劉海峰
(中陜核工業(yè)集團二二四大隊有限公司,陜西西安 710024)
中陜核鉬業(yè)有限公司(以下簡稱中陜核鉬業(yè))20 kt/a鉬鐵深加工項目設計采用6臺先進節(jié)能型內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯焙燒工藝,處理鉬精礦(干基)26 400 t/a,生產(chǎn)工業(yè)氧化鉬23 420 t/a。項目建設地點位于陜西關中平原潼關縣黃金工業(yè)園區(qū),陜西省地方標準要求關中地區(qū)排放尾氣ρ(SO2)控制在100 mg/m3以下。隨著硫酸市場需求的逐步回暖,為了保障鉬冶煉連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)且滿足新的環(huán)保要求,中陜核鉬業(yè)提出采用WSA濕法制酸工藝處理鉬冶煉低濃度SO2煙氣,副產(chǎn)w(H2SO4)98%工業(yè)濃硫酸產(chǎn)品,并采用離子液吸收凈化制酸尾氣,工藝裝置實際運行排放尾氣中ρ(SO2)在50 mg/m3以下,滿足環(huán)保標準清潔排放。
Wet Gas Sutphuric Acid(WSA)工藝是丹麥托普索公司20世紀80年代中期開發(fā)的濕法制酸新工藝,可用于處理多種含硫氣體,產(chǎn)品為商品級濃硫酸。WSA制酸工藝流程見圖1。
圖1 WSA制酸工藝流程
該工藝自引入中國市場后,已被公認為處理低濃度冶煉煙氣的最佳工藝之一。WSA工藝實際是一個催化反應工藝過程。其主要特點有:①特別適用于處理SO2濃度低而用常規(guī)硫酸工藝無法處理的酸性氣體,SO2濃度可低至百分之零點幾;②也可處理水分含量相當高的工藝氣,處理前無需干燥,即使酸性氣中水分過量30%~50%,成品酸的質(zhì)量分數(shù)也能達到93%~94%;③該工藝流程簡單,硫回收率超過99%;④回收大量的工藝熱,操作經(jīng)濟,當酸性氣SO2體積分數(shù)低至3%時仍可自熱運行;⑤基本不產(chǎn)生二次污染。
中陜核鉬業(yè)設計采用6臺節(jié)能型內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)窯焙燒工藝,每臺回轉(zhuǎn)窯出口的煙氣量取值4 000 m3/h,6臺回轉(zhuǎn)窯煙氣量24 000 m3/h,煙氣經(jīng)除塵后進入煙道匯總管送煙氣脫硫系統(tǒng),SO2產(chǎn)生量2 100 kg/h,焙燒煙氣ρ(SO2)約為58 000 mg/m3,φ(SO2)為2.8%~4.0%。由于前端操作過程中會導致煙氣中的SO2濃度波動較大,常規(guī)的制酸工藝不能穩(wěn)定操作,且制酸尾氣不能達標排放。經(jīng)過對比,該公司選擇WSA工藝,設計過程中對WSA工藝進行了優(yōu)化,即在WSA工藝的基礎上,在SO2轉(zhuǎn)化器前增加煙氣凈化系統(tǒng),通過水洗激冷塔將煙氣進行冷卻、除塵、脫氟、脫氯;制酸后的尾氣增加有機胺離子液吸收系統(tǒng),使制酸后的煙氣經(jīng)離子液脫硫后實現(xiàn)達標排放。
煙氣脫硫制酸系統(tǒng)分為五部分:煙氣凈化單元、SO2轉(zhuǎn)化單元、酸霧控制單元、尾氣吸收單元和熱量利用單元。煙氣脫硫制酸系統(tǒng)工藝流程見圖2。
