陳 列,周慶大,許云峰
(1.中國華電集團有限公司衢州烏溪江分公司,浙江 衢州 324000;2.浙江富春江水電設(shè)備有限公司,浙江 杭州 311121)
湖南鎮(zhèn)水電站位于浙江省衢州市境內(nèi)錢塘江支流烏溪江上,下距黃壇口水電站約25 km,是烏溪江水能資源開發(fā)的梯級電站之一,具有發(fā)電、防洪、灌溉、航運和供水等綜合效益。電站于1958年開工,1961年停建,1970年復(fù)工,1979年第1臺機組發(fā)電,1980年所有4臺機組均完成投產(chǎn)發(fā)電。擴建工程于1994年10月開工,1996 年11月1日5號機組投入試運行,后投入正常運行??梢姾湘?zhèn)水電站是個不折不扣的老電站,然而灌溉、供水的功能始終繃緊著烏溪江水電人心中環(huán)保的這根弦,同時使老電站老機組跟上節(jié)能減排的時代步伐也是烏溪江水電人不懈的追求。電站工作人員通過仔細研究,通過“克扣”機組冷卻水的辦法,僅5號機組就實現(xiàn)了平均每年節(jié)水460萬t;3、4號機組水輪機導(dǎo)軸承實現(xiàn)了無油化運行,降低了水源污染風(fēng)險,機組運行更加環(huán)保。
5號機組于1996年投產(chǎn)發(fā)電,發(fā)電機采用自循環(huán)空氣冷卻,設(shè)置了12個空氣冷卻器,冷卻器標(biāo)稱容量190 kW,空冷器設(shè)計水壓為0.15~0.25 MPa。
機組轉(zhuǎn)子為三段軸形式[1],中間段為焊接結(jié)構(gòu)圓盤式轉(zhuǎn)子支架,轉(zhuǎn)子上下兩端不設(shè)置風(fēng)扇,減低了不必要的風(fēng)阻及循環(huán)風(fēng)量損失。推力軸承采用彈性金屬塑料瓦,摩擦系數(shù)明顯小于烏金瓦,有益于推力軸承摩擦損壞的降低。
無論是發(fā)電機循環(huán)空氣冷卻使用的空冷器,還是推力軸承的油冷卻器,均使用水作為冷卻介質(zhì),其供水均來自機組技術(shù)供水。
2012年5號機組進行了B級檢修[2],檢修完成后電站人員對每一項機組運行記錄數(shù)據(jù)進行了檢查,確認各項數(shù)據(jù)滿足要求;至此,通常檢修工作可以圓滿地告一段落。然而,烏溪江電廠工作人員將B修前的機組運行數(shù)據(jù)找出與B修后的數(shù)據(jù)進行了比對,細致謹(jǐn)慎的工作傳統(tǒng)發(fā)揮了意想不到的作用。在海量的數(shù)據(jù)中,工作人員敏銳地發(fā)現(xiàn)2011年有一段時間機組定子溫升均滿足要求,而冷卻水的壓力稍有不同;同時空氣冷卻器的表面結(jié)露情況也稍有差異。
表1摘錄了2012年5號機組B修后一段時間內(nèi)的運行數(shù)據(jù),冷卻器水壓在設(shè)計范圍內(nèi)偏大值范圍,定子鐵芯、定子線圈最高溫度均滿足設(shè)計要求,冷卻器表面有微量或少量結(jié)露。
表1 2012年5號機組不同時段、不同空冷器水壓下參數(shù)
根據(jù)表1運行數(shù)據(jù)篩選2011年環(huán)境溫度接近、機組出力接近的運行數(shù)據(jù),得到其中相當(dāng)一段時間內(nèi)冷卻器供水壓力明顯處于設(shè)計值的低值段,將相應(yīng)數(shù)據(jù)摘錄于表2。
表2 2011年5號機組不同時段、不同空冷器水壓下參數(shù)
由表1、表2數(shù)據(jù)可以看出,在機組出力基本一致、環(huán)境溫度基本一致的情況下,2011年冷卻器供水壓力在0.17~0.19 MPa之間,定子鐵芯溫度、定子線圈溫度均滿足要求,冷卻器表面無結(jié)露。而2012年相應(yīng)工況冷卻器供水壓力在0.21~0.25 MPa之間,定子鐵芯溫度、定子線圈溫度均滿足要求,冷卻器表面在冷卻器水壓0.22 MPa以上時出現(xiàn)了微量或少量的結(jié)露。
因而根據(jù)運行數(shù)據(jù)記錄以及冷卻器設(shè)計壓力值在0.15~0.25 MPa之間,可以判斷保持冷卻器供水壓力在0.17 MPa能夠滿足機組冷卻要求,同時避免了結(jié)露現(xiàn)象出現(xiàn)。
對于5號機組來講,其冷卻系統(tǒng)是固定設(shè)備,整個流路的沿程損失系數(shù)、局部損失系數(shù)可以認為是不變的。
