国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

轉(zhuǎn)爐干法除塵細灰堵塞處理技術應用研究

2023-12-29 08:41肖志敏陳書亮
河南科技 2023年22期
關鍵詞:輸灰電除塵器扇形

高 文 肖志敏 陳書亮

(安陽鋼鐵集團有限責任公司,河南 安陽 455004)

0 引言

安陽鋼鐵二煉軋作業(yè)部有三座150 t 轉(zhuǎn)爐,2017年5 月開始對這三座轉(zhuǎn)爐的濕法OG 除塵系統(tǒng)進行改造,升級為干法除塵系統(tǒng),2018年1月底改造完畢投入使用。該系統(tǒng)中的轉(zhuǎn)爐煙氣通過汽化煙道、蒸發(fā)冷卻器、靜電除塵器、ID 風機、煤氣冷卻器和杯閥轉(zhuǎn)站換被送往煤氣柜。相較于濕法除塵,干法除塵煙氣污染物的固態(tài)、液態(tài)、氣態(tài)三相分離更加明顯,除塵效率更高,符合目前鋼鐵行業(yè)創(chuàng)A環(huán)保要求。

轉(zhuǎn)爐煙氣經(jīng)蒸發(fā)冷卻器降溫和粗顆粒分離(粗灰直接回爐重復使用)后進入電除塵器,氣流經(jīng)過三層分布板分散開,粉塵被高壓電場吸附在陽極板周圍,再由機械振打?qū)⒎蹓m振落,并經(jīng)過兩個扇形刮灰器的刮動,落到鏈條刮板機,降落在電除塵器底部刮板機上,細灰再經(jīng)過緩沖斗、下吹式正壓細灰倉泵和輸灰管道,集合到細灰倉中,最后由罐車運送,可制作成冷壓塊、球團等煉鋼原料再次利用[1]。干法電除塵工藝捕集到的灰粒度較細,屬高細粉狀態(tài)物質(zhì),可通過罐車密封運輸,爐塵利用價值高[2],含40%~60%的氧化鐵、12%~15%的氧化鈣、5%的氧化鎂、2%~4%的二氧化硅。因此,提高系統(tǒng)的細灰出塵量就能提高除塵效率。該工藝中的細灰輸灰系統(tǒng)流程如圖1所示。

圖1 轉(zhuǎn)爐干法除塵細灰系統(tǒng)流程

該輸灰系統(tǒng)采用正壓式氣力輸灰。設備運行初期,經(jīng)常出現(xiàn)細灰堵塞現(xiàn)象,由于缺乏經(jīng)驗,處理時間較長,勞動強度很大。本研究對四種細灰堵塞情況進行分析,并探討解決方案。

1 1#細灰倉泵堵塞

1.1 堵塞情況及原因分析

在系統(tǒng)投運初期,1#倉泵經(jīng)常發(fā)生堵灰情況,初始設計中有自動清堵模式,但效果不佳。1#倉泵容積為0.35 m3、自重為360 kg,1#倉泵距離細灰倉水平距離約為40 m(2#倉泵距離細灰倉水平距離為10 m、3#倉泵距離細灰倉水平距離為3 m),高度差約為8 m,輸灰管道包括四個直角彎頭,說明1#輸灰阻力最大。為了方便判斷和查找原因,需要分析輸灰壓力曲線,正常的輸灰壓力曲線(節(jié)選)如圖2所示。

圖2 正常輸灰壓力變化情況

圖2 中橫軸為時間軸,豎軸為倉泵的氮氣輸灰壓力。細灰系統(tǒng)的輸灰程序如下:①關閉進料閥。送氣閥往倉泵內(nèi)送氮氣,把倉泵清空,輸灰時間為30 s。②關閉送氣閥。打開進料閥,從緩沖斗到倉泵下料,進料時間根據(jù)倉泵輸灰能力來設定,由于1#輸灰阻力大,一次輸灰量不宜過多,進料時間設定為6 s。通常輸灰壓力曲線每冶煉一爐有大約21個輸灰周期,按照每爐灰量在3 t 左右來計算,每周期輸灰量平均為142.85 kg。

