方坤坤,李世華,杜陳君
(天生橋一級(jí)水力發(fā)電廠,貴州 黔西南 562400)
某電站位于貴州省安龍縣和廣西壯族自治區(qū)隆林各族自治縣交界處的珠江流域西江水系紅水河上游的南盤江上,電站總裝機(jī)容量為4×300 MW。1998年12月首臺(tái)機(jī)組投入運(yùn)行,2000年11月,4臺(tái)機(jī)組全部投入運(yùn)行,作為紅水河上級(jí)的龍頭電站,在國(guó)家“西電東送”中起到重要作用。
該電站主變冷卻器是由西安變壓器廠生產(chǎn)的ZBK41007-89型強(qiáng)迫油循環(huán)風(fēng)冷卻器。根據(jù)變壓器的負(fù)荷情況(空載、75 %額定負(fù)荷及以下,75 %額定負(fù)荷以上)、變壓器頂層油溫,使用風(fēng)冷卻器臺(tái)數(shù)=(1.5×變壓器75 ℃時(shí)總損耗,kW)/(所選單臺(tái)風(fēng)冷卻器額定冷卻容量,kW)。冷卻器在變壓器中起到了冷卻的作用,其能夠有效地降低變壓器的溫度,使變壓器散發(fā)的熱能與產(chǎn)生的熱能達(dá)到平衡,防止變壓器超溫跳閘。根據(jù)DL/T 572—2010《電力變壓器運(yùn)行規(guī)程》,對(duì)于強(qiáng)迫油循環(huán)風(fēng)冷和強(qiáng)迫油循環(huán)水冷變壓器,在運(yùn)行中,當(dāng)冷卻系統(tǒng)發(fā)生故障切除全部冷卻器時(shí),變壓器在額定負(fù)載下允許運(yùn)行20 min。當(dāng)油面溫度尚未達(dá)到75 ℃時(shí),允許上升到75 ℃,但冷卻器全停的最長(zhǎng)運(yùn)行時(shí)間不得超過1 h。這是因?yàn)閺?qiáng)油循環(huán)冷卻風(fēng)冷或水冷變壓器冷卻器全停,在負(fù)荷和環(huán)境溫度不變的情況下,變壓器繞組溫度、油面溫度上升超時(shí)運(yùn)行時(shí),將對(duì)變壓器內(nèi)部絕緣材料造成很大威脅,會(huì)加速絕緣老化;如果處理不及時(shí)或處理不當(dāng),甚至?xí)斐勺儔浩骼@組絕緣擊穿損壞或更大的電網(wǎng)事故。
2021-08-06T15:14:54上位機(jī)報(bào)“3 號(hào)主變溫度異?!保锌刂蛋鄦T立即查看上位機(jī)全廠溫度監(jiān)視頁(yè)面,發(fā)現(xiàn)此時(shí)3號(hào)機(jī)主變溫度70.1 ℃,查看工業(yè)電視發(fā)現(xiàn)3號(hào)主變冷卻器全停,一名值班員立即前往現(xiàn)場(chǎng),一名值班員電話通知值長(zhǎng)及檢修相關(guān)人員。
現(xiàn)地檢查主變冷卻器控制柜有事件記錄:2021-08-06T14:42:03 K 連接中斷:PLC1,站 2,機(jī)架0 (該信息表示觸摸屏與CPU通信中斷)。3號(hào)發(fā)變組保護(hù)無報(bào)警信號(hào)。值班員手動(dòng)啟動(dòng)3號(hào)機(jī)組5組主變冷卻器,3號(hào)主變溫度開始逐漸下降至正常值。
15:20接值長(zhǎng)令,開啟2號(hào)機(jī)組并網(wǎng)進(jìn)行負(fù)荷轉(zhuǎn)移。15:54 3號(hào)機(jī)組停穩(wěn)。
查詢歷史曲線發(fā)現(xiàn):3號(hào)主變溫度于14:41由60.7 ℃左右開始爬升,至 15:23 溫度達(dá)到 70 ℃,上位機(jī)報(bào)“3號(hào)主變溫度異?!?。
技術(shù)人員趕到現(xiàn)場(chǎng)后,至3號(hào)機(jī)單機(jī)室檢查發(fā)現(xiàn)3號(hào)機(jī)發(fā)變組保護(hù)A屏非電氣量保護(hù)裝置DGT801E未收到3號(hào)機(jī)主變冷卻器全停信號(hào),未見異常。
