于得水,張志亮,蔡曉濤,王燁,黃志武
(1.國信中船(青島)海洋科技有限公司,山東 青島 266200;2.船舶與海洋工程動力系統(tǒng)國家工程實驗室,上海 201108;3.中國船舶集團有限公司第七一一研究所,上海 201108)
主機和軸系的振動、螺旋槳空泡的激振、船體總體的共振、零部件和局部板架的共振及艉部斜流造成螺旋槳脈動壓力的激振[1]都會引起船體振動。針對船舶艉部結(jié)構(gòu)的振動問題,已有大量的研究,尤其在船舶設計階段,對艉部結(jié)構(gòu)振動進行理論計算[2-3]和數(shù)值仿真[4]。有學者針對船舶艉部激勵耦合振動問題,系統(tǒng)研究了船舶螺旋槳激勵力特性,得出船舶艉部激勵與槳-軸-船體耦合系統(tǒng)振動噪聲的映射關系,提出針對低頻振動噪聲的控制方法。在實船已經(jīng)建成,船體結(jié)構(gòu)難以修改的情況下,通過結(jié)構(gòu)加強[5]、阻尼敷設[6]、阻振質(zhì)量[7]、動力吸振器[8]、隔振處理[9],以及消除振動短路[10]等措施進行振動控制。其中,振動短路為柴油機等主動力設備采用彈性連接時,應盡量避免任何鋼結(jié)構(gòu)的直接接觸,但在實際建造中經(jīng)常發(fā)生電纜、管路和其他連接物品間的短接。而且,在高速船的現(xiàn)有規(guī)范設計中,很難對船體艉部振動做出精確預報,尤其是對高速船艉部結(jié)構(gòu)振動控制的實船研究還很缺乏。為此,針對某高速客船艉部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)的振動問題,提出在艉部區(qū)域采取局部結(jié)構(gòu)加強、敷設阻尼減振材料、布置阻振質(zhì)量,以及消除振動短路等方法進行振動控制。
該高速客船航區(qū)為內(nèi)河B級,全船振動參照ISO 6954—2000《機械振動客船和商船適居性振動測量、報告和評價準則》的推薦值進行控制,見表1。考核的指標為振動速度值,采用1~80 Hz范圍內(nèi)速度的計權(quán)均方根值。
表1 ISO6954—2000 標準
全船總長45 m、型寬8 m、型深3 m,設計吃水1.8 m,排水量240 t。由2臺柴油機提供全船的動力供應,通過減速齒輪箱(減速比為3.52∶1)帶動螺旋槳轉(zhuǎn)動,提供全船的推進力。螺旋槳為5葉槳,采用定螺距變轉(zhuǎn)速運行模式,最大航速23 kn,對應柴油機最大轉(zhuǎn)速為2 450 r/min,螺旋槳最大轉(zhuǎn)速為696.2 r/min。艉部舵槳裝置見圖1。
圖1 某高速客船艉部舵槳裝置示意
試航中發(fā)現(xiàn),在柴油機轉(zhuǎn)速大于2 100 r/min時,主甲板艉部結(jié)構(gòu)開始出現(xiàn)較大振動,雖然設備結(jié)構(gòu)未出現(xiàn)損壞,但船員站在艉部甲板感到嚴重不適,其中舵機艙的強烈振動使人難以站立。在23 kn全速航行工況下,測試得到主甲板艉部結(jié)構(gòu)振動速度超過20 mm/s(1~80 Hz頻段內(nèi)速度的計權(quán)均方根值),最大響應峰值為13.83 mm/s,遠大于標準的限值要求。
為明確引起振動的激勵源,進行振動信號采集,使用單向加速度計(丹麥B&K,4513-B-001),信號采集分析系統(tǒng)(丹麥B&K,3050-A-060),安裝有PULSE軟件的測試電腦等組成。其中,將振動傳感器分別布置在機艙、舵機艙以及主甲板艉部(編號①~⑧,詳見圖2)。測點位置說明:①右舷柴油機基座;②左舷柴油機基座;③右舷齒輪箱基座;④左舷齒輪箱基座;⑤右舷舵槳座;⑥左舷舵槳座;⑦右舷主甲板艉部;⑧左舷主甲板艉部。
圖2 測點布置示意
測點布置位置盡量設在局部剛度較大處,以避免結(jié)構(gòu)局部振動對測試結(jié)果造成影響。在全速航行工況下,測量結(jié)果見表2。各點垂向振動速度線譜見圖3~4,頻率帶寬為1 Hz。
表2 某高速客船結(jié)構(gòu)振動測試結(jié)果
圖3 機艙振動速度線譜
圖4 舵機艙振動速度線譜
分析測試數(shù)據(jù),主甲板艉部結(jié)構(gòu)和舵機座均出現(xiàn)58 Hz及其二倍頻116 Hz的峰值,并且最大響應峰值對應螺旋槳的葉頻,振動響應的次峰值由螺旋槳二倍葉頻激勵引起,其次是柴油機的基頻和螺旋槳的轉(zhuǎn)頻。說明柴油機作為激勵源對主甲板艉部振動有一定的能量貢獻,結(jié)合現(xiàn)場勘驗情況,主要是由于柴油機排煙管(尾部排放形式)及附屬管系與主甲板剛性連接導致,造成振動短路,因此柴油機排氣引起的管系振動進一步傳遞到主甲板艉部。但是主甲板艉部最大響應峰值為螺旋槳葉頻激勵,振動速度峰值為13.83 mm/s,遠大于柴油機基頻激勵的振動峰值??梢耘卸ú裼蜋C的激勵對主甲板艉部結(jié)構(gòu)振動有能量貢獻,但不是決定性的。
