任鳳華,劉 墨,呂 躋,王亮
(中國人民解放軍92957 部隊,浙江舟山 316000)
柴油機(jī)作為船舶動力和電力供應(yīng)的重要裝備,被稱為船舶的“心臟”。而在柴油機(jī)長時間高負(fù)荷的工作運行中會產(chǎn)生各種各樣的故障隱患,其中燃油混入潤滑油系統(tǒng)的問題較為常見且影響惡劣。柴油機(jī)燃油泄漏進(jìn)潤滑油系統(tǒng)不僅會破壞潤滑油的潤滑性能,加劇機(jī)械磨損造成運動部件不可修復(fù)的損傷,甚至?xí)捎跈C(jī)體內(nèi)的高溫使得潤滑油中燃油油氣發(fā)生自燃而引發(fā)火災(zāi),造成重大裝備事故[1]。因此應(yīng)定期檢測潤滑油各項指標(biāo),有效掌握潤滑油狀態(tài),防止其被燃油污染導(dǎo)致性能失效,影響設(shè)備壽命。
燃油進(jìn)入潤滑油系統(tǒng)主要有兩個途徑:一是從燃燒室經(jīng)活塞與氣缸壁之間的間隙進(jìn)入;二是從高壓油泵進(jìn)入。
(1)燃油從燃燒室經(jīng)活塞與氣缸壁之間的間隙進(jìn)入潤滑油系統(tǒng)。柴油機(jī)在正常工作時,通過安裝在氣缸蓋上的噴油器將燃油定時、定量、定壓的噴入燃燒室,然后壓爆燃燒,產(chǎn)生高溫高壓的氣體推動活塞向下運動做功,也可以說,噴入燃燒室中的燃油完全燃燒成了廢氣。但是如果由于某種原因,噴油器噴入了過量的燃油,或者噴入的燃油沒有燃燒完全,多余的燃油就會從活塞與氣缸壁之間的間隙進(jìn)入油底殼與機(jī)油混合,導(dǎo)致機(jī)油黏度下降、潤滑性能降低,從而加劇發(fā)動機(jī)的磨損。而噴油器多噴油的最主要原因就是噴油器針閥卡死,導(dǎo)致燃油直接流入燃燒室,這種情況下燃油并不是在壓縮行程末期才開始噴油,而是一直在向燃燒室中供油,造成大量的燃油無法燃燒而流入油底殼。另外就是噴入燃燒室中的燃油沒有燃燒,在燃燒室中冷凝后流入油底殼,這種情況主要是由于噴油器噴油孔堵塞,噴出來的燃油沒有充分霧化燃燒。
(2)燃油從高壓油泵流入油底殼中與滑油混合。由于高壓油泵在工作中需要滑油潤滑,所以有一個專門的油道通向高壓油泵下方,它的上面是高壓油泵的供油柱塞。如果發(fā)生柱塞破裂、卡死、拉上等故障,燃油就會從柱塞與柱塞體之間的間隙流出,與下面的潤滑油混合,然后回流到油底殼中。
2.1.1 油樣基本信息
此次裝備監(jiān)測對象為某船1 號發(fā)電柴油機(jī),使用通用柴油機(jī)潤滑油,取樣位置為油底殼液面高度1/2 略下的深度,取樣時機(jī)為機(jī)器運轉(zhuǎn)停機(jī)后30 min 內(nèi)。取樣時柴油機(jī)運行10 965 h,潤滑油使用482 h。
2.1.2 監(jiān)測技術(shù)信息
根據(jù)監(jiān)測診斷工作大綱規(guī)定及艦艇柴油機(jī)潤滑油監(jiān)測技術(shù)要求,潤滑油監(jiān)測的主要技術(shù)信息見表1。
表1 油液主要監(jiān)測技術(shù)信息
2.1.3 監(jiān)測診斷過程
2021 年2 月7 日,首先對送檢的油樣進(jìn)行水分檢測、黏度檢測、光譜分析與鐵譜分析等,檢測結(jié)果為:水分含量正常;光譜分析各元素濃度正常;鐵譜顯示磨粒大小形貌正常;黏度指標(biāo)異常。該油樣100 ℃運動黏度測量結(jié)果為9.14 mm2/s,相比歷史監(jiān)測數(shù)據(jù)下降明顯,為排除滑油油品自身性能下降的原因,建議船方對滑油進(jìn)行更換處理。
