徐琳銀
中核核電運(yùn)行管理有限公司,浙江嘉興,314300
目前,死管段現(xiàn)象已成為困擾國內(nèi)外核電機(jī)組的一個(gè)重要問題,并成為影響關(guān)鍵設(shè)備使用壽命的重要因素。在核電站投入商業(yè)運(yùn)行后,一些設(shè)備的老化現(xiàn)象會逐漸地顯現(xiàn)出來,死管段現(xiàn)象會在一定程度上加速設(shè)備的老化,可能增加核電站運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)。秦山一期核電機(jī)組停冷系統(tǒng)進(jìn)口管線閥門出現(xiàn)的腐蝕問題就屬于死管段現(xiàn)象造成的主要因素之一。此現(xiàn)象也曾多次出現(xiàn)在國內(nèi)外核電機(jī)組中,最終都會腐蝕閥門閥座,導(dǎo)致閥門的密封性能降低。假若沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理,將對一回路壓力邊界的完整性構(gòu)成威脅,進(jìn)而造成一回路放射性物質(zhì)泄漏的核安全事故。該文對一回路的安注、停冷、化容、疏排水等管系可能產(chǎn)生死管段的區(qū)域進(jìn)行識別篩選,并對如何提升核電站一回路關(guān)鍵管系的可靠性管理、避免因死管段現(xiàn)象影響核電站安全穩(wěn)定的運(yùn)行進(jìn)行研究分析。
反應(yīng)堆中與主冷卻劑回路和輔助回路之間的連接管段,在機(jī)組運(yùn)行期間被兩端設(shè)置的隔離閥或者逆止閥隔離,被隔離管段的入口閥和出口閥之間的水是靜態(tài)的死水[1],該管段就被稱為死管段。死管段現(xiàn)象通常是指高溫冷卻劑流體通過強(qiáng)制對流及熱傳導(dǎo)的方式加熱死管段內(nèi)處于靜態(tài)、溫度相對較低的液體。若死管段內(nèi)靜態(tài)液體的溫度大于內(nèi)部當(dāng)前壓力對應(yīng)的飽和溫度,將會生成蒸汽,進(jìn)而造成死管段內(nèi)形成水、蒸汽兩相,此時(shí)流體內(nèi)部有害的氯離子等雜質(zhì)離子將在水、蒸汽的面上聚集,這些聚集的有害雜質(zhì)離子的濃度遠(yuǎn)大于其他部位,此種現(xiàn)象形成后,將對死管段內(nèi)部和閥門內(nèi)部的閘板、閥座等部件表面形成腐蝕[2],并最終造成管道內(nèi)壁或閥門部件被腐蝕減薄或產(chǎn)生裂紋,嚴(yán)重時(shí)將會降低閥門的密封性能。
核電站運(yùn)行時(shí),死管段內(nèi)流體形成水、蒸汽兩相分界面,因硼酸的沸點(diǎn)大于水,當(dāng)水蒸發(fā)時(shí),就造成了汽液界面上的硼酸被局部濃縮,并促成對閥瓣的腐蝕。隨著汽液界面的波動,將造成閥瓣的內(nèi)表面所承受的熱應(yīng)力不均勻,加劇閥門的腐蝕,同時(shí)此現(xiàn)象還將加劇整個(gè)死管段的熱側(cè)腐蝕,對比于死管道內(nèi)低溫側(cè),高溫側(cè)的熱應(yīng)力相對較大,這就是造成熱側(cè)腐蝕更嚴(yán)重的因素[2]。
根據(jù)法國核電機(jī)組(法馬通、法國電力)的運(yùn)維經(jīng)驗(yàn),死管段現(xiàn)象主要有以下三種目視特征。
(1)形成汽/氣分層的痕跡:閥門的閥瓣表面被白色或者淺黑色積垢物覆蓋,厚度增加,通過砂紙輕微打磨后,檢查發(fā)現(xiàn)基本金屬面無侵蝕,此種情況無危害。
(2)形成蝕線:閥門解體后,發(fā)現(xiàn)在閥瓣的表面有清晰的汽/氣、水分層線;輕微打磨后,金屬閥瓣的本體表面被腐蝕損害。利用著色無損探傷檢查閥門密封面時(shí),未發(fā)現(xiàn)損傷。此種情況,閥門的密封性在短時(shí)間內(nèi)依舊可以得到保障,對閥門的壽命影響也較小。
