林興軍,王 攀,牛繼國
(伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司,新疆 伊寧 835000)
伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司(簡稱新天煤化)20×108m3/a煤制天然氣裝置所需原料煤主要來自伊犁4#煤礦,井口原料煤經(jīng)破碎篩分后通過輸煤棧橋送至備煤工段,經(jīng)二次篩分后進(jìn)入魯奇碎煤加壓氣化爐生產(chǎn)粗煤氣,粗煤氣經(jīng)耐油耐硫變換、變換氣冷卻后送入林德低溫甲醇洗系統(tǒng),將變換氣中大部分有害組分脫除,含CO2廢氣經(jīng)處理后高點放空,分離出的石腦油送入罐區(qū);低溫甲醇洗系統(tǒng)出口凈化氣進(jìn)入戴維甲烷化系統(tǒng)生產(chǎn)甲烷(SNG),SNG經(jīng)干燥壓縮后輸送至西氣東輸管網(wǎng)。氣化系統(tǒng)、變換系統(tǒng)冷卻產(chǎn)生的煤氣水依次經(jīng)煤氣水分離、酚氨回收系統(tǒng)分離出焦油、粗酚、氨水等副產(chǎn)品直接外售。
按照《國家危險廢物名錄》(2016版),煤化工行業(yè)焦油被列入危險廢物名錄中,屬于HW11精(蒸)餾殘渣,行業(yè)類別為燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè),危廢代碼450-003-11,名錄描述為煤氣生產(chǎn)過程中煤氣冷凝產(chǎn)生的煤焦油。地方環(huán)保監(jiān)督部門對危險廢物下游處置單位資質(zhì)和運輸管理要求嚴(yán)格,受此條件限制,下游處理廠家稀少,煤化工企業(yè)副產(chǎn)的焦油無法做到比價銷售,大大降低了焦油的經(jīng)濟價值。為此,尋求焦油處理的技術(shù)路線,規(guī)避危險廢物管理勢在必行。以下對新天煤化煤制天然氣裝置副產(chǎn)焦油中油深加工處理經(jīng)驗及有關(guān)情況作一總結(jié)。
焦油、中油:氣化爐、變換冷卻系統(tǒng)來的煤氣水冷卻后,在煤氣水分離系統(tǒng)內(nèi)依靠重力進(jìn)行分離,通過初級、終級分離器分離后,分離出的油品分別送至罐區(qū)焦油儲罐、中油儲罐。
石腦油:變換氣經(jīng)洗氨、冷卻后送至低溫甲醇洗系統(tǒng)洗滌塔,洗滌塔底部富含HCN、苯及其他輕油組分的富甲醇經(jīng)HHC萃取器及HHC氣提塔將H2S、CO2以及C4以下輕組分分離后,塔底產(chǎn)生的HHC餾分送至罐區(qū)石腦油儲罐。
混合酚:煤氣水分離系統(tǒng)分離出的含氨、酚煤氣水經(jīng)酚氨回收系統(tǒng)脫酸、脫氨后,采用二異丙基醚萃取脫酚工藝,萃取物經(jīng)酚塔精餾分離,酚塔塔釜重組分采出送至罐區(qū)混合酚儲罐。
新天煤化煤制天然氣裝置自2017年3月投運以來,滿負(fù)荷運行情況下焦油、中油、石腦油3種油品的總產(chǎn)量約240 kt/a,混合酚的產(chǎn)量約35 kt/a。目前,此4種副產(chǎn)品既無國標(biāo)和行標(biāo),實際應(yīng)用中也不是最終產(chǎn)品,主要用作油品、化工產(chǎn)品和粗酚精制生產(chǎn)原料,4種副產(chǎn)品銷售價格不高。
《國家危險廢物名錄》(2016版)頒布不久之后,2018年1月新疆維吾爾自治區(qū)環(huán)保廳下發(fā)《關(guān)于加強煤焦油類危險廢物的通知》(新環(huán)發(fā)〔2018〕21號),將煤氣生產(chǎn)過程中煤氣冷凝產(chǎn)生的煤焦油作為危險廢物要求加強監(jiān)管。簡言之,國家將焦油納入危廢管理后對相關(guān)企業(yè)經(jīng)營銷售影響巨大,為規(guī)避危廢管理政策風(fēng)險、保證產(chǎn)品順暢銷售、提高產(chǎn)品附加值,新天煤化開展副產(chǎn)品深加工勢在必行。