2021 年3 月10 日,在滑油換新使用64 h 后,對1 號發(fā)電柴油機(jī)再次取樣,同時采集部分新油樣品,一并送檢復(fù)測。
2021 年3 月11 日,對復(fù)檢的1 號發(fā)電柴油機(jī)和新油油樣進(jìn)行化驗檢測。結(jié)果顯示:1 號發(fā)電柴油機(jī)滑油樣品100 ℃運動黏度為10.26 mm2/s,相比新油黏度(13.12 mm2/s)下降了21.8%,依據(jù)艦艇柴油機(jī)正常換油指標(biāo)規(guī)定,100 ℃柴油機(jī)油運動黏度變化率不應(yīng)超過±20%,送檢的油樣黏度下降率已超標(biāo);閉口閃點測量結(jié)果為158.1 ℃,測量值雖在換油指標(biāo)規(guī)定范圍內(nèi),但相比新油閉口閃點值(206 ℃)下降幅度明顯,達(dá)到了23.3%。潤滑油在更換使用僅64 h 的情況下,黏度和閃點均出現(xiàn)大幅下滑,基本確定潤滑油中混進(jìn)了燃油。建議船方進(jìn)行故障排查。
2.1.4 問題排查與故障修復(fù)
在監(jiān)測意見指導(dǎo)下,船方及時進(jìn)行了問題排查:①對1 號發(fā)電柴油機(jī)各缸噴油器進(jìn)行了檢查,結(jié)果顯示噴油器性能狀態(tài)均良好,故障原因排除;②對高壓油泵進(jìn)行了檢查,結(jié)果在油泵滑油回油管內(nèi)發(fā)現(xiàn)存有燃油(圖1),基本可以確定油泵柱塞偶件發(fā)生了異常磨損,燃油從間隙向下滲漏與潤滑油發(fā)生了混合。
圖1 高壓油泵滑油回油管示意
2021 年3 月18 日,船方組織修理單位對1 號發(fā)電柴油機(jī)高壓油泵進(jìn)行了更換,排故完成后潤滑油也進(jìn)行了換新。在新?lián)Q滑油使用50 h 和80 h 后船方分別組織了取樣送檢,監(jiān)測結(jié)果如下:100 ℃運動黏度測量結(jié)果分別為12.92 mm2/s、13.05 mm2/s,閉口閃點測量值分別為204.7 ℃、201 ℃。黏度、閃點均恢復(fù)正常水平且變化趨勢穩(wěn)定,證明該柴油機(jī)燃油混進(jìn)潤滑油系統(tǒng)的問題已徹底解決。
2.2.1 油樣基本信息
裝備監(jiān)測對象為某船4 號主機(jī),潤滑油使用牌號、取樣位置、取樣時機(jī)與案例1 一致。取樣時柴油機(jī)運行5111 h,潤滑油使用時間104 h。
2.2.2 監(jiān)測技術(shù)信息
監(jiān)測技術(shù)信息同案例1。
2.2.3 監(jiān)測診斷過程
2021 年9 月17 日,對送檢油樣進(jìn)行水分檢測、黏度檢測、閃點分析、光譜分析與鐵譜分析等,檢測結(jié)果:水分、光譜、鐵譜指標(biāo)均正常;黏度、閃點指標(biāo)異常。該油樣100 ℃運動黏度為9.66 mm2/s,相比歷史監(jiān)測數(shù)據(jù)下降明顯,且已低于參考范圍的下限值(主機(jī)滑油艙新油黏度為13.41 mm2/s,換油指標(biāo)規(guī)定在用油黏度不超過新油黏度的±20%);閉口閃點測量結(jié)果為154.1 ℃,相比新油閉口閃點值(216℃)下降幅度明顯,達(dá)到了28.7%?;褪褂脮r間僅為104 h,基本排除油品自身性能下降的可能,因此可以確定潤滑油中混進(jìn)了燃油。建議船方進(jìn)行故障排查。
