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電熱法制磷試用米焦的經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)評價分析

2022-09-23 03:58孫志立周立國牛仁杰
磷肥與復(fù)肥 2022年8期
關(guān)鍵詞:還原劑熔池焦炭

孫志立,李 濤,周立國,牛仁杰

(1.貴州勝泓威新材料科技有限公司,貴州 甕安 550405;2.中國無機鹽工業(yè)協(xié)會,北京 100013;3.湖北國通領(lǐng)馭建設(shè)集團有限公司,湖北 宜昌 443000)

0 引言

電熱法制磷的核心工藝是在爐內(nèi)熔池(熔融層)形成一個良好的液固相化學(xué)還原反應(yīng)區(qū)域,液固兩相間接觸面積是影響、促進反應(yīng)速率提高的主要因素和重要條件之一[1]。理論上講,焦炭粒度越小,液固兩相間接觸面積越大,有利于化學(xué)還原反應(yīng)速率加快;焦炭粒度過大,接觸面積減小,化學(xué)還原反應(yīng)不易完成,未反應(yīng)完的焦炭容易在爐內(nèi)形成富積焦聚集區(qū),使?fàn)t內(nèi)電阻減小,增加爐內(nèi)熔池電流回路的導(dǎo)電能力,電極電流增大而出現(xiàn)爐氣溫度高[2]。電熱法制磷采用的生產(chǎn)工藝是大電流、低電壓,而電流波動遠比電壓波動對電功率的影響大。

電熱法黃磷生產(chǎn)入爐原料中,磷礦和硅石都比較容易熔化,唯獨焦炭在整個化學(xué)還原反應(yīng)過程中未出現(xiàn)熔化(焦炭3 000 ℃時依然是固體,3 540 ℃時才開始氣化)[2-4]。因此,焦炭在爐內(nèi)化學(xué)還原反應(yīng)結(jié)束時必須消耗完,否則會給連續(xù)生產(chǎn)運行留下隱患。

1 米焦試用情況及過程

近年由于焦炭漲價,電熱法制磷的焦炭成本占比已從原來的25%左右逐漸增加到了39%左右,業(yè)內(nèi)同行一直在調(diào)研如何降低這一成本,是否可以用米焦替代焦炭進行生產(chǎn)。

筆者通過多年的實踐摸索研究,認(rèn)真分析各種焦炭的物化性能及熱法制磷的特殊工藝和生產(chǎn)操作[5],對某公司實施米焦試用技術(shù)很有信心。

1.1 米焦的粒級和庫存情況

試用的米焦粒級規(guī)格范圍為3~12 mm,其中5~10 mm占50%左右,3~5 mm、10~12 mm各占25%左右。

2021年3月21日該公司庫存米焦1 990 t,3月25日庫存米焦2 563.54 t。

1.2 米焦試用過程

對試用米焦的1#、2#爐的磷礦、焦炭、硅石電子皮帶秤進行重新測校,使偏差控制在正常標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。

3月23日、24日和25日上午的配料比基本保持不變,沒有大的調(diào)整,23日1#、2#爐渣殘磷w(P2O5)分別為1.99%、0.74%,酸度(m(SiO2)∶m(CaO))分別為0.77、0.76;24日1#、2#爐渣殘磷w(P2O5)分別為1.77%、2.27%,酸度分別為0.82、0.82。

3 月25 日13:26,對2 臺磷爐物料配比m(磷礦)∶m(米焦)調(diào)整為1 000∶155。

3 月25 日14:21 開始向2#爐、1#爐分別過料(米焦入爐)4.5、2.3 t。

1.3 爐內(nèi)新舊物料置換

爐頂混料倉的容積為70 m3,每臺磷爐2個混料倉的物料量為2× 70 × 1.8(混料堆相對密度)t=252 t。10 根下料管(內(nèi)徑0.3 m,長度24 m)內(nèi)物料量為31 t。磷爐(內(nèi)徑8.8 m,內(nèi)高5.5 m)內(nèi)物料量為602 t。每臺磷爐需要置換的物料為885 t。

考慮到爐內(nèi)料層結(jié)構(gòu)中的氣室空間、爐壁掛料等因素,生料、半生料和熔池的混合料加上混料倉的物料,在3 d 內(nèi)新舊物料的置換與計算值基本吻合。1#、2#爐磷礦、米焦過料量見表1。