圖2 煙氣脫硫制酸系統(tǒng)工藝流程
煙氣凈化采用“動力波洗滌塔—氣體冷卻塔—電除霧器”流程。煙氣先在動力波洗滌器中被急冷降溫冷卻和洗滌液洗滌除雜,再進入氣體冷卻塔進一步冷卻和除雜,然后進入電除霧器再次凈化,凈化后的煙氣鼓風機送往SO2轉(zhuǎn)化單元。凈化系統(tǒng)出口煙氣溫度降至430 ℃左右,硫酸霧(ρ)≤20 mg/m3。
SO2轉(zhuǎn)化單元采用兩段式轉(zhuǎn)化器,每段裝有VK-WSA催化劑,由于SO2轉(zhuǎn)化成SO3為放熱反應,在兩段轉(zhuǎn)化器之間和第二段轉(zhuǎn)化器出口分別裝有層間冷卻器和工藝氣冷卻器(用冷凝水帶走熱量生產(chǎn)蒸汽)。煙氣進入轉(zhuǎn)化器一段后,SO2轉(zhuǎn)化率約為85%,氣體溫度上升至510 ℃,經(jīng)一段層間冷卻器冷卻至390 ℃后進入轉(zhuǎn)化器二段。經(jīng)二段轉(zhuǎn)化后,SO2總轉(zhuǎn)化率大于99%,出轉(zhuǎn)化器二段的工藝氣溫度約410 ℃,由工藝氣冷卻器冷卻至290 ℃(高于H2SO4露點251 ℃,防止管道腐蝕)后進入WSA冷凝器。
酸霧控制單元的關鍵設備是WSA冷凝器。因工藝操作難以掌握,WSA冷凝器取消WSA工藝中燃燒硅油制造凝結核的操作,采用國內(nèi)自主研發(fā)的高效纖維除霧器物理捕集的方法實現(xiàn)對酸霧的高效處理。目前該高效纖維除霧器已應用在多個項目中,運行實踐表明,硫酸蒸氣經(jīng)高效纖維除霧器捕集后,放空尾氣中基本不含酸霧[1]。含有SO3和H2SO4蒸氣的過程氣體進入高效纖維除霧器后,SO3與H2O結合,H2SO4蒸氣與空氣進行間接換熱,硫酸霧冷凝成酸,流入底部收集器,產(chǎn)品酸產(chǎn)w(H2SO4)可達96%~98%。最終離開WSA冷凝器的空氣溫度約為180 ℃。
將WSA冷凝器中含SO2、少量未冷凝的硫酸霧的酸性工藝氣送至酸霧捕集器中,經(jīng)酸霧捕集器除去微小霧滴后的尾氣進入尾氣吸收塔深度凈化。尾氣吸收塔采用離子液循環(huán)吸收法對SO2進行吸收,吸收SO2后的溶液稱為富液,從吸收塔底部經(jīng)富液泵加壓后進入貧/富液換熱器,與熱貧液換熱后升溫至95 ℃,之后進入解吸塔進行再生。富液在解吸塔里經(jīng)過再沸器加熱再生成為貧液,經(jīng)貧液泵加壓后,輸送至貧/富液換熱器降溫后進入吸收塔上部,重新吸收SO2。解吸塔解吸出的高濃度SO2從塔頂出來,重新進入SO2轉(zhuǎn)化單元。尾氣吸收塔頂部煙氣出口設置SO2濃度在線分析控制器,當ρ(SO2)>50 mg/m3時,將會加大離子液循環(huán)量進行脫硫,反之,則減小離子液循環(huán)量。
焙燒煙氣出口溫度高,SO2催化氧化生成SO3、SO3與H2O結合均是放熱反應,離子液吸收SO2后的富液解吸需要熱能,故需進行熱平衡計算,在生產(chǎn)過程中回收和利用熱能。在整個鉬冶煉煙氣脫硫制酸工藝系統(tǒng)中設置數(shù)臺換熱器和余熱回收器,采用冷凝水產(chǎn)生4.2 MPa、440 ℃左右的過熱蒸汽,滿足離子液解吸再生熱量的需求。焙燒煙氣中φ(SO2)在3.0%時基本上可以實現(xiàn)自熱運行。
