劉 剛,魯維軒,祁凱華,楊靈純
(中國(guó)石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008)
重油催化裂化裝置尾氣處理包括煙氣脫硝、煙氣脫硫和漿液處理三部分。煙氣脫硫部分將堿性(注入氫氧化鈉溶液)循環(huán)漿液與煙氣在洗滌塔中的文丘里管喉徑處混合后,經(jīng)擴(kuò)散段進(jìn)入彎頭處,以脫除二氧化硫。煙氣脫硝以一氧化碳焚燒爐為反應(yīng)區(qū),使煙氣中的氮氧化物(一氧化氮為主)與氨水中(經(jīng)除鹽水稀釋)的氨氣發(fā)生氧化還原反應(yīng),生成氮?dú)夂退?。COD的控制主要依托氧化罐及氧化風(fēng)機(jī)的平穩(wěn)運(yùn)行。
NaOH溶液吸收SO2并副產(chǎn)NaSO3[式(1)],NaSO3與H2SO3進(jìn)一步反應(yīng)生成NaHSO3[式(2)],NaHSO3與NaOH繼續(xù)反應(yīng)生成NaSO3[式(3)]。生成的NaSO3一部分作為吸收劑,隨洗滌塔漿液進(jìn)行循環(huán)利用,另一部分進(jìn)入污水凈化單元氧化罐,氧化后生成NaSO4水溶液排放。
由上述反應(yīng)式可以看出,漿液中主要含有NaSO3時(shí),脫硫反應(yīng)主要按照式(1)進(jìn)行,吸收1mol的SO2消耗2mol的NaOH。從式(3)可知,漿液中主要含NaHSO3時(shí),吸收1mol的SO2消耗1mol的NaOH。因此,合適的堿液濃度對(duì)煙氣中SO2的吸收有很大的影響。
2.2.1 堿液濃度、注入量波動(dòng)大及應(yīng)對(duì)措施
堿液濃度和注堿量出現(xiàn)波動(dòng),均會(huì)導(dǎo)致洗滌塔煙氣中SO2的脫除效率發(fā)生變化,SO2的脫除效率下降,會(huì)導(dǎo)致煙氣排放SO2超標(biāo),進(jìn)而環(huán)保排放超標(biāo)。
應(yīng)對(duì)措施:根據(jù)開(kāi)停工進(jìn)程,做好提前調(diào)節(jié)量,提前收堿液至堿液罐,避免臨時(shí)收堿時(shí)配比濃度的差距過(guò)大;平穩(wěn)增減堿液注入量,避免出現(xiàn)大幅波動(dòng)。事先提高煙氣洗滌塔漿液的pH值,以提高其緩沖能力。停工過(guò)程中適當(dāng)降低注堿量,避免因煙氣中的SO2大幅下降而導(dǎo)致漿液的pH值超標(biāo)。表1是不同濃度的堿液與注入量的關(guān)系,從表1可以看出, 在pH值維持相對(duì)穩(wěn)定的情況下,堿液注入量和堿液濃度成反比。
表1 不同濃度的堿液與注入量的關(guān)系
2.2.2 煙氣脫硫塔底漿液循環(huán)中斷,無(wú)法有效吸收煙氣中SO2
發(fā)生這種情況的關(guān)鍵原因,是再生器的跑劑量較大,致使洗滌塔內(nèi)循環(huán)漿液的固含量上升,最終導(dǎo)致漿液循環(huán)泵電機(jī)因過(guò)載而跳閘。表2是漿液循環(huán)中斷前后煙氣的部分分析數(shù)據(jù),可以看出,漿液循環(huán)泵的運(yùn)行狀態(tài)會(huì)直接影響煙氣中二氧化硫的吸收效果。
表2 漿液循環(huán)中斷前后煙氣的部分?jǐn)?shù)據(jù)
應(yīng)對(duì)措施:加大脫硫塔底循環(huán)漿液泵的新鮮水注入量,增加漿液外甩,提高漿液的置換率,對(duì)備用泵入口進(jìn)行排泥,沖洗泵體內(nèi)腔等。
但解決跑劑的關(guān)鍵,是在開(kāi)工裝劑和停工卸劑的過(guò)程中,當(dāng)二級(jí)旋分的料腿露出時(shí),要降低主風(fēng)量,將一級(jí)旋分的入口線速控制在小于7m·s-1(適用于本裝置),以避免催化劑出現(xiàn)大量跑劑。
一氧化碳焚燒爐的SNCR脫硝系統(tǒng),以氨水作為脫硝反應(yīng)劑。質(zhì)量分?jǐn)?shù)20%的氨水溶液及除鹽水送至氨水混合器混合后,稀氨水進(jìn)入噴槍。霧化風(fēng)減壓后,按一定的工藝要求比例進(jìn)入噴槍,將氨水霧化。霧化后的氨水噴射入爐膛,與煙氣中的一氧化氮反應(yīng),生成氮?dú)夂退?/p>