當輸灰系統(tǒng)主送氣壓力大于0.4 MPa 時,電腦顯示倉泵“管道堵塞”報警,此時輸灰程序停止。正壓氣力輸送的計算見式(1)[3]。

式中:P為粉塵加速壓力損失,Pa;?為系數(shù),與輸送距離成正比,與輸送壓力成反比,一般取2~10;ms為單位時間內(nèi)通過輸送管道截面的粉塵質(zhì)量GS和氣體質(zhì)量GB之比;ρB為常溫下空氣密度,取1.293 kg/m3;VB為粉塵輸送速度,m/s。

進而推導出式(2)。

式中:μS為空氣的黏度系數(shù),Pa·S;GS為粉塵量,kg/h;S為輸送管截面積,m2。

由式(2)可知,在其他參數(shù)不變的情況下,發(fā)生堵塞說明輸氣壓力達不到粉塵加速壓力損失,粉塵質(zhì)量增加導致阻力加大。只有增加輸灰壓力才能克服阻力。

1.2 解決方案

1.2.1 傳統(tǒng)的解決方案。自動清堵模式程序受到輸灰時間的限制,輸灰壓力增加得不夠,達不到輸灰要求。只能到現(xiàn)場打開倉泵底部檢查孔,將倉泵內(nèi)的積灰或異物清理干凈。工作量較大,處理時間較長,影響轉(zhuǎn)爐冶煉。

1.2.2 優(yōu)化后的解決方案。當倉泵輸灰壓力大于0.35 MPa 時,程序報警連鎖自動進入清堵循環(huán),即關閉倉泵進料閥,只對倉泵輸氣加壓,直至管道內(nèi)輸灰壓力正常,說明倉泵內(nèi)清空,再重新啟動進料循環(huán)。此外,還可延長清堵的輸灰時間。

清堵時輸灰壓力曲線如圖3 所示。由圖3 可知,11:24:12的輸灰壓力超過0.4 MPa,電腦報警顯示“細灰堵塞”,11:24:18 到11:24:48 之間為電腦自動啟動清堵模式循環(huán)過程,輸灰壓力曲線循環(huán)下降。清堵模式重復5 次后壓力歸零,但重新啟動后壓力仍然高,則保持憋壓。由于11:25:54 到11:26:24 及11:26:42 到11:27:12 之間這兩次憋壓時間較短,因此沒有徹底清堵,那么從11:27:24 到11:29:36之間的憋壓時間較長,最終清除堵塞。通過對PLC 程序中設定的輸灰步驟參數(shù)進行調(diào)試,證明1#倉泵憋壓超過0.55 MPa、時間超過5 min 以上可有效疏通細灰堵塞。

圖3 清堵時輸灰壓力變化情況

2 緩沖斗堵塞

2.1 堵塞情況及原因分析

如果緩沖斗堵塞,則說明物料進不到倉泵內(nèi),倉泵的輸灰壓力就會減少到空管壓力。當輸灰系統(tǒng)在冶煉期間主送氣壓力明顯低于空管壓力(0.04 MPa)超過3 min,觀察扇形刮灰器外軸,如果能夠正常旋轉(zhuǎn),說明緩沖斗出現(xiàn)堵灰現(xiàn)象。倉泵空送時輸灰壓力曲線如圖4所示。

圖4 空送輸灰壓力變化情況

當緩沖斗堵塞時,先排查進料閥和輸氣閥是否正常開關,如果閥門不能正常開關到位,再檢查閥體和液壓缸是否正常。進料閥開關不到位,勢必引起堵塞。流化進氣不順暢也會導致緩沖斗中結塊的細灰無法散開,不利于輸灰。

2.2 解決方案

2.2.1 傳統(tǒng)的解決方法?,F(xiàn)場打開緩沖斗檢查孔,人工清理干凈緩沖斗內(nèi)積灰及雜物;清理干凈試車正常后投入運行,影響生產(chǎn)時間要在80 min以上。

