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噴煤車間全自動制粉智能控制系統(tǒng)設計及應用

2023-04-29 00:44:03明名羅自貴張建海胡曉明錢洪亮樊希安
冶金信息導刊 2023年4期
關鍵詞:智能控制能耗

明名 羅自貴 張建?!『鷷悦鳌″X洪亮 樊希安

摘 要:當前國內(nèi)外高爐制粉控制還停留在人工操作控制形式,分析了人工操作制粉控制系統(tǒng)的弊端并提出相應解決方案,對現(xiàn)有控制系統(tǒng)進行改造升級,設計了一種全自動制粉智能控制系統(tǒng)并進行應用示范。應用結果表明,制粉生產(chǎn)更加標準化、自動化和智能化,有效規(guī)避了安全風險,并達到降本增效目的,智能高產(chǎn)模式下的平均單產(chǎn)達到55.18 t/h,噸煤成本降至32.33元,與人工手動穩(wěn)產(chǎn)模式相比,產(chǎn)量上升9.90%,成本降低7.52%。

關鍵詞:噴煤車間;制粉系統(tǒng);人工操作;智能控制;能耗

DESIGN AND APPLICATION OF FULLY AUTOMATIC PULVERIZING INTELLIGENT CONTROL SYSTEM IN COAL INJECTION WORKSHOP

Ming Ming Luo Zigui Zhang Jianhai Hu Xiaoming Qian Hongliang Fan Xian

(1. Lianfeng Steel (Zhangjiagang) Co., Ltd.? ? Zhangjiagang? ? 215628, China;

2. Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd.? ? Zhangjiagang? ? ?215628, China; 3. State Key Laboratory of Refractories and Metallurgy, Wuhan University of Science and Technology? ? Wuhan? ? 430081, China)

Abstract:At present, the control of coal powder production for blast furnace at home and abroad is still in the form of manual operation control. The drawbacks of pulverizing control system controlled by manual operation were analyzed and the corresponding solutions were proposed in this paper. Then the present control system was upgraded. A fully automatic pulverizing intelligent control system is designed and demonstrated. The application results showed that the coal powder production is more standardized, automated, and intelligent. The safety risks were effectively avoided, and the goal of cost reduction and efficiency increase were achieved. For the intelligent high-yield mode, the average unit yield reached 55.18 t/h and the cost per ton of coal decreased to 32.33 yuan. Compared with the manual stable production mode, the output of the coal powder was increased by 9.90% and the cost was decreased by 7.52%.

Key words: coal injection workshop; pulverizing system; manual operation; intelligent; energy consumption

0? ? 序? ? 言

我國是鋼鐵生產(chǎn)大國,鋼產(chǎn)量逐年增長,燃料和原料消耗巨大,造成高爐生產(chǎn)所需的冶金焦炭價格不斷上漲,但其質(zhì)量難以保證,造成高爐生產(chǎn)效益偏低[1-2]。此外,用于生產(chǎn)冶金焦炭的煉焦煤原料因長期開采而面臨資源短缺等問題[3]。

高爐煤粉制噴技術是煉鐵界迅速發(fā)展的一項重大技術,其目的是以價格低廉的煤粉替代昂貴且質(zhì)量不高的冶金焦炭,從而降低生產(chǎn)成本,提高高爐生產(chǎn)效益,有效緩解了煉焦煤資源與社會需求之間的矛盾,可以達到合理利用資源、節(jié)約能源的效果[4-5]。然而,當前國內(nèi)外高爐制粉控制在操作上,還停留在依靠人工操作控制形式[6]。煙煤在煤粉制備過程中存在著火災爆炸風險,且制粉控制系統(tǒng)復雜,生產(chǎn)過程中崗位工人必須密切關注系統(tǒng)參數(shù)變化,嚴格控制磨機進出口溫度、氧含量等參數(shù)在規(guī)定范圍內(nèi),同時對溫度、氧含量超過上限設置聯(lián)鎖保護措施,保證安全生產(chǎn),而人工操作由于個體差異,會導致設備利用率不足、產(chǎn)能波動大、能耗高、對故障和參數(shù)變化反應速度慢甚至引發(fā)安全事故等,因此,人工操作很大程度上制約了制粉產(chǎn)能提高,同時存在成本高和安全隱患等問題,亟需對現(xiàn)有制粉控制系統(tǒng)進行升級改造,而智能控制是替代人工操作的必然發(fā)展趨勢,有利于提高噴煤車間制粉效率,降低生產(chǎn)成本,規(guī)避人工操作差異化帶來的安全風險,為實現(xiàn)高爐高噴煤、超高噴煤和降低鐵水成本提供堅強后盾[7-8]。

