李永越 楊樹崗 劉巧紅 張曉坤
摘要:某純電動汽車在怠速工況下打開空調(diào)開關(guān),車內(nèi)出現(xiàn)振動、噪聲過大的問題,導致車內(nèi)乘坐舒適性較差。采用LMS 數(shù)據(jù)采集前端SCADAS Mobile對整車在怠速開空調(diào)工況下的振動和噪聲進行測試,經(jīng)過頻譜分析發(fā)現(xiàn),問題頻率主要集中在72.00 Hz 左右,與壓縮機工作轉(zhuǎn)頻吻合。對支架進行模態(tài)測試及仿真分析,確定問題原因為壓縮機在某特定轉(zhuǎn)速下轉(zhuǎn)頻與支架固有頻率過于接近,產(chǎn)生了共振,導致車內(nèi)振動、噪聲異常?;谝陨戏治?,對壓縮機支架結(jié)構(gòu)進行了結(jié)構(gòu)優(yōu)化,優(yōu)化后有效控制了壓縮機支架共振的問題,改善了車內(nèi)振動、噪聲水平,提高了乘坐舒適性。
關(guān)鍵詞:純電動汽車;NVH ;壓縮機支架;傳遞路徑;模態(tài)分析
中圖分類號:U463.63+1 文獻標識碼:A
0 引言
近年來,隨著環(huán)保意識的不斷提高和能源危機的日益嚴峻,新能源汽車作為未來出行的重要選擇,受到全球汽車行業(yè)和消費者的廣泛關(guān)注。新能源汽車的電動化特性帶來了零排放和靜音駕駛的優(yōu)勢,然而,隨之而來的是對車輛NVH 性能更高的要求。
在汽車的NVH 問題中,空調(diào)壓縮機作為主要的激勵源之一,其振動與噪聲問題越發(fā)顯著。傳統(tǒng)燃油車由于內(nèi)燃機本身的噪聲掩蓋效應,使得空調(diào)系統(tǒng)的噪聲問題相對較輕。然而,在新能源汽車中,由于電動驅(qū)動的靜音特性,空調(diào)壓縮機引發(fā)的噪聲和振動問題變得更加突出,嚴重影響了乘坐舒適性和駕駛體驗。
當前,雖然對于傳統(tǒng)燃油車空調(diào)系統(tǒng)的振動和噪聲問題已經(jīng)有了較多的研究和解決方案,但針對新能源汽車空調(diào)壓縮機的NVH 性能分析研究還相對較少。因此,深入探討新能源汽車空調(diào)壓縮機支架的NVH 性能,對于提高車輛乘坐舒適性,增強新能源汽車市場競爭力具有重要意義。
本文以某純電動汽車空調(diào)壓縮機支架系統(tǒng)為研究對象,通過頻譜分析及模態(tài)測試等相關(guān)手段確定問題頻率,并利用有限元分析手段進行驗證。最終確定,振動噪聲問題為壓縮機支架固有頻率過低導致共振。通過對壓縮機支架進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,有效提升了整車NVH 水平。
1 模態(tài)分析理論
模態(tài)分析是對結(jié)構(gòu)動態(tài)特性的解析分析和試驗分析,通過用模態(tài)參數(shù)來表征。因此模態(tài)分析的最終目標是識別出系統(tǒng)的模態(tài)參數(shù),為結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的振動特性、振動故障診斷和預報以及結(jié)構(gòu)動力特性的優(yōu)化設計提供依據(jù)[1]。
因為任何連續(xù)結(jié)構(gòu)都可以認為是無限多個微元剛體質(zhì)量的組合,所以這樣的結(jié)構(gòu)都有無窮多個自由度。但是,所有這些結(jié)構(gòu)又可以近似看做是有限個小剛體質(zhì)量的組合,因此它們又可以認為具有有限個自由度數(shù)n 。該自由度數(shù)決定了解析質(zhì)量矩陣、剛度矩陣和阻尼矩陣的維數(shù),也決定了理論上存在的固有頻率數(shù)和模態(tài)振型階數(shù)[2]。對于有n 個多自由度的振動系統(tǒng),可用對應的n 階向量描述相對應的物理參數(shù)模型。在線性范圍內(nèi),可將其看做n 個主振動的線性疊加。每一個主振動都有其特定的自由振動形態(tài),其振動頻率即系統(tǒng)的固有頻率,振動形態(tài)即為系統(tǒng)的固有振型(模態(tài))[3]。
壓縮機支架及其相連接的零部件可以看做一個連續(xù)體,是一個復雜且有無限個自由度的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。應用以上方法,可將其離散為有限個自由度的多自由度振動系統(tǒng)。根據(jù)牛頓第二定律,可以得到結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的微分方程組。
