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制革企業(yè)污水處理系統(tǒng)改造工程實(shí)例

2022-10-09 06:10高新紅張玉華
皮革科學(xué)與工程 2022年5期
關(guān)鍵詞:氨氮廢水處理生化

高新紅,張玉華

(河南省商丘生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心,河南 商丘 476000)

前言

制革行業(yè)的競爭不外乎質(zhì)量、成本、管理競爭,降低成本是增強(qiáng)競爭能力的重要手段之一。某制革企業(yè)從生產(chǎn)源頭到生產(chǎn)過程控制以及污水處理系統(tǒng),引入清潔生產(chǎn)的理念,在全廠開展了清潔生產(chǎn)審核工作,而污水處理單元作為審核重點(diǎn),污水處理系統(tǒng)工程改造被納入清潔生產(chǎn)高費(fèi)方案,通過改造以達(dá)到降低廢水處理成本、減少污染物排放的目的。

1 企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀

該制革企業(yè)始建于1976年,原來屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),2013年6月改制為公司制。公司現(xiàn)有員工80人,擁有三條皮革生產(chǎn)線,年加工羊皮革400萬張。工藝流程概況如下:毛皮→浸水→去肉→革鞣→復(fù)鞣→染色→擠水→干燥→噴涂→成品。該企業(yè)排放的生產(chǎn)廢水主要來自脫脂、脫毛與脫灰廢水、片皮洗滌廢水、浸酸鞣制廢水、染色加脂廢水。因含有較高的有機(jī)物、硫化物、懸浮物等,而具有較深的顏色,強(qiáng)烈的臭味和較大的毒性。又由于廢水是從每個工序轉(zhuǎn)鼓中傾倒出來的,因此其排放方式屬間歇排放,有很強(qiáng)的瞬時性。

表1 改造前后環(huán)境效益對比一覽表
Tab.1 Comparison of environmental benefits before and after transformation(mg/L)

處理單元 改造前 改造后 預(yù)處理 出水COD≤1200 出水COD≤500 生化 出水COD≤100 出水COD≤60 芬頓 出水COD≤45 出水COD≤30 處理系統(tǒng) 出水COD為41.7、氨氮為4.33 出水COD為15、氨氮為3

污水處理系統(tǒng)原有處理工藝有以下兩種:

(1)含鉻廢水處理工藝:含鉻廢水采用“加堿沉淀工藝”,具體是:鞣制廢水進(jìn)入反應(yīng)池后,向其中加入液堿,將pH調(diào)到10~10.5(反應(yīng)終點(diǎn)pH在8~9.5),使鞣制廢水中的鉻轉(zhuǎn)化為沉淀物,從而將鉻從廢水中分離出來。反應(yīng)池中設(shè)置空氣攪拌,充分反應(yīng)不小于2 h。反應(yīng)后的混合物泵入沉淀池,上清液達(dá)到一類污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[1]后進(jìn)入綜合廢水處理系統(tǒng)進(jìn)一步處理。

(2)綜合廢水處理工藝[2]:綜合廢水處理站設(shè)計(jì)處理規(guī)模為日處理廢水2000 m3/d(100 m3/h),采用“預(yù)曝氣調(diào)節(jié)池→初沉→氧化溝→二沉池→芬頓→斜管沉淀池”工藝,達(dá)到《惠濟(jì)河流域水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB41/918-2014)外排。改造前處理工藝流程見圖1。

圖1 改造前處理工藝流程Fig.1 Treatment process before transformation

2 存在的問題

隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和廢水排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,目前現(xiàn)有污水處理系統(tǒng)雖可達(dá)標(biāo)運(yùn)行,但運(yùn)行費(fèi)用較高,僅藥耗、電耗、人工費(fèi)和維修折舊,每噸水處理費(fèi)用為15.16元,同時每小時100 m3的水量對生化單元負(fù)荷壓力較大,滿足處理要求愈來愈困難。通過清潔生產(chǎn)審核工作,將污水處理系統(tǒng)工程改造納入高費(fèi)方案進(jìn)行優(yōu)化改造,以達(dá)到減污增效的目的。

3 優(yōu)化改造內(nèi)容

3.1 生化處理工藝優(yōu)化改造[3-4]

利用原有構(gòu)筑物增加預(yù)缺氧池。用以承受來自初沉池上清液的沖擊負(fù)荷,依靠大污泥量吸附水中污染物質(zhì),降低有害物質(zhì)對后續(xù)的影響,為后續(xù)A池反硝化營造良好的運(yùn)行環(huán)境。預(yù)缺氧池的設(shè)置還可以優(yōu)化活性污泥菌種,減少絲狀菌的繁殖,控制氧化溝泡沫問題,極大的改善冬季廠區(qū)運(yùn)行環(huán)境;預(yù)缺氧池控制要點(diǎn)主要集中在將硝化液與初沉池出水和池內(nèi)活性污泥充分混合。

