肖建華
(新余鋼鐵集團有限公司,江西 新余 338001)
新鋼11 號高爐(1 469 m3)于2011 年12 月21 日開爐,至今運行穩(wěn)定,日產(chǎn)超4 000 t。為配合公司的生產(chǎn)計劃,對高爐自身設(shè)備進行檢修和隱患處理,于2023 年1 月7 日07:00 開始計劃休風,實際燜爐時間為120 h。高爐通過優(yōu)化休復(fù)風料、渣系,改善渣鐵流動性,使整個開爐過程物理熱快速回升,渣鐵順利排放,降低了爐前作業(yè)強度,為爐況快速恢復(fù)創(chuàng)造了有利條件,為同行業(yè)的類似作業(yè)提供了參考。
休風前11 號高爐爐況較好,1—6 日平均日產(chǎn)4 242 t,高爐爐況順行,爐內(nèi)氣流相對穩(wěn)定。由于新鋼6 m 焦炭投產(chǎn)達標,休風前焦炭全是7 m 焦,停用外購焦。同時,休風前1 個冶煉周期對熱制度及造渣制度進行調(diào)整,控制鐵水w(Si)為0.45%~0.60%、物理溫度≥1 490 ℃、爐渣R2控制為1.16~1.18,確保鐵渣有良好的流動性[1-3]。
本次的燜爐料按照120 h 的燜爐時間組織,全爐燜爐焦比3.1 t/t,累計加凈焦量171 t。同時,考慮爐役后期爐缸保溫效果差,在正常負荷下退負荷30%,直至休風。每批料配加1.2 t 螢石(按礦批3%控制)調(diào)整渣系,整個開爐過程渣鐵的物理熱充足、流動性良好,極大地降低了爐前作業(yè)強度。此次休風料組成如表1 所示。
表1 休風料組成
于2023 年1 月7 日休風前1 個冶煉周期開始清洗爐缸,將噴煤比降低至120 kg/t,提高爐溫,降低堿度,將生鐵w(Si)控制在0.4%~0.6%,爐渣堿度控制在1.05~1.10,鐵水溫度≥1 500 ℃,保證爐缸物理熱充足[4-6]??紤]到燜爐料下達爐內(nèi)氣流會出現(xiàn)過吹現(xiàn)象,因此需要減風,加入燜爐料的時間比正常冶煉周期提前2 h,7 日02:02 開始下燜爐料,7 日06:44 停煤,06:17 出末爐鐵,兩場出鐵并噴吹鐵口,保證出凈渣鐵,07:13 休風結(jié)束,休風料線3.86 m,末次鐵的鐵水溫度為1 520 ℃,鐵水w(Si)=0.59%,具體出鐵情況如表2 所示。
表2 休風前出鐵情況
1 月7 日07:13 休風,下部密封采取休風后更換損壞的6 號、9 號、12 號風口小套,以及堵風口、觸縫處抹黃油密封、蓋好各風口大蓋等措施;上部密封采取將礦石作為“壓面料”,關(guān)閉爐頂噴霧和十字測溫冷卻水等措施來實現(xiàn)燜爐保溫[7]。
休風4 h 后軟水流量由2 700 m3/h 降到1 800 m3/h,24 h 后降到1 000 m3/h。從7 日、8 日、9 日爐頂溫度下降趨勢來判斷,保溫工作達到預(yù)定要求,如圖1 所示。
圖1 爐頂溫度下降趨勢
開爐前8 h 對高爐各大系統(tǒng)進行全面試車,提前6 h 恢復(fù)高爐本體及熱風爐冷卻水供水壓力,為防止螢石結(jié)倉,提前3 h 對料倉嘴進行清理,爐前用Φ70 mm鉆頭鉆通鐵口通道,在鐵口埋氧槍[8]。
