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乙烯裂解氣壓縮機(jī)高壓缸干氣密封泄漏原因分析及解決措施

2023-10-31 10:46:50張錫德王開發(fā)戴景義陳小龍帕孜麗亞居來提
流體機(jī)械 2023年9期
關(guān)鍵詞:裂解氣動環(huán)干氣

張錫德,王開發(fā),戴景義,張 軍,陳小龍,帕孜麗亞·居來提

(中石油獨(dú)山子石化塔里木石化分公司,新疆庫爾勒 841000)

0 引言

裂解氣壓縮機(jī)是乙烯裝置的核心動設(shè)備。來自于急冷水塔頂部的裂解氣進(jìn)入裂解氣壓縮機(jī),經(jīng)過四段壓縮將工藝介質(zhì)壓力從0.127 MPaA提高至1.694 MPaA,進(jìn)入干燥塔干燥,后送入脫乙烷塔將C2(乙烷、乙烯)以下和C3(丙烷、丙烯)以上組分分離,C2以下輕組分進(jìn)入壓縮機(jī)五級壓縮,將壓力提升至3.18 MPaA,送入碳二加氫系統(tǒng)及分離深冷系統(tǒng),對工藝介質(zhì)進(jìn)行去炔處理。

裂解氣壓縮機(jī)用于獨(dú)山子石化塔里木石化分公司新建設(shè)60 萬t/a乙烯裝置,壓縮機(jī)經(jīng)單機(jī)試車,于2021年9月投入正常生產(chǎn),2021年10月4日,乙烯裂解氣壓縮機(jī)高壓缸非聯(lián)軸器側(cè)干氣密封一級密封泄漏量突然增大,聯(lián)鎖跳車,導(dǎo)致整個乙烯裝置停車,機(jī)組停機(jī)。本文詳細(xì)介紹了本次機(jī)組停機(jī)后,對干氣密封進(jìn)行拆解,對故障原因進(jìn)行分析等相關(guān)情況,并提出了具體的解決措施。

1 裂解氣壓縮機(jī)相關(guān)情況

塔里木石化分公司60 萬t乙烯裝置采用中國石油環(huán)球工程公司自主研發(fā)的乙烯蒸汽裂解工藝,裂解氣壓縮機(jī)由低、中、高 3個缸體組成,缸體為水平剖分式,壓縮機(jī)型號為DMCL1006+2MCL1006+2MCL808,額定功率為32 736 kW,額定轉(zhuǎn)速為5 565 r/min,壓縮機(jī)的軸端密封采用 John Crane 提供的串聯(lián)式帶中間迷宮密封的干氣密封,驅(qū)動機(jī)采用汽輪機(jī),型號為EHNK63/56/96。

1.1 干氣密封的工作原理

干氣密封核心部件由動環(huán)和靜環(huán)組成,在動環(huán)密封端面上有許多互不相通的淺槽,其深度一般為3~10 μm。在靜止時動環(huán)與靜環(huán)靠彈簧力貼合在一起防止氣體泄漏,當(dāng)運(yùn)轉(zhuǎn)時在動靜環(huán)端面之間形成2~5 μm厚度的氣膜[1-2],氣膜產(chǎn)生的開啟力與彈簧和介質(zhì)形成的閉合力達(dá)到平衡,形成非接觸運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)受外部干擾,氣膜厚度減小,則氣膜反力增大,開啟力大于閉合力,迫使密封間隙增大;相反,若氣膜厚度增大,則氣膜反力減小,閉合力大于開啟力,迫使密封間隙減小,保證干氣密封平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)[3]。

1.2 高壓缸干氣密封結(jié)構(gòu)

干氣密封的型號為John Crane T28XP,為防止機(jī)組反轉(zhuǎn),裂解氣壓縮機(jī)采用雙旋向燕尾槽,布置形式為兩級串聯(lián)式帶中間迷宮結(jié)構(gòu),兩套動靜環(huán)密封按照相同的方向首尾相連,如圖1所示,分為第一級密封和第二級密封[4-5]。

圖1 兩級串聯(lián)式密封結(jié)構(gòu)Fig.1 Two-stage tandem sealing structure

1.3 高壓缸干氣密封氣系統(tǒng)