為推動焦油中油深加工處理,委托第三方對新天煤化煤制天然氣裝置副產(chǎn)的焦油、中油進(jìn)行了實沸點蒸餾餾分切割試驗,產(chǎn)出不同餾分的油品,分別對其進(jìn)行性質(zhì)分析,為下一步深加工餾分切割提供技術(shù)支撐。需要說明的是,由于原料煤煤質(zhì)、氣化工況條件、煤氣冷卻凈化以及焦油中油收集處理等環(huán)節(jié)不同時間存在差異,均會對其副產(chǎn)品焦油、中油的性質(zhì)產(chǎn)生較大影響,因此本次分析評價結(jié)果具有一定的代表性但不具備普遍性。
首先對所取焦油樣品參照石化行業(yè)原油性質(zhì)分析要求進(jìn)行水含量測定,樣品含水對其性質(zhì)分析結(jié)果影響很大,分析前先將樣品脫水至含水量<0.3%后再進(jìn)行焦油的性質(zhì)分析。焦油性質(zhì)分析項目主要包括密度、粘度、元素組成(C、H、O、N、S)、水分、灰分、甲苯不溶物、殘?zhí)?、金屬含量和餾程分析等;并對脫水后焦油進(jìn)行實沸點蒸餾餾分切割試驗,分別進(jìn)行沸點<170 ℃、170~210 ℃、210~230 ℃、230~300 ℃、300~360 ℃、沸點>360 ℃這6個餾分的蒸餾切割試驗。
脫水后焦油全餾分分析數(shù)據(jù)為,水分0~10%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)、最高20%,密度(20 ℃)1 102.8 kg/m3,粘度(30 ℃)235.3 mPa·s,凝點18 ℃,閉口閃點70 ℃,氯含量109 mg/kg,甲苯不溶物13.67%,灰分4.89%,殘?zhí)?6.75%。脫水后焦油的元素分析數(shù)據(jù)為,C 80.23%、H 7.48%、N 1.08%、S 0.39%、O 5.93%,H/C(原子比,下同)1.12。脫水后焦油的組分含量為,飽和分3.09%、芳香分22.78%、膠質(zhì)52.37%、瀝青質(zhì)8.09%、甲苯不溶物13.67%。脫水后焦油的餾程分析數(shù)據(jù)為,IBP(初餾點)/5% 66 ℃/181 ℃、10%/30% 201 ℃/279 ℃、50%/70% 350 ℃/418 ℃、75% 439 ℃。脫水后焦油的金屬含量為,Ca 1 989 mg/kg、Mg 508 mg/kg、Ni<0.1 mg/kg、Fe 3 150 mg/kg、V<0.1 mg/kg、Na 299 mg/kg、K 163 mg/kg。對焦油性質(zhì)分析數(shù)據(jù)進(jìn)行研究,得出如下結(jié)論。
(1)脫水后的焦油在20 ℃時密度為1 102.8 kg/m3,從簡易蒸餾試驗結(jié)果來看,新天煤化焦油的初餾點為 66 ℃,餾出體積分?jǐn)?shù)為75%(也即終餾點)時,餾出溫度為439 ℃,其性狀與典型的中溫煤焦油相近。
(2)脫水后的焦油在30 ℃時動力粘度較大,為235.3 mPa·s;灰分較高,為4.89%;甲苯不溶物含量也較高,為13.67%;殘?zhí)恳草^高,達(dá)到26.75%;焦油中金屬含量總體較高,F(xiàn)e含量達(dá)到3 150 mg/kg,Ca、Mg、Na、K等堿金屬的含量也較高,分別為1 989 mg/kg、508 mg/kg、299 mg/kg、163 mg/kg;從有機元素來看,焦油H/C為1.12,相對較低,氧含量較高;氯含量較高,達(dá)到109 mg/kg,后續(xù)加工過程中需特別注意設(shè)備、管道的防腐。
(3)采用實沸點蒸餾,將焦油切割為沸點<170 ℃、170~210 ℃、210~230 ℃、230~300 ℃、300~360 ℃、沸點>360 ℃這6個餾分,并分別對其進(jìn)行性質(zhì)分析,從分析結(jié)果來看,各餾分油中芳烴化合物的含量均較高,氮、氧雜原子的含量也均較高。
(4)焦油中各窄餾分油分布相對較均勻,其中,300~330 ℃餾分收率略高,為9.19%;各餾分油的折光率較大,體現(xiàn)出芳烴含量較高的特征;各餾分油中硫原子含量較低,但氮、氧雜原子含量均較高。
(5)將焦油的230~300 ℃餾分油之性質(zhì)與《洗油》(GB/T 24217—2009)之高溫煤焦油中洗油的技術(shù)要求進(jìn)行對比,焦油中230~300 ℃餾分油密度偏小、酚含量相對較高,不能滿足GB/T 24217—2009的技術(shù)指標(biāo)要求。