(3)形成嚴(yán)重腐蝕:閥門解體后,發(fā)現(xiàn)在閥瓣的表面有清晰的汽/氣、水分層線;金屬閥瓣的本體表面被腐蝕侵害,在腐蝕線高度位置的閥門密封面出現(xiàn)了貫穿方向上的腐蝕裂紋。根據(jù)法國電力研究,此種腐蝕機(jī)理為應(yīng)力腐蝕,對閥門密封性和壽命影響較大。
20世紀(jì)80年代中期,法國BUGEY3機(jī)組首先發(fā)現(xiàn)“死管段”腐蝕裂紋是在BC1(主管道冷段)安注管線上,其后就制定了針對“死管段”的檢查、試驗(yàn)和鑒定計(jì)劃。1988年9月法國核電運(yùn)營部門決定著手CPY和P4系列機(jī)組進(jìn)口死管段的改造,改進(jìn)設(shè)計(jì)是通過加壓死管段,使壓力大于死管段內(nèi)部液體溫度對應(yīng)的飽和壓力。改造后旁通的逆止閥被改為手動隔離閥,手動隔離閥在機(jī)組運(yùn)行期間保持打開,使進(jìn)口死管段的壓力與一回路壓力相同,進(jìn)而避免死管段現(xiàn)象發(fā)生。在BUGEY3機(jī)組首次對進(jìn)口死管段進(jìn)行增壓修改后,經(jīng)過一段時(shí)間又停止上述改進(jìn),主要原因是電站決定執(zhí)行系統(tǒng)的充水和排氣最新運(yùn)行程序,并認(rèn)為這些新規(guī)定可以避免進(jìn)口管道出現(xiàn)汽、水兩相。但是其多年的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)反饋發(fā)現(xiàn)這些運(yùn)行程序無法有效地控制和避免這些死管段的腐蝕現(xiàn)象,特別是機(jī)組在后來又發(fā)現(xiàn)死管段腐蝕現(xiàn)象。但是法國BUGEY3機(jī)組通過加壓死管段使壓力大于死管段內(nèi)部液體溫度對應(yīng)的飽和壓力的方法,得到了諸多核電站的借鑒改進(jìn),運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)也表明此種方法可以有效抑制、避免死管段的腐蝕。此方法也逐漸成為后期各核電站解決死管段問題的主流方案。
本機(jī)組多年的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)反饋,首先出現(xiàn)死管段的區(qū)域是在反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)的Ⅰ、Ⅱ環(huán)熱段注射管系;后又主要集中在停冷系統(tǒng)管系,造成停冷系統(tǒng)靠近反應(yīng)堆主冷卻劑系統(tǒng)的一次隔離閥V08-01A、V08-02B的閥瓣、閥體出現(xiàn)腐蝕,進(jìn)而出現(xiàn)幾次閥門內(nèi)漏。發(fā)生死管段區(qū)域的管線及閥門是核一級的主系統(tǒng)承壓邊界部件,這些部件維修難度大、放射性劑量高、成本高,當(dāng)主系統(tǒng)壓力邊界部件的可靠性降低時(shí),將會對核電站的安全穩(wěn)定運(yùn)行形成挑戰(zhàn)。為了堅(jiān)決保護(hù)一回路壓力邊界的完整性,本機(jī)組提出的改造也借鑒了法國核電機(jī)組針對死管段現(xiàn)象改造原理。主要方式是通過從反應(yīng)堆主冷卻劑系統(tǒng)引壓,將原V08-43A/B(旁通止回閥)改造成常關(guān)的氣動隔離閥[3],見圖1,閥門為核安全2類、抗震1類;閥門設(shè)置為失效關(guān),在失電、失氣或者失去控制信號后均切至關(guān)閉位置,且為保證主控室準(zhǔn)確判斷閥門的開關(guān)狀態(tài),設(shè)置了指示器,將閥門信號反饋至主控室。主控室依據(jù)死管段內(nèi)壓力變化趨勢手動控制V08-43A/B閥門的開、關(guān),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對死管段內(nèi)引壓,V08-43A/B氣動隔離閥常關(guān)且與V08-01C/D設(shè)置連鎖,避免功率運(yùn)行期間出現(xiàn)V08-43A和V08-01C、V08-43B和V08-01D同時(shí)開啟的情況。