干氣密封氣系統(tǒng)分為一級密封氣系統(tǒng)、二級密封氣系統(tǒng)、隔離氣系統(tǒng)及放空氣控制系統(tǒng),如圖2所示。

圖2 高壓缸干氣密封氣系統(tǒng)Fig.2 High pressure cylinder dry gas sealing gas system

1.3.1 一級密封氣系統(tǒng)

來自外引乙烯氣或裂解氣壓縮機(jī)五段出口氣或系統(tǒng)高壓氮?dú)饨?jīng)過過濾器,與平衡管壓力比較,壓差為0.3 MPa,調(diào)壓后的密封氣進(jìn)入一級密封緩沖氣腔體,密封氣分為兩部分,大部分氣體進(jìn)入機(jī)內(nèi),另一部分進(jìn)入密封腔,通過動靜環(huán)泄漏的密封氣與部分二級密封氣混合,送一級密封泄漏放空系統(tǒng)[6-7]。

裂解氣壓縮機(jī)一級密封氣在正常運(yùn)行時,首先用乙烯氣,再次是裂解氣,最后是高壓氮?dú)猓ǔJ褂幂^干凈乙烯氣。

1.3.2 二級密封氣系統(tǒng)

來自系統(tǒng)的低壓氮?dú)?,分成兩路,一路作為高壓缸二級密封氣之用,另一路作為密封隔離氣之用。氮?dú)膺M(jìn)入高壓缸干氣密封的二級密封腔,大部分氣經(jīng)中間梳齒進(jìn)入一級密封泄漏放空系統(tǒng),同時二級氮?dú)馐苟壝芊庑纬蓺饽?,僅有極少氮?dú)膺M(jìn)入二級密封泄漏放空系統(tǒng),現(xiàn)場高點(diǎn)排放[8-9]。

1.3.3 隔離氣系統(tǒng)

隔離氮?dú)膺M(jìn)入高壓缸干氣密封后置迷宮密封腔,其中一部分氮?dú)饨?jīng)過內(nèi)側(cè)梳齒密封與二級密封泄漏氣混合,現(xiàn)場高點(diǎn)放空;另一部分氮?dú)饨?jīng)過外側(cè)梳齒,到軸承潤滑油煙氣放空系統(tǒng),隔離氣的作用是防止?jié)櫥瓦M(jìn)入干氣密封[10-11]。

1.3.4 放空氣控制系統(tǒng)

一級密封泄漏氣排放到火炬管網(wǎng)進(jìn)行燃燒,其氣來自一級密封泄漏的裂解氣以及經(jīng)過中間梳齒來的二級密封氮?dú)猓孤庀到y(tǒng)上裝有流量和壓力監(jiān)測報警系統(tǒng),當(dāng)泄漏流量達(dá)到聯(lián)鎖值時,觸發(fā)機(jī)組聯(lián)鎖跳車;二級密封泄漏氣高點(diǎn)放空,排向大氣,其氣來自二級密封泄漏氮?dú)饧敖?jīng)過后置內(nèi)側(cè)梳齒的隔離氮?dú)猓粷櫥蜔煔夥趴諝庵苯优胖链髿?,其氣來自通過后置外側(cè)梳齒的隔離氮?dú)庖约拜S承箱潤滑油揮發(fā)的煙氣[12-13]。

2 干氣密封故障原因分析

2.1 高壓缸干氣密封異常情況

2021年10月4日07:20:05裂解氣壓縮機(jī)高壓缸非驅(qū)動端干氣密封泄漏流量FT30381A/B/C3點(diǎn)值分別從16.578,16.32,16.156 Nm3/h開始上漲,07:26:59泄漏流量上漲至20.832,20.598,20.527 Nm3/h,07:27:00 3點(diǎn)流量值突然增至73.125,74.344,73.547 Nm3/h,機(jī)組在4 744 r/min聯(lián)鎖跳車,聯(lián)鎖值為66 Nm3/h,3選2,裝置做緊急停工處理。

因3個點(diǎn)泄漏流量值同時到達(dá)聯(lián)鎖值,且泄漏壓力PI30837值從0.030 MPa上升到0.365 MPa,可以排查假信號,確定干氣密封一級泄漏量出現(xiàn)異常。

2.2 泄漏原因分析

異常出現(xiàn)后,將機(jī)組運(yùn)行參數(shù)從SIS及DCS中調(diào)出進(jìn)行分析,并結(jié)合現(xiàn)場檢查情況總結(jié)如下:

(1)在整個過程中壓縮機(jī)低壓缸、中壓缸及高壓缸驅(qū)動端干氣密封各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行正常。

(2)在事故整個過程中,高壓缸干氣密封一級密封壓差值PDT30833為0.225~0.295 MPa,沒出現(xiàn)異常,設(shè)計低報值為0.1 MPa,聯(lián)鎖值為0.05 MPa。

(3)調(diào)出9月30日以后高壓缸相關(guān)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)從10月3日乙烯氣壓縮機(jī)二段液位跳車后,裂解氣壓縮機(jī)高壓缸軸位移值總趨勢是在不斷減小,在這期間出現(xiàn)兩次軸位移較大變動,在4日07:20:05之前未發(fā)現(xiàn)非驅(qū)動端干氣密封一級密封泄漏量有異常。

(4)高壓缸非驅(qū)動端一級密封泄漏量在4日07:20:05以后出現(xiàn)持續(xù)增大,到07:27:00歷時時間為415 s,泄漏量從16.438 Nm3/h上升至20.832 Nm3/h。

(5)一級密封泄漏量在4日07:27:00猛然增大,1 s左右到達(dá)66 Nm3/h,觸發(fā)聯(lián)鎖停車。

(6)高壓缸非驅(qū)動端振動值VI30381沒有大的變化,約為11.6~15.31 μm。

(7)高壓缸非驅(qū)動端一級密封泄漏量從07:27:00猛然增大,到泄漏量為0,經(jīng)歷時間為3 s。

(8)在事故整個過程中,高壓缸干氣密封二級密封壓力值PI30838為0.459~0.479 MPa,沒出現(xiàn)異常。

(9)在事故發(fā)生時,高壓缸非驅(qū)動端一級密封泄漏氣壓力值PI30837從0.022 MPa猛升至0.431 MPa,在泄漏量為0時,壓力維持在0.282~0.401 MPa,后出現(xiàn)泄漏量時,壓力為0.058 MPa。

(10)從07:27:03到08:06:46,持續(xù)2 383 s,非驅(qū)動端一級密封泄漏流量為0,08:06:46時泄漏量突然猛增至63.516 Nm3/h,之后泄漏量一直保持在47.156~52.820 Nm3/h。

一級密封泄漏量增大有兩方面原因:一方面是受二級密封氣(N2)的影響;另一方面是干氣密封本身出現(xiàn)了故障。因在事故整個過程中,高壓缸干氣密封二級密封壓力值約為0.46 MPa,沒出現(xiàn)異常,該原因可以排除,可以確認(rèn)高壓缸非驅(qū)動端干氣密封內(nèi)部已出現(xiàn)了故障,需對干氣密封拆檢及更換。

對干氣密封結(jié)構(gòu)分析,高壓缸非驅(qū)動端一級密封泄漏有4個通道[14-15],見圖3,即:(1)靜環(huán)與動環(huán)密封端面之間通道;(2)軸套密封圈與動環(huán)之間通道;(3)推力環(huán)密封圈與靜環(huán)之間通道;(4)推力環(huán)與POLYMER密封之間通道。

在4個泄漏通道中,通道(1)(4)易產(chǎn)生泄漏,也就是動靜環(huán)端面及POLYMER密封通道,屬動密封通道,特別是動靜環(huán)密封端面,而通道(2)(3)為靜密封通道,一般不易泄漏。

2.2.1 干氣密封拆檢情況

高壓缸干氣密封本體由英國某公司生產(chǎn),型號為T28XP,動環(huán)材質(zhì)為碳化鎢硬質(zhì)合金,靜環(huán)材質(zhì)為石墨。

將高壓缸干氣密封拆出,在現(xiàn)場進(jìn)行解體,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)一級密封嚴(yán)重?fù)p壞,二級密封基本完好,情況如下:

(1)干氣密封動環(huán)密封端面有10處以上裂紋,多為貫穿裂紋,分布在端面一圈上,見圖4。

圖4 動環(huán)端面貫徹裂紋及破損情況Fig.4 Through crack and damage of rotating ring face

(2)靜環(huán)背部防轉(zhuǎn)槽有多處崩裂和脫落,彈簧座腔體內(nèi)有許多靜環(huán)碎塊及磨損的石墨碎屑粉,見圖5。

圖5 靜環(huán)背部防轉(zhuǎn)槽破損情況Fig.5 Anti-rotation groove damage on back of stationary ring

