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危險(xiǎn)廢物焚燒系統(tǒng)CO排放控制與技術(shù)改造實(shí)踐

2022-09-01 09:06鄭先強(qiáng)范麗君
環(huán)境衛(wèi)生工程 2022年4期
關(guān)鍵詞:窯內(nèi)燃燒器進(jìn)料

毛 威,鄭先強(qiáng),王 凡,范麗君

(天津天一愛拓科技有限公司,天津 300383)

1 工程背景概述

該危險(xiǎn)廢物處理企業(yè)建于2017 年,有3 條規(guī)模為55 t/d 的焚燒線,年設(shè)計(jì)處理量5.0×104t,但由于該地區(qū)危險(xiǎn)廢物處理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較大、危險(xiǎn)廢物收取量小,單條線實(shí)際處理量約為40 t/d,年實(shí)際處理量略大于2.0×104t。焚燒線采用回轉(zhuǎn)窯+二燃室+三燃室+沉降塔+SNCR+余熱鍋爐+急冷塔+石灰活性炭噴吹+兩級(jí)布袋除塵+兩級(jí)堿洗的工藝。回轉(zhuǎn)窯尺寸為φ3.6 m×14.0 m,二燃室尺寸為φ2.6 m×5.0 m,中部設(shè)有環(huán)形供風(fēng)帶,二燃室柴油燃燒器位于二燃室頂部,二燃室后連接1 個(gè)φ3.2 m×11.0 m 的三燃室,三燃室后連接1 個(gè)內(nèi)徑較小的沉降塔用于顆粒物沉降,3 條焚燒線共用1 個(gè)排放煙囪。

目前,該危險(xiǎn)廢物焚燒系統(tǒng)出現(xiàn)如下問題:①CO 排放長(zhǎng)期超標(biāo),小時(shí)平均濃度達(dá)到200 mg/m3以上,且波動(dòng)較大;②窯頭溫度低,物料著火慢;③灰渣熱灼減率較高,長(zhǎng)期大于5%,CO 排放濃度和灰渣熱灼減率均不滿足GB 18484—2020 危險(xiǎn)廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)[3]的要求。CO 排放濃度和灰渣熱灼減率代表廢物焚燒是否充分和徹底,因此,該焚燒系統(tǒng)在焚燒過程中存在較為嚴(yán)重的不充分燃燒問題。

2 工藝流程與設(shè)計(jì)參數(shù)

2.1 CO 產(chǎn)生途徑

該焚燒系統(tǒng)采用回轉(zhuǎn)窯+二燃室兩段焚燒的方式,回轉(zhuǎn)窯內(nèi)提供一次空氣,滿足廢物干燥、升溫、熱解、燃燒的需要,熱解過程中將產(chǎn)生CO、烴類化合物氣體和細(xì)微炭顆粒等產(chǎn)物[4]。二燃室內(nèi)提供充足的二次空氣,使未完全燃燒的CO、烴類氣體、有毒有害物質(zhì)徹底氧化分解。

當(dāng)焚燒系統(tǒng)助燃空氣不足時(shí),危險(xiǎn)廢物燃燒不完全,反應(yīng)方程式為:

因此,CO 主要有以下幾種產(chǎn)生途徑:①廢物中的有機(jī)物熱解產(chǎn)生CO;②有機(jī)物熱解產(chǎn)生的炭顆粒與氧氣發(fā)生不完全氧化反應(yīng)產(chǎn)生CO;③在高于1 200 ℃高溫時(shí)煙氣中的CO2與碳反應(yīng)產(chǎn)生CO。

2.2 CO 超標(biāo)原因分析

影響CO 排放超標(biāo)的因素有爐內(nèi)溫度、升溫速率、氧氣含量、配伍等[6],同時(shí)反應(yīng)時(shí)間、煙氣擾動(dòng)也影響氧化反應(yīng)的進(jìn)行。

科學(xué)活動(dòng)本是一個(gè)追求真理的活動(dòng),科學(xué)家應(yīng)當(dāng)報(bào)以一顆追求真理的決心,但是由于生活節(jié)奏加快,科學(xué)家也不是一個(gè)生活在真空,科學(xué)家不得不受到社會(huì)的影響,社會(huì)對(duì)于科學(xué)家貢獻(xiàn)的評(píng)定越來越單一化,越來越體制化,用論文的發(fā)表數(shù)量或者實(shí)驗(yàn)的研究的成果來衡量科學(xué)家的貢獻(xiàn),高校中教師職稱的評(píng)定常常與兩者掛鉤,從而導(dǎo)致科學(xué)工作者為了職業(yè)生涯的考慮而不得不抄襲論文,剽竊他人研究成果甚至是制造虛假研究數(shù)據(jù),已達(dá)到晉升的目的,高校學(xué)生也為了盡快得到學(xué)位證書,盡快進(jìn)入社會(huì)工作,也對(duì)他人論文研究成果進(jìn)行盜用,以致今早順利完成學(xué)業(yè),這些科學(xué)越軌行為都與當(dāng)今社會(huì)快速的生活節(jié)奏和浮躁的社會(huì)氛圍難以分割。