表1 1#、2#爐磷礦 米焦過料量

3 月26—27 日,在操作和工藝上對1#、2#爐進行了工藝調(diào)整,主要是修復(fù)爐內(nèi)的偏移熔池和調(diào)整電極位置,使電極電流、熱量分布更加合理均勻。28日1#爐出現(xiàn)異常,在用2#(鐵口)出渣時,電極始終降不到位,經(jīng)過操作調(diào)整并將出渣時間延長0.5 h左右,電極基本降到位;A1、B2爐殼一側(cè)(靠噴淋塔)爐壁溫度還高,熔池偏移正在變化。

3 月27 日,對1#、2#爐渣分析,殘磷w(P2O5)分別為1.75%、1.51%,酸度分別為0.77、0.77;3月28 日對1#、2#爐渣分析,殘磷w(P2O5)分別為1.38%、1.89%,酸度分別為0.74、0.75。工藝指標(biāo)正在變化,都控制保持在國標(biāo)范圍內(nèi)(爐渣殘磷w(P2O5)1.0%~2.5%,酸度0.75~0.85)。

3 月29 日,2 臺磷爐的電極位置和熔池都不同程度地逐漸向好的趨勢發(fā)展,導(dǎo)氣管溫度在120 ℃左右,變化明顯的1#爐,爐壁溫差從155 ℃(最高、最低溫度分別為326、171 ℃)下降到106 ℃(最高、最低溫度分別為258、152 ℃),1#爐壁最高溫度下降了68 ℃。1#、2#爐電極位置、電爐熔池都逐漸得到恢復(fù),每次出渣后電極都能降到正常位置,爐壁、爐底的溫差在逐步縮小,工藝指標(biāo)越來越好,也基本接近國家標(biāo)準(zhǔn),米焦試用從工況和指標(biāo)的改善得到了實踐的佐證。

2 米焦試用進程及效果

2.1 米焦試用時間

從3 月25 日14∶21 開始過料試用米焦,26、27、28 日共加料2 067.25 t(1#爐1 074.73 t,2#爐992.52 t),到3 月29 日18∶00,已經(jīng)運行99 h 39 min,通過對2 臺磷爐的工藝指標(biāo)和爐況分析,除爐內(nèi)壁掛料層的厚度還需要進一步調(diào)整外,沒有發(fā)現(xiàn)異常情況出現(xiàn)。新舊物料的置換此時已基本全部結(jié)束。

2.2 米焦試用效果

由于限電等原因,米焦試用持續(xù)了3 個月左右,2 563.54 t 米焦全部用完(后續(xù)又陸續(xù)采購了一些),為了對試用效果作出評價,筆者查閱了該公司2018—2020 年的黃磷產(chǎn)量、財務(wù)營收及單耗、成本費用、單位產(chǎn)品能耗等,將其與米焦試用期間各指標(biāo)進行對比分析。

試用米焦期間,磷收率達到了86.21%,較對比車間提高了7.47%,米焦試用非常成功。米焦試用車間與對比車間(該車間是公司3年間經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)最好的)4—6月單耗見表2。

表2 2021年4—6月米焦試用車間及對比車間單耗

試用米焦車間每噸P4的磷礦、焦丁、升華電比原來較好的對比車間分別下降了1.11 t、0.16 t、1 337 kW·h,相同條件下,節(jié)約成本按當(dāng)時磷礦350 元/t,規(guī) 格 焦2 200 元/t,米 焦1 590 元/t,電0.43元/(kW·h)計算。

米焦價差直接節(jié)約:2 563.54 t×(2 200-1 590)元/t×10%=156 375.94元。

每噸P4產(chǎn)品節(jié)約成本:(1.11×350+0.16×2 200+1 337×0.43)元=1 315.41元。

2021 年4 至6 月米焦試用車間共生產(chǎn)黃磷3 158.44 t,可以給公司節(jié)約成本4 154 643.56元。

3 米焦試用的理論基礎(chǔ)和研究分析

3.1 炭質(zhì)還原劑與熱法黃磷生產(chǎn)的關(guān)系

無煙煤、焦炭在熱法制磷中統(tǒng)稱為炭質(zhì)還原劑,其作用一是與磷酸鹽反應(yīng)還原P2O5,二是形成爐內(nèi)熔融層中電流回路的導(dǎo)電和導(dǎo)熱體[4]。

