紀江林,孫如意,余祖亮
(廣西北港新材料有限公司,廣西 北海 536000)
電極是礦熱爐能夠發(fā)揮冶煉作用的核心,是將電能轉(zhuǎn)化為熱能的橋梁[1-2]。國內(nèi)鐵合金礦熱爐通常采用成本較低的自焙電極,在鎳鐵礦熱爐冶煉過程中,電極糊正常消耗量約為5~7 kg/t,成本占比極小,但其消耗的連續(xù)性對礦熱爐的穩(wěn)定運行和生產(chǎn)指標具有重要的影響[3]。隨著國家逐步推進“兩碳”舉措,落后產(chǎn)能逐步淘汰,低水平冶煉設施建設被嚴令禁止,這都將促進礦熱爐向大型化、高效化方向發(fā)展,而電極硬斷事故也將對大型礦熱爐的冶煉產(chǎn)生更為重大的影響[4]。因此,如何避免自焙電極硬斷事故是礦熱爐生產(chǎn)中需長期重視的問題。
某公司有2臺36 000 kVA鎳鐵礦熱爐,每臺礦熱爐有3根直徑為1 300 mm的自焙電極,電極把持器采用組合式把持器,電極極心圓直徑為4 800 mm。在生產(chǎn)過程中曾多次發(fā)生電極硬斷事故,給公司造成了巨大損失。所用電極糊理化參數(shù)如表1所示。
表1 電極糊理化參數(shù)表
該公司鎳鐵礦熱爐在連續(xù)兩個月內(nèi)共發(fā)生3次電極硬斷事故,造成停爐時間長達2 844 min,造成的直接經(jīng)濟損失高達數(shù)十萬元。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗,一次電極硬斷事故至少需要5 d時間來恢復爐況,若是電極硬斷過長,則需要進行“死相”焙燒,緩慢壓放,對生產(chǎn)的影響時間將更久。
電極糊在電極殼內(nèi)經(jīng)歷固態(tài)—軟化熔融—燒結成為電極的過程,電極石墨化程度越高,強度越高,若電極在燒結時出現(xiàn)分層,則會出現(xiàn)掉頭硬斷現(xiàn)象,電極糊如圖1所示。冶煉過程中,對鎳鐵礦熱爐電極進行埋弧操作,電流在爐內(nèi)的回路有兩條:一是電極—電弧—熔融礦物—電極主回路;二是電極—爐襯—電極分回路。這使得爐內(nèi)磁場條件復雜,電極在爐內(nèi)不僅要參與電化學反應,還要承受大電流、高溫、電磁力、機械壓力、塌料沖擊等,因此電極應具有良好的抗熱震性、導電性、機械強度、抗氧化性、雜質(zhì)低等條件[5]。質(zhì)量優(yōu)良的電極糊才能夠滿足礦熱爐冶煉工藝的要求,其石墨化后的電極抗裂、抗斷性能更好。電極糊演變示意圖如圖2所示。
圖1 電極糊
圖2 電極糊演變示意圖
選取5個發(fā)生電極硬斷事故的月份為樣本,通過對電極硬斷原因進行統(tǒng)計,分析出造成電極硬斷的主要外因。電極硬斷外因統(tǒng)計情況如表2所示。
表2 電極硬斷外因統(tǒng)計
根據(jù)生產(chǎn)實踐,對上述造成電極硬斷的原因進行分析驗證,得出該公司電極硬斷的實際影響因素:
1)工作端偏長。當對工作端長度判斷不準確時,電極壓放次數(shù)增加,導致電極工作端偏長,電流密度大,電極抬升,坩堝區(qū)縮小,爐況異常,同時也會因頻繁操作電極而導致電極端頭易開裂。
2)電極糊柱高度過低。糊柱高度過低會造成糊柱下部所受壓力小,填充松散,無法燒結成足夠強度的電極,電極消耗快且易斷裂。
3)供料不穩(wěn)定。由于回轉(zhuǎn)窯耐材多次脫落,導致回轉(zhuǎn)窯多次停窯,焙燒砂供應波動大,需在短時間內(nèi)對礦熱爐功率進行大幅調(diào)整,導致電極硬斷。
4)停爐送電后電流及功率恢復過快。電流及功率恢復快使電極溫度升高過快,造成電極開裂和燒結分層。
5)爐蓋漏水。電極周圍的爐蓋冷卻水滲漏到電極表面,發(fā)生打弧現(xiàn)象,造成電極冷熱不均,局部發(fā)黑,從而導致電極熱應力增大而出現(xiàn)裂紋斷。另兩根工作正常的電極中,相同部位未發(fā)生發(fā)黑、過冷、水或者其他液體滲漏的現(xiàn)象。
6)電極殼質(zhì)量。通過對現(xiàn)場電極殼檢查,發(fā)現(xiàn)電極殼焊縫焊透、致密無夾渣、氣孔,并打磨光滑平整,無歪斜,內(nèi)外部保持清潔無異物,達到工藝要求,同時也沒有凹陷、彎曲現(xiàn)象。證明電極殼質(zhì)量不是電極硬斷的影響因素。
7)操作不當。經(jīng)調(diào)查,在3個工作班組中僅有2個人對操作崗位技術知識掌握不夠全面,但其崗位職責并非引發(fā)電極硬斷的關鍵原因。
1)提高二次電壓,電壓提高后,電極插入深度變淺;適當升高料面高度,將料管長度從2.1 m縮短為2.0 m,在料管燒損變短后,可以適當延長更換時間。
2)對回轉(zhuǎn)窯耐材重新砌筑,以減少停窯的時間;若出現(xiàn)局部小塊脫落情況時,應避免頻繁停窯,轉(zhuǎn)為集中處理。
3)在爐蓋靠近電極的位置斷掉冷卻水,直接采用澆注料;控制好電極插入深度;調(diào)整好合適的二次電壓。
4)將糊柱高度由1.5 m調(diào)整為2.8 m;責令加糊人員按時校正纜繩,保證糊柱高度的精度。
通過落實相關措施,該公司礦熱爐電極未再發(fā)生過硬斷事故,有效提高了設備運行率,降低了因電極硬斷造成的生產(chǎn)損失,同時證明了該公司所用電極糊無質(zhì)量問題。
根據(jù)生產(chǎn)實踐,統(tǒng)計分析出鎳鐵礦熱爐電極硬斷主要原因為工作端偏長、供料不穩(wěn)定、電極糊柱高度過低、爐蓋漏水、停爐送電后電流及功率恢復過快等。經(jīng)過實施相應的解決措施,避免了礦熱爐電極硬斷事故的再次發(fā)生。