(6)將焦油的300~360 ℃餾分油之性質(zhì)與《蒽油》(GB/T 24211—2009)之高溫煤焦油中蒽油的技術(shù)要求進(jìn)行對比,焦油中300~360 ℃餾分油密度略小,低于GB/T 24211—2009的技術(shù)指標(biāo)要求,其余指標(biāo)則基本上能滿足GB/T 24211—2009的技術(shù)指標(biāo)要求。
(7)將焦油沸點>360 ℃餾分油之性質(zhì)與《煤瀝青》(GB/T 2290—2012)的技術(shù)要求進(jìn)行對比,焦油沸點>360 ℃餾分油之灰分、甲苯不溶物和喹啉不溶物含量均非常高,不能滿足GB/T 2290—2012的技術(shù)指標(biāo)要求。
首先對所取中油樣品參照石化行業(yè)原油性質(zhì)分析要求進(jìn)行水含量測定,樣品含水對其性質(zhì)分析結(jié)果影響很大,分析前先將樣品脫水至含水量<0.3%后再進(jìn)行中油的性質(zhì)分析。中油性質(zhì)分析項目主要包括密度、粘度、元素組成(C、H、O、N、S)、水分、灰分、甲苯不溶物、殘?zhí)?、金屬含量和餾程分析等;并對脫水后的中油進(jìn)行實沸點蒸餾餾分切割試驗,按合同工作內(nèi)容的規(guī)定進(jìn)行沸點<120 ℃富芳烴餾分、120~170 ℃石腦油餾分、170~210 ℃酚油餾分、210~230 ℃萘油餾分、230~300 ℃洗油餾分、沸點>300 ℃蒽油餾分這6個餾分的蒸餾切割試驗。
脫水后中油全餾分分析數(shù)據(jù)為,水分<3%,密度(20 ℃)3 990.8 kg/m3,粘度(30 ℃)14.48 mPa·s,凝點4.00 ℃,氯含量3.70 mg/kg,甲苯不溶物0.30%,灰分0.07%,殘?zhí)?.75%。脫水后中油的元素分析數(shù)據(jù)為,C 86.78%、H 10.14%、N 0.70%、S 0.28%、O 1.80%,H/C 1.40。脫水后中油的餾程分析數(shù)據(jù)為,IBP/5% 58 ℃/153 ℃、10%/30% 175 ℃/212 ℃、50%/70% 238 ℃/328 ℃、90% 423 ℃。脫水后中油的金屬含量為,Ca 0.6 mg/kg、Mg<0.1 mg/kg、Ni<0.1 mg/kg、Fe 26.3 mg/kg、V<0.1 mg/kg、Na 3.8 mg/kg、K 1.5 mg/kg。對中油性質(zhì)分析數(shù)據(jù)進(jìn)行研究,得出如下結(jié)論。
(1)脫水后的中油在20 ℃時密度為3 990.8 kg/m3,從簡易蒸餾試驗結(jié)果來看,新天煤化中油的初餾點為58 ℃,餾出體積分?jǐn)?shù)為90%(也即終餾點)時,餾出溫度為423 ℃,總體上為一種餾分相對偏輕的煤基粗油。
(2)脫水后的中油在30 ℃時動力粘度較小,為14.48 mPa·s;灰分較低,為0.07%;甲苯不溶物含量也較低,為0.30%;但殘?zhí)坎⒉皇呛艿?,達(dá)到7.75%;中油中金屬含量總體較低;從有機元素來看,中油H/C為1.40,比典型的中低溫煤焦油的要低,N含量較高。
(3)采用實沸點蒸餾,將中油切割為沸點<120 ℃富芳烴餾分、120~170 ℃石腦油餾分、170~210 ℃酚油餾分、210~230 ℃萘油餾分、230~300 ℃洗油餾分、沸點>300 ℃蒽油餾分這6個餾分,并分別對其進(jìn)行性質(zhì)分析,從分析結(jié)果來看,各餾分油中芳烴化合物的含量均較高,氮、硫、氧雜原子的含量也均較高。
(4)將中油沸點230~300 ℃餾分油之性質(zhì)與GB/T 24217—2009之高溫煤焦油中洗油的技術(shù)要求進(jìn)行對比,中油中230~300 ℃餾分油密度偏小、酚含量相對較高,不能滿足GB/T 24217—2009的技術(shù)指標(biāo)要求。
(5)將中油沸點>300 ℃餾分油之性質(zhì)與GB/T 24211—2009之高溫煤焦油中蒽油的技術(shù)要求進(jìn)行對比,中油沸點>300 ℃餾分油的密度略小,能滿足GB/T 24211—2009的技術(shù)指標(biāo)要求;該餾分油的餾程范圍較大,沸點300~360 ℃之間的餾分油收率僅有15%~20%,由于餾分油中沸點>360 ℃的餾分含量相對較高,使得該餾分油的粘度也遠(yuǎn)超GB/T 24211—2009的技術(shù)指標(biāo)要求。
