劉 鵬,姜臣威,羅大江,李 勇,賈志弟,馬國軍,龐宏偉
(安琪酵母(赤峰)有限公司,內蒙古 赤峰 024500)
在甜菜制糖生產中,主灰作為清凈的重要工序對制糖生產、蔗糖品質影響較大。因加灰方式、溫度和時間的不同,主灰有熱主灰、瞬間冷主灰、半冷(半熱)主灰、長冷主灰、冷主灰熱反應等多種方式。在實踐中,因冷主灰熱反應流程可以得到熱穩(wěn)定性良好、色值較低的糖汁,而普遍為我國甜菜糖廠所采用。為應對原料甜菜凍化腐爛加工困難的問題,一些糖廠繼續(xù)升級為長冷主灰熱反應工藝流程,在保證加工凍化變質甜菜時產品質量的同時,可提高石灰的利用率,降低石灰石的消耗、減輕石灰窯生產負荷[1]。
我公司現(xiàn)采用的長冷主灰熱反應工藝,通過保證主灰在較低溫度的反應時間,再輔之以短時間高溫反應,可有利于充分破壞非糖分,具有糖汁色值低、熱穩(wěn)定性好、成品糖色值低的特點。可充分適應加工不同品質的甜菜,尤其是低含糖、低純度、還原糖含量高、凍化腐爛等低品質甜菜的加工需求。
內蒙古地區(qū)因適宜甜菜種植,加之近年來自治區(qū)及地方政府對甜菜種植產業(yè)的重視,許多制糖企業(yè)、集團到內蒙古投資建設甜菜糖廠,使內蒙古制糖企業(yè)呈現(xiàn)專業(yè)化、多元化、集團化的格局[2],經過多年發(fā)展內蒙古地區(qū)已成為我國重要的制糖產業(yè)基地[3]。
赤峰地區(qū)作為傳統(tǒng)的甜菜種植地區(qū),糖廠分布密集,各糖廠的原料區(qū)犬牙交錯,倒茬困難,對甜菜品質、尤其是甜菜含糖產生了極大影響,實際上由于連作現(xiàn)象嚴重等原因影響,據(jù)內蒙古糖業(yè)協(xié)會統(tǒng)計資料顯示,2013年以來赤峰地區(qū)的甜菜平均含糖均低于內蒙古的平均含糖(見圖1)。
圖1 近幾年赤峰地區(qū)與內蒙古菜絲平均含糖率對比Fig.1 Comparison of the average sugar content of cossettes in Chifeng and Inner Mongolia in recent years
我公司制糖生產線自2013年建成投產以來,甜菜品質相對比較并無優(yōu)勢,各項指標與優(yōu)質產地的甜菜相比存在一定的差距,尤其是在甜菜含糖率指標上連續(xù)多年低于14%以下,且仍呈逐年下降趨勢(見表1)。另外隨著甜菜種植規(guī)模的不斷擴大、機收比例大幅增加,甜菜保藏及制糖生產時間延長,由此帶來了甜菜破損率及含雜率高、凍化腐爛導致甜菜品質下降,出現(xiàn)加工難、損失高、產品質量差等一系列問題。因此亟需探索有針對性的工藝流程,以適應低品質甜菜的加工需求。
表1 2013-2021年我公司甜菜主要指標情況Tab.1 Main indicators of our company’s beet from 2013 to 2021
2017年我公司制糖生產線在擴產改造時,對主灰工藝流程進行了改造。在硬件上,在預灰后增加一臺冷主灰槽,將冷主灰反應時間增加到40-50 min,并對預灰、熱主灰反應溫度、一二碳飽充等工藝指標進行調整,形成了符合我公司生產實際的長冷主灰熱反應流程及控制方法(見圖2)。
圖2 調整后的主灰流程Fig.2 Adjusted main liming process
2017/18生產期改造后還原糖破壞率與改造前對比增加了15.6%。在2018-2022年的四個生產期中,還原糖破壞率提高到83.1%-92.8%,與2016/17生產期相比,提高了11.4%以上(見表2)。
表2 改造前后還原糖指標對比Tab.2 Comparison of reducing sugar indicators before and after transformation
在蒸發(fā)過程中,2017/18生產期改造后蒸發(fā)過程糖漿色值增加值為211 IU,增加比例為17.6%,蒸發(fā)糖漿色值增加值較改造前下降57.7%。在以后的四個生產期中,蒸發(fā)過程糖漿的色值增加值在108-266 IU,增加比例在8%-22.5%。糖漿色值增加值與2015-2017年的兩個生產期對比降幅在54.4%以上(見表3)。
表3 蒸發(fā)過程色值變化情況Tab.3 Changes in colors during the evaporation process
工藝流程改造后,由于糖汁的熱穩(wěn)定性提高,對糖漿的酸化具有明顯的抑制作用,全過程的PH下降值呈降低趨勢。以2017/18生產期為例,糖漿在蒸發(fā)及煮糖兩個過程中的PH下降值較上一生產期均有所下降,全過程PH下降值為1.64,PH下降值與上期同比減少24.9%,PH降幅下降了6.6個百分點(見表4)。
表4 糖漿及廢蜜指標變化情況Tab.4 Changes in syrup and final molasses indicators
另一方面由于抑制了糖漿的酸化,主灰工藝改造后廢蜜的PH值均在7以上,從而保證了煮糖的堿性環(huán)境,對后工段蔗糖的轉化具有一定的抑制作用,降低了蔗糖的轉化損失。在廢蜜還原糖方面,除2018年、2019年因生產期長、保藏等原因廢蜜還原糖相對增加外,其余各生產期均有所降低(見表5)。
表5 各生產期還原糖變化情況Tab.5 Changes in reducing sugars for each grinding season
長冷主灰熱反應工藝流程應用后,2017/18生產期在產品色值方面就取得了良好的效果,全期成品糖平均色值為24.4IU,較2016/17生產期下降34%以上,其中符合精制糖色值標準的成品糖占比提升至58.9%,同比增長35%以上。并且自2017年起,連續(xù)五個生產期成品糖平均色值均低于25 IU,同時隨著工藝流程逐漸穩(wěn)定,近三個生產期,成品糖符合精制糖色值標準的比例均穩(wěn)定在90%以上(見圖3)。
圖3 八個生產期的成品糖色值指標變化情況Fig.3 Changes in colors of finished sugars during eight grinding seasons
對比2015-2022年6個生產期每個自月下旬的成品糖色值數(shù)據(jù),在工藝流程改造前的兩個生產期,隨著生產進程的推進,甜菜因保藏時間的增長、凍化腐爛等原因品質下降,造成成品糖的色值指標產生波動且逐漸升高。工藝流程改造后的各生產期,成品糖色值指標值均遠低于改造前的同期,并且在生產的中后期甚至停機倒料期間,成品糖色值指標均保持在較為穩(wěn)定的水平,并未因甜菜品質下降出現(xiàn)整體增長的趨勢。
可見,在生產不同階段,長冷主灰熱反應工藝流程,因甜菜凍化腐爛變質等原因造成的品質波動具有更好的適應性。
表6 生產期不同時期的成品糖色值變化Tab.6 Changes in colors of finished sugars during different periods of the grinding season
續(xù)表6
綜上所述,我公司結合自身實際,摸索出長冷主灰熱反應主灰工藝流程和控制方法,并成功應用于生產實踐。該流程對不同品質甜菜的適應性強,在提高糖汁的熱穩(wěn)定性、降低成品色值等方面均有良好的效果。