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電解槽打火的原因及控制

2022-11-21 01:41蘇亞玲申強(qiáng)
氯堿工業(yè) 2022年6期
關(guān)鍵詞:電解槽陰極電解液

蘇亞玲,申強(qiáng)

(陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司化工分公司,陜西 榆林 719319)

陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“北元化工”)現(xiàn)有80萬t/a燒堿生產(chǎn)裝置,分為A、B、C、D共4條生產(chǎn)線。共有24臺(tái)進(jìn)口高電流密度自然循環(huán)復(fù)極式離子膜電解槽,每臺(tái)電解槽配有200個(gè)單元槽,目前運(yùn)行穩(wěn)定。但受操作因素、原料品質(zhì)、開停車次數(shù)及整體環(huán)境的影響,電解槽的性能逐漸下降,離子膜電解槽的陰陽極打火司空見慣。

1 引起電解槽打火的原因

正常的情況下,因陰極出液管中含有氫離子,2個(gè)正價(jià)的金屬離子結(jié)合會(huì)形成靜電釋放[1],不會(huì)對(duì)電解槽的安全性能造成威脅。但近幾年越來越多地發(fā)現(xiàn)陰極打火區(qū)域集中在單元槽溢流波紋管的上下部分,陽極側(cè)也偶爾出現(xiàn)打火現(xiàn)象,通過對(duì)單元槽的停車解剖來看,基本上都是內(nèi)伸管被擊穿,或溢流管的法蘭面不平整,有凹痕。下面就簡單地分析幾種可以引起電解槽打火的原因。

1.1 陰極液循環(huán)不暢引起打火

無論是陰陽極極液循環(huán)總量的不足,陰極液進(jìn)料管的堵塞,還是陰極分布器的不平整,出液軟管的折疊,都會(huì)引起電解槽內(nèi)部的液體不能連續(xù)地進(jìn)入或流出電解槽,在出料的過程中產(chǎn)生電解液斷流現(xiàn)象,電解液的斷流就會(huì)自然引起電解槽和外部的電位差,較大的電位差引發(fā)尖端放電產(chǎn)生電火花。電解槽系統(tǒng)開停車或者操作幅度過大時(shí),氣相系統(tǒng)析出不穩(wěn)定,造成陰極液的循環(huán)量不穩(wěn)定,出口波紋管的兩端電位差偏離過大,也會(huì)形成打火。一般通過加大對(duì)應(yīng)的流量,或者調(diào)整出液軟管的方向就能夠避免上述原因造成的打火。

1.2 陰陽極液中的金屬離子引起打火

北元化工的離子膜電解槽的進(jìn)出口管線全部使用金屬材質(zhì)鈦鎳和316不銹鋼,這些管線中富含金屬離子,隨著大系統(tǒng)循環(huán)進(jìn)入電解液中形成單質(zhì)或者與其他氧化性強(qiáng)的負(fù)價(jià)離子結(jié)合形成化合物。這些金屬離子會(huì)優(yōu)先于H+放電。一般情況下,金屬離子的放電發(fā)生在電解槽的氣液分離區(qū),順著陰陽極半殼溢流至出液總管形成電火花。特別需要說明的是2014年北元化工采用堿性冷凝液代替純水進(jìn)行燒堿溶液的稀釋,實(shí)際上是部分的金屬離子占比調(diào)整,引起打火,溫度的適當(dāng)提高也加速了反應(yīng)的進(jìn)行。

1.3 電解槽的絕緣不良引起打火

這種情況比較少見,伍迪電解槽每次開車前,檢測(cè)電解槽的槽對(duì)框、框?qū)Φ?、銅板對(duì)地的絕緣要在0.5 MΩ以上。產(chǎn)生雜散電流的主要原因是電解槽的進(jìn)出料管道和電解槽本身的絕緣不良,伍迪公司也建議進(jìn)出液管線不采用金屬材質(zhì)。電解槽在正常的狀態(tài)下與管道和地面的電阻由于電解槽電壓的緣故,兩端存在較大的電壓差異。當(dāng)電解槽絕緣大于0.5 MΩ時(shí),由于槽電壓的影響,電解槽內(nèi)幾乎不存在雜散電流,但是當(dāng)電解槽絕緣不良時(shí),電解槽的電勢(shì)不是均勻地從槽頭到槽尾逐漸下降,而是在絕緣不良處產(chǎn)生一個(gè)較低的電勢(shì)點(diǎn),這種電勢(shì)會(huì)引起整臺(tái)電解槽或部分單元槽內(nèi)存在雜散電流,帶來電火花。

