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超濾膜處理焦化廢水的中試研究

2022-12-01 04:12:04張璐李武苗曉青廖筱鋒
工業(yè)安全與環(huán)保 2022年11期
關鍵詞:錯流跨膜超濾膜

張璐 李武 苗曉青 廖筱鋒

(中鋼集團武漢安全環(huán)保研究院有限公司,武漢 430081)

0 引言

焦化廢水水質(zhì)復雜,可生化性差(BOD/COD<0.3),富含多種難降解有機物甚至致癌成分,主要為酚類、苯系物、雜環(huán)類和多環(huán)芳烴類有機物[1-3]。此外,焦化廢水中還含有大量的無機污染物,主要是氰化物、氮化物、硫化物、硫氰化物等[4]。因此,高效處理焦化廢水已經(jīng)迫在眉睫。在眾多處理工藝中,膜法處理因具有產(chǎn)水水質(zhì)好、無二次污染、操作簡單、能耗低等優(yōu)點,已成為國內(nèi)外學者研究的熱點。

因具有優(yōu)越的顆粒、膠體和病原微生物截留性能,超濾已逐漸被用于反滲透、納濾等預處理中,以實現(xiàn)焦化廢水的深度處理和回用。但是超濾膜對溶解性物質(zhì)、親水性小分子有機物等去除效果不理想,它們會在膜表面和膜孔內(nèi)吸附沉積,膜污染阻力增大,膜通量、比通量均下降,運行成本增加,因此膜污染是制約超濾膜等膜法處理技術應用的主要因素。為了保證超濾膜的穩(wěn)定高效運行,本實驗以聚四氟乙烯(PTFE)中空纖維超濾膜處理焦化廢水為研究對象,探究出水水質(zhì)、超濾膜污染以及清洗恢復情況,分析最佳膜運行參數(shù)、污染物質(zhì)、清洗恢復效果等,為后續(xù)膜組件的實際應用提供參考。

1 材料和方法

1)實驗方法。超濾膜采用日本住友電工集團研發(fā)的外壓式中空纖維膜,型號為OPMW-O2B25-P。材質(zhì)為四氟化樹脂,標稱孔徑為0.1,面積為25 m2/支,采用錯流過濾方式運行,工作機理如圖1所示。

圖1 超濾膜外壓式錯流過濾原理

2)數(shù)據(jù)分析。所有數(shù)據(jù)圖表均用origin軟件繪制。采用國標法測量COD、懸浮物、總溶解固形物。采用DR1900電導率儀和pH計測量溶液電導率和pH值;采用WZB-170便攜式濁度儀測量進出水濁度;采用ASTM D4189-07中的方法測定超濾產(chǎn)水的污染密度指數(shù)SDI,為后期反滲透穩(wěn)定運行提供參考。

3)超濾膜進水水質(zhì)。焦化廢水進入超濾膜前水質(zhì)參數(shù)如表1所示。

表1 焦化廠超濾膜進水水質(zhì)參數(shù)

2 結果與討論

2.1 超濾膜水處理性能

2.1.1 濁度

超濾膜進、出水濁度變化趨勢如圖2所示,圖中超濾膜進水濁度波動幅度較大,在20~93 NTU之間變化,其中在9月13日進水濁度達到峰值92.7 NTU,隨后迅速下降,可能是混凝沉淀池加藥出現(xiàn)異?;蛘呶醇皶r排泥引起污泥上浮,導致超濾膜進水渾濁。然而出水濁度波動幅度較小,穩(wěn)定在0.5 NTU以下,對濁度的去除率保持在97%~100%。這表明聚四氟乙烯(PTFE)中空纖維超濾膜可有效截留焦化廢水中細小的無機顆粒物,減緩后期反滲透膜污染的速度。

圖2 超濾膜進、出水濁度變化趨勢

2.1.2 懸浮物、CODcr、TDS指標

超濾膜對懸浮物、TDS和CODcr的去除效果如圖3所示。在整個運行過程中,超濾膜進水懸浮物質(zhì)量濃度在 43~114 mg/L 波動,去除率在71.9%~96.5%,如圖3(a)所示,這表明在進水波動很大時,超濾膜對懸浮物仍具有較好的去除效果,出水水質(zhì)穩(wěn)定,抗沖擊負荷能力較強,這一點與圖2中進、出水濁度的變化趨勢相吻合。

出水中TDS去除率較低,在5%左右,最大達到8.57%,如圖3(b)所示,這可能是由于Ca2+、Mg2+等無機鹽離子以及水中其他溶解性固體遠小于超濾膜的孔徑,因此超濾膜對焦化廢水中游離離子的截留作用非常有限。

在圖3(c)中,超濾膜對CODcr去除率小于24%,可能是超濾膜僅能截留水中以懸浮物形式存在的有機物,而對大部分以小分子形式存在且溶解在水中的有機物去除效果有限,與圖3(a)、圖3(b)對比分析可說明這一點;同時,馬昕[5]和林亞凱等[6]的研究結果也都證實了這一點。

圖3 超濾膜對懸浮物、TDS和CODcr的去除效果

2.1.3 SDI15指數(shù)

已有研究表明污染密度指數(shù)SDI與反滲透膜污染存在顯著相關性[7],卷式RO膜進水SDI一般應不超過5,否則需要進一步預處理。本實驗中產(chǎn)水SDI值均穩(wěn)定在5以下,出水水質(zhì)較好,可保證后期RO膜運行穩(wěn)定,減少清洗次數(shù),有效延長膜的使用壽命。

2.2 運行通量變化

采用Q進水∶Q濃水∶Q產(chǎn)水為3∶2∶1的錯流過濾方式運行時,保證超濾膜進水流量不變,研究產(chǎn)水量和跨膜壓差的變化,探究超濾膜污染過程及對焦化廢水的耐受性。膜通量、跨膜壓差及比通量在單次化學清洗周期內(nèi)隨運行時間的變化趨勢如圖4所示。

