縮分出一定質(zhì)量的樣品對(duì)破碎機(jī)內(nèi)部進(jìn)行沖洗,將破碎機(jī)內(nèi)部的上一個(gè)煤樣的殘留沖洗掉,減少樣品之間的相互污染,同時(shí)使得樣品與破碎機(jī)之間的環(huán)境濕度保持平衡;密封接料是指在破碎機(jī)的下方采用接料桶接料,接料時(shí),樣桶的上沿與破碎機(jī)出料的下沿保持密封,一方面減少粉塵損失,另一方面減少了空氣的流動(dòng),從而降低水分的損失。
(3)做好設(shè)備的運(yùn)維、檢修。應(yīng)定期對(duì)錘頭、篩板的機(jī)械磨損情況,縮分器的縮分精密度,給料膠帶的張緊度等進(jìn)行檢測(cè)或性能鑒定,對(duì)于不符合要求的設(shè)備予以維修或更換,從而避免制樣結(jié)果、縮分結(jié)果存在偏倚,造成水分損失[13]。
(4)對(duì)水分損失進(jìn)行校正[14-15]。按照GB/T 19494.3《煤炭機(jī)械化采樣 第3部分:精密度測(cè)定和偏倚試驗(yàn) 》的規(guī)定對(duì)制樣系統(tǒng)進(jìn)行水分偏倚試驗(yàn),如制樣系統(tǒng)存在實(shí)質(zhì)性水分偏倚,可進(jìn)行水分偏倚校正。但此時(shí)仍需查找產(chǎn)生水分偏倚的原因,采取改進(jìn)措施,最終使制樣系統(tǒng)達(dá)到無(wú)實(shí)質(zhì)性水分偏倚的狀態(tài)。
(1)煤炭機(jī)器人制樣系統(tǒng)水分損失的主要環(huán)節(jié)包括存儲(chǔ)、破碎、輸送及縮分環(huán)節(jié)。從理論上分析,破碎環(huán)節(jié)水分蒸發(fā)壓差最高,此為導(dǎo)致機(jī)器人制樣系統(tǒng)水分損失的主要因素。
(2)采用稱重法,通過(guò)無(wú)煙煤、煙煤、高揮發(fā)分煙煤、褐煤等不同煤種進(jìn)入機(jī)器人制樣系統(tǒng)的存儲(chǔ)、破碎、輸送及縮分環(huán)節(jié),通過(guò)試驗(yàn)數(shù)據(jù)得出破碎環(huán)節(jié)是影響水分損失的主要因素,輸送及縮分環(huán)節(jié)次之,存儲(chǔ)環(huán)節(jié)幾乎無(wú)水分損失。
(3)降低全水分損失對(duì)電廠有著顯著的經(jīng)濟(jì)意義,可通過(guò)優(yōu)化制樣流程、減少破碎環(huán)節(jié)、進(jìn)行樣品清洗、密封接料、及時(shí)進(jìn)行設(shè)備的檢修和維護(hù)等方式降低機(jī)器人制樣系統(tǒng)的水分損失,并在有實(shí)質(zhì)性水分偏倚時(shí)對(duì)水分損失進(jìn)行校正,提升火電企業(yè)的效益。