2.2.2 優(yōu)化后的解決方案。在進料閥以上附近部位增加氮氣噴吹,緩沖斗呈圓錐形,適當增加在錐形體周圍側面的氮氣噴吹,緩沖斗圓錐周壁增加氮氣噴吹管如圖5 所示。由于增加了氣體噴吹的方向和數(shù)量,緩沖斗內(nèi)氣流分散開,輸氣時保證上部的插板閥開啟,使內(nèi)壁結團粉塵分散開,這樣就大大緩解了緩沖斗的堵塞情況。

圖5 緩沖斗圓錐周壁增加氮氣噴吹管

3 靜電除塵器電場除塵效果差

3.1 除塵效果差原因分析

如果靜電除塵器電場除塵效果差的情況發(fā)生在電除塵器內(nèi)部檢修結束之后,因停爐時間較長,系統(tǒng)溫度較低,容易產(chǎn)生粉塵結露現(xiàn)象,因而灰質(zhì)結塊增多,堆積越來越多,就會導致內(nèi)鏈式刮板機或者扇形刮灰器故障,無法復位。

蒸發(fā)冷卻器的設定噴水量直接關系到煙塵溫度和濕度,而煙塵的溫度和濕度又直接影響電除塵器電場對粉塵的吸附力。當溫度低時,電流只能經(jīng)過塵粒表面導電,電場對塵粒的吸附性有限;當溫度高時,塵粒表面吸附的濕蒸汽或氣體減少,增加電壓時,電流多的粉塵粒子整體導電。只有保持煙塵溫度較高時,電場才能達到最佳的除塵效果。

3.2 解決方案

3.2.1 傳統(tǒng)的解決方案。當冶煉中出現(xiàn)細灰堵塞時,將刮板機手動停止,等待冶煉結束后降低風機轉(zhuǎn)速,打開機頭人孔進行人工清灰,處理完測試正常后投入運行。如果因系統(tǒng)積灰導致刮板機無法正常運行時,這種方法就會耽誤生產(chǎn),且現(xiàn)場清灰工作量大,造成這部分灰塵不方便外排。

3.2.2 優(yōu)化后的解決方案。在冶煉停止較長時,復產(chǎn)前預先檢查刮板機,加裝事故灰罐。在檢修或停爐較長時間時,要事先把電除塵器內(nèi)的灰塵盡早輸空。由于系統(tǒng)內(nèi)部溫度降低,當電除塵器進口溫度夏天低于80 ℃、冬天低于90 ℃時,要在恢復冶煉前檢查刮板機前人孔,手動運行刮板機檢查細灰灰質(zhì)情況,能及早檢查出電除塵器內(nèi)是否有積水或者潮濕的灰。第一爐鋼冶煉時關閉細灰系統(tǒng),通過減少蒸發(fā)冷噴水量來較快提升煙塵的溫度,保證進入電除塵器的煙塵溫度穩(wěn)定在標準運行范圍內(nèi)(110~170 ℃),保證電除塵器放電的二次電壓和二次電流在標準運行范圍,二次電壓和二次電流的標準運行范圍分別為20~100 kV、100~1 900 mA。待冶煉完畢系統(tǒng)溫度達到110 ℃以上,打開事故灰側插板閥,手動運行刮板機查看灰質(zhì),直至出現(xiàn)合格的細灰,再進入輸灰系統(tǒng),從而保證輸灰系統(tǒng)中不會發(fā)生堵塞。事故灰經(jīng)過晾曬也可通過汽車外運,減少無組織排放等情況。

4 扇形刮灰器不能正常運轉(zhuǎn)引起細灰系統(tǒng)停止

4.1 扇形刮灰器不能正常運轉(zhuǎn)原因分析

在插板閥附近發(fā)生細灰外噴,電腦上扇形刮灰器顯示“過力矩報警”,或是其他原因?qū)е录毣蚁到y(tǒng)運行停止。

插板閥因運行停止而關閉,直接導致細灰倉和緩沖斗處于密封狀態(tài),而內(nèi)部氮氣噴吹使得整個密封狀態(tài)內(nèi)壓增大,導致細灰外噴。這是由于扇形刮灰器電機阻力過大引起電流過載保護,導致運行停止,原因可能是設備異物卡堵,導致扇形刮灰器的軸承轉(zhuǎn)動摩擦力增大,或是減速機齒輪的摩擦力增大,需要換油或者更換減速機。

