中煤平朔安太堡熱電有限責(zé)任公司 郭啟存
近年來,火力發(fā)電廠節(jié)能減排和環(huán)保壓力逐年增大,人們對燃煤火力發(fā)電機(jī)組的提效減排提出了越來越高的的要求,超臨界350MW 機(jī)組因容量小、調(diào)整靈活、功能性強(qiáng),在熱電聯(lián)產(chǎn)項目廣泛應(yīng)用,逐漸成為城市采暖供熱、供汽的主力機(jī)型之一。上海汽輪機(jī)廠為響應(yīng)市場對超臨界350MW 等級高性能供熱抽汽汽輪機(jī)的要求,引進(jìn)了西門子技術(shù)和平臺,憑借在超臨界汽輪機(jī)改造方面積累的豐富經(jīng)驗,研發(fā)了新型高效超臨界350MW 機(jī)型,上汽廠編號H159。該機(jī)型結(jié)構(gòu)先進(jìn)、熱耗低,采用了“一鍵啟?!奔夹g(shù),操作簡單。但是也遇到了冷態(tài)啟動時間過長的問題。
建投遵化熱電2×350MW 抽汽供熱機(jī)組汽輪機(jī)采用上海汽輪機(jī)廠制造的C350-24.2/0.4/566/566型超臨界中間再熱抽汽凝汽式、單軸、一次中間再熱、兩缸兩排汽、凝汽式(可抽汽)汽輪機(jī),在調(diào)試及運(yùn)營初期的冷態(tài)啟動過程中,遇到了暖閥和暖機(jī)時間過長的問題,暖閥需時4小時,定速600rpm暖機(jī)時間長達(dá)8小時,直接影響了機(jī)組冷態(tài)啟動成本,同時因低速暖機(jī)時間過長、汽缸進(jìn)汽量少、進(jìn)汽不均,造成汽缸加熱不均,引發(fā)汽輪機(jī)振動大的問題。針對該問題,運(yùn)行人員進(jìn)行了大量的探索試驗,制訂了一系列運(yùn)行調(diào)整措施,最終控制機(jī)組冷態(tài)啟動暖閥和暖機(jī)時間在6小時以內(nèi),大幅緩解了因暖機(jī)時間長帶來的問題。
本文介紹了上汽新型高效超臨界350MW 汽輪機(jī)主要結(jié)構(gòu)和設(shè)計特點(diǎn),分析了汽輪機(jī)冷態(tài)啟動時間過長的原因,提出了啟動過程中各階段運(yùn)行控制策略,總結(jié)了汽輪機(jī)自動化啟動過程中熱應(yīng)力控制特點(diǎn)及縮短啟動時間措施和方法,對國內(nèi)同類型機(jī)組的冷態(tài)啟動運(yùn)行操作控制具有一定的借鑒和參考意義。
該新型H159機(jī)型采用了整體通流葉片技術(shù)(AIBT)設(shè)計平臺,對高中壓、低壓通流進(jìn)行了整體優(yōu)化設(shè)計。高中壓合缸,采用整體內(nèi)、外缸,通流反流布置,將高壓內(nèi)缸、高壓持環(huán)、中壓內(nèi)缸、中壓持環(huán)整合為整體內(nèi)缸,結(jié)構(gòu)簡潔,能夠有效避免內(nèi)缸和持環(huán)之間相互漏汽的現(xiàn)象[1]。
高壓缸設(shè)置調(diào)節(jié)級,高壓進(jìn)汽方式為噴嘴加節(jié)流調(diào)節(jié),高壓通流部分由1級單列調(diào)節(jié)級和14級壓力級所組成。中壓通流部分共有14級壓力級,中壓缸第11級后出來的一部分蒸汽經(jīng)過#4抽汽插管抽汽至除氧器及給水泵汽輪機(jī),同時還提供一定量的廠用蒸汽。高中壓缸的下部設(shè)有1個5段抽汽口,其抽汽至#5低加,同時提供蒸汽至熱網(wǎng)。低壓缸采用雙流設(shè)計,共2×7級,末級葉片長915mm。高中壓模塊廠內(nèi)總裝后整體發(fā)運(yùn),減少了現(xiàn)場安裝誤差[2]。