焚燒系統(tǒng)設(shè)計(jì)一般采取國(guó)際上通用的“3T+E”原則,即溫度(Temperature)、停留時(shí)間(Time)、湍流度(Turbulence)和過量空氣(Excess Air Coefficient),“3T+E”原則能確保危險(xiǎn)廢物的有害成分充分分解,全面控制煙氣排放造成的二次污染?!?T+E”原則控制的指標(biāo)如下:①二燃室煙氣溫度控制在1 100 ℃以上;②二燃室煙氣停留時(shí)間>2 s;③二燃室煙氣的充分?jǐn)_動(dòng);④二燃室出口煙氣中氧含量保持在6%~10%。

首先,在系統(tǒng)正常運(yùn)行階段,二燃室溫度基本能夠保持在1 100 ℃以上,偶爾需要啟動(dòng)二燃室的輔助柴油燃燒器來保持爐溫,因此,該焚燒系統(tǒng)能夠滿足溫度足夠高的要求。其次,在系統(tǒng)正常運(yùn)行階段,余熱鍋爐出口煙道上的氧化鋯分析儀顯示的氧含量在6%以上,在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)測(cè)得氧含量在10% 以上,因此,該焚燒系統(tǒng)能夠滿足提供過量空氣的要求。

其次,根據(jù)該企業(yè)提供的危險(xiǎn)廢物焚燒配伍單,最新配伍原料為菌絲、廢活性炭、廢油、煤焦油、精餾殘?jiān)?、污泥等,配伍后的元素成分如? 所示。

表1 危險(xiǎn)廢物配伍后的元素分析Table 1 Elemental analysis of hazardous waste after compatibility

根據(jù)元素分析,計(jì)算每條焚燒線的煙氣量,進(jìn)而算出焚燒煙氣在1 100 ℃以上的停留時(shí)間。理論空氣量A0計(jì)算公式[7]如下:

計(jì)算得出實(shí)際煙氣量G=7.72 m3/kg。焚燒系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行處理量為40 t/d,即1 667 kg/h,得出煙氣量為12 869 m3/h,折算成1 100 ℃時(shí)的工況煙氣量為64 722 m3/h。

二燃室和三燃室的總有效容積約50 m3,計(jì)算得出煙氣在二燃室和三燃室總停留時(shí)間為2.78 s,滿足煙氣在1 100 ℃以上停留時(shí)間大于2 s 的要求[3]。

最后,分析煙氣在二燃室的湍流度。從供風(fēng)方式上看,二次風(fēng)采用了環(huán)形風(fēng)帶的方式,從二燃室內(nèi)部觀察發(fā)現(xiàn),該風(fēng)帶的風(fēng)孔呈3 排布置,每個(gè)風(fēng)孔直徑約20 mm。但由于二燃室內(nèi)壁存在掛壁的低熔點(diǎn)熔融物,有相當(dāng)一部分風(fēng)孔已被熔融物堵塞或遮擋,二次風(fēng)供給不暢,不利于二燃室的煙氣擾動(dòng),從而影響二次風(fēng)與煙氣的混合、接觸和反應(yīng)。

從“3T+E”原則上分析,可以看出只有二燃室的湍流度不能滿足設(shè)計(jì)原則的要求。

該焚燒系統(tǒng)除CO 排放超標(biāo)問題外,還存在窯頭溫度低、灰渣熱灼減率高的問題,這些問題之間有一定的關(guān)聯(lián),應(yīng)當(dāng)對(duì)其進(jìn)行整體分析。該焚燒系統(tǒng)窯頭溫度僅有650 ℃左右,窯頭溫度主要受配伍的影響,盡管該焚燒廠在配伍后的熱值達(dá)到13 794~15 048 kJ/kg,但廢物中的揮發(fā)分含量低、固定碳含量高,揮發(fā)性氣體焚燒不足以維持窯頭溫度[8],導(dǎo)致著火困難和延遲(廢物在窯頭端相當(dāng)長(zhǎng)一段的空間內(nèi)不能著火,降低了窯內(nèi)焚燒空間的利用率)。物料在窯內(nèi)熱解、燃燒的位置向窯尾端靠近,大量的熱解氣體(包括CO)進(jìn)入二燃室,加大了二燃室的熱負(fù)荷,增加了CO 排放超標(biāo)的可能性。同時(shí),物料著火位置向窯尾端移動(dòng),也使得物料在窯內(nèi)的實(shí)際焚燒時(shí)間縮短,從而導(dǎo)致灰渣熱灼減率偏高。