上兩式中,hf、hj為沿程損失、局部損失;λ、ξ為沿程損失系數(shù)、局部損失系數(shù),流路不變,因此此兩數(shù)值可看做不變;l、d為管路長度、管路直徑,流路不變,因此此兩數(shù)值不變;v為流速;g為重力加速度,地理位置不變因而為常數(shù)。
對于5號機組來說,冷卻系統(tǒng)為一次冷卻,其冷卻水出口壓力記為零,冷卻器進口到冷卻水出口總的壓力損失等于沿程損失加局部損失,也就是冷卻系統(tǒng)的供水壓力p;于是有:
p∝v2
由于流路各部分面積固定不變,于是冷卻水流量:Q∝v,因而:
p∝Q2
也就是:
表1時段機組運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,機組平均冷卻用水壓力0.24 MPa,平均流量1 532 m3/h;因此預(yù)估0.17 MPa供水壓力下的平均流量:
將機組供水壓力調(diào)整為0.17 MPa后,機組平均冷卻水量為1 302 m3/h;該值與計算值比較吻合。實際運行顯示,機組溫升均在合理范圍,冷卻器也沒有發(fā)生結(jié)露現(xiàn)象。以年平均運行2 000 h計算,5號機組每年可節(jié)水460萬m3。
2015—2018年,湖南鎮(zhèn)水電站委托浙江富春江水電設(shè)備有限公司對1、3、4號水輪機進行了改造,其中3、4號機組采用了水潤滑軸承,避免了軸承潤滑油滲漏給河流帶來污染的風(fēng)險。本次軸承改造采用了高分子材料軸瓦,相對橡膠軸瓦材料而言,具有更低的摩擦系數(shù)即更低的摩擦損失。
水輪機主軸通常為碳鋼或合金鋼鍛件,采用水潤滑軸承時,由于沒有潤滑油的浸潤保護,必須采取相應(yīng)的措施避免軸徑銹蝕而帶來的使用壽命及機組穩(wěn)定性問題。
3、4號機組主軸均返廠進行了處理。軸瓦相對應(yīng)的軸徑部分設(shè)計了不銹鋼護套,不銹鋼護套選擇了耐磨性較好的S135材料。
基本處理順序為:
護套外徑加工、檢驗后主軸才下機床,該工藝很好地保證了軸徑的同軸度。
較早的水潤滑軸承材料一般選用橡膠材料,本次改造選用了高分子自潤滑材料,其與橡膠軸承材料性能對比如表3所示。
表3 數(shù)據(jù)對比
由表3可見,所選材料用于水導(dǎo)軸承較軸承橡膠有更好的性能:摩擦系數(shù)更小、承載能力更強。
非金屬軸承的導(dǎo)熱系數(shù)都相對較小,軸承損耗產(chǎn)生的熱能均需由冷卻潤滑水帶走,軸承溫度過高會使軸承材料軟化失去承載能力,因而潤滑供水量需留有一定裕度。
水導(dǎo)軸承負荷P約為53 kN,軸承公稱表面壓力p為:
p=P/(D×L)=0.15 MPa
式中,P為軸承負荷(53 000 N);D為軸承內(nèi)徑(670 mm);L為軸瓦高度(525 mm)。
軸承公稱表面壓力小于許用表面壓力0.5 MPa,軸承承載能力滿足要求。
軸承損失pf估算:
pf=P·(π·D·n)·μ/60=18 584 W
式中,P為軸承負荷(53 000 N);D為軸承內(nèi)徑(670 mm);n為主軸轉(zhuǎn)速(250 r/min);μ為摩擦系數(shù)(0.05)。
潤滑水量按照假定軸承損失產(chǎn)生的熱均由潤滑水帶走,潤滑水溫升按4K進行核算,必要潤滑水量Q:
Q=60×pf/(Δt×C)=66.7 L/min
式中,pf為軸承損失(18 584 W);Δt為潤滑水溫升(4K);C為潤滑水比熱容(4 180 J/(kg·K))。
選擇1.5倍必要潤滑水量作為最低供水量,即Q供=1.5Q=100 L/min。密封水壓力隨尾水壓力脈動而波動,軸承實際潤滑水量也因此而波動。因此,3、4號機水導(dǎo)軸承潤滑水量設(shè)計為100~200 L/min,即軸承最小供水量不應(yīng)低于100 L/min。
軸承材料采用螺栓把合及粘接的方式與不銹鋼基板聯(lián)結(jié)成一體,然后通過螺栓固定到軸承體上,詳見圖1。
圖1 水導(dǎo)軸承三維示意圖
水導(dǎo)軸承改造后,瓦溫正常,機組振動、擺度情況良好。
通過對5號機組歷史運行記錄進行對比、篩選,并進行計算分析,最終通過調(diào)控機組冷卻水壓的方法,獲得年均460萬t的節(jié)水成果。3、4號機組水潤滑導(dǎo)軸承的改造獲得成功,為其他機組無油化改造提供了良好范例,為水電站降低水資源污染風(fēng)險提供了可借鑒的實例。
湖南鎮(zhèn)水電站在老電站、老機組基礎(chǔ)上,在節(jié)能、環(huán)保方面深入挖潛做了有益嘗試,收到了良好效果。