汽輪機(jī)整個軸系為“N+1”單支點(diǎn)支撐,即由2根轉(zhuǎn)子、3個支承軸承組成。汽輪機(jī)由高中壓轉(zhuǎn)子和低壓轉(zhuǎn)子組成。汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子為單支撐型式,高中壓轉(zhuǎn)子和低壓轉(zhuǎn)子均為無中心孔整鍛轉(zhuǎn)子,通過聯(lián)軸器直接相連。
該汽輪機(jī)DEH 系統(tǒng)采用了上汽超超臨界機(jī)組的DEH 控制系統(tǒng),通過透平應(yīng)力控制器(TSE)對汽輪機(jī)的高中壓轉(zhuǎn)子、高中壓進(jìn)汽閥體和汽缸等部件的熱應(yīng)力進(jìn)行監(jiān)視和評估,來控制汽輪機(jī)的啟停和變負(fù)荷。通過汽輪機(jī)SGC 主順控來自動完成汽輪機(jī)的暖閥、沖轉(zhuǎn)、低速暖機(jī)、升速至額定轉(zhuǎn)速和并網(wǎng)的整個啟動過程[3],汽輪機(jī)的自動啟動系列程序一共需要35步實(shí)現(xiàn),其中第11步的開啟調(diào)門前的鍋爐蒸汽品質(zhì)確認(rèn)需要運(yùn)行人員手動確定,第27步的低速暖機(jī)結(jié)束后的升速至額定轉(zhuǎn)速需要運(yùn)行人員手動釋放。
汽輪機(jī)運(yùn)行模式的改變,例如帶蒸汽沖轉(zhuǎn),升速到暖機(jī)轉(zhuǎn)速或額定轉(zhuǎn)速,汽輪機(jī)的加載程序以蒸汽壓力和流量的突變的形式給汽輪機(jī)強(qiáng)加載荷,這會使熱傳遞增加[4]。在現(xiàn)有的運(yùn)行條件下,是否允許改變汽輪機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),需要一個判斷標(biāo)準(zhǔn)。因此DEH 系統(tǒng)引入了X、Z 準(zhǔn)則用來評估和判斷汽輪機(jī)是否可以改變目前狀態(tài)而又不超出預(yù)設(shè)的熱應(yīng)力限制值。該機(jī)型冷態(tài)啟動時間過長的主要原因為暖機(jī)和暖閥時間過長。
新型H159機(jī)型增加了X7C 和X7D 準(zhǔn)則,是冷態(tài)啟動暖機(jī)時間過長的主要原因。該機(jī)型高、中壓轉(zhuǎn)子選取的材料為30Cr1Mo1V 鋼,因材料的限制,啟動X 準(zhǔn)則相比上汽超超臨界蒸汽輪機(jī)增加了X7C 和X7D 準(zhǔn)則,這兩個準(zhǔn)則用于檢查和判斷汽輪機(jī)加速到額定轉(zhuǎn)速前,高、中壓轉(zhuǎn)子中心最低溫度必須大于轉(zhuǎn)子材料的韌脆轉(zhuǎn)變溫度,它對轉(zhuǎn)子暖機(jī)時間和轉(zhuǎn)子表面溫度提出了限制要求。
X7C 和X7D 準(zhǔn)則分別要求高、中壓內(nèi)缸測點(diǎn)溫度>202.5℃和261℃,而該機(jī)型高中壓轉(zhuǎn)子臨界轉(zhuǎn)速區(qū)比較多且密集,在700rpm 至2700rpm 之間無合適的轉(zhuǎn)速停留區(qū)間用于暖機(jī),只能選擇在600rpm進(jìn)行低速暖機(jī),該轉(zhuǎn)速下汽輪機(jī)進(jìn)汽量很小且不均勻,造成暖機(jī)時間過長且易造成暖機(jī)不充分。
新型H159機(jī)型在沖轉(zhuǎn)前,為了保證主汽門前蒸汽溫度具有足夠的過熱度,設(shè)置了過熱度準(zhǔn)則(即Z 準(zhǔn)則),要求主汽門前蒸汽溫度過熱度>30K 且高壓主汽門前蒸汽溫度>360℃。高中壓主汽門前蒸汽溫度緊挨著主汽門門體布置,主汽門前疏水管道設(shè)計距離蒸汽溫度較遠(yuǎn),主汽門前蒸汽溫度在暖閥期間溫升較慢,是冷態(tài)啟動暖閥時間過長的主要原因。