式中:M 為系統(tǒng)的總質(zhì)量矩陣,C 為系統(tǒng)的阻尼矩陣,K 為系統(tǒng)的總剛度矩陣,u (t ) 為位移向量,f (t ) 為激勵向量, 和為系統(tǒng)的加速度向量和速度向量,t 為時間變量[4]。
壓縮機支架固有頻率的分析計算只與自身的材料、質(zhì)量和外形結(jié)構(gòu)有關(guān),所以f (t )=0。同時,根據(jù)壓縮機支架外形結(jié)構(gòu)可將其看做無阻尼自由振動,可將公式(1)表示為:
2 噪聲及模態(tài)測試分析
LMS Test. Lab 在噪聲數(shù)據(jù)采集和模態(tài)試驗中的應用是一項重要的工程實踐,旨在分析機械系統(tǒng)的振動和噪聲特性。該過程包括傳感器安裝、數(shù)據(jù)采集、模態(tài)試驗、噪聲數(shù)據(jù)分析、模態(tài)分析和數(shù)據(jù)可視化等關(guān)鍵步驟。通過配置傳感器并使用LMS Test. Lab軟件進行數(shù)據(jù)采集,可以實時記錄和監(jiān)測振動和噪聲數(shù)據(jù)。模態(tài)試驗通過激勵信號的施加和系統(tǒng)響應的測量來確定結(jié)構(gòu)的振動模態(tài)參數(shù)。噪聲數(shù)據(jù)可以在軟件中處理和分析,以識別噪聲源和頻譜特性。同時,模態(tài)分析有助于確定結(jié)構(gòu)的固有頻率和阻尼比。模態(tài)分析是研究結(jié)構(gòu)動力特性的一種近代方法,是系統(tǒng)辨別方法在工程振動領(lǐng)域中的應用,它同時也是結(jié)構(gòu)動態(tài)設計及設備故障診斷的重要方法[5]。
該純電動汽車空調(diào)系統(tǒng)使用的是渦旋式壓縮機,空調(diào)壓縮機的安裝支架與車身前橫梁與縱梁采用螺栓剛性連接的方式(圖1)。因此壓縮機在運轉(zhuǎn)過程中可能會與支架系統(tǒng)的低階模態(tài)重合,引起支架系統(tǒng)共振,從而通過車身前橫梁與縱梁向車內(nèi)輻射噪聲。
2.1 怠速開空調(diào)工況噪聲測試
本測試應用LMS Test. Lab 測試系統(tǒng)中的Signature Testing - Advanced模塊進行數(shù)據(jù)測試采集。分別在車內(nèi)駕駛員和中排右側(cè)乘客內(nèi)耳布置傳聲器,在方向盤12 點、壓縮機本體、冷卻風扇本體、壓縮機支架及其安裝梁位置布置加速度傳感器。然后在空調(diào)吹面全冷內(nèi)循環(huán)模式工況下對整車的振動噪聲水平進行測試,共采集3組數(shù)據(jù)。駕駛員及中排右側(cè)乘客內(nèi)耳噪聲頻譜圖如圖2 所示,可以看出主要以低頻結(jié)構(gòu)噪聲為主,尤其在72 Hz 左右較為明顯,且與壓縮機工作轉(zhuǎn)頻吻合。為根據(jù)壓縮機本體的振動頻譜圖(圖3),初步判斷問題來源主要是因為壓縮機與支架共振導致噪聲過大。
2.2 壓縮機支架模態(tài)測試
本測試應用LMS Test. Lab 測試系統(tǒng)中的Impact Testing 模塊進行數(shù)據(jù)測試采集。使用力錘敲擊空氣壓縮機支架+X、+Y 和+Z 三個方向。本測試在整車狀態(tài)下完成,在壓縮機本體、壓縮機支架、橫梁、縱梁和水泵布置6 只加速度傳感器,對壓縮機支架進行模態(tài)測試。前文分析可知,振動能量主要集中在低頻,并且支架的結(jié)構(gòu)動態(tài)特性主要取決于其低階模態(tài)。即外界由于壓縮機產(chǎn)生的激振頻率會與支架低階模態(tài)頻率相近,因此主要對100 Hz以內(nèi)的頻率和振型進行分析和計算。
模態(tài)測試得到支架頻響函數(shù)( 圖4)。由頻響函數(shù)圖可以看出, 壓縮機支架系統(tǒng)固有頻率較低, 前3 階分別為26.80 Hz、63.49 Hz 和72.33 Hz, 不符合要求, 十分容易引起共振。其中第3 階固有頻率在72.33 Hz 左右,與問題頻率十分接近。為進一步驗證其問題原因, 下一步將對支架進行有限元模態(tài)分析。
3 有限元模態(tài)分析
本文采用HyperWorks 軟件對壓縮機支架系統(tǒng)模態(tài)進行求解。首先,使用HyperMesh 工具建立了支架系統(tǒng)的有限元模型,包括幾何建模、網(wǎng)格劃分、材料屬性和加載條件的定義。隨后,通過OptiStruct 求解器執(zhí)行了模態(tài)分析,確定了結(jié)構(gòu)的固有頻率和振動模態(tài)。最后,使用HyperView 進行結(jié)果后處理,得到模態(tài)頻率、振型等信息。
3.1 模型的建立