本文對現(xiàn)有人工操作制粉控制系統(tǒng)的弊端進行具體分析并提出解決方案,隨后對制粉控制系統(tǒng)進行整體升級改造設計,實現(xiàn)制粉的全自動智能化控制,最后投入使用,分析其應用效果,對噴煤車間制粉控制系統(tǒng)的優(yōu)化具有借鑒和指導意義。

1? ? 人工操作制粉控制系統(tǒng)的弊端分析與解決方案

1.1? ? 操作非標準化

當前人工造作由于個體差異,難以形成統(tǒng)一標準化的崗位操作,同一崗位上的操作因人而異,可能造成難以預料的后果。針對此問題,擬設計系統(tǒng)進行自檢,自動檢查判斷設備、儀表狀態(tài),啟動的準備條件、停止的符合條件、運行中參數(shù)的高位報警狀態(tài)及各調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)狀態(tài)保持在工藝應用設定范圍,符合安全生產(chǎn)應用標準。

1.2? ? 產(chǎn)能波動大,能耗高

操作人員對工藝技術理解、認知、掌握程度不一,造成設備產(chǎn)能波動大,能耗高。針對此問題,擬設計系統(tǒng)完成自動啟停運行,按照標準操作控制程序,并依據(jù)對現(xiàn)場實施設備判斷,參數(shù)的判斷、附屬設備狀態(tài)的判斷、外界氣體及物料應用條件的判斷自動完成原煤倉、煙氣爐、磨煤機、布袋、煤粉倉和主排風機系統(tǒng)的自主判斷匹配運行控制。

1.3? ? 設備利用率不足

部分操作人員思想偏保守,同時面對設備的大量參數(shù),難以判斷設備運行的上下限,造成設備利用率不足,產(chǎn)能難以提升。針對此問題,擬設計系統(tǒng)完成連續(xù)生產(chǎn)智能控制,通過原煤的化驗成分可選擇穩(wěn)產(chǎn)模式和高產(chǎn)模式在正常生產(chǎn)過程中,系統(tǒng)自主判斷煤粉倉位及運行時間段,智能控制系統(tǒng)自學習、自循環(huán)、自適應,參數(shù)不斷的迭代實現(xiàn)閉環(huán)控制系統(tǒng),保持相對最經(jīng)濟、最穩(wěn)定、最安全狀態(tài)有序生產(chǎn)模式,并保持合理的煤粉倉位。

1.4? ? 安全生產(chǎn)事故

操作人員工作強度大,易疏忽發(fā)生安全生產(chǎn)事故。針對此問題,擬設計系統(tǒng)完成緊急停機控制,當系統(tǒng)工藝控制參數(shù)達到高位報警時或運行設備發(fā)生故障時,系統(tǒng)自動判斷并報警,系統(tǒng)會對應不同的子系統(tǒng)啟動對應的故障停機模式程序自動應對并降低運行負荷,氧含量超標或設備故障使生產(chǎn)無法繼續(xù)進行時,將按照緊急停機流程,自動完成整個制粉系統(tǒng)停機。

1.5? ? 故障應對不及時

人工操作過程中對故障及參數(shù)變化反應速度慢,無法做到實時監(jiān)控,及時應對,后果難以預料。針對此問題,擬設計系統(tǒng)通過大數(shù)據(jù)分析及系統(tǒng)參數(shù)串級完成連鎖安全保護控制,對整個系統(tǒng)內(nèi)的設備從溫度、振動、壓力、流量、氧含量、一氧化碳含量等建立數(shù)據(jù)庫,實時監(jiān)測運行參數(shù),分級進行安全聯(lián)鎖報警及應對,保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