本機(jī)組的改進(jìn)方法與法國相比差異化主要體現(xiàn)在BUGEY3機(jī)組是將旁通逆止閥更換為手動隔離閥且該閥在機(jī)組運(yùn)行時(shí)保持開啟狀態(tài)。但核電機(jī)組設(shè)計(jì)要求是與一回路系統(tǒng)承壓邊界連接的較低等級的系統(tǒng)之間需設(shè)置雙重隔離,將逆止閥改為常開的手動隔離閥實(shí)際上是破壞了一回路的雙重隔離。雖然法國現(xiàn)有的核電站經(jīng)驗(yàn)反饋表明進(jìn)口隔離閥門出現(xiàn)由于閥門失效引起的泄漏率突然增加的可能性極低,但是出于對核安全的保守決策,顯然秦一期的改進(jìn)策略更有安全性和優(yōu)越性。
通過觀察發(fā)現(xiàn),本機(jī)組產(chǎn)生死管段現(xiàn)象的區(qū)域主要集中在停堆冷卻系統(tǒng)管系。在R8大修期間,對可能存在的死管段現(xiàn)象的區(qū)域進(jìn)行了檢查。其中對停冷管系的V08-01A解體檢查發(fā)現(xiàn):閘板出口密封面有嚴(yán)重腐蝕,腐蝕沿閘板出口液面展開,閘板密封面與閘板體焊接處有腐蝕凹坑,在對其出口的管道目視檢查中,發(fā)現(xiàn)有明顯的腐蝕痕跡。
另外對V08-02E解體檢查時(shí)也發(fā)現(xiàn)閥座密封面上有一深達(dá)3mm的巨大凹痕(非貫穿缺陷),研磨后經(jīng)密封檢查合格;V08-01B和V08-02F也存在不同程度的腐蝕性,出現(xiàn)了死管段現(xiàn)象的典型特征。在R9期間對部分發(fā)生問題的閥門繼續(xù)進(jìn)行跟蹤檢查,在閥體和閥座密封面再次發(fā)現(xiàn)了腐蝕線,在對應(yīng)的管道內(nèi)壁也有腐蝕痕跡。
R15期間機(jī)組出現(xiàn)了停冷系統(tǒng)進(jìn)口管道A壓力表(PI0807)緩慢上漲至3.46MPa并觸發(fā)H報(bào)警,起初懷疑是停冷系統(tǒng)與主系統(tǒng)第一道隔離閥(V08-01A)或者旁通截止閥(V08-43A)內(nèi)漏導(dǎo)致第二道隔離閥前(V08-01C)壓力升高。運(yùn)行一段時(shí)間后缺陷趨勢發(fā)展為第二道隔離閥前壓力已升至與主系統(tǒng)壓力一致到達(dá)15.2MPa的情況,但停冷泵入口壓力表未見異常變化,后證實(shí)就是因死管段現(xiàn)象造成V08-01A內(nèi)漏。
為了提前識別風(fēng)險(xiǎn),預(yù)防死管段現(xiàn)象對一回路壓力邊界產(chǎn)生威脅,依據(jù)秦山一期反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)的管系設(shè)計(jì),對關(guān)鍵管系識別出大概率產(chǎn)生死管段水、汽兩相現(xiàn)象的位置,進(jìn)而作為機(jī)組長期重點(diǎn)監(jiān)督管理、維護(hù)的對象。經(jīng)過篩選,與一回路反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)相連接的管系有:主系統(tǒng)的穩(wěn)壓器波動管和噴淋管系、主系統(tǒng)平均溫度測量管系、化容控制系統(tǒng)的上充下泄管系、安全注射系統(tǒng)管系、停冷系統(tǒng)的入口管系、疏排水系統(tǒng)的入口管系、取樣系統(tǒng)的入口管系等23根管系[4]。