尺寸:30 m×6 m×2.5 m

設(shè)備:a、鼓風(fēng)機(jī)1臺,風(fēng)量30 m3/min,風(fēng)壓34.3 kPa;b、提升泵1臺,流量60 m3/h,揚(yáng)程30 m

利用原有構(gòu)筑物增加A池。A池主要利用厭氧調(diào)節(jié)下,反硝化細(xì)菌將水中回流的硝酸鹽轉(zhuǎn)化成為氮?dú)?,從而達(dá)到去除總氮目的。由于制革廢水碳氮比較低,多低于反硝化菌營養(yǎng)所需要的碳氮比4~6,所以必須外加足夠的碳源,來滿足菌膠團(tuán)和反硝化細(xì)菌的需要。A池的控制要點(diǎn)主要集中在溶解氧和碳氮比。

尺寸:30 m×6 m×2.5 m

設(shè)備:a、攪拌器3臺,功率1.5 kW;b、提升泵1臺,流量260 m3/h,揚(yáng)程30 m

將原有的氧化溝改造成純好氧的O池。由于前段增加了預(yù)缺氧池和A池,滿足了反硝化的需求,而且由于水中污染物在預(yù)缺氧池和A池已經(jīng)降解絕大部分,因此O池對溶解氧的需求大幅度減少,表面曝氣機(jī)由原來需要同時開啟4臺下降為同時開啟2臺,即可滿足氧氣需求,又大大減少了電耗,節(jié)約運(yùn)行電費(fèi)成本。而且由于生化總池容由原來的2600 m3擴(kuò)大至3600 m3,生物容量大幅度增加,系統(tǒng)對制革廢水去除能力大大增加,降低了生化系統(tǒng)的氨氮、COD的出水濃度。改造后處理工藝流程見圖2。

圖2 改造后處理工藝流程Fig.2 Treatment process after transformation

尺寸:38 m×22 m×3.2 m

設(shè)備:a、攪拌器3臺,功率1.5kW;b、提升泵1臺,流量200 m3/h,揚(yáng)程30 m

3.2 芬頓單元優(yōu)化改造

芬頓氧化單元(改造):芬頓高級氧化是指在酸性條件下,通過雙氧水和亞鐵產(chǎn)生的羥基氧化水中難降解物質(zhì);由于羥基氧化電位較高為2.8 V高于絕大部分有機(jī)物,因此可有效氧化分解水中的有機(jī)物,將其分解為二氧化碳和水。芬頓的控制主要集中在反應(yīng)條件控制和根據(jù)進(jìn)水COD的變化調(diào)整加藥量,由于前段生化池容的增加,二沉出水COD大大降低,從而降低了芬頓藥耗,直接降低了芬頓溶藥系統(tǒng)的勞動壓力和運(yùn)行成本。

設(shè)備:a、反應(yīng)器1套;b、提升泵1臺,流量60 m3/h,揚(yáng)程30 m

3.3 優(yōu)化運(yùn)行方式

在上述工藝優(yōu)化改造的基礎(chǔ)上,原來系統(tǒng)每小時進(jìn)水量為100 m3,現(xiàn)調(diào)整每小時處理量至60 m3,減少了沉淀池的負(fù)荷,延長了污水在系統(tǒng)中的停留時間,增加了處理效果。原來的氧化溝控制污泥濃度較高,在之后的運(yùn)行中,生化污泥齡控制在30~50 d,定期排泥,定期更新活性污泥。

4 改造前后經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益分析

4.1 改造前后經(jīng)濟(jì)效益分析

污水處理系統(tǒng)工程改造完成后,經(jīng)過一段時間的調(diào)試,在達(dá)到正常運(yùn)行后,按照藥耗、電耗、人工費(fèi)和維修折舊核算,噸水處理費(fèi)用為13.74元,較改造前噸水處理費(fèi)用1.42元。

4.2 改造前后環(huán)境效益分析

經(jīng)過對改造后污水處理系統(tǒng)的檢測,污水處理預(yù)處理、生化、芬頓單元以及處理系統(tǒng)COD、氨氮出水濃度較改造前均有明顯下降,見表1。

5 結(jié)語

(1)廢水處理系統(tǒng)工程改造后,由于預(yù)處理的改善與生化效果提高,系統(tǒng)整體加藥量減少,運(yùn)行成本及勞動強(qiáng)度大大降低。

(2)改造后每噸水較改造前節(jié)約1.42元,按照2019年廢水排放總量21萬噸核算,年節(jié)約廢水處理費(fèi)用近30萬元。

(3)提高了污水處理站對COD、氨氮等處理效果,降低了污染物排放濃度,減少了COD、氨氮排放量。經(jīng)核算年減少COD排放量5.6噸、減少氨氮排放量0.28 t。

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