通過第三方提供的分析結(jié)果,新天煤化委托設(shè)計單位將焦油和中油按照一定的比例混合,進(jìn)行脫水、常減壓蒸餾,切割出不同的餾分——石腦油、酚油、洗油、蒽油和煤瀝青,為下一步副產(chǎn)品切割提供了方向,并為餾分收集溫度提供了技術(shù)支撐。
新天煤化焦油中油深加工處理裝置建設(shè)投資約9 600萬元,以副產(chǎn)品焦油和中油為原料,經(jīng)常減壓蒸餾切割出石腦油、酚油、洗油、蒽油和煤瀝青產(chǎn)品,裝置規(guī)模為200 kt/a(焦油、中油處理量分別為120 kt/a、80 kt/a),產(chǎn)品為石腦油16.2 kt/a、酚油32.3 kt/a、洗油51.5 kt/a、蒽油60 kt/a、煤瀝青40 kt/a。
焦油中油深加工處理裝置主要包括脫酚塔系統(tǒng)(包括加熱爐、脫酚塔、換熱器、抽真空系統(tǒng)、油水分離罐、泵等)和減壓塔系統(tǒng)(包括加熱爐、減壓塔、換熱器、抽真空系統(tǒng)、油水分離罐、泵等)兩部分。原料經(jīng)與塔底油、中段油換熱后進(jìn)入脫酚塔(脫酚塔塔底設(shè)再沸器)進(jìn)行蒸餾,脫酚塔側(cè)線采出產(chǎn)品石腦油和酚油;脫酚塔塔底油經(jīng)減壓塔進(jìn)料加熱爐加熱后進(jìn)入減壓塔進(jìn)行蒸餾,減壓塔側(cè)線采出產(chǎn)品洗油和蒽油,塔底采出煤瀝青;所產(chǎn)產(chǎn)品送往罐區(qū)儲存。
新天煤化焦油中油深加工處理裝置于2020年5月開工建設(shè),受新冠疫情影響,裝置于2021年10月才進(jìn)入試生產(chǎn),總體運行情況較好。以2022年的生產(chǎn)情況為例,由于煤制天然氣裝置原料煤煤質(zhì)變化較大,副產(chǎn)品焦油、中油產(chǎn)量波動較大,焦油中油深加工處理裝置未能達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能,2022年1—12月投入焦油、中油共171 341.74 t,運行負(fù)荷率85.67%,共生產(chǎn)石腦油、酚油、洗油、蒽油、煤瀝青系列產(chǎn)品159 940.85 t,轉(zhuǎn)換率(即產(chǎn)出量占投入量的比例)為93.35%,扣除折舊費后2022年實現(xiàn)利潤約5 826.25萬元,經(jīng)濟效益良好。
近年來,國內(nèi)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,由于煤化工產(chǎn)業(yè)需依托煤礦,大多分布在內(nèi)蒙古、新疆等地,地域原因使得煤化工企業(yè)副產(chǎn)品常按照原材料價格對外出售,經(jīng)濟效益較差;環(huán)保部門將煤化工行業(yè)焦油列入危險廢物名錄后,焦油需按危險廢物進(jìn)行處理,進(jìn)一步降低了焦油對外銷售價格,嚴(yán)重影響了企業(yè)副產(chǎn)品的經(jīng)濟效益。為規(guī)避危險廢物管理、提升副產(chǎn)品的經(jīng)濟價值,新天煤化基于煤制天然氣裝置的實際情況,先從焦油中油初加工著手,先加熱脫除其水分,再以分餾的方式切割焦油中油中的酚油組分和煤瀝青組分,提取售價高的粗酚、苯類產(chǎn)品,分餾切割后的產(chǎn)品直接面向市場銷售,可避免繳納高額的成品油消費稅。通過分餾方式分離焦油中油中的重組分和輕組分,工藝簡單,不需要進(jìn)行大量的研發(fā)工作,項目投資少、建設(shè)周期短。本項目實施的關(guān)鍵是對新天煤化副產(chǎn)煤焦油進(jìn)行油品分析評價,使售價高的粗酚和苯類產(chǎn)品得到最大限度的富集提取,使售價低的煤瀝青產(chǎn)率盡量低,并使其他產(chǎn)品符合現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)。總之,焦油中油的深加工處理,既可規(guī)避國家危廢管理政策風(fēng)險,又可提升副產(chǎn)品價值,可為煤化工副產(chǎn)品深加工處理起到一定的示范作用。