根據(jù)死管段現(xiàn)象產(chǎn)生的原理及各類輔助工藝系統(tǒng)的運(yùn)行方式,識別出了反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)主管道相連接的死管段位置有10個(gè)[4],這些死管段位置并不都會發(fā)生汽化,需進(jìn)一步研究分析管段內(nèi)部流體的溫度和壓力,再識別出汽化概率最大的管系。
5.1.1 環(huán)路冷段安注管系
在機(jī)組正常運(yùn)行期間,主環(huán)路冷段注入管的一次、二次止回閥之間的管道與安注箱相連通,安注箱內(nèi)充氮?dú)?,壓力始終保持在4.5~4.85MPa,此壓力對應(yīng)的飽和溫度約為200℃。秦山一期主系統(tǒng)冷段溫度約288.8℃,經(jīng)過一次止回閥降溫后,溫降約為100℃,因此死管段內(nèi)溫度超過200℃的概率極低,因此此段不納入關(guān)注對象[4]。
表1 需重點(diǎn)關(guān)注的死管段區(qū)域清單
5.1.2 備用上充管系
機(jī)組在啟動期間,當(dāng)反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)完成除氧后,會投運(yùn)備用上充管線一段時(shí)間,進(jìn)而將備用上充管段的液體進(jìn)行置換;正常運(yùn)行后,也會定期切換運(yùn)行上充泵,管段內(nèi)未設(shè)置疏水和放氣支管,在運(yùn)行一定時(shí)間后,可以完全保證管內(nèi)為單相水實(shí)體,在其被隔離后,管段兩端壓力維持高壓,一端為17.5MPa,一端為15.2MPa,也不會發(fā)生死管段內(nèi)的液體外泄的情況,因此即使被加熱,完全能靠自加壓作用保證該管段內(nèi)液體不發(fā)生飽和汽化,故此段不納入關(guān)注對象[4]。
5.1.3 疏排水系統(tǒng)進(jìn)口管
疏排水系統(tǒng)進(jìn)口管道內(nèi)徑為46mm,屬于<76.2mm的管道,參考EPRI研究結(jié)論[5],其湍流滲入距離最大不超過460mm。而連接主管道的疏排管線的兩個(gè)一次隔離閥距離分別為3243mm和2393mm,已遠(yuǎn)大于湍流穿透距離,參考EPRI TR-103581報(bào)告分析[6]的自然對流傳熱情況可以發(fā)現(xiàn)一次隔離閥處的溫度已接近環(huán)境溫度,故此段不納入關(guān)注對象[7]。
5.1.4 過剩下泄進(jìn)口管
過剩下泄系統(tǒng)進(jìn)口管道從主系統(tǒng)II環(huán)路疏排系統(tǒng)進(jìn)口管道中引出,引出后的管道內(nèi)徑比疏排進(jìn)口管道更小,其一次隔離閥與主管道的距離也大于疏排系統(tǒng)管線,因此可推斷其一次隔離閥處的溫度已接近環(huán)境溫度,故此段不納入關(guān)注對象。
結(jié)合上述內(nèi)容,經(jīng)過兩輪排查篩選,最終確定了本機(jī)組僅有反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)I環(huán)、II環(huán)回路的熱段安注系統(tǒng)的注入口段、停冷系統(tǒng)的入口段4根管道發(fā)生死管段現(xiàn)象的水、汽兩相概率較大[4],故得出需要重點(diǎn)跟蹤關(guān)注的死管段區(qū)域見表1。在機(jī)組的多次大修中,也僅發(fā)現(xiàn)V08-02E、V08-02F、V08-01、V08-01B 四個(gè)閥門及管道中有死管段現(xiàn)象引發(fā)的腐蝕問題,這也證明了篩選的科學(xué)性和正確性。