Z1準(zhǔn)則。打開高壓主汽門前的檢查θRS>θSatSt+30(SGC 啟動順控第11步判斷)。θSatSt:1號高壓主汽門前蒸汽壓力1、2、3選中與2號高壓主汽門前蒸汽壓力1、2、3選中值后再選低值計算的飽和溫度;θRS:1、2號高壓主汽門前蒸汽溫度的最高值。
Z2準(zhǔn)則。打開中壓主汽門前的檢查(過熱度準(zhǔn)則)。θRS>θSatSt+30(SGC 啟動順控第11步判斷)。θSatSt:1號中壓主汽門前蒸汽壓力與2號中壓主汽門前蒸汽壓力選低值計算的飽和溫度;θRS:1、2號中壓主汽門前蒸汽溫度的最高值。
Z3準(zhǔn)則。打開高壓主汽門前的檢查(過熱度準(zhǔn)則)。θRS>θSatSt+10(SGC 啟動順控第13步判斷),θRS>θSatSt+30(SGC 啟動順控第20步判斷)。θSatSt:1號高壓主汽門前蒸汽壓力1、2、3選中與#2高壓主汽門前蒸汽壓力1、2、3選中值后選低值計算的飽和溫度;θRS:1、2號高壓主汽門前蒸汽溫度的最低值。
Z4準(zhǔn)則。打開中壓主汽門前的檢查(過熱度準(zhǔn)則)。θRS>θSatSt+10(SGC 啟動順控第13步判斷),θRS>θSatSt+30(SGC 啟動順控第20步判斷)。θSatSt:1、2號中壓主汽門前蒸汽壓力計算的飽和溫度;θRS:1、2號中壓壓主汽門前蒸汽溫度的最低值。
為了提高、中壓主汽門前的蒸汽溫度,SGC 啟動順控系統(tǒng)設(shè)置了暖閥程序,通過間隙性開啟高壓主汽門,蒸汽通過高壓主汽門進(jìn)入高壓調(diào)門進(jìn)汽腔室,利用高壓主汽門調(diào)閥疏水來提高高壓主汽門前蒸汽溫度,但中壓主汽門開啟后蒸汽無法進(jìn)入中壓調(diào)門閥腔,蒸汽無法通過中壓調(diào)閥疏水,因此在暖閥順控中未設(shè)置間隙性開啟中壓主汽門的程序,致使中壓主汽門前溫度上升緩慢,尤其在SGC 順控走到20步時,Z4準(zhǔn)則難以滿足,汽輪機(jī)無法進(jìn)入沖轉(zhuǎn)步驟。
鍋爐點(diǎn)火后,主蒸汽啟壓0.2MPa 后,逐步開啟高低旁,根據(jù)升溫升壓曲線提高主再熱蒸汽參數(shù),此階段應(yīng)逐步開大高低旁路,主、再熱蒸汽同步升溫、升壓。鍋爐熱態(tài)沖洗結(jié)束蒸汽品質(zhì)合格后,盡早投入SGC 順控執(zhí)行暖閥程控,通過開大高低旁增大蒸汽流量,提高主再熱蒸汽溫度和壓力。
在進(jìn)行暖閥程控時,提高再熱蒸汽壓力至0.8MPa 以上,利用再熱主汽門門桿漏汽,增大通過再熱主汽門前蒸汽量,提高再熱主汽門前蒸汽溫度溫升速率,當(dāng)兩側(cè)再熱主汽門前蒸汽溫度均達(dá)到170℃以上、且汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)的其他條件都滿足后,降低再熱蒸汽壓力至0.3至0.2MPa,讓Z4準(zhǔn)則快速滿足,進(jìn)入沖轉(zhuǎn)程序,達(dá)到縮短暖閥時間的目的。
提前投入軸封,韶關(guān)市粵華電力有限公司每次冷態(tài)啟動提前一天投運(yùn)軸封系統(tǒng),在沖轉(zhuǎn)前,汽輪機(jī)高、中壓缸內(nèi)缸溫度能達(dá)到100℃左右[5],此方法遵化熱電也開展了相關(guān)試驗,可以縮短汽輪機(jī)低速暖機(jī)時間半小時至1小時,但沖轉(zhuǎn)前過早地向軸封供汽,會出現(xiàn)上、下缸溫差增大和脹差正值增大的問題,且該方法在缸溫相對較高(100℃左右),效果有限。在停機(jī)時間較長、缸溫低于60℃以下可采用此方法,但應(yīng)控制好軸封供汽溫度,密切關(guān)注盤車工況下缸體各溫度,尤其上下缸溫差、轉(zhuǎn)子偏心值、轉(zhuǎn)子和汽缸膨脹值等趨勢變化。