1 月12 日06:58 高爐復(fù)風,初期風量控制在800~1 000 m3/min,開爐礦批25 t,焦炭負荷3.0 t/t,仍加螢石750 kg/批,直至空倉,開爐加凈焦15 t,按兩條煤氣通路來選擇布料矩陣復(fù)風后6 h 48 min 組織出第一爐鐵,停止氧槍通氧,打開氧槍末端球閥,1 min 后鐵口來渣;18:33 打開西鐵口,測得鐵水物理熱上升到1 430 ℃,鐵水w(Si)由0.76%上升到1.45%;20:46 打開西鐵口,測得鐵水物理熱為1 475 ℃,w(Si)為1.30%,風量加至1 300 m3/min。
隨著冶煉進程的加快,對礦批、焦炭負荷也進行同步調(diào)整,高爐開始逐步開風口,13 日15:05 開4 號風口,同時走焦炭負荷;15:25 焦炭負荷由3.40 增加到3.70,風量加至1 500 m3/min。渣鐵流動性較好,物理熱充足,風口工作狀態(tài)良好;13 日17:58 再捅開7號風口,21:50 捅開18 號、6 號風口,采取兩邊逐漸向中間捅風口方式,夜班共開3 個風口,捅開16 號風口面積至0.262 1 m2,加風至2 200 m3/min;22:20 焦炭負荷至4.25,噴煤17.0 t/h;14 日08:00 隨著高爐最后一個風口的捅開,實現(xiàn)全風操作、各操作參數(shù)逐步恢復(fù)至正常水平[9]。
11 號高爐設(shè)有22 個風口,考慮燜爐長達120 h,故本次復(fù)風采取“偏堵風口”模式,堵4 號、5 號、6 號、7 號、15 號、16 號、17 號、18 號共8 個風口,為確保復(fù)風不燒壞風口小套,適當控制開風口和加風速度[10]。
采取鐵口埋氧槍技術(shù),快速熔化鐵口區(qū)域冷渣鐵。高爐送風前4 h 開始組織燒鐵口埋氧槍,埋入深度2 600 mm(正常鐵口深度2 300~2 500 mm),氧槍采用風氧雙槍道設(shè)計,如圖2 所示。1 月12 日08:45—12:35 時,東鐵口埋氧槍逐漸發(fā)揮效果,富氧和焦炭劇烈燃燒放出的熱量熔化了爐內(nèi)大量的冷渣鐵,東鐵口首次出鐵414 t。
圖2 鐵口埋氧槍示意圖
在累計風量約60 萬m3(氧量折算為風量)、消耗爐內(nèi)焦和煤約250 t、預(yù)計生成鐵量400 t 時,開鐵口出鐵,第一爐鐵出鐵時間為156 min,出鐵量414 t,生鐵w(Si)=0.95%(最高1.25%),鐵水溫度為1 461 ℃,相對長期休風復(fù)風高爐來說,鐵口預(yù)埋氧槍操作提供了充足的熱量來熔化爐缸內(nèi)冷渣鐵[11],如表3 所示。
表3 復(fù)風出鐵情況
1)本次11 號高爐燜爐120 h,相關(guān)指標能在2 d內(nèi)恢復(fù)到正常水平,與休風前原燃料質(zhì)量的改善及高爐操作技術(shù)的優(yōu)化是分不開的。
2)休風前爐況穩(wěn)定。11 號爐休風前維持爐況順行,1 月1—6 日爐內(nèi)壓差維持在160~165 kPa,鐵水物理熱充足,爐缸活躍,為本次燜爐復(fù)風提供了順行保障條件。
3)采取風口加風口套堵口的方式,避免了風口的自動吹開。同時,鐵口埋氧槍快速加熱鐵口區(qū)域冷渣鐵,打通鐵口與風口通道,為復(fù)風前期快速恢復(fù)提供了空間。
4)本次休、復(fù)風全部使用7 m 干熄焦,焦炭質(zhì)量得以保證,同時在休、復(fù)風料中增加了熟料率,以及加入了質(zhì)量分數(shù)為3%的螢石改善渣鐵流動性,使整個開爐過程物理熱快速回升,渣鐵順利排放,降低了爐前作業(yè)強度,為復(fù)風2 d 內(nèi)達產(chǎn)、達標創(chuàng)造了有利條件。