因此,為解決上述問題,亟需對現(xiàn)有制粉控制系統(tǒng)進行全面改造升級,實現(xiàn)其全自動化智能控制,以期提高噴煤車間制粉效率,并保障安全生產(chǎn)。

2? ? 全自動制粉智能控制系統(tǒng)的總體設計方案

本研究基于聯(lián)峰鋼鐵(張家港)有限公司的四期噴煤車間的制粉設備及控制系統(tǒng),型號為江蘇大峘集團生產(chǎn)的EM110型磨機,設計能力50 t/h。制粉系統(tǒng)龐大、復雜,包括五個子系統(tǒng):煙氣系統(tǒng)、給煤系統(tǒng)、磨機系統(tǒng)、收粉系統(tǒng)和主排系統(tǒng),系統(tǒng)含有若干檢測點(溫度、壓力、流量、振動等),控制閥門眾多,煤品多樣,可磨指數(shù)不穩(wěn)定,水分含量不同,管道復雜,安全要求極高,實現(xiàn)自動運行難度大?,F(xiàn)對其進行升級改造設計,通過標準的操作規(guī)程及邏輯數(shù)學模型+大數(shù)據(jù)分析+智能算法+閉環(huán)控制等,實現(xiàn)各閥門開關、調(diào)節(jié)、電機、電氣、儀表檢測等實時檢測、控制、報警、連鎖安全智能高效的運行。

首先,需要對全自動制粉系統(tǒng)控制流程進行設計,如圖1所示,基于制粉的主流程,對各流程的關鍵控制節(jié)點實施監(jiān)測和調(diào)節(jié)設計,例如廢氣風量調(diào)節(jié)、氧含量/一氧化碳含量/溫度/壓力監(jiān)測、原煤給煤控制、脈沖吹掃/壓差控制等。

其次,完成全自動制粉智能控制系統(tǒng)的架構設計,如圖2所示,對五個子系統(tǒng)的溫度、壓力、流量、氧含量、倉位等各項參數(shù)數(shù)據(jù)進行采集、治理,通過OPC讀寫PLC指令,優(yōu)化現(xiàn)有PLC控制程序,建立全自動制粉邏輯平臺和自學習智能算法模型,控制系統(tǒng)運行,實現(xiàn)系統(tǒng)一鍵制粉、自動啟/停機、故障急停、智能調(diào)節(jié)等功能。

再次,結合上述系統(tǒng)設計要求,進行設備改造和軟件配置,設備改造主要包括原人工操作的制粉控制系統(tǒng)的加裝部分和檢測和控制不準的改造部件,如加裝潤滑油站冷卻水快速切斷閥、煙氣爐廢氣流量計和更換煤氣流量計、粉塵檢測儀和給煤機等。軟件配置包括智能運行控制模型、空燃比尋優(yōu)模型、壓差控煤模型、智能控煤模型、智能提產(chǎn)模型、安全三級預警避險停機模型、給煤系統(tǒng)控制模型、煙氣系統(tǒng)模型、磨機系統(tǒng)模型、收粉系統(tǒng)模型、主排系統(tǒng)模型和各安全參數(shù)監(jiān)控模型、3D可視操作系統(tǒng)、智能數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、L2級控制系統(tǒng)。

最后,啟動全自動制粉智能控制系統(tǒng),進行應用示范。

3? ? 全自動制粉智能控制系統(tǒng)的應用示范

相較于原有的人工手動操作控制,全自動制粉智能控制系統(tǒng)投入使用后,在操作標準化、安全、環(huán)保、智能、降耗、提產(chǎn)、順行、3D可視、數(shù)據(jù)管理平臺等方面具有顯著改善效果,具體如下:

1)實現(xiàn)系統(tǒng)標準化、智能化操作:手動和自動無擾切換,系統(tǒng)在手動過程中會將手動操作實時記錄并同步,在自動控制和手動控制間可自由切換,不會出現(xiàn)切換造成的大波動;把復雜的制粉系統(tǒng)實現(xiàn)標準化作業(yè),自動優(yōu)化控制參數(shù),空燃比尋優(yōu)、智能控溫、智能控煤、穩(wěn)產(chǎn)模式和高產(chǎn)模式可自由切換系統(tǒng)運行更高效穩(wěn)定,減少波動頻率,縮小波動值。在人工控制操作過程中,對于短時間的停產(chǎn)(如2~3 h內(nèi)),整個系統(tǒng)設備人工控制時,由于啟停麻煩不會全部停止,設備空轉時間長。設備運轉相關能源介質(zhì)也會運行,造成不必要的浪費,在自動控制中不會存在。系統(tǒng)會按照標準進行開啟停全部相關設備與介質(zhì)控制。

2)有效規(guī)避安全風險,優(yōu)化崗位人員配置:智能控制系統(tǒng)具有遠程集中控制的優(yōu)勢,滿足了國家安全規(guī)定,一級防火、防爆單位、區(qū)域內(nèi)不定崗的要求;一線操作工人工作內(nèi)容變?yōu)樘厥馇闆r下報警處理,可一人多用化,降低勞動強度和成本,增加工作收益,系統(tǒng)預警分為三級預警提示,當達到最高級別預警,系統(tǒng)將保障設備的安全狀況下進行對象系統(tǒng)內(nèi)的故障進行避險停機,以保障企業(yè)的財產(chǎn)免受損失。

3)達到降本增效目的:智能控制系統(tǒng)可在夜間谷電價時間進行滿負荷生產(chǎn),在白天峰電價時間段有意識地停機進行設備保養(yǎng)、維護,充分利用峰平谷電價錯峰生產(chǎn),有效降低了用電成本;制粉工藝參數(shù)的優(yōu)化,系統(tǒng)會對生產(chǎn)工藝大數(shù)據(jù)進行實時采集,通過智能分析后將最優(yōu)參數(shù)反饋給系統(tǒng),實現(xiàn)不斷迭代、良性循環(huán),并可對各個分系統(tǒng)進行控制整個系統(tǒng)自動閉環(huán)運行。

參數(shù)發(fā)揮了設備的最大生產(chǎn)能力,產(chǎn)量顯著提升,且不需要增加固定投資,具體效果如表1所示。

智能控制系統(tǒng)試用期間,智能穩(wěn)產(chǎn)模式下,單臺磨煤機平均單產(chǎn)52.91 t/h,電單耗24.57 kWh/噸煤,煤氣單耗119.15 m3/噸煤,氮氣單耗56.90 m3/噸煤,噸煤成本33.32元,與人工手動穩(wěn)產(chǎn)模式相比,產(chǎn)量上升5.38%,電、煤氣、氮氣單耗分別降低9.03%、2.28%、0.02%,同時成本降低5.69%;值得提出的是,智能控制系統(tǒng)可充分利用設備,實現(xiàn)產(chǎn)能擴大化,達到進一步降本增效的效果,如智能高產(chǎn)模式下的平均單產(chǎn)達到55.18 t/h,噸煤成本降至32.33元,與人工手動穩(wěn)產(chǎn)模式相比,產(chǎn)量上升9.90%,成本降低7.52%。

4? ? 結? ? 論

本文分析了人工操作制粉控制系統(tǒng)的弊端并提出解決方案,在此基礎上對制粉控制系統(tǒng)進行升級改造設計,并將其進行試用。結果表明,相較于人工手動操作控制,全自動制粉智能控制系統(tǒng)的應用可實現(xiàn)制粉生產(chǎn)的標準化、自動化和智能化,在保障安全穩(wěn)定生產(chǎn)的同時,顯著提升制粉效率和降低制粉生產(chǎn)綜合成本,上述結果對噴煤車間制粉控制系統(tǒng)的優(yōu)化具有良好的借鑒和指導意義,有助于鋼鐵行業(yè)的智能化和數(shù)字化轉型。

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