600rpm 暖機(jī)期間投入高低加運(yùn)行,汽輪機(jī)定速600rpm 開始暖機(jī)后,盡早投入高低加汽測運(yùn)行,目的在于增大高中壓缸的進(jìn)汽量。因2號高加抽汽來自再熱冷段,2號高加投入抽汽后會造成進(jìn)入鍋爐再熱蒸汽減少,再熱器蒸汽冷卻流量不足,再熱器超溫,2號高加的投入對于暖機(jī)無影響,但可以提高給水溫度,對鍋爐初期水動力循環(huán)有益,可以少投或不投。低速暖機(jī)期間投入高低加運(yùn)行,因抽汽汽量少,抽汽壓力低、甚至為負(fù)壓環(huán)境,高低加汽側(cè)水位難以控制,應(yīng)安排專人密切監(jiān)視并及時調(diào)整,避免高低加水位高造成汽輪機(jī)進(jìn)水事故。
降低汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)初、末參數(shù)。遵化熱電在借鑒同類型機(jī)組低速暖機(jī)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,將低速暖機(jī)時的主蒸汽壓力由廠家推薦的8.4MPa 降低至3~4MPa,再熱蒸汽壓力降低至0.25~0.5MPa,提高機(jī)組背壓至10~15kPa,暖機(jī)時間由原來的7~8小時縮短至4~5小時,暖機(jī)效果明顯。但提高背壓期間,應(yīng)注意低壓缸鼓風(fēng)摩擦效應(yīng),密切關(guān)注低壓缸排汽溫度和低壓缸隔板溫度趨勢變化,保證低壓缸噴水連續(xù)投入。降低汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)初、末參數(shù)縮短暖機(jī)時間是同類型機(jī)組普遍采用的方式,也是效果最明顯的方法。
執(zhí)行手動切缸手段,在高壓缸溫度準(zhǔn)則X7C 滿足后,手動關(guān)閉高壓調(diào)門,增大中壓缸的進(jìn)汽量,縮短中壓缸X7D 準(zhǔn)則的滿足時間。該機(jī)型低速暖機(jī)時間太長的主要原因是X7D 準(zhǔn)則要求太高(中壓內(nèi)缸測點(diǎn)溫度>261℃),一般高壓內(nèi)缸溫度大于200℃后,中壓內(nèi)缸溫度測點(diǎn)距離X7D 條件滿足仍有60℃溫差,而受制于再熱蒸汽溫度偏低和調(diào)門開度較小,中壓內(nèi)缸溫度在200℃后上升緩慢,在咨詢上汽廠后,X7D 準(zhǔn)則由原來的261℃修改為231℃。因此在高壓內(nèi)缸溫度滿足后,通過手動設(shè)定高壓調(diào)門的閥位限值至0,人為關(guān)閉高壓缸進(jìn)汽,以增大中壓調(diào)門開度、增大中壓缸進(jìn)汽量,縮短X7D 的滿足時間。
經(jīng)過多次冷態(tài)啟動試驗,此方法有一定的效果,但會帶來高壓缸暖機(jī)不充分,高壓缸上下缸溫差大的問題,低速暖機(jī)結(jié)束,汽輪機(jī)由600rpm 升速至額定轉(zhuǎn)速期間,易造成汽輪機(jī)振動增大,冷態(tài)啟動低速暖機(jī)過程中應(yīng)慎重選擇。
上汽新型超臨界350MW 汽輪機(jī)采用了先進(jìn)的通流設(shè)計技術(shù)和設(shè)計理念,能耗水平相比同類型機(jī)組能耗降低約57kJ/(kWh),采用一鍵啟停技術(shù)提高了機(jī)組的自動化程度,但在運(yùn)行期間,遇到了冷態(tài)啟動暖閥和暖機(jī)時間太長的問題,針對該問題的原因進(jìn)行了詳細(xì)的分析,并在實(shí)際運(yùn)行中進(jìn)行了大量的探索性試驗,并制訂了針對性措施,取得了較好的效果,對于同類型機(jī)組的冷態(tài)啟動操作控制具有一定的參考和借鑒意義。