(3)動、靜環(huán)密封端面內(nèi)圈存在磨損。

(4)彈簧座外圓與密封筒體內(nèi)表面及推環(huán)內(nèi)、外圈表面有較為明顯的磨痕,見圖6。

圖6 部件表面磨痕情況Fig.6 Surface abrasion of the components

(5)密封腔體內(nèi)未發(fā)現(xiàn)外來的鐵削和顆粒。

因干氣密封本體中POLYMER密封及其他密封圈未發(fā)現(xiàn)有損壞情況,所以可以確定,一級密封氣泄漏量增大是由一級密封動環(huán)開裂損壞及一級動、靜環(huán)磨損造成的。

2.2.2 動靜環(huán)損壞分析

一級密封動環(huán)開裂損壞及一級動、靜環(huán)磨損導(dǎo)致干氣密封一級密封氣泄漏量增大,一般來說,動環(huán)開裂損壞是動、靜環(huán)碰撞或摩擦熱裂引起的,而動、靜環(huán)磨損是顆粒摩擦或直接接觸摩擦導(dǎo)致的[16-17]。

在干氣密封腔體內(nèi)并未發(fā)現(xiàn)外來的鐵削和顆粒,可以排除外來顆粒摩擦引起干氣密封動靜環(huán)磨損和損傷。

從動環(huán)端面開裂的形貌和端面一圈都有裂紋的情況來看,動環(huán)裂紋不是因碰撞而導(dǎo)致的,應(yīng)該是因接觸摩擦受熱而發(fā)生的炸裂。

據(jù)干氣密封工作原理可知,在動靜環(huán)之間有一層氣膜,其厚度為2.5~5 μm,當(dāng)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子軸竄動時,靜環(huán)具有追隨和補(bǔ)償功能,保證干氣密封的正常穩(wěn)定運(yùn)行[18-19]。

據(jù)干氣密封結(jié)構(gòu)圖可以看出,彈簧座是不動的,動環(huán)、靜環(huán)和推環(huán)是動的。當(dāng)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子軸右移時,氣膜間隙減小,氣膜內(nèi)壓力升高,在氣膜壓力的作用下,靜環(huán)推動推環(huán)和彈簧向右移動,達(dá)到新的平衡位置,通常壓縮機(jī)運(yùn)行時,動環(huán)和靜環(huán)是不會接觸摩擦[20-21]。

當(dāng)靜環(huán)或推環(huán)卡住時,因工藝裝置波動,引起壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子軸向靜環(huán)方向竄動時,就會造成動環(huán)與靜環(huán)的接觸摩擦,通常,靜環(huán)與彈簧座之間間隙較大,靜環(huán)本身不易卡住,除非存在較大顆粒,而推環(huán)與彈簧座和軸套之間的間隙較小,若存在細(xì)微顆粒,就容易被卡住。

從干氣密封解體情況看,一級密封推環(huán)內(nèi)、外圈表面有較為明顯的磨痕,說明干氣密封推環(huán)運(yùn)行不暢或被卡住。

據(jù)上述描述可知,從10月3日開始高壓缸軸位移一直在減小,動環(huán)不斷向靜環(huán)方向移動,直到10月4日07:20:05前,高壓缸一級密封泄漏流量一直比較正常,說明這段時間高壓缸非驅(qū)動側(cè)一級密封推環(huán)(包括靜環(huán))運(yùn)行基本正常,即靜環(huán)追隨和補(bǔ)償功能處于基本正常狀態(tài),推環(huán)基本未卡澀,07:20:05時一級密封泄漏流量開始增大,說明推環(huán)出現(xiàn)運(yùn)行不暢或卡澀,軸位移持續(xù)減小導(dǎo)致動、靜環(huán)開始接觸摩擦,泄漏量進(jìn)一步增大,N點(diǎn)泄漏量從16.438 Nm3/h上升至20.832 Nm3/h,持續(xù)時間為414 s,07:27:00點(diǎn)后泄漏量猛然增大,到達(dá)66 Nm3/h,觸發(fā)聯(lián)鎖停車。

說明從07:20:05點(diǎn)到07:27:00點(diǎn)因接觸摩擦產(chǎn)生熱量集聚,在N點(diǎn)導(dǎo)致動環(huán)出現(xiàn)熱崩裂。