1)停工過(guò)程中,一氧化碳焚燒爐溫度的大幅降低會(huì)導(dǎo)致SNCR反應(yīng)不徹底。圖2是脫硝效率與爐膛溫度的關(guān)系圖。由圖2可知,爐膛溫度在790~810℃時(shí)脫硝效率最高,停工過(guò)程中,煙氣一氧化碳的含量急劇下降,會(huì)使?fàn)t膛溫度大幅降低[1]。
圖2 脫硝效率與爐膛溫度的關(guān)系圖
應(yīng)對(duì)措施:緊急停工后,要立刻提高主瓦斯用量,以最大限度地保持爐溫,降低除鹽水量,減少氣化吸熱;及時(shí)調(diào)節(jié)一氧化碳焚燒爐的爐膛溫度,盡量維持爐溫在750℃以上。多余的助燃風(fēng)作為冷介質(zhì)進(jìn)入爐膛,會(huì)降低焚燒爐的爐膛溫度,因此要關(guān)注余熱鍋爐出口煙氣的氧含量,及時(shí)調(diào)節(jié)一氧化碳焚燒爐的助燃風(fēng)。
2)氨逃逸量和爐膛過(guò)剩氧含量過(guò)大會(huì)導(dǎo)致一氧化氮、二氧化氮增加。氨氣與氧氣、一氧化氮與氧氣的反應(yīng)化學(xué)式見(jiàn)式(4)、式(5)。由式(4)、式(5)及圖3可以看出,溫度在900℃以下時(shí),在氨氣量和氧氣量足夠的情況下,一氧化氮的生成量不斷上升,在氧氣充足的情況下,一氧化氮會(huì)繼續(xù)反應(yīng)生成二氧化氮(停工過(guò)程中一氧化碳焚燒爐的出口煙氣氧含量多在3%以上,表明爐膛內(nèi)的氧氣富余,該條件滿足)。停工過(guò)程中,爐膛溫度一般在750~800℃,仍處于氨氣與氧氣反應(yīng)的較活潑溫度區(qū)間。
圖3 氨氣與氧氣反應(yīng)生成NO的百分比/溫度趨勢(shì)
應(yīng)對(duì)措施:按比例減少除鹽水量和氨水量,減少氨逃逸量;在滿足燃燒用風(fēng)的前提下,及時(shí)減少助燃風(fēng)流量,以降低爐膛內(nèi)的過(guò)剩氧氣,從而降低尾氣中氮氧化物的含量。
COD是外排水的關(guān)鍵環(huán)保指標(biāo),在停工階段,COD的影響因素較多,包括氧化罐及附屬機(jī)泵的操作、助劑加注量、洗滌塔新鮮水補(bǔ)入量、污水回用量、系統(tǒng)pH值、再生煙氣及一氧化碳爐尾氣的氧含量、一氧化碳爐的負(fù)荷變化等。
氧化風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)關(guān)系到氧化劑(O2)的供給,直接影響COD的去除效果。氧化罐循環(huán)泵的出口壓力上升及溫度降低,都是循環(huán)泵運(yùn)行異常的表現(xiàn),極有可能是催化劑堆積造成的。絮凝劑加注量欠缺時(shí),會(huì)導(dǎo)致脫硫廢水中的微小顆粒物不能在澄清池充分凝聚沉積,致使大量懸浮物和催化劑顆粒被帶入氧化罐,部分O2附著在顆粒物孔隙或表面,影響氧化效果;加注過(guò)量則會(huì)增大濾液的黏度和結(jié)構(gòu)率,導(dǎo)致COD升高[2]。
應(yīng)對(duì)措施:若出現(xiàn)氧化風(fēng)機(jī)電流和出口壓力同時(shí)降低的情況,應(yīng)立即排查氧化風(fēng)機(jī)皮帶的狀態(tài);若出現(xiàn)循環(huán)泵出口壓力上升及溫度降低的情況,可采取切泵或雙泵短時(shí)間聯(lián)運(yùn)的措施。
氧化罐的設(shè)計(jì)處理量為22.5Nm3·h-1,日常外甩量在30Nm3·h-1左右,超過(guò)了氧化罐的處理能力。停工過(guò)程中,脫硫污水的外甩量較大時(shí),氧化罐的處理能力無(wú)法滿足外甩需求,且脫硫污水的氧化時(shí)間較短。為此,我們?cè)黾恿搜趸薜母叨?。?是氧化罐改造前后處理能力的對(duì)比,可以看到,氧化罐的氧化能力得到顯著提高。
表3 氧化罐改造前后處理能力的對(duì)比
在停工過(guò)程中,采取一系列應(yīng)對(duì)措施后,凈化后煙氣中的氮氧化物含量由250mg·m-3下降至70~130mg·m-3,二氧化硫含量由250mg·m-3下降至30~70mg·m-3,催化劑跑損基本消除,外排污水的化學(xué)需氧量控制在50mg·L-1以內(nèi),滿足了排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。