此外,原二燃室燃燒器為槍式機(jī),使用時(shí)需要人工將燃燒器插入爐膛,操作復(fù)雜,且存在一定危險(xiǎn)性。輔助燃料為柴油,在起爐階段的較低溫度下,柴油也無法充分燃燒,這會(huì)使得在投料前的起爐階段CO 濃度超標(biāo)。

2.3 技術(shù)改造方案設(shè)計(jì)

根據(jù)上述CO 排放超標(biāo)的原因分析,對(duì)該焚燒系統(tǒng)進(jìn)行了改造,如圖1 所示。

圖1 技術(shù)改造示意Figure 1 Schematic of technical transformation

改造措施如下:①增加1 套一次風(fēng)預(yù)熱系統(tǒng),采用翅片管換熱器,利用余熱鍋爐產(chǎn)生的1.6 MPa的蒸汽作為熱源,將一次空氣從常溫提高至150 ℃以上;②將原二次風(fēng)環(huán)形風(fēng)帶封堵,將二次風(fēng)管切向安裝,分兩股進(jìn)入二燃室,使二次風(fēng)切向進(jìn)入二燃室,安裝角度如圖2 所示;③增加1 套天然氣燃燒器,采用分體式燃燒器,安裝于二燃室進(jìn)口位置,并處于二次風(fēng)進(jìn)口上方。燃燒器上方安裝兩臺(tái)熱電偶,作為二燃室1 100 ℃以上溫度區(qū)間的起始點(diǎn)。

圖2 二次風(fēng)管、燃燒器安裝平面示意Figure 2 Installation plan schematic of secondary air duct and burner

3 測(cè)試指標(biāo)與分析方法

3.1 窯頭溫度指標(biāo)

在2#焚燒線運(yùn)行過程中,每間隔5 min 記錄1次窯頭溫度,對(duì)每小時(shí)記錄的12 組數(shù)據(jù)進(jìn)行算術(shù)平均,得到每小時(shí)的窯頭平均溫度,數(shù)據(jù)從中控室運(yùn)行畫面中讀取,技術(shù)改造前窯頭溫度如表2所示。

表2 技術(shù)改造前2#焚燒線窯頭溫度Table 2 Kiln head temperature of 2#incineration line before technical transformation

技改前某段時(shí)間2#焚燒線窯頭平均溫度為642~663 ℃,遠(yuǎn)低于常規(guī)的危險(xiǎn)廢物回轉(zhuǎn)窯焚燒爐窯頭溫度850 ℃的要求。

3.2 CO 和NOx排放濃度指標(biāo)

在2#焚燒線和3#焚燒線同時(shí)運(yùn)行時(shí),從煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的后臺(tái)數(shù)據(jù)中直接讀取CO 和NOx小時(shí)排放濃度均值,技術(shù)改造前的CO 和NOx排放濃度如表3 所示。

表3 2021 年7 月煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)采集的CO 和NOx排放數(shù)據(jù)Table 3 CO and NOx emission data collected by flue gas online monitoring system in July 2021

技改前的2021 年7 月某天2#焚燒線和3#焚燒線同時(shí)運(yùn)行時(shí),所觀察的4 個(gè)小時(shí)CO 排放濃度有兩個(gè)小時(shí)處于超標(biāo)狀態(tài),高于GB 18484—2020規(guī)定的排放限值,平均濃度為175.8 mg/m3。NOx排放濃度較低,平均排放濃度為62.7 mg/m3,并且與CO 排放濃度呈反向的變化趨勢(shì)。