1.4 陰陽極涂層的脫落引起打火

一般情況下,電解槽運(yùn)行穩(wěn)定1~2年后,涂層的脫落就進(jìn)入高峰期,大量的釕鈦金屬及其化合物隨著電解液一起流出電解槽,由于金屬物質(zhì)的本身帶電性能,遇到法蘭接觸面的空隙,短暫停留,形成點(diǎn)釋放,產(chǎn)生火花。這類打火情況一般不會(huì)對(duì)系統(tǒng)造成明顯的影響。隨著時(shí)間的推移,陰極液出液管上會(huì)覆著大量金屬物,顏色發(fā)紅,打火現(xiàn)象也會(huì)逐漸減弱。

1.5 離子膜的泄漏引起打火

由于離子膜的泄漏或壓力壓差過大,溫度過高,OH-都會(huì)通過離子膜的泄漏部分或增大的空隙到達(dá)陽極半殼。OH-在陽極側(cè)要優(yōu)先于Cl-放電,這個(gè)反應(yīng)在電解槽氣液分離區(qū)也可以引起電火花的產(chǎn)生[2]。當(dāng)氫氣進(jìn)入陽極側(cè)后,會(huì)與氯氣或少量的氧氣發(fā)生強(qiáng)烈的光化學(xué)反應(yīng),形成電弧,擊穿內(nèi)伸管或出液溢流管,這類打火相當(dāng)危險(xiǎn),一般情況下停車更換單元槽及內(nèi)伸管,電解槽的相關(guān)性能參數(shù)也會(huì)有明顯變化。

2 調(diào)整控制電解槽打火的措施

在清楚電解槽陰陽極出液管打火的原因后,根據(jù)現(xiàn)有的現(xiàn)象進(jìn)行科學(xué)分析,得出電解槽打火可能產(chǎn)生的后果,進(jìn)一步采取保證系統(tǒng)安全生產(chǎn)的安全措施,最終通過探討得出如下操作步驟。

(1)確定陰陽極液軟管打火的部位,分上中下三部分,上部打火一般為單元槽內(nèi)部被擊穿,較危險(xiǎn),停車更換單元槽為佳。出液波紋管內(nèi)部打火不會(huì)對(duì)電解槽的安全構(gòu)成威脅,軟管的波紋及長度就是用來增加電解液的電阻從而達(dá)到斷電的目的。若出液軟管的下部打火,多為出料總管的內(nèi)伸管被擊穿,可根據(jù)火花的大小及頻次做出判斷。

(2)適度提高陰陽極液的循環(huán)量,一般不宜超出3 m3/h,2~5 h后觀察運(yùn)行,不宜過快提高流量,引起系統(tǒng)的波動(dòng)。

(3)調(diào)整出液軟管的方向,盡量保持垂直,減少電解液液斷面。

(4)測(cè)量電解槽和電解槽框架對(duì)地絕緣值大于等于0.5 MΩ,分析數(shù)值無異常。仔細(xì)檢查銅排對(duì)地之間無異物,確保絕緣值正常。

(5)分析電解槽的氯氣和氫氣純度、氯內(nèi)含氫、氯內(nèi)含氧、陰極液的堿中含鹽,檢查氯氣和氫氣壓力、壓差及電解槽電壓及電流運(yùn)行情況,確認(rèn)離子膜無破損撕裂情況。

(6)跟蹤觀察陰極液出液波紋軟管的溫度,一般情況下較其他單元槽出液管的溫度無明顯差異,略微上升1~2 ℃。

3 結(jié)語

目前離子膜電解槽技術(shù)已趨成熟,電解槽陰陽極打火現(xiàn)象也在各企業(yè)普遍存在,處理不慎將直接影響PVC和燒堿的產(chǎn)量,也給電解槽的運(yùn)行帶來較大的安全隱患。

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