參考國內(nèi)外的經(jīng)驗(yàn)反饋和改造情況,總結(jié)出本機(jī)組應(yīng)對死管段現(xiàn)象的對策如下[4]。
(1)從設(shè)計(jì)上杜絕死管段現(xiàn)象發(fā)生的概率:加長一次隔離閥與主管道之間的管線長度[6],同時(shí)增加一次隔離閥和二次隔離閥之間的距離,此種方法已在美國、俄羅斯、法國核電機(jī)組中得到應(yīng)用。
(2)在對管道進(jìn)行充分排氣后,再進(jìn)行隔離,盡力保證被隔離的死管段內(nèi)為單相水:在反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)I環(huán)、II環(huán)回路的熱段安注系統(tǒng)的注入口段、停冷系統(tǒng)的入口段均布置有疏水、放氣支管;進(jìn)行管道隔離前,應(yīng)借助系統(tǒng)的充水排氣窗口將死管段、放氣閥、疏水閥支管內(nèi)的空氣排凈。
(3)利用預(yù)加壓的手段,使死管段內(nèi)保持較高的初始壓力:當(dāng)反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)壓力達(dá)到3.0MPa時(shí),先關(guān)閉停冷系統(tǒng)進(jìn)口管道的二次隔離閥,再關(guān)閉一次隔離閥,使死管段內(nèi)保持3.0MPa的初始壓力,當(dāng)主系統(tǒng)升壓至15.2MPa時(shí),再通過打開旁路氣動隔離閥對死管段升壓,達(dá)到要求值后,再關(guān)閉。
(4)通過監(jiān)視死管段內(nèi)壓力變化,提前干預(yù):機(jī)組正常期間,當(dāng)管段內(nèi)壓力降至低壓報(bào)警時(shí),手動開啟停冷系統(tǒng)進(jìn)口管道旁路氣動隔離閥使管段壓力恢復(fù)至熱段壓力后,保持關(guān)閉,這便保證了管段內(nèi)壓力高于流體對應(yīng)的飽和壓力,防止死管段內(nèi)產(chǎn)生蒸汽。
(5)利用大修的窗口對重點(diǎn)關(guān)注的閥門、管段進(jìn)行射線探傷,驗(yàn)證其完整性:對死管段區(qū)域的閥門、管道建立定期預(yù)維,強(qiáng)化維修質(zhì)量,建立閥門修后密封性檢查步驟。
(6)控制水質(zhì),提升死管段內(nèi)的局部環(huán)境,減輕腐蝕:利用反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)的除氧水置換死管段中的水,降低水的氧含量,減輕腐蝕。
該文通過分析死管段現(xiàn)象產(chǎn)生的機(jī)理和危害,剖析了核電行業(yè)和國外同類型核電機(jī)組解決死管段現(xiàn)象的方法。并結(jié)合連接秦山一期核電機(jī)組反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)的主管道設(shè)計(jì),對本機(jī)組死管段現(xiàn)象及改造進(jìn)行了系統(tǒng)分析,并針對機(jī)組死管段區(qū)域篩選出的大概率發(fā)生死管段現(xiàn)象的位置,提出管理策略。該文的研究成果將對同類型的核電機(jī)組在應(yīng)對死管段現(xiàn)象的工作上起到一定的示范作用,具備較好的參照應(yīng)用價(jià)值。
同時(shí),我國已對巴基斯坦輸出了C1-C4核電機(jī)組,因其堆型是借鑒秦山一期核電機(jī)組原型設(shè)計(jì),因此秦山一期機(jī)組分析出的死管段重點(diǎn)關(guān)注區(qū)域和管理策略,可作為運(yùn)行、維護(hù)管理成果輸出。