2.2.4 問題排查與故障修復(fù)
根據(jù)監(jiān)測指導(dǎo)意見,船方對噴油器及高壓油泵進(jìn)行狀態(tài)性能檢查。排查過程中發(fā)現(xiàn),柴油機(jī)A 排第8 缸噴油器存在燃油滴漏(圖2),進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)噴油嘴與噴油器本體密封變差造成了燃油滲漏。后續(xù)船方拆卸了所有的噴油器(圖3),并在試驗臺進(jìn)行了噴射壓力及霧化試驗,對不合格的噴油器進(jìn)行全部替換。排故完成后潤滑油也進(jìn)行了換新,后續(xù)跟蹤監(jiān)測中油液各項指標(biāo)恢復(fù)正常,燃油滲漏問題徹底解決
圖2 噴油器燃油滴漏
圖3 拆卸所有噴油器
柴油機(jī)使用管理人員應(yīng)提高設(shè)備的風(fēng)險管控意識,注意潤滑油系統(tǒng)的日常維護(hù)管理,關(guān)注使用過程中各項表征和指標(biāo),及早發(fā)現(xiàn)燃油滲漏故障的早期異?,F(xiàn)象,防止問題擴(kuò)散引發(fā)裝備事故。
(1)觀察潤滑油壓力是否變化,燃油混入潤滑油,潤滑油黏度會受到影響,繼而產(chǎn)生壓力低的現(xiàn)象。
(2)注意潤滑油氣味是否異常,燃油相較于潤滑油易揮發(fā),特別是在機(jī)器高溫運行下會有部分燃油揮發(fā),潤滑油系統(tǒng)如果能夠明顯聞到燃油的氣味,說明極有可能混入了燃油。
(3)觀察滑油是否被稀釋,燃油混入潤滑油,稱為“燃油稀釋”現(xiàn)象,如果發(fā)現(xiàn)潤滑油明顯變稀,則要警惕其是否被燃油所污染。
(4)注意潤滑油液面是否上升,潤滑油在使用中會逐漸消耗,如果發(fā)現(xiàn)液面高于加油時的刻度,則可能是混入了燃油。
柴油機(jī)潤滑油系統(tǒng)應(yīng)定期取樣送檢,掌握其黏度、閃點等性能指標(biāo)的變化,以及早判斷滑油是否被燃油污染,做到問題早發(fā)現(xiàn)、早排查、早解決。
柴油機(jī)不同的運轉(zhuǎn)周期、磨損狀態(tài),應(yīng)有不同的取樣間隔時間:①柴油機(jī)運轉(zhuǎn)初期磨合階段,由于機(jī)器磨損狀態(tài)變化大,故障率較高,潤滑油取樣次數(shù)應(yīng)多一點,間隔時間短一點;②柴油機(jī)正常運轉(zhuǎn)(正常穩(wěn)定磨損)階段,因磨損狀態(tài)變化較小,潤滑油取樣時間間隔應(yīng)長一些;③柴油機(jī)經(jīng)過長時間運轉(zhuǎn),進(jìn)入部件磨損過程的后期階段,因磨損狀態(tài)變化較大,取樣間隔時間應(yīng)縮短一些;④柴油機(jī)在重大修理前后運行發(fā)現(xiàn)異常時,應(yīng)及時進(jìn)行潤滑油取樣送檢。
當(dāng)前任務(wù)形勢日趨復(fù)雜多樣,裝備使用強(qiáng)度不斷加大,對柴油機(jī)工作的可靠性與安全性提出更高要求。定期開展油液監(jiān)測可及時掌握船用柴油機(jī)潤潤滑和磨損狀態(tài)的信息,指導(dǎo)船方科學(xué)組織柴油機(jī)的狀態(tài)維護(hù)和潤滑管理,在潤滑油出現(xiàn)污染或性能失效時,準(zhǔn)確查明故障原因,縮短檢修周期,有效降低事故風(fēng)險,提高裝備使用的軍事、經(jīng)濟(jì)效益。