3.3 分析方法

1)窯頭溫度分析測(cè)定方法:熱電偶接觸式測(cè)溫法。

2)CO 分析測(cè)定方法:HJ/T 44—1999 固定污染源排氣中一氧化碳的測(cè)定非色散紅外吸收法[9]。

3)NOx測(cè)定方法:傅里葉紅外吸收法。

4 運(yùn)行效果分析

經(jīng)過技術(shù)改造后,在余熱鍋爐蒸汽壓力達(dá)到1.6 MPa 時(shí),窯頭一次空氣溫度由常溫提高到約160 ℃,一次空氣量按8 500 m3/h 計(jì),進(jìn)入窯內(nèi)的熱量提高了約1.69×106kJ/h。由表4 可看出,技改后某段時(shí)間窯頭平均溫度達(dá)到787 ℃,與技改前相比窯頭平均溫度提高了131 ℃。從窯頭罩上的視鏡可觀察出窯頭著火狀況較技改前有了明顯改善,物料著火段向窯頭靠近了0.5~1.0 m,回轉(zhuǎn)窯的燃燒空間利用率和物料在窯內(nèi)的焚燒時(shí)間均提高了3.6%~7.1%,在一定程度上減輕了二燃室的熱負(fù)荷。

表4 技術(shù)改造前后2#焚燒線窯頭溫度Table 4 Kiln head temperature of 2#incineration line after technical transformation

二次風(fēng)采用對(duì)稱切向進(jìn)風(fēng)方式,使二次風(fēng)推動(dòng)煙氣旋轉(zhuǎn),煙氣與二次風(fēng)旋轉(zhuǎn)向上混合,在此過程中二次風(fēng)充分?jǐn)_動(dòng)煙氣,提高煙氣在二燃室的湍流度,增加二次風(fēng)與煙氣的混合程度,提高了CO 等熱解氣體的燃燼率。

新增天然氣燃燒器安裝位置靠近二燃室進(jìn)口位置,位于二次風(fēng)進(jìn)風(fēng)口的上方,熱功率為8.36×106kJ/h,在新增燃燒器上方設(shè)置新的熱電偶,并以該熱電偶的位置作為1 100 ℃溫度區(qū)間起點(diǎn),使得系統(tǒng)燃燒空間的有效容積增加了約10 m3,增加了煙氣在1 100 ℃以上溫度區(qū)間的停留時(shí)間,充分利用了原有的二燃室容積。同時(shí),將該燃燒器與二燃室溫度進(jìn)行關(guān)聯(lián),當(dāng)二燃室溫度低于1 100 ℃時(shí)自動(dòng)開啟,當(dāng)二燃室溫度高于1 150 ℃時(shí)自動(dòng)關(guān)閉,使二燃室溫度始終處于1 100 ℃以上,既減少了人工操作的復(fù)雜性和危險(xiǎn)性,又提高了二燃室溫度控制的效率。

在技改完成后的運(yùn)行中,CO 排放濃度顯著降低,能夠達(dá)到GB 18484—2020 中表3 的要求。表5 是2022 年1 月某時(shí)段2#焚燒線和3#焚燒線同時(shí)運(yùn)行時(shí)煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)采集的CO 和NOx的排放數(shù)據(jù)。從表5 中可看出,CO 排放濃度為0.607~22.444 mg/m3,能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,平均排放濃度為5.5 mg/m3,較技改前降低了170.3 mg/m3;NOx濃度為125.675~209.990 mg/m3,平均排放濃度為179.9 mg/m3,較技改前增加了117.2 mg/m3。

表5 2022 年1 月煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)采集的CO 和NOx排放數(shù)據(jù)Table 5 CO and NOx emission data collected by flue gas online monitoring system in January 2022

5 成本經(jīng)濟(jì)分析

該企業(yè)于2022 年1 月1 日起正式執(zhí)行GB 18484—2020 表3 規(guī)定的限值要求,同時(shí)CO 排放指標(biāo)也將上傳至環(huán)境保護(hù)監(jiān)管部門,屆時(shí)CO 排放若不能達(dá)標(biāo),則該企業(yè)面臨停產(chǎn)的局面。本次兩條焚燒線技術(shù)改造的總費(fèi)用約200 萬元,經(jīng)過技術(shù)改造后,焚燒煙氣污染物排放達(dá)標(biāo),企業(yè)可連續(xù)正常運(yùn)營(yíng)。該企業(yè)焚燒處置的危險(xiǎn)廢物平均收費(fèi)約在2 400 元/t,焚燒線運(yùn)行成本約為1 400 元/t,每噸危險(xiǎn)廢物的利潤(rùn)約1 000 元/t,兩條線總處理量約80 t/d,焚燒線連續(xù)運(yùn)行25 d 即可收回改造的投資費(fèi)用。

6 存在問題與展望

本次技術(shù)改造是在危險(xiǎn)廢物原料配伍無法達(dá)到設(shè)計(jì)要求的情況下進(jìn)行的,若危險(xiǎn)廢物物料配伍能夠達(dá)到入爐的標(biāo)準(zhǔn),則焚燒系統(tǒng)的二次污染物排放能夠得到較好的控制。危險(xiǎn)廢物焚燒企業(yè)在運(yùn)營(yíng)中的危險(xiǎn)廢物收料過程要充分考慮配伍的要求,盡量滿足焚燒系統(tǒng)設(shè)計(jì)的進(jìn)料要求。