現(xiàn)地檢查3號(hào)機(jī)組400 V自用電a段主變冷卻器1號(hào)電源4321及自用電b段主變冷卻器2號(hào)電源4326均未跳閘,兩路電源均正常供電。
現(xiàn)地檢查主變冷卻器控制柜有事件記錄:2021-08-06T14:42:03 K 連接中斷:PLC1,站 2,機(jī)架0 (該信息表示觸摸屏與CPU通信中斷),3號(hào)主變冷卻器控制系統(tǒng)PLC CPU運(yùn)行(RUN)指示燈未點(diǎn)亮,停止運(yùn)行(STOP)燈點(diǎn)亮,DO板件所有開出信號(hào)燈熄滅,未開出3號(hào)主變冷卻器全停信號(hào)給發(fā)變組保護(hù)裝置。
3號(hào)主變冷卻器控制系統(tǒng)PLC故障是本次事件的直接原因。主變冷卻器控制系統(tǒng)所有報(bào)警信號(hào)均由主變冷卻器控制系統(tǒng)PLC開出(均使用常開接點(diǎn)),3號(hào)主變冷卻器控制系統(tǒng)PLC故障后,主變冷卻器停運(yùn)且報(bào)警信號(hào)不能正常開出給發(fā)變組保護(hù)及計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng),導(dǎo)致該事件的發(fā)生。計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)“3號(hào)主變溫度異常”報(bào)警信號(hào)由3號(hào)主變油溫表計(jì)直送機(jī)組LCU,在本次事件中起到了間接報(bào)警作用。
(1) 更換3號(hào)主變冷卻器控制系統(tǒng)PLC CPU板件,故障板件返廠檢測(cè)。將現(xiàn)場(chǎng)檢查處理情況反饋給設(shè)備廠家技術(shù)人員,并查閱西門子PLC技術(shù)資料,無法準(zhǔn)確查明PLC故障原因。
(2) 優(yōu)化主變冷卻器控制功能。此事件暴露出了原有控制功能不完善的問題,當(dāng)PLC故障時(shí)主變冷卻器應(yīng)能繼續(xù)保持原有狀態(tài)運(yùn)行。盡快開展調(diào)研工作,咨詢?cè)O(shè)備廠家和類似電廠,掌握新的技術(shù)控制措施,將PLC開出命令改為脈沖量,增加主變冷卻器運(yùn)行自保持回路,確保PLC故障時(shí)主變冷卻器不會(huì)停止運(yùn)行。
(3) 進(jìn)一步完善至機(jī)組現(xiàn)地控制單元(local contorl unit,LCU)的信號(hào)回路。此事件暴露出了原有信號(hào)回路設(shè)計(jì)不完善的問題,如沒有將PLC故障信號(hào)上送監(jiān)控,沒有直接監(jiān)測(cè)主變冷卻器全停的信號(hào)回路等。在2021—2022年機(jī)組檢修期修改新增信號(hào)回路,將主變冷卻器控制系統(tǒng)PLC故障上送監(jiān)控信號(hào);設(shè)計(jì)直接監(jiān)測(cè)主變冷卻器全停的信號(hào)回路,當(dāng)PLC故障時(shí)也能直接監(jiān)測(cè)冷卻器狀態(tài)。
(4) 完善主變冷卻器控制系統(tǒng)GPS對(duì)時(shí)回路。根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備情況,增加主變冷卻器控制系統(tǒng)GPS對(duì)時(shí)回路。
在不更換主變冷卻器系統(tǒng)控制柜的前提下,通過升級(jí)硬件、新增電氣元器件、現(xiàn)場(chǎng)配線、更新PLC軟件完成此次系統(tǒng)優(yōu)化工作。主要措施內(nèi)容如下:
(1) 主變冷卻器控制系統(tǒng)硬件升級(jí),包括新增元器件、Modbus/TCP通信裝置、交換機(jī)等。
(2) 主變冷卻器控制柜內(nèi)部回路優(yōu)化,包括動(dòng)力回路、控制回路和報(bào)警回路設(shè)計(jì)優(yōu)化及現(xiàn)場(chǎng)配線工作。
(3) 主變冷卻器控制系統(tǒng)PLC軟件優(yōu)化,完善系統(tǒng)相關(guān)控制策略、報(bào)警策略和信號(hào)輸出;實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)相關(guān)信號(hào)經(jīng)Modbus/TCP通信上送監(jiān)控系統(tǒng)功能;實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)對(duì)時(shí)功能。
(4) 系統(tǒng)新增信號(hào)電纜、光纜敷設(shè)及接入工作。
(5) 系統(tǒng)調(diào)試、試驗(yàn)工作。
(1) 將PLC故障、停運(yùn)信號(hào)上送監(jiān)控LCU(通過常閉信號(hào)上送,確保PLC停運(yùn)時(shí)也能上送)。按圖紙接線,將原“系統(tǒng)故障”上送信號(hào)繼電器K25的常開接點(diǎn)(1,4)改為常閉接點(diǎn)(1,5);增加PLC停運(yùn)上送信號(hào),將PLC運(yùn)行開出繼電器K33的常閉接點(diǎn)(1,5)接入,1接公共端(K29-1),5上端子XO1-30,電路如圖1所示。
圖1 PLC故障電路(局部)
(2) 增加冷卻器全停硬接線信號(hào)上送監(jiān)控。斷路器合閘位置(擴(kuò)展繼電器KB1)+5組油泵KM接觸器常閉接點(diǎn)+時(shí)間繼電器KT1 (躲過抖動(dòng)和延時(shí))=冷卻器全停硬接線信號(hào);安裝新增繼電器KB1、時(shí)間繼電器KT1,然后按電路圖配線,電路如圖2所示。
圖2 冷卻器故障電路(局部)
(3) 主變冷卻器自動(dòng)控制回路加自保持,在原有的冷卻器啟動(dòng)器繼電器K1~K5開出接點(diǎn)(1,4)上分別并接對(duì)應(yīng)冷卻器組的油泵接觸器1KM1~5KM1常開觸點(diǎn)(23,24);將備用繼電器K34~K38改為5組冷卻器的停止繼電器,將各對(duì)應(yīng)的常閉接點(diǎn)(8,11)接入自動(dòng)控制回路,按圖紙接線。以3號(hào)冷卻器為例,電路如圖3所示。
圖3 主變冷卻器自動(dòng)控制回路(局部)
(4) PLC流程修改,將原有的啟動(dòng)冷卻器開出命令改為脈沖開出,同時(shí)增加停止冷卻器脈沖開出。
(5) 增加Modbus/TCP通信模塊,將主變冷卻器控制系統(tǒng)所有的DI,DO及故障信號(hào)上送,制定相應(yīng)的通信點(diǎn)表。
(6) PLC實(shí)現(xiàn)對(duì)時(shí)功能。改造后的PLC具備NTP對(duì)時(shí)接口,可以通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)NTP對(duì)時(shí)功能。
主變冷卻器對(duì)電站十分重要,它能夠控制主變壓器的溫度,使主變壓器能夠穩(wěn)定運(yùn)行,從而讓電站能夠穩(wěn)定可靠地進(jìn)行工作。通過對(duì)冷卻器控制柜PLC硬件設(shè)備的改造及程序升級(jí),使得冷卻器能夠更加安全穩(wěn)定運(yùn)行,杜絕與上述事件類似的不安全事件的發(fā)生。