摘 要:根據(jù)哈爾濱電機(jī)廠600MW發(fā)電機(jī)氫氣冷卻器整體構(gòu)造特點(diǎn),結(jié)合發(fā)電機(jī)產(chǎn)品使用說明書關(guān)于600MW機(jī)組發(fā)電機(jī)退出一組氫氣冷卻器時(shí)可以帶80%負(fù)荷的安全運(yùn)行要求,制作發(fā)電機(jī)氫氣冷卻器在線清洗專用工具,除去氫氣冷卻器管道內(nèi)壁附著物,提高氫氣冷卻器熱交換效率,保證發(fā)電機(jī)運(yùn)行中冷氫溫度在合格范圍,實(shí)現(xiàn)發(fā)電機(jī)按設(shè)計(jì)值出力安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:600MW;發(fā)電機(jī);氫氣冷卻器;不停機(jī);清洗
中圖分類號(hào):TM311 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
大唐三門峽電廠#3發(fā)電機(jī)在2014年7月機(jī)組負(fù)荷600MW工況,環(huán)境溫度35℃,氫氣冷卻器進(jìn)水溫度30℃,氫氣冷卻器冷卻水進(jìn)出水閥門全開狀況下,發(fā)電機(jī)冷氫溫度最高達(dá)到47.82℃,超過發(fā)電機(jī)運(yùn)行規(guī)程冷氫溫度不超過46℃的上限值,機(jī)組被迫降負(fù)荷運(yùn)行。
1 原因分析
#3發(fā)電機(jī)氫氣冷卻器采用地表水作為冷卻水源,2014年夏季由于三門峽地區(qū)降水偏少,地表水水源緊張,水質(zhì)富營(yíng)養(yǎng)化,冷卻水水質(zhì)較差,在氫氣冷卻器冷卻水管路內(nèi)管壁上形成大量附著物,嚴(yán)重影響氫氣冷卻器的散熱效果。同時(shí),由于夏季環(huán)境溫度升高,冷卻水進(jìn)水溫度經(jīng)常超過35℃,在氫氣冷卻器冷卻水手動(dòng)閥門全開和流量調(diào)節(jié)閥門全開情況下,因氫氣冷卻器散熱效果差,仍然出現(xiàn)發(fā)電機(jī)內(nèi)冷氫溫度超過規(guī)定值45±1℃的要求,當(dāng)發(fā)電機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行且環(huán)境溫度高時(shí),冷氫溫度甚至超過47℃,接近48℃的限負(fù)荷定值,機(jī)組被迫降負(fù)荷運(yùn)行。
2 采取對(duì)策
大唐三門峽電廠對(duì)#3發(fā)電機(jī)氫氣冷卻器結(jié)構(gòu)圖紙及檢修過程照片進(jìn)行搜集、分析,確認(rèn)哈電600MW發(fā)電機(jī)氫氣冷卻器進(jìn)出水端水室端蓋為外置結(jié)構(gòu),水室端蓋與發(fā)電機(jī)氫氣系統(tǒng)沒有直接接觸部位,但氫氣冷卻器回水端端蓋在發(fā)電機(jī)內(nèi)部,通過外部大端蓋對(duì)發(fā)電機(jī)氫氣系統(tǒng)進(jìn)行密封,發(fā)電機(jī)運(yùn)行期間,回水端端蓋不能打開。因此,在確保氫氣冷卻器與發(fā)電機(jī)本體密封良好的前提下,運(yùn)行中將氫氣冷卻器進(jìn)出水端蓋打開,對(duì)發(fā)電機(jī)內(nèi)部氫氣系統(tǒng)安全運(yùn)行沒有影響。發(fā)電機(jī)運(yùn)行中退出一組氫氣冷卻器時(shí),發(fā)電機(jī)的負(fù)荷須降至額定負(fù)荷的80%以下。綜合以上分析,發(fā)電機(jī)運(yùn)行期間,在低負(fù)荷時(shí)段,通過打開發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)出水端蓋對(duì)氫氣冷卻器進(jìn)行在線清洗是安全、可行的。
3 實(shí)施方案及措施
哈電600MW發(fā)電機(jī)進(jìn)出水端蓋與發(fā)電機(jī)氫氣冷卻器本體連接螺栓為長(zhǎng)螺栓,螺栓外部固定進(jìn)出水室端蓋,內(nèi)部固定氫氣冷卻器散熱器與端板,在進(jìn)行氫氣冷卻器水沖洗拆裝端蓋時(shí),必須保證此螺栓固定牢靠,避免出現(xiàn)螺栓松動(dòng),造成發(fā)電機(jī)漏氫。
3.1 安全措施
(1) 拆裝螺絲等均使用銅制工器具, 必須使用鋼制扳手時(shí),在扳手上涂抹黃油,并用棉布包好。堅(jiān)決杜絕任何撞擊發(fā)生。
(2)準(zhǔn)備4個(gè)氫冷器通水銅管的木塞,沖洗過程中發(fā)現(xiàn)氫氣冷卻器以防銅管漏氫時(shí)堵漏。
(3)準(zhǔn)備兩只可燃?xì)怏w監(jiān)測(cè)儀,并檢驗(yàn)合格。安排專人在氫氣冷卻器清洗過程中全程對(duì)氫氣冷卻器結(jié)合面、銅管等處不間斷監(jiān)測(cè)氫氣濃度,發(fā)現(xiàn)有漏氫情況時(shí),立即停止工作,對(duì)漏氫部位進(jìn)行處理。