危險(xiǎn)廢物焚燒的新建項(xiàng)目在進(jìn)料預(yù)處理系統(tǒng)上都設(shè)計(jì)了行車抓斗進(jìn)料、提升機(jī)進(jìn)料、廢液泵送等多種進(jìn)料方式,滿足不同種類危險(xiǎn)廢物的進(jìn)料要求[10]。本次技改的焚燒線在預(yù)處理系統(tǒng)僅有1 臺(tái)針對(duì)大塊物料的破碎機(jī),所有固態(tài)、半固態(tài)和液態(tài)危險(xiǎn)廢物全部在料坑中混合配伍,再通過行車抓斗、板喂機(jī)和進(jìn)料斗進(jìn)入窯內(nèi),進(jìn)料方式單一,進(jìn)料間隔為5~10 min,焚燒爐內(nèi)的工況也隨進(jìn)料產(chǎn)生周期性波動(dòng),在二燃室溫度升至波峰、氧含量降至波谷時(shí),極易造成CO 濃度瞬時(shí)超標(biāo)。因此,對(duì)于新建的危險(xiǎn)廢物焚燒線,在設(shè)計(jì)時(shí)要充分考慮物料焚燒的復(fù)雜性,設(shè)計(jì)多種進(jìn)料方式,盡量維持窯內(nèi)的工況穩(wěn)定。

本次技術(shù)改造在解決CO 排放超標(biāo)的同時(shí),也發(fā)現(xiàn)了其他問題:技改前后的脫硝措施沒有變化,即采用SNCR 系統(tǒng)向余熱鍋爐中噴射尿素溶液。在技改前煙氣中CO 濃度較高時(shí),煙氣中NOx濃度較低(觀察數(shù)據(jù)的平均值為62.7 mg/m3);而技改后CO 濃度達(dá)標(biāo)時(shí),煙氣中的NOx濃度急劇增加(觀察數(shù)據(jù)的平均值為179.9 mg/m3)。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因在于,CO 作為一種還原性氣體,能夠?qū)煔庵械腘Ox還原為氮?dú)?,其原理和效果與SNCR 系統(tǒng)的尿素類似,因而CO 濃度和NOx濃度呈現(xiàn)出反向變化的趨勢(shì)。技改后,CO 濃度較低,為保證NOx排放滿足GB 18484—2020 表3 中的限值要求,適當(dāng)增加了SNCR 系統(tǒng)尿素的噴射量,降低了NOx的排放濃度。

7 結(jié)論

危險(xiǎn)廢物焚燒過程中CO 濃度超標(biāo)的影響因素眾多,應(yīng)當(dāng)從系統(tǒng)整體出發(fā)對(duì)其進(jìn)行分析,找出關(guān)鍵原因,針對(duì)性地實(shí)施有效的解決措施。在無法改善原料配伍的情況下,利用余熱來提高一次風(fēng)風(fēng)溫能夠增加單位時(shí)間內(nèi)入爐的熱量,從而提高窯頭溫度,使廢物在爐內(nèi)著火段提前,延長(zhǎng)物料在爐內(nèi)的焚燒時(shí)間;二次風(fēng)的供風(fēng)方式對(duì)焚燒效率有較大影響,雙切向進(jìn)風(fēng)的方式能夠增加二次風(fēng)對(duì)二燃室內(nèi)煙氣的擾動(dòng),使二次風(fēng)與煙氣充分接觸和反應(yīng),提高可燃?xì)怏w的燃燼率;二次風(fēng)的進(jìn)風(fēng)位置和二燃室輔助燃燒器的安裝位置應(yīng)當(dāng)靠近二燃室進(jìn)口位置,這樣能夠充分利用二燃室的有效容積、增加煙氣在1 100 ℃以上溫度區(qū)間的停留時(shí)間、保證可燃?xì)怏w充分燃燒。通過上述技術(shù)改造措施,從提高廢物在窯內(nèi)的焚燒溫度、增加二燃室廢氣的湍流度、延長(zhǎng)廢氣在高溫段的停留時(shí)間3 個(gè)方面提高了焚燒系統(tǒng)對(duì)廢物的焚燒效率,實(shí)現(xiàn)CO 排放濃度達(dá)標(biāo),既降低了危險(xiǎn)廢物焚燒的二次污染,又保證了處置單位的正常運(yùn)營(yíng)。

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