周進(jìn)平,雷 念,王 允,韋茂志
(廣西柳工機(jī)械股份有限公司 裝載機(jī)研究院,廣西 柳州 545005)
工程機(jī)械是國(guó)家建設(shè)的主要設(shè)備,裝載機(jī)作為其中一員已廣泛應(yīng)用于礦山、公路、鐵路、港口、機(jī)場(chǎng)、房地產(chǎn)及其他公共設(shè)施的建設(shè)[1]。裝載機(jī)發(fā)揮作用主要依靠其工作裝置,而工作裝置的工作穩(wěn)定性又與液壓系統(tǒng)的穩(wěn)定性有著直接關(guān)系[2]。轉(zhuǎn)載機(jī)怠速提升動(dòng)臂的過(guò)程中發(fā)生抖動(dòng),將影響整機(jī)的穩(wěn)定性和用戶體驗(yàn),長(zhǎng)時(shí)間積累可能對(duì)整機(jī)的結(jié)構(gòu)件造成疲勞破壞、對(duì)螺栓等緊固件的使用狀況造成不良影響。本文以某型裝載機(jī)樣機(jī)故障為例,對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的裝載機(jī)進(jìn)行故障排查和理論分析,從而解決問(wèn)題。
該裝載機(jī)工作液壓系統(tǒng)屬于定量合流系統(tǒng),主要由工作液壓系統(tǒng)和轉(zhuǎn)向液壓系統(tǒng)組成,如圖1所示。
圖1 液壓系統(tǒng)原理
工作泵和轉(zhuǎn)向泵作為動(dòng)力元件主要向液壓系統(tǒng)中的油缸提供壓力油[2]。因?yàn)樵撓到y(tǒng)是一個(gè)定量合流系統(tǒng),因此當(dāng)司機(jī)不轉(zhuǎn)向的時(shí)候,無(wú)論是工作泵還是轉(zhuǎn)向泵的油都會(huì)直接供給工作液壓系統(tǒng),即工作泵和轉(zhuǎn)向泵都將壓力油供給分配閥。同理,當(dāng)司機(jī)操縱方向盤(pán)使整機(jī)轉(zhuǎn)向的時(shí)候,此時(shí)的工作泵給工作液壓系統(tǒng)供油,轉(zhuǎn)向泵給轉(zhuǎn)向系統(tǒng)供油,此時(shí)的兩個(gè)系統(tǒng)分別獨(dú)立供油,這是合流系統(tǒng)最大的一個(gè)特征。
據(jù)司機(jī)反饋,某新開(kāi)發(fā)的裝載機(jī)樣機(jī)在怠速狀態(tài)下提升動(dòng)臂,提升過(guò)程整機(jī)會(huì)發(fā)生劇烈的抖動(dòng),當(dāng)在提升動(dòng)臂的過(guò)程中轉(zhuǎn)動(dòng)方向盤(pán),抖動(dòng)便會(huì)消除。
根據(jù)司機(jī)反饋的故障現(xiàn)象和該機(jī)型工作原理分析:動(dòng)臂在怠速提升的過(guò)程中發(fā)生抖動(dòng)的原因可能是:液壓系統(tǒng)某處出現(xiàn)故障,導(dǎo)致流入到動(dòng)臂油缸大腔的油量變化很大,在動(dòng)臂油缸舉升的過(guò)程中,即動(dòng)臂油缸活塞桿在拉伸過(guò)程中,活塞桿的行程速度瞬間變化很大而且交替變化。活塞桿瞬間移動(dòng)速度忽快忽慢,由慢到快的過(guò)程產(chǎn)生瞬間沖擊產(chǎn)生劇烈震動(dòng)。可以從以下可能原因進(jìn)行分析及排查:
A.液壓油箱內(nèi)的油量不夠,齒輪泵吸油過(guò)程斷續(xù)不連貫[3]。
