方 舒,劉潤哲,郎 旭,施劍聲,胡 剛,趙 輝,杜令攀
(1.云南磷化集團晉寧磷礦,云南 昆明 650600;2.云南磷化集團有限公司研發(fā)中心,云南 昆明 650600;3.國家磷資源開發(fā)利用工程技術研究中心,云南 昆明 650600)
云南磷礦石資源豐富,但風化程度較高、雜質含量較高,針對該礦石常采用水擦洗脫泥的方法生產(chǎn)磷精礦產(chǎn)品[1-2]。以往,晉寧磷礦擦洗工藝利用水介質對礦石進行擦洗脫泥、分級、脫泥后,生產(chǎn)出合格磷精礦產(chǎn)品。近年,隨采礦區(qū)開采深度增加,磷礦層含土量增加,較小的礦粒多、含泥量大。該礦進入擦洗工藝后加大了整個裝置的負荷,出現(xiàn)洗礦機、砂泵漫漿,小時產(chǎn)量低,生產(chǎn)能耗高的問題。晉寧礦根據(jù)磷礦石含泥量大、粒度小的特點,在擦洗脫泥工藝前增加一道干篩工藝,使用干篩、擦洗聯(lián)合工藝生產(chǎn)含泥量較高的磷礦石,提高了裝置小時產(chǎn)量,降低了水電消耗。并使低品位資源有效利用,避免了配礦后精礦產(chǎn)品品位過高導致的資源浪費問題。
擦洗裝置的主要包括洗礦機擦洗、旋流器分級脫泥工序、篩分二次脫泥工序。具體工藝流程如圖1所示:
圖1 擦洗脫泥工藝流程圖
1.1.1 洗礦機擦洗
均化場配好的入選原礦石,經(jīng)膠帶機輸送、分配給槽式洗礦機進行擦洗脫泥,經(jīng)過擦洗脫泥后第一次分級為塊礦和粉礦。洗礦機的篩網(wǎng)尺寸為3.5±0.5 mm,因此將>4 mm 作為塊礦,<4 mm 作為粉礦。>4 mm 的塊礦進入洗礦機頭部;<4 mm 的粉礦經(jīng)洗礦機溢流篩網(wǎng)過篩后進入礦漿砂泵池。
1.1.2 旋流器分級脫泥工序
經(jīng)洗礦機擦洗后粒徑<4 mm 的粉礦,隨洗礦機溢流進入礦漿砂泵池后,經(jīng)砂泵抽入旋流器進行分級脫泥工序。根據(jù)旋流器回收性能及回收細粒級范圍,>19 μm 細粒級回收為酸法礦(制磷酸用磷礦石簡稱),<19 μm 細粒級溢流作為最終尾礦。
1.1.3 篩分二次脫泥工序
經(jīng)洗礦機擦洗后,粒徑>4 mm 的塊礦,隨皮帶運輸機進入篩分二次脫泥工序,通過篩分、破碎和二次脫泥后,產(chǎn)出粒度較大的黃磷礦(制黃磷礦用磷礦石簡稱)和粒度較小的酸法礦。
1.2.1 入選原礦粉礦比例大
研究入選原礦石塊粉比,發(fā)現(xiàn)粉礦質量比例由原來的31.69%提高到了54.3%。入選原礦<4 mm 含量增加,進入洗礦機的粉礦量增加,粉礦量增加使粉礦小時處理量超負荷,導致洗礦機擦洗脫泥過程中溢流漫漿,小時用水量增加。
1.2.2 尾礦<5 μm 含泥量高(見表1)
表1 尾礦含泥量與往年對比
根據(jù)尾礦水析數(shù)據(jù):尾礦<5 μm 的含泥量為55.83%,比往年44.63%增加了11.2%,尾礦中<5 μm含泥量增加說明了入選原礦的含泥量也增加。含泥量增加,使擦洗工藝中處理粉礦的工序:擦洗脫泥工序、分級脫泥工序、精礦脫水工序和尾礦輸送工序的負荷增大,出現(xiàn)洗礦機漫漿、砂泵漫漿,精礦脫水水份增加,生產(chǎn)小時處理量受限,水電消耗增加的問題。
1.2.3 裝置小時處理量情況及水電消耗情況
調查現(xiàn)有裝置的小時處理量及水電消耗情況見表2:
表2 小時處理量、水電耗情況
現(xiàn)有擦洗裝置小時處理量為332.38 t/h,未達到340 t/h 的標準。電單耗為2.93 kWh/t,回水單耗為0.63 m3/t。
<4 mm 粉礦比例和<5 μm 的含泥量增加,導致洗礦機漫漿,生產(chǎn)小時處理量受限,水、電消耗增加。只有減少進入整個擦洗脫泥工藝的粉礦量和含泥量,其他問題才能迎刃而解。
針對生產(chǎn)粉礦比例較高,粒徑<4 mm 的粉礦與>4 mm 的塊礦質量比例大于3∶7 的條件。在入選原礦進入擦洗工藝前,增加一道預先篩分工藝。篩分工藝可以滿足下游生產(chǎn)工藝的加工需求,可以將待加工原料經(jīng)過篩分設備進行分級,分級后的產(chǎn)品再進入擦洗脫泥工序進行生產(chǎn)。使用干篩、擦洗聯(lián)合工藝進行生產(chǎn),可解決入選原礦中粉礦量和含泥量高的問題[3-4]。由于篩分設備的篩分效率受將物料粒度、篩孔尺寸的影響[5-6],入選原礦中<4 mm 粉礦量大,將<15 mm 的礦石直接篩分出來作為酸法礦處理,>15 mm 的塊狀原礦進入原擦洗工藝流程繼續(xù)進行生產(chǎn),具體工藝流程見圖2。