圖4 膜通量、跨膜壓差及比通量在單次化學清洗周期內(nèi)隨運行時間的變化趨勢

由圖4(a)可以看出,超濾膜進水量保持不變時,膜通量在70~30 L/(m2·h)波動,跨膜壓差在運行初期波動范圍較小(24~27 kPa),隨后逐步穩(wěn)定在33 kPa左右,而在反應末期又開始快速上升。這表明在運行初期,焦化廢水中的污染物在膜絲表面松散,未形成聚集狀態(tài)即被物理清洗去除,跨膜壓差變化幅度較??;隨著運行時間延長,被截留的污染物質(zhì)逐漸與膜發(fā)生物理化學反應沉積在膜表面及膜孔中,使膜孔變小甚至堵塞,增大膜污染阻力,阻礙進料液通過超濾膜,導致膜滲透通量減小。在運行中期,料液流過膜面產(chǎn)生的剪切力會部分帶走截留在膜表面的顆粒污染物,使污染層厚度保持在較薄水平,當污染層厚度達到穩(wěn)定時(80~200 h),膜通量會在相應時間內(nèi)保持相對穩(wěn)定。在反應末期,污染物開始在膜表面吸附、富集、沉積,跨膜壓差開始持續(xù)上升甚至達到65 kPa,說明污染物在膜絲表面逐漸被壓實,形成了致密的濾餅層,導致跨膜壓差快速升高,膜通量迅速下降。

對單次化學清洗周期進行探究,該周期的平均比通量和周期內(nèi)比通量變化曲線如圖4(b)所示。由圖可知,隨著運行時間延長,比通量的變化趨勢是相似的。在初期(<55 h)有一個較快的下降,然后下降變慢并逐步趨于穩(wěn)定,過濾末期比通量又開始快速下降,這與圖4(a)中膜通量和跨膜壓差變化趨勢相吻合。此外,每次維護性清洗后,比通量都逐步下降,相比初期的比通量下降幅度分別為3%、8.8%,說明超濾膜發(fā)生了不可逆污染,但污染程度較小。

2.3 膜污染模型擬合

為保證超濾膜穩(wěn)定運行,提高膜清洗效果,需要進一步探究超濾膜污染機理。目前比較經(jīng)典的膜污染模型主要有4類,分別是完全阻塞、標準阻塞、臨界阻塞和濾餅層過濾[8],其污染模型表達式[9]如表2所示。

表2 4種經(jīng)典膜污染模型公式

在錯流過濾工藝條件下,4種膜污染模型的擬合曲線及線性回歸值如圖5所示。由圖可知,在錯流過濾運行方式中,濾餅層過濾和臨界阻塞是引起膜污染的主要原因。經(jīng)過混凝沉淀處理后,進水中顆粒尺寸大于膜孔的污染物會沉積在膜表面形成濾餅層,增大過濾阻力,但可以通過維護性清洗和化學清洗去除,屬于可逆膜污染;而細小顆粒、小分子有機物等溶解性污染物則會逐漸吸附在膜表面或膜孔中,形成臨界阻塞,膜通量下降,從而形成的膜污染部分可恢復,另一部分則形成了不可逆污染。因此,在混凝沉淀處理過程中,合理控制加藥量、攪拌速度、沉淀時間等因素,減少小分子顆粒物的形成,既可以延緩膜通量下降,減少清洗次數(shù),又可以降低膜的不可逆污染,延長膜的使用壽命。

圖5 錯流過濾膜污染模型擬合曲線

2.4 超濾膜的清洗

錯流過濾運行時,定期化學清洗超濾膜,清洗效果隨時間變化如圖6所示。清洗后,膜通量和比通量恢復率均超過90%,跨膜壓差下降了48%~60%,多次清洗后恢復效果較好。這表明超濾膜表面的不可逆污染物均得到了較大程度的去除,有效減緩了永久污染物的形成。同時,良好的膜污染恢復性能以及穩(wěn)定的運行工況也表明聚四氟乙烯(PTFE)中空纖維超濾膜適合處理成分復雜、水質(zhì)波動較大的焦化廢水。

圖6 化學清洗前和清洗后超濾膜通量、比通量、跨膜壓差對比分析

3 結論

1)PTFE超濾膜對焦化廢水具有較好的處理效果,采用錯流過濾方式運行時,產(chǎn)水濁度≤0.5 NTU,去除率可達97%~100%;產(chǎn)水懸浮物質(zhì)量濃度≤20 mg/L,去除率達到71.9%~96.5%。此外,PTFE超濾膜對TDS和CODcr也有一定的去除作用,其中TDS去除率為1.2%~8.57%;CODcr去除率為2.34%~23.21%,去除效果不理想。這表明PTFE超濾膜可有效去除焦化廢水中懸浮物、膠體和大分子有機污染物,但對溶解性小分子物質(zhì)去除效果有限,后續(xù)可考慮采用電滲析、反滲透等繼續(xù)脫鹽處理。

2)由膜污染擬合結果可知,采用錯流過濾運行時,濾餅層過濾和臨界阻塞均是引起膜污染的主要原因,可通過加強反洗、定期化學清洗、合理調(diào)控影響混凝沉淀的因素等方式,達到減緩膜污染速度、延長膜運行周期的目的。

3)膜污染導致超濾膜通量、比通量下降,跨膜壓差增大,化學清洗后有效去除了膜上的污染物,膜通量和比通量恢復率均達到90%以上,證明聚四氟乙烯(PTFE)中空纖維超濾膜抗污染性能較強,對毒性大、成分復雜的焦化廢水具有良好的預處理效果。

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