B.液壓油含有大量的氣泡或發(fā)黑,嚴(yán)重變質(zhì),喪失應(yīng)有的黏度。
C.齒輪泵發(fā)生磨損或內(nèi)漏,造成其輸出的液壓油流量不穩(wěn)定。
D.分配閥的動(dòng)臂聯(lián)彈簧不穩(wěn)定,通過(guò)動(dòng)臂油缸的液壓油斷續(xù)不連貫;先導(dǎo)閥的供油壓力不穩(wěn)定,推動(dòng)分配閥動(dòng)臂聯(lián)閥桿竄動(dòng)。
E.卸荷閥的安全壓力低于設(shè)定值,在怠速提升的時(shí)候,處于卸荷的臨界點(diǎn),導(dǎo)致抖動(dòng)。
F.優(yōu)先閥桿在高壓油及彈簧力作用下會(huì)發(fā)生竄動(dòng),導(dǎo)致轉(zhuǎn)向泵輸出液壓油合流過(guò)程中不穩(wěn)定。
G.從轉(zhuǎn)向泵到合流法蘭之間的管路存在堵塞物,導(dǎo)致流量供油不穩(wěn)定。
針對(duì)以上分析及排查方案,采用由簡(jiǎn)到繁,由表及里的方法逐一排查,步驟有:
(1)觀察液壓油箱的液位計(jì),發(fā)現(xiàn)液壓油處于油箱液位計(jì)中位偏上,符合理論加注量,因此判斷液壓油足夠,并不是產(chǎn)生故障的2對(duì),排除掉2對(duì)A同時(shí)觀察液壓油的顏色,液壓油呈現(xiàn)為正常的黃色并未發(fā)黑,判定為液壓油品質(zhì)良好,排除掉2對(duì)B。
(2)檢測(cè)卸荷壓力,將量程為0~25 MPa的壓力表連接到測(cè)壓點(diǎn),然后啟動(dòng)整機(jī),怠速下測(cè)得卸荷壓力符合設(shè)計(jì)值,也就并不會(huì)出現(xiàn)2對(duì)E中提到的故障現(xiàn)象,因此也排除掉2對(duì)E。
同時(shí),嘗試將卸荷閥壓力逐漸調(diào)低,直到壓力低至3 MPa的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)怠速提升動(dòng)臂過(guò)程中,整機(jī)不再發(fā)生抖動(dòng)。3 MPa是一個(gè)卸荷壓力臨界點(diǎn),怠速下的轉(zhuǎn)向泵供油卸荷了,不為工作液壓系統(tǒng)供油,即轉(zhuǎn)向系統(tǒng)供油并不合流。同時(shí)結(jié)合司機(jī)的反饋信息:怠速提升動(dòng)臂的同時(shí)打轉(zhuǎn)向,抖動(dòng)也會(huì)消除。我們分析認(rèn)為當(dāng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)合流的時(shí)候,抖動(dòng)便會(huì)發(fā)生,當(dāng)系統(tǒng)不合流的時(shí)候,抖動(dòng)便會(huì)消除。為證實(shí)分析,我們將卸荷壓力調(diào)高至5 MPa,如圖2所示。
同時(shí)滿載荷怠速提升動(dòng)臂,發(fā)現(xiàn)此時(shí)也不會(huì)發(fā)生抖動(dòng)。因?yàn)楫?dāng)卸荷壓力調(diào)至5 MPa的時(shí)候,滿載荷怠速提升動(dòng)臂,此時(shí)轉(zhuǎn)向泵的供油已經(jīng)實(shí)現(xiàn)卸荷了,即并不合流至工作液壓系統(tǒng)。通過(guò)驗(yàn)證,我們認(rèn)為系統(tǒng)故障發(fā)生在轉(zhuǎn)向液壓系統(tǒng),與工作液壓系統(tǒng)無(wú)關(guān),因此我們很快排除掉2對(duì)D并且也不再排查與工作液壓系統(tǒng)有關(guān)的液壓元件及管路。