圖2 干篩、擦洗脫泥工藝流程圖
在原擦洗工藝流程基礎上,在運輸原礦的膠帶運輸機上,進入擦洗機前增加一道干篩裝置,如圖3所示。
圖3 新增干篩裝置圖
原礦通過皮帶運送到皮帶延長線部位,經(jīng)延長線末端分料器進入粉礦預先篩分裝置。篩分后,篩上物從振動篩末端下料溜槽進入洗礦機,繼續(xù)擦洗脫泥工藝生產(chǎn)作業(yè);篩下物作為精礦產(chǎn)品進入篩下料溜槽,落至另一條皮帶運輸機運至精礦倉,等待配礦銷售。
在皮帶運輸機延長線的末端加裝一個分料漏斗,分料漏斗新增一個原礦溜槽至原溜槽。啟用干篩、擦洗聯(lián)合工藝時,原礦不再通過新增原礦溜槽,直接由分料器下端進入振動篩,篩分后>15 mm 塊礦進入原溜槽進入洗礦機進行擦洗;用擦洗工藝時,原礦通過分料器的新增原礦溜槽,進入原溜槽,再進入洗礦機進行擦洗脫泥。
根據(jù)入選原礦粉礦量,選擇使用干篩、擦洗聯(lián)合工藝或擦洗工藝。當入料原礦<4 mm 與>4 mm 質量比例大于3∶7 時,選用干篩、擦洗聯(lián)合工藝;當入料原礦<4 mm 與>4 mm 質量比例小于3∶7時,選用擦洗工藝。
篩孔尺寸:15 mm×15 mm,篩條60 硅二錳;
干篩裝置入料原礦粉塊礦比:粒度<4 mm 與>4 mm 質量比例為3∶7;
電機功率:7.5 kWh×2 臺,雙振幅4 mm~6 mm,額定頻率:48 Hz;
外型尺寸:3 600 mm×2 285 mm×1 741 mm。
將干篩、擦洗脫泥聯(lián)合工藝流程,與原擦洗脫泥工藝流程,在同種粉礦與塊礦比例條件下進行對比試驗,生產(chǎn)結果見表3:
表3 擦洗工藝與聯(lián)合工藝小時產(chǎn)量、水耗和電耗數(shù)據(jù)對比
1)使用干篩、擦洗聯(lián)合工藝的小時處理量可以達到375.4 t/h,達到了處理量為340 t/h 的標準;使用干篩、擦洗聯(lián)合工藝比單獨使用擦洗工藝的小時產(chǎn)量增加了55.56 t/h。
2)干篩、擦洗聯(lián)合工藝的電單耗為1.47 kWh/t,比擦洗工藝電單耗2.04 kWh/t 降低了0.57 kWh/t。
3)干篩、擦洗聯(lián)合工藝的回水單耗為0.4 m3/t,比擦洗工藝的回水單耗0.6 m3/t 降低了0.2 m3/t。
將干篩、擦洗脫泥聯(lián)合工藝流程,與原擦洗脫泥工藝流程,在不同粉礦與塊礦比例條件下進行試驗,結果見表4:
表4 不同粉礦比例磷礦石的生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比
根據(jù)數(shù)據(jù):當粉礦(<4 mm)與塊礦(>4 mm)比例為22.85∶77.15 時,小時處理量有所提高,但提高不多,小時電耗、小時水耗也降低不多;
但當粉礦(<4 mm)與塊礦(>4 mm)質量比例為45.62∶54.38 時,小時處理量增加幅度增大較多,小時電耗和小時水耗的降低幅度增加較多;
當粉礦(<4 mm)與塊礦(>4 mm)質量比例為69.93∶30.07 時,小時處理量增加幅度最大,小時電耗、水耗降低最多。
綜上,隨著入選磷礦石中粉礦(<4 mm)比例的增加,新工藝的適用性越強,選廠的小時處理量增加越多,小時水、電耗降低越多,生產(chǎn)效率越高。
1)應用干篩、擦洗聯(lián)合工藝生產(chǎn)粉礦較多的磷礦石,可以有效解擦洗脫泥工序負荷大,洗礦機、砂泵漫漿,過濾機吸不干的問題,保證了擦洗脫泥工藝的順暢運行。
2)在入選原礦粒徑<4 mm 的粉礦與>4 mm 的塊礦質量比例大于3∶7時,使用干篩、擦洗聯(lián)合工藝與擦洗工藝相比,可有效提高選廠的小時產(chǎn)量,降低水、電消耗。
3)隨著入選磷礦石中粉礦(<4 mm)比例的增加,干篩、擦洗聯(lián)合工藝的適用性越強。
4)用干篩、擦洗聯(lián)合工藝,將<15 mm 的篩下物粉礦直接成為產(chǎn)品礦,有效減少了礦產(chǎn)資源的浪費,低品位精礦石通過配礦后可以再利用,避免了精礦產(chǎn)品品位過高導致的資源浪費,在提高磷礦石綜合利用率方面產(chǎn)生積極的影響。