該工藝裝置自2018年8月投用以來,經(jīng)多次調(diào)試,生產(chǎn)運行穩(wěn)定可靠,特別是在低濃度SO2條件下,轉(zhuǎn)化率較高,排放的尾氣ρ(SO2)低于50 mg/m3,滿足并優(yōu)于陜西省關中地區(qū)地方標準。
1)煙氣凈化單元。因每批次鉬精粉原料含雜質(zhì)不同,部分雜質(zhì)(尤其是含氟、鈉雜質(zhì)),對SO2催化劑和管道有一定影響,在動力波洗滌塔和冷卻塔洗滌液中,加入水玻璃溶液,進一步脫除冶煉煙氣中的雜質(zhì),以保護后續(xù)設備和催化劑。
2)SO2轉(zhuǎn)化單元。裝置試運行期間,當煙氣中φ(SO2)在3.0%附近時,轉(zhuǎn)化率可穩(wěn)定控制在96%以上;當煙氣中φ(SO2)在2.0%~2.5%時,轉(zhuǎn)化率可穩(wěn)定控制在95%以上。在煙氣中φ(SO2)較低的情況下,需適當用電爐補熱,以維持催化劑床層的溫度,生產(chǎn)1 t硫酸用電量增加約30 kWh。為保障SO2轉(zhuǎn)化率,實現(xiàn)SO2穩(wěn)定達標排放,中陜核鉬業(yè)加強了鉬冶煉車間和硫酸車間的聯(lián)動和生產(chǎn)過程管理,采購鉬精粉w(S)基本控制在32%左右,煙氣中φ(SO2)保持在3.0%附近。
3)尾氣吸收單元。由于鉬精粉還有大量雜質(zhì),生產(chǎn)過程中,尾氣吸收塔離子液中會有少量的SO42-、Na+、Cl-等無機鹽離子,隨著運行周期的延長,離子液中的鈉離子濃度上升,不但影響SO2的吸收,嚴重時鈉鹽結晶會堵塞管道、換熱器,致使系統(tǒng)壓力急劇上升,不得不停車清理[2]。運行初期,中陜核鉬業(yè)采用定期更換部分離子液的方法,暫時緩解問題,但成本較高,對更換的離子液除鹽設備的脫鹽能力也不能滿足生產(chǎn)需要。經(jīng)多次論證后,中陜核鉬業(yè)最終決定采用改進煙氣凈化單元,進行洗滌除雜,解決了離子液吸收效率降低的問題,保障了尾氣離子液脫硫處理的效果。運行期間排放的尾氣中ρ(SO2)長期穩(wěn)定控制在50 mg/m3以下。
4)熱量利用單元。在尾氣吸收單元,尾氣吸收塔離子液低溫吸收SO2氣體,解吸塔高溫解吸釋放SO2氣體,解吸過程能耗較大。解吸塔富液泵選用了成熟的熱泵節(jié)能技術,提高過熱蒸汽利用率60%以上,降低了能量損耗,熱能利用效果明顯。
煙氣脫硫制酸系統(tǒng)主要工藝運行參數(shù)見表1。
表1 煙氣脫硫制酸系統(tǒng)主要工藝運行參數(shù)
中陜核鉬業(yè)20 kt/a鉬鐵深加工項目脫硫制酸系統(tǒng)總投資4 000萬元,自2018年投產(chǎn)以來,已經(jīng)平穩(wěn)運行4年多,主要技術和經(jīng)濟指標達到或超過設計要求,尾氣排放ρ(SO2)一直穩(wěn)定在50 mg/m3以下,環(huán)境效益顯著。成品濃硫酸質(zhì)量達到GB/T 534—2014《工業(yè)硫酸》一等品要求,副產(chǎn)硫酸年收入超過400萬元,具有很好的經(jīng)濟效益。該制酸系統(tǒng)全部采用國產(chǎn)化裝備,實現(xiàn)了降低環(huán)保投資、節(jié)能降耗和減少維護等目標,在環(huán)保形勢日趨嚴峻的情況下實現(xiàn)了超低排放,對新建或改造項目具有一定的借鑒價值。