振動測試后,水下檢查表明,螺旋槳及軸系狀態(tài)良好,無損傷。
當螺旋槳在船的尾流中工作,由于船體線型及附體并非完全中心對稱,所以船的尾流速度具有明顯的周向不均勻性。在每片槳葉的回轉(zhuǎn)周期中,與其接觸的流體的相對速度就有周期性的變化,從而空泡的激烈程度也發(fā)生相應的周期變化。另外,由于槳葉的轉(zhuǎn)動,在螺旋槳附近區(qū)域的海水中形成葉片頻率的流體力的脈動壓力場,在脈動壓力的作用下,存在于該區(qū)域的大量氣泡隨著外界壓力的周期性變化而作受迫的體積脈動。其中,本船振動測試得出的特征頻譜主要是螺旋槳的葉頻激勵和倍葉頻。因此在排除主機振動、軸承扭振、結(jié)構(gòu)板架共振、螺旋槳損傷等諸多因素后,根據(jù)振動出現(xiàn)的部位、形式以及實船振動測試結(jié)果分析得出,引起該高速客船艉部結(jié)構(gòu)振動最主要激勵源是螺旋槳空泡的激振,當柴油機轉(zhuǎn)速達到2 100 r/min時,螺旋槳已經(jīng)發(fā)生空泡。
在確切地分析出艉部結(jié)構(gòu)產(chǎn)生劇烈振動的原因后,采取何種減振措施成為解決問題的關鍵。由于該船已經(jīng)建造完工,優(yōu)化船底流場情況、改造艉部分段,修改螺旋槳設計(葉數(shù)、直徑、轉(zhuǎn)速等)都難以實施,因此在有限的條件下,當螺旋槳產(chǎn)生空泡后,對艉部結(jié)構(gòu)振動控制的重點是控制振動的傳遞。
具體的振動控制措施如下。
1)在主甲板艉部增加加強筋以及在舵機艙內(nèi)增加立柱進行結(jié)構(gòu)加強,增強艉部甲板的強度,以增強抗振能力,降低振動響應幅值。
2)在舵機艙敷設QY-DP1型阻尼減振材料,耗散振動能量,在舵機艙底板螺旋槳上方區(qū)域敷設厚度為16 mm,其余區(qū)域敷設厚度為10 mm,舵機艙天花甲板敷設厚度為8 mm。阻尼材料為多功能水性涂料,能夠在較寬的溫域范圍內(nèi)具有較高的復合損耗因子,可有效地將結(jié)構(gòu)振動能量或聲能耗散,而且附著力強。
3)在舵機艙激振區(qū)底板布置阻振質(zhì)量。剛性阻振質(zhì)量是沿著聲振動傳播途徑配置在板結(jié)合處的1個矩形、正方形或圓形截面的大而重的條體,當激勵引起的板平面彎曲波以某一角度入射剛性阻振質(zhì)量,由于阻振質(zhì)量相對板而言具有大的阻抗,從而反射一部分抵達阻振質(zhì)量的彎曲波,達到隔振聲振動的目的。底板左右舷各布置1個阻振質(zhì)量,單個阻振質(zhì)量塊為1 200 kg,控制振動傳遞。
4)消除排煙管系與艉部甲板的振動短路,優(yōu)化柴油機排煙管安裝方式,采用彈性支吊架連接在船體強結(jié)構(gòu)處,排煙管附屬的冷卻水管系采用金屬軟管與排煙管進行連接,并與主甲板的連接采用橡膠管夾。
改造完成后,為了確定減振措施的有效性,采用振動測量的試驗方法對艉部結(jié)構(gòu)的振動控制效果進行實船驗證,在全速工況選取相同測點進行振動測試。柴油機轉(zhuǎn)速由2 100 r/min至全速時,原船體出現(xiàn)的艉部結(jié)構(gòu)激振現(xiàn)象已基本消除。圖5~圖6給出各測點的測試結(jié)果,表3給出振動控制措施前后1~80 Hz頻段內(nèi)速度的計權(quán)均方根值。
表3 振動控制前/后振動速度(1-80 Hz)
圖5 機艙振動速度線譜
圖6 舵機艙振動速度線譜
根據(jù)測試結(jié)果,當航速達到全速時,螺旋槳的葉頻激勵引起的艉部結(jié)構(gòu)振動最大響應峰值由振動控制前的13.83 mm/s降低至3.79 mm/s;并且在多種減振措施聯(lián)合作用下,機艙柴油機基座和齒輪箱基座的振動速度進一步降低,而且主甲板艉部結(jié)構(gòu)振動速度降低11 mm/s以上,各測點振動速度均小于8 mm/s(1~80 Hz頻段內(nèi)速度的計權(quán)均方根值),滿足標準的限值要求。說明艉部結(jié)構(gòu)采取減振措施后,船體艉部結(jié)構(gòu)振動基本消除,由螺旋槳葉頻及倍葉頻激勵引起響應峰值得到抑制,振動問題得到有效解決。
1)采取增強局部結(jié)構(gòu)剛度、敷設阻尼減振材料、布置阻振質(zhì)量以及消除振動短路的方式,可以有效控制高速船舶螺旋槳空泡的振動傳遞。這種措施在船舶已經(jīng)建造完工,船體結(jié)構(gòu)難以修改的情況下是一種較簡便、可靠的方法。
2)就高速船而言,有必要在設計階段進行螺旋槳模型空泡脈動壓力試驗,對可能存在的風險盡早采取措施,以避免螺旋槳空泡而引起的振動,并且在設計、建造過程中貫徹低噪聲施工工藝,避免振動短路。