4.2 解決方案

4.2.1 傳統(tǒng)的解決方法。由于扇形刮灰器電機所在部位處于電除塵器二層平臺兩端,在冶煉間歇人員才能到現(xiàn)場檢查,但此時扇形刮灰器自動狀態(tài)下報警就停止運行,所以檢查不能及時到位,從而增加電除塵器內(nèi)部積灰,導致扇形刮灰器的負荷越來越大。保守估計,當扇形刮灰器故障時,最多可能接受兩爐鋼的灰塵。如果超過扇形刮灰器的負載,導致設備損壞而更換設備,那么就更會耽誤冶煉時間。

4.2.2 優(yōu)化后的解決方案。增加扇形刮灰器處監(jiān)控設施,并且在轉(zhuǎn)動軸上焊有豎直標識鐵片,涂上醒目的顏色,每當要檢查外軸是否運行時,從監(jiān)控畫面通過豎直標識鐵片能清楚地看到扇形刮灰器軸是否旋轉(zhuǎn),從而提高判斷效率。此外,在操作電腦上定期檢查扇形刮灰器電機運行電流,當電流高出一般運行范圍時,及時進行維護和檢查,也能較好地預防扇形刮灰器故障。

5 結語

轉(zhuǎn)爐干法除塵細灰的運輸采用正壓式氣力輸灰系統(tǒng),當發(fā)生細灰堵塞時,從電腦控制程序入手,增大輸灰壓力,增加憋壓時間,能更加快捷地解決細灰倉泵堵塞。由于緩沖斗的圓錐形外形,根據(jù)流體學原理,增加緩沖斗周側壁氮氣噴吹口,能更加有效防止緩沖斗倉壁沾灰和堵塞問題。當停爐時間較長時,在冶煉前電除塵器進口溫度夏天低于80 ℃、冬天低于90 ℃時,應提前打開機頭人孔來檢查刮板機上灰質(zhì)情況,無異物時再煉鋼。等冶煉結束后,把前一部分細灰放到事故灰罐內(nèi),可檢查出灰質(zhì)是否正常。如果電除塵器內(nèi)平均溫度達到110 ℃以上且灰質(zhì)正常時,再進行正常的輸灰系統(tǒng)輸灰,即使有灰潮或結塊,也能及時發(fā)現(xiàn)并通過事故罐晾曬,由罐車吸走。這樣既可減少刮板機堵灰情況,又能減輕人工運輸灰塵的工作量。此外,通過增加扇形刮灰器電機處監(jiān)控錄像,增加扇形刮灰器旋轉(zhuǎn)標識,結合電腦上扇形刮灰器電機電流的觀察,可以及時發(fā)現(xiàn)扇形刮灰器是否正常旋轉(zhuǎn),及早發(fā)現(xiàn)是否有細灰外噴的情況,能更好地監(jiān)控扇形刮灰器是否有損壞的前兆。

細灰堵塞處理技術以預防為主,可以保證進入靜電除塵器的煙塵溫度穩(wěn)定在標準運行范圍內(nèi)(110~170 ℃),保證靜電除塵器放電的二次電壓和二次電流在標準運行范圍,保證輸灰的氮氣壓力在正常范圍,保證扇形刮灰器的電流在正常運行范圍,該技術從根本上防止和減少細灰堵塞的發(fā)生。

猜你喜歡
輸灰電除塵器扇形
燃煤電廠輸灰系統(tǒng)全負荷自適應節(jié)能優(yōu)化技術研究及應用
各種各樣的扇形
濕式電除塵器安裝質(zhì)量控制
探源拓思融會貫通
———《扇形的認識》教學廖
正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng)在某鋁廠節(jié)能降耗中優(yōu)化分析
復扇形指標集上的分布混沌
新型濕式電除塵器的研究應用
高爐干法除塵輸灰存在的問題及解決對策
3Dmine 在雅滿蘇井下礦扇形中深孔爆破炮孔設計中的應用
濕式靜電除塵器噴嘴特性