在黃磷生產(chǎn)中炭質(zhì)還原劑這兩大作用發(fā)揮的程度主要取決于經(jīng)濟可行性和技術(shù)可行性兩項指標(biāo)的好壞[5]。經(jīng)濟可行性由噸磷能源消耗指標(biāo)及市場動態(tài)價格、綜合經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)兩個方面評定;技術(shù)可行性由爐內(nèi)磷酸鹽化學(xué)反應(yīng)還原率及熔融層中電流回路的導(dǎo)電、導(dǎo)熱體的發(fā)揮程度評價。

總之,不管選用什么樣的炭質(zhì)還原劑生產(chǎn)黃磷都不能僅憑一張分析單就判斷是否實用可行,必須進行經(jīng)濟可行性和技術(shù)可行性論證并經(jīng)過工業(yè)化生產(chǎn)測試其使用效果再下定論。

3.2 焦炭粒度變化對其比電阻的影響

從反應(yīng)速率上來講,炭質(zhì)還原劑粒度越小,液固兩相間接觸面積越大,越有利于還原反應(yīng)速率加快;粒度過大,接觸面積減小,還原反應(yīng)不易完成,未反應(yīng)完的焦炭還會在爐內(nèi)集聚形成富焦區(qū),使?fàn)t內(nèi)電阻減小,增加爐內(nèi)電流回路的導(dǎo)電能力,電極電流增大、導(dǎo)致電極上抬、反應(yīng)區(qū)上移、導(dǎo)氣管溫度升高、泥磷量增加等不利因素[5-6]。

在實際生產(chǎn)過程中黃磷生產(chǎn)工藝希望炭質(zhì)還原劑的粒度相對小一些,可以制備得到具有最大電阻的爐料,因為在這種工況下,電極位置平穩(wěn),爐況正常,焦炭與反應(yīng)物接觸面積增大,更有利于提高磷酸鹽的化學(xué)還原反應(yīng)速率和促使化學(xué)反應(yīng)徹底。因此,相對較大的爐料電阻是電熱法制磷工藝所希望的。

根據(jù)測試結(jié)果繪制的焦炭粒度變化對其比電阻影響見圖1[7]。從圖1可以看出,焦炭粒度為2.5~10.0 mm,比電阻在8~20 Ω/cm,而當(dāng)焦炭粒度在10 mm 以上時,比電阻繼續(xù)下降(導(dǎo)電性能增加,這是不希望的),就容易抬電極,磷爐難以正常操作。

圖1 焦炭粒度變化對其比電阻的影響

本次米焦試用就是基于這一原理:改變焦炭粒級,使?fàn)t料的比電阻也隨之發(fā)生改變,達到熱法制磷工藝所希望的最佳值,運行中的磷爐就不會出現(xiàn)大幅度的波動而處于生產(chǎn)工藝需要的最優(yōu)惠工況下,達到裝置穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)、節(jié)能降耗的效果。

需要特別注意的是:必須保證米焦的規(guī)格(粒級)和質(zhì)量,千萬不能使用石油焦、炭磚、石墨化電極炭碎等摻假米焦!

3.3 粒級的優(yōu)化配比考慮

GB/T 33321—2016《黃磷生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》有關(guān)黃磷生產(chǎn)炭質(zhì)還原劑的粒度指標(biāo)是3~16 mm,這一標(biāo)準(zhǔn)范圍是能滿足各種類型、容量制磷電爐的指標(biāo),針對1臺特定的黃磷電爐,可以在此范圍內(nèi)優(yōu)化選擇[8]。

從有利于生產(chǎn)操作和工藝指標(biāo)控制的角度出發(fā),有條件的企業(yè)可以在設(shè)計時考慮多建一個焦丁倉和增加一臺電子皮帶秤,把3~10 mm、10~16 mm炭質(zhì)還原劑分別貯存在不同的倉內(nèi),用于實現(xiàn)炭質(zhì)還原劑焦丁粒級的優(yōu)化配置,這樣的好處在于對于生產(chǎn)工藝操作多了一個調(diào)控手段[9]。例如在電極位置低、爐底功率大、炭磚溫度高時減少3~10 mm炭質(zhì)還原劑的加入量;在爐氣溫度高、渣不好出時減少10~16 mm炭質(zhì)還原劑的加入量[10-11]。