(3)排查優(yōu)先閥,因?yàn)槿绻麅?yōu)先閥閥桿在系統(tǒng)合流過(guò)程中發(fā)生頻繁竄動(dòng),勢(shì)必會(huì)影響合流過(guò)程中轉(zhuǎn)向泵供油的穩(wěn)定性。拆卸了流量放大閥中的優(yōu)先閥桿并觀察清洗,如圖2所示。
圖2 清洗優(yōu)先閥
把閥桿裝回原處啟動(dòng)機(jī)器測(cè)試,發(fā)現(xiàn)抖動(dòng)仍然存在。于是將優(yōu)先閥桿拆卸下來(lái),取出里面的彈簧并使用墊片墊在閥體和閥桿之間,使閥桿徹底失去活動(dòng)性而又不影響其合流特性,將優(yōu)先閥桿裝回原處再啟動(dòng)整機(jī)測(cè)試,發(fā)現(xiàn)抖動(dòng)依舊存在,因此排除掉優(yōu)先閥,即排除掉2對(duì)F。
(4)將液壓油箱內(nèi)的壓力卸掉,并將液壓油放掉存儲(chǔ)起來(lái),然后將轉(zhuǎn)向泵拆卸下來(lái),仔細(xì)觀察轉(zhuǎn)向泵泵齒,發(fā)現(xiàn)其主動(dòng)軸的齒片已經(jīng)磨損掉一大片,如圖3所示。
圖3 轉(zhuǎn)向泵泵齒損壞
我們推斷認(rèn)為轉(zhuǎn)向泵泵齒損壞極大可能是故障根源,因?yàn)楸谬X損壞,在怠速下提動(dòng)臂,轉(zhuǎn)向泵提供液壓油的壓力不足,造成流量放大閥中的優(yōu)先閥的EF口處于開(kāi)啟與閉合相互變化的臨界點(diǎn),那么合流去工作液壓系統(tǒng)的液壓油便會(huì)斷續(xù),與前面的分析相吻合。為佐證推測(cè),取出液壓油箱回油濾芯,觀察到濾芯內(nèi)確實(shí)存在一些鐵屑,如圖4所示。這些鐵屑很有可能是泵齒損壞后,隨著液壓系統(tǒng)存留在濾芯內(nèi)的。
圖4 濾筒內(nèi)的鐵塊
基于上述推測(cè),我們更換了轉(zhuǎn)向泵,然后將液壓油重新加注,并將卸荷壓力調(diào)至設(shè)計(jì)值,最后啟動(dòng)整機(jī)后怠速再次提升動(dòng)臂,發(fā)現(xiàn)抖動(dòng)已經(jīng)不再出現(xiàn),機(jī)器工作恢復(fù)正常。同時(shí)遣返故障齒輪泵,協(xié)同供方進(jìn)行原因分析,避免再次出現(xiàn)類(lèi)似故障或質(zhì)量問(wèn)題。
液壓系統(tǒng)出現(xiàn)故障的根本原因是:壓力和流量二者之一達(dá)不到系統(tǒng)的要求[3]。一旦機(jī)器出現(xiàn)與液壓系統(tǒng)相關(guān)的故障,需結(jié)合故障現(xiàn)象和液壓系統(tǒng)的工作原理,有邏輯性和判斷性的進(jìn)行原因分析和故障排查,才能準(zhǔn)確而又高效的處理問(wèn)題。
以上處理抖動(dòng)問(wèn)題的分析和排查過(guò)程嚴(yán)密結(jié)合故障現(xiàn)象和液壓系統(tǒng)工作原理,因此才能順利找到故障根源,避免不必要的測(cè)試和排查,對(duì)后續(xù)服務(wù)工作者在處理類(lèi)似問(wèn)題時(shí)具有很好的借鑒和參考意義。