為了體現(xiàn)壓縮機支架的實際工作特性,本文對壓縮機的約束模態(tài)進行分析。建立了壓縮機支架的三維模型,將三維模型導入仿真軟件HyperMesh 中,采用四面體單元進行劃分網(wǎng)格,網(wǎng)格尺寸為2 mm,單元總數(shù)為314 002,節(jié)點總數(shù)為73 394。定義材料屬性,其中彈性模量為7.1×104 MPa,泊松比為0.33,密度為2 700 kg/mm3。確定了各單元連接方式,為充分體現(xiàn)整車狀態(tài),創(chuàng)建壓縮機和水泵的質(zhì)量點,分別賦予其質(zhì)量,通過rbe3 單元連接質(zhì)心及安裝點,安裝點及支架螺栓孔均采用完全約束的rbe2剛性單元代替(圖5)。
3.2 壓縮機支架仿真結(jié)果
利用HyperWorks 軟件計算得到支架系統(tǒng)100 Hz 內(nèi)存在3階模態(tài),頻率分別為24.36 Hz、58.74 Hz 和71.80 Hz,與試驗測試結(jié)果十分接近(圖6)。通過有限元模態(tài)和試驗模態(tài)對比分析可知(表1),試驗和仿真結(jié)果的頻率相差均在3% 以下,驗證了支架系統(tǒng)有限元模型的準確性。
4 優(yōu)化方案及驗證
4.1 優(yōu)化方案確定
基于以上分析結(jié)果,可以確定壓縮機在工作中的某個特定轉(zhuǎn)速下與壓縮機支架產(chǎn)生共振,導致整車在怠速開空調(diào)工況下振動噪聲明顯。考慮到以上試驗及仿真結(jié)果可知,產(chǎn)生共振的原因主要是壓縮機支架為鈑金件,且剛度過小,導致固有頻率太低。為了避免壓縮機與支架產(chǎn)生共振,考慮到在盡量不更換其他零件的情況下,對壓縮機支架結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,以提高其模態(tài)頻率。
通過以上分析,共提出2 種解決方案:方案一為更改壓縮機支架安裝位置,將壓縮機支架與動力總成進行剛性連接,利用動力總成懸置減小振動沖擊;方案二為對現(xiàn)有壓縮機支架進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,提高剛度,提升模態(tài)頻率??紤]到方案一需要更換壓縮機支架安裝位置,優(yōu)化過程復雜,周期較長,并有可能對動力總成產(chǎn)生不可預知影響,因此本研究采取方案二對支架結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化。結(jié)構(gòu)優(yōu)化主要在相對薄弱的位置增加三角筋板,以對其進行結(jié)構(gòu)加強。另外,分別在兩側(cè)板之間增加拉板,以提高其整體剛度,再對底板兩側(cè)進行壓邊處理。優(yōu)化后壓縮機支架結(jié)構(gòu)如圖7 所示。
4.2 驗證分析
采取以上改進措施后, 再次對壓縮機支架結(jié)構(gòu)在HyperWorks 軟件中進行模態(tài)仿真計算,得到改進后的壓縮機支架系統(tǒng)的固有頻率和振型。其中,一階模態(tài)提升至為173.30 Hz,遠大于原狀態(tài)壓縮機支架仿真計算得到的一階固有頻率24.36 Hz ;二階模態(tài)為202.87 Hz,三階模態(tài)為307.68 Hz,均有較大的提升,符合預期要求(圖8)。
基于以上分析與改進,再次進行了整車狀態(tài)下怠速開空調(diào)工況噪聲測試,各測點均與之前相同。測試完成后,分析得到的噪聲頻譜圖發(fā)現(xiàn),在問題頻率72.00 Hz 處,噪聲值下降顯著,總體噪聲值分別由44.15 dB 和42.46 dB 下降至40.42 dB 和39.77 dB,效果改善明顯(圖9)。
5 結(jié)束語
本文針對某純電動汽車怠速開空調(diào)工況下整車噪聲振動過大的問題,通過頻譜分析及模態(tài)試驗等手段,確定了問題為壓縮機支架與壓縮機本體共振所致。基于以上分析,對壓縮機支架進行了結(jié)構(gòu)優(yōu)化,通過增加三角筋板、拉板及壓邊等方式提升了壓縮機支架剛度,并再次對其進行了仿真與測試,結(jié)果發(fā)現(xiàn)壓縮機支架模態(tài)頻率提升顯著,而且整車在怠速開空調(diào)工況下噪聲改善明顯,為純電動汽車領(lǐng)域空調(diào)壓縮機支架的NVH 性能研究提供了案例支持。
【參考文獻】
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作者簡介:
李永越,碩士,助教,研究方向為汽車NVH 試驗與仿真。