3.4 米焦減少高溫副反應(yīng)的分析

根據(jù)文獻[2]介紹,當(dāng)爐內(nèi)熔化層的中下部、渣層上部的固液相化學(xué)反應(yīng)溫度超過1 500 ℃時,隨著溫度升高,就有以下不同的副反應(yīng)相繼發(fā)生,并且這些副反應(yīng)的發(fā)生條件必須有足夠的碳存在。

元素硅(Si)逸出的影響:

從上面的幾個化學(xué)反應(yīng)方程式可知,這些副反應(yīng)的發(fā)生進程與反應(yīng)條件密切相關(guān):一是溫度高,二是焦丁過剩富集。而焦丁粒度大就可在爐內(nèi)形成富積焦聚集區(qū),為副反應(yīng)的發(fā)生提供了必備條件,這與上面分析的生產(chǎn)案例相吻合。

使用米焦生產(chǎn)黃磷,1 400 ℃時磷酸鹽的還原率就可以達到99%以上,主要的化學(xué)還原反應(yīng)已結(jié)束,焦炭也消耗殆盡,即便出現(xiàn)1 500 ℃以上的高溫過熱區(qū),副反應(yīng)也會因缺碳而無法順利進行。

因為爐料中焦炭富集可使熔料的電阻率下降、導(dǎo)電率提高、熔池縮小,能量集中在較小的區(qū)域內(nèi)而使熔料溫度上升,在黃磷電爐輸入功率不變的狀況下,為這些副反應(yīng)的發(fā)生創(chuàng)造了必備的有利條件,單位產(chǎn)品的能源消耗增加。

4 結(jié)語

熱法黃磷生產(chǎn)爐內(nèi)的良好熔池、電流、熱量分布、爐況優(yōu)劣都與入爐炭質(zhì)還原劑的粒級有著密切的聯(lián)系。因此,入爐炭質(zhì)還原劑粒度大小對黃磷電爐生產(chǎn)操作的影響是一個不容忽視的問題。

黃磷生產(chǎn)中的主要化學(xué)還原反應(yīng)過程是爐內(nèi)高溫熔融物料與熾熱炭質(zhì)還原劑(固態(tài))混合接觸進行的。如果炭質(zhì)還原劑粒度過大,所含的碳僅其表層部分能與所接觸的熔融物料發(fā)生化學(xué)還原反應(yīng),而內(nèi)部的碳原子則不易參加外部熔融物料的反應(yīng),致使實際參與反應(yīng)的碳數(shù)量不能滿足磷酸鹽的充分化學(xué)還原反應(yīng);而未“消耗”完的炭質(zhì)還原劑又在爐內(nèi)聚集形成富碳區(qū),導(dǎo)致爐況惡化。剩余的炭質(zhì)還原劑殘核(大粒徑)則隨爐渣一道排出爐外,造成配入爐內(nèi)的炭質(zhì)還原劑中固定碳大量損失(粒度越大,越反常、越突出)。其實就是一邊炭質(zhì)還原劑過量,另一邊渣中殘磷仍高的原因。

我國磷礦資源雖然占世界第二位,但人均占有量很少,使用的磷礦品位每年都在下降,入爐原料的化學(xué)組分變化頻繁,如果炭質(zhì)還原劑使用不當(dāng),理論配比與實際使用不一致,則生產(chǎn)工藝很難控制。使用米焦,可以直觀地根據(jù)渣中的殘磷量高低分析推測爐料中的焦比和過量系數(shù)高低,達到減少用量、滿足生產(chǎn)工藝的要求。

綜上所述,米焦的試用,從生產(chǎn)操控、工藝指標(biāo)等技術(shù)參數(shù)都顯現(xiàn)了優(yōu)越性,是對電熱法制磷炭質(zhì)還原劑選擇使用的優(yōu)化創(chuàng)新和補充,可以改善生產(chǎn)工況,達到節(jié)能降耗、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn),為企業(yè)創(chuàng)造好的經(jīng)濟效益。

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