因動、靜環(huán)接觸摩擦及密封失效,其作用力被傳遞到靜環(huán)外邊緣處,導(dǎo)致靜環(huán)背部防轉(zhuǎn)槽(薄弱部位)多處脫落和崩裂。

(1)一級密封推環(huán)失效分析。

通常造成推環(huán)卡澀的原因是外來的鐵削和顆粒進(jìn)入了干氣密封腔內(nèi),但在干氣密封解體后,在腔內(nèi)并沒有發(fā)現(xiàn)外來物顆粒,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)密封筒體錯邊,錯邊造成孔徑在垂直方向和水平方向的尺寸縮小,水平方向縮小更嚴(yán)重,如圖7所示。

圖7 密封筒體錯邊情況Fig.7 Misalignment of sealing cylinder body

在拆出干氣密封后發(fā)現(xiàn),在彈簧座外圓與密封腔體的內(nèi)表面有較為明顯的磨痕,說明壓縮機(jī)密封腔體對彈簧座外圓產(chǎn)生了作用力。

為便于安裝及防止腔體微變形對干氣密封的影響,對于裂解氣壓縮機(jī),某公司將密封腔體與彈簧座外圓間隙設(shè)計為0.1 mm,這是常態(tài)的設(shè)計間隙,根據(jù)機(jī)組運(yùn)行溫度變化情況,有所不同,如乙烯機(jī)干氣密封為0.35 mm,丙烯機(jī)干氣密封為0.25 mm。

筒體錯邊、內(nèi)孔兩個方向直徑變小,使原設(shè)計為0.1 mm間隙大大縮水,已基本上無間隙,干氣密封彈簧座外圓有較為明顯的磨痕就說明了這一點(diǎn),因壓縮機(jī)運(yùn)行時溫度變化,引起密封筒體微變形,該力很大,作用在彈簧座上,導(dǎo)致彈簧座內(nèi)圓孔變形,使推環(huán)與彈簧座內(nèi)圓孔間隙發(fā)生變化,其間隙變化不完全一致,據(jù)推環(huán)內(nèi)、外圈表面有較為明顯的磨痕,可以確定當(dāng)推環(huán)運(yùn)動到一定位置后出現(xiàn)運(yùn)行不暢,直至被卡住。

當(dāng)干氣密封解體后,在全行程范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)推環(huán)或靜環(huán)卡澀,說明溫度變化引起壓縮機(jī)密封筒體微變形及干氣密封彈簧座內(nèi)圓變形是彈性變形,而非塑性變形。

(2)故障前推環(huán)未卡澀原因分析。

從9月30日到機(jī)組聯(lián)鎖跳車前,高壓缸出現(xiàn)過兩次軸位移較大變動,但并未引起一級密封泄漏量有異常,說明推環(huán)在此過程未卡澀。據(jù)上述分析可知,外力使推環(huán)與彈簧座內(nèi)圓孔間隙發(fā)生變化,當(dāng)推環(huán)運(yùn)行到一定位置后才被卡住,從兩次軸位移波動情況看,其波動最低點(diǎn)軸位移遠(yuǎn)大于卡住點(diǎn)的軸位移,所以推環(huán)未被卡住,在氣膜自調(diào)特性作用下,很快恢復(fù)平衡狀態(tài),所以干氣密封泄漏量未出現(xiàn)異常。

(3)一級密封泄漏量變化分析。

據(jù)上述描述可知,機(jī)組跳車后,一級密封泄漏量立即降為0,持續(xù)時間為39 min 43 s,其后泄漏量突然從0猛增到63.516 Nm3/h,出現(xiàn)反?,F(xiàn)象。

泄漏量減小有兩種原因:(1)二級密封動靜環(huán)端面一直處于分離狀態(tài),因二級密封現(xiàn)場泄漏高點(diǎn)放空有煙筒負(fù)壓效應(yīng),所以可以實(shí)現(xiàn)一級泄漏氣通過二級密封進(jìn)行泄漏,而導(dǎo)致一級密封泄漏量為0,但這種可能性不大;(2)一級泄漏管堵塞,出現(xiàn)無流量,堵塞會導(dǎo)致泄漏管壓力上升,調(diào)出一級密封泄漏氣壓力,發(fā)現(xiàn)PI30837值維持在0.282~0.401 MPa,而正常值為0.022 MPa,可以確認(rèn)泄漏管堵塞,而易堵塞部位在流量孔板和止逆閥處,對管線、流量孔板和止逆閥進(jìn)行現(xiàn)場敲擊,不久出現(xiàn)泄漏流量,后拆卸止逆閥檢查,確認(rèn)閥芯故障,當(dāng)機(jī)組聯(lián)鎖,處于停車時刻,止逆閥閥芯動作卡澀,出現(xiàn)泄漏量為0。