(4)拆除氫氣冷卻器進(jìn)出水水室端蓋螺栓前,將發(fā)電機(jī)氫氣冷卻器與發(fā)電機(jī)本體螺栓用紅色記號(hào)筆做好標(biāo)記,并安排專人逐一核對(duì)、確認(rèn)。防止誤拆除氫氣冷卻器與發(fā)電機(jī)本體連接螺栓。
(5)發(fā)電機(jī)氫氣冷卻器一組退出運(yùn)行期間,運(yùn)行人員加強(qiáng)監(jiān)視發(fā)電機(jī)鐵芯溫度和冷氫溫度,冷氫溫度盡量保持在47℃以下。當(dāng)冷氫溫度超過47℃時(shí),注意監(jiān)視發(fā)電機(jī)鐵芯溫度不超過90℃,鐵芯溫度不斷上升并接近上限時(shí),及時(shí)通知電氣作業(yè),采取應(yīng)急措施,恢復(fù)退役的氫氣冷卻器。
3.2 技術(shù)措施
(1)發(fā)電機(jī)內(nèi)部氫氣壓力調(diào)整至0.35MPa,退出#3發(fā)電機(jī)一組氫氣冷卻器,關(guān)閉這一組氫氣冷卻器的冷卻水進(jìn)水門和出水門。通過氫氣冷卻器排污門和排空氣門,將退出的氫氣冷卻器內(nèi)部積水放出。
(2)拆除氫氣冷卻器進(jìn)出水連接水管,并運(yùn)至指定位置。拆除氫氣冷卻器進(jìn)出水端蓋水室。
(3)制作氫氣冷卻器清洗專用工具對(duì)氫氣冷卻器銅管逐一疏通、清洗。采用大號(hào)試管刷并用4號(hào)鐵絲或6m長(zhǎng)φ8壓縮空氣不銹鋼管制作專用加長(zhǎng)桿,對(duì)照氫氣冷卻器銅管尺寸,將試管刷刷毛外徑剪至外徑較銅管外徑大3mm左右,既能將附著物清除,又能抽穿自如,提高清洗效率,同時(shí)避免出現(xiàn)清洗過程中毛刷斷在冷卻器銅管。
(4)全部清洗工作結(jié)束后,恢復(fù)氫氣冷卻器端蓋。氫氣冷卻器水室端蓋各部位密封墊壓緊后壓縮量控制在30%~35%。打開氫氣冷卻器出水閥門,再緩慢打開氫氣冷卻器進(jìn)水閥門,試通水,并打開氫氣冷卻器排空氣閥門,待水室滿水后,觀察進(jìn)出水水管接頭和水室接縫處無漏水、滲水現(xiàn)象。然后將氫氣冷卻器冷卻水開打至正常工作開度,恢復(fù)氫氣系統(tǒng)壓力至額定壓力。
4 效果分析
2014年7月2日,#3發(fā)電機(jī)在機(jī)組負(fù)荷600MW,環(huán)境溫度35℃,氫氣冷卻器冷卻水全開狀況下,冷氫溫度最高達(dá)到47.82℃,超過發(fā)電機(jī)運(yùn)行規(guī)程冷氫溫度不超過46℃的上限值,被迫降負(fù)荷(圖1)。通過在線清洗后, 2014年8月1日,在機(jī)組630MW滿負(fù)荷期間,環(huán)境溫度36.7℃,氫氣冷卻器進(jìn)水溫度33℃,在冷卻水進(jìn)水溫度增高3℃條件下,冷氫溫度成功控制在46℃以下,完全滿足機(jī)組滿負(fù)荷試運(yùn)行要求(圖2)。按照600MW發(fā)電機(jī)組停機(jī)進(jìn)行氫氣冷卻器檢修工期測(cè)算:氫氣冷卻器停機(jī)檢修,從機(jī)組停機(jī)至機(jī)組啟動(dòng)并網(wǎng),氫氣冷卻器檢修工期需要4天,夏季高負(fù)荷期間,按照機(jī)組負(fù)荷率80%計(jì)算,影響4天發(fā)電量4700萬度。折合銷售收入1920萬元,影響銷售利潤(rùn)390萬元。
結(jié)語
結(jié)合發(fā)電機(jī)氫氣冷卻器水室端蓋與發(fā)電機(jī)本體氫氣系統(tǒng)沒有直接接觸的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),制定詳細(xì)可行的安全方案和技術(shù)方案,通過采用機(jī)組低負(fù)荷期間對(duì)發(fā)電機(jī)氫氣冷卻器在線清洗工藝,既能避免出現(xiàn)600MW發(fā)電機(jī)組迎峰度夏高負(fù)荷期間非計(jì)劃停運(yùn)檢修,又能消除因氫氣冷卻器冷卻效果差因素引起的機(jī)組降出力調(diào)度考核,同時(shí)還能避免發(fā)電機(jī)絕緣過熱損壞。大大提高大型發(fā)電機(jī)夏季高負(fù)荷期間運(yùn)行的安全效益和經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn)
[1]靖長(zhǎng)才.350MW發(fā)電機(jī)氫氣冷卻器結(jié)垢原因及對(duì)策[J].吉林電力,2001(02).
[2] Q/CDT 107 001-2005,電力設(shè)備交接和預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程[S].
[3] QFSN-600-2YH(G)型汽輪發(fā)電機(jī)產(chǎn)品使用說明書[Z].哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司,2002.
作者簡(jiǎn)介:劉秀明(1984-),男,工程師,從事火力發(fā)電廠電氣一次設(shè)備技術(shù)管理工作。