3 措施及效果

(1)高壓缸兩側(cè)干氣密封更換。

經(jīng)分析,采用丙烯壓縮機(jī)備用干氣密封對高壓缸兩側(cè)密封進(jìn)行更換,基于以下考慮:①壓縮機(jī)密封筒體錯邊消除難度很大,難以實(shí)施。②若直接安裝備用干氣密封,間隙設(shè)計值為0.1 mm,動、靜環(huán)再次接觸損壞風(fēng)險很大。③增大干氣密封外圓與密封腔體的間隙,從0.1 mm增大至0.25 mm,需將備用干氣密封返天津約翰克蘭工廠處理,需要2周時間,對乙烯裝置生產(chǎn)恢復(fù)不利。④丙烯壓縮機(jī)干氣密封尺寸與裂解氣壓縮機(jī)高壓缸干氣密封完全一致,同時設(shè)計壓力、溫度也基本吻合,裂解氣干氣密封設(shè)計溫度為-70~150 ℃,丙烯機(jī)干氣密封設(shè)計溫度為-45~200 ℃,并得到約翰克蘭公司更換許可。⑤高壓缸另一側(cè)干氣密封雖然這次沒有損壞,但存在同樣風(fēng)險。

(2)對彈簧座外圓進(jìn)行加工,使外圓與密封腔體之間的間隙從原來的0.1 mm增大至0.25 mm。

(3)在以后擇機(jī)停機(jī)情況下,對裂解氣壓縮機(jī)低壓缸、中壓缸密封筒體尺寸進(jìn)行核實(shí),考慮是否將備用干氣密封全部返廠加工,保證彈簧座外圓與密封腔體之間間隙為0.25 mm。

(4)適當(dāng)增大推環(huán)與彈簧座內(nèi)圓孔間隙,防止推環(huán)被卡,同時考慮推環(huán)運(yùn)行穩(wěn)定性。

(5)對高壓缸聯(lián)軸器進(jìn)行對中度復(fù)查,達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。

采取上述措施后,對裂解氣壓縮機(jī)進(jìn)行啟動,高壓缸非驅(qū)動端干氣密封一級密封氣泄漏量數(shù)值FT30381A/B/C分別為16.16,16.13,15.78 Nm3/h,另一側(cè)泄漏量也無異常,均達(dá)到設(shè)計指標(biāo),機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,干氣密封運(yùn)行正常。

4 結(jié)論

(1)高壓缸一級密封動環(huán)熱裂導(dǎo)致密封泄漏量猛增至74.34 Nm3/h,觸發(fā)泄漏量為66 Nm3/h,聯(lián)鎖停機(jī),動環(huán)熱裂是由動、靜環(huán)接觸摩擦生熱導(dǎo)致的。

(2)靜環(huán)背面多處脫落和崩裂是由動、靜環(huán)摩擦力被傳遞到靜環(huán)外邊緣處所導(dǎo)致的。動、靜環(huán)內(nèi)圈磨損是動靜環(huán)接觸摩擦所引起,非外界顆粒磨損,軸位移不斷變小到-0.268 mm,一級密封推環(huán)卡澀導(dǎo)致了動、靜環(huán)接觸摩擦。

(3)一級密封推環(huán)卡澀不是由外顆粒所引起,是由推環(huán)與彈簧座之間的內(nèi)圓孔間隙變小所引起,壓縮機(jī)密封筒體錯邊,導(dǎo)致筒體與干氣密封彈簧座之間間隙減小到0,溫度變化引起壓縮機(jī)密封筒體微變形,變形力作用在彈簧座上,導(dǎo)致推環(huán)與彈簧座內(nèi)圓孔間隙發(fā)生變化,造成推環(huán)運(yùn)行到一定位置被卡澀。

(4)干氣密封外圓與密封腔體之間需保持足夠間隙,間隙需大于0.1 mm以及推環(huán)在彈簧座內(nèi)能自由移動是保證干氣密封安全、可靠運(yùn)行的關(guān)鍵。

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