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尿素裝置流化床造粒機運行周期短原因分析及處理

2022-07-29 08:07孔祥瑩
中氮肥 2022年4期
關(guān)鍵詞:煤化流化造粒

張 賀,孔祥瑩

(中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江 鶴崗 154100)

0 引 言

中海石油華鶴煤化有限公司(簡稱華鶴煤化)520 kt/a尿素裝置采用荷蘭斯塔米卡邦2000+TM工藝,大顆粒尿素造粒系統(tǒng)采用荷蘭荷豐流化床造粒機技術(shù)。流化床造粒機造粒與傳統(tǒng)造粒塔造粒相比,優(yōu)點主要是占地面積小、造價低,但普遍存在運行費用較高、運行周期短等問題。華鶴煤化尿素裝置自2015年投產(chǎn)以來,大顆粒尿素造粒機平均運行周期僅約25 d,在業(yè)內(nèi)處于較低水平,2021年1—9月大顆粒尿素造粒機平均運行周期相較于2020年更是呈明顯下降趨勢,平均運行周期僅約20 d,造粒系統(tǒng)運行周期亟待提升。

1 流化床造粒系統(tǒng)工藝流程簡介

蒸發(fā)系統(tǒng)送來的132~135 ℃、濃度約96%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)的尿液在霧化空氣的作用下霧化為極細(xì)的小液滴,均勻地噴灑在流化空氣作用下呈流化狀態(tài)的晶種上面,通過累積方式使顆粒尿素長大,經(jīng)過一定的時間,顆粒尿素長至規(guī)定尺寸后,排至冷卻室冷卻后通過出料器排出。在篩分系統(tǒng),安全篩篩出的粒徑≥13 mm的塊料送入回收槽用于再造粒,其余產(chǎn)品送至振動篩再次篩分——粒徑2.00~4.75 mm的顆粒尿素作為成品,送至包裝散庫;粒徑<2.00 mm的小顆粒與粒徑>4.75 mm的大顆粒經(jīng)破碎機破碎后作為晶種,返回造粒機。

流化床造粒機共分為3個隔室:第一室用來接受固體物料(細(xì)小顆粒和已破碎產(chǎn)品)并使晶種長大,第一室內(nèi)包含4組噴頭,每組噴頭為19個,共計76個噴頭;第二室與第三室使顆粒繼續(xù)長大至正常粒徑,第二室與第三室內(nèi)各包含3組噴頭,每組噴頭為20個,共計120個。

2 造粒機運行周期短問題

對造粒機進行清洗是一項周期性工作,造粒機每運行一段時間后便會出現(xiàn)出料惡化(團聚、結(jié)塊)的情況。2021年1—9月,華鶴煤化造粒機平均運行周期僅為20 d左右,最短運行周期為3 d、最長為32 d,造粒機連續(xù)穩(wěn)定運行時間縮短、清洗頻次增加給圓滿完成全年生產(chǎn)任務(wù)帶來巨大的壓力;另外,清洗造粒機會耗費大量的人力與時間,清洗造粒機時尿液轉(zhuǎn)循環(huán),大量尿液重復(fù)蒸發(fā),導(dǎo)致尿素成品縮二脲含量增高,成品質(zhì)量控制難度增大,且清洗造粒機時高壓系統(tǒng)減負(fù)荷操作,導(dǎo)致裝置能耗增加。因此,延長造粒機運行周期、減少造粒機清洗頻次是一項勢在必行的攻堅任務(wù)[1]。

3 原因分析

從物料、工藝、設(shè)備三方面,利用親和圖對造粒機運行周期短問題的分析方向進行梳理,造粒機出料惡化(團聚、結(jié)塊)可能的影響因素如圖1所示。主要原因的排查與確認(rèn)過程如下。

圖1 造粒機出料惡化問題分析思路(親和圖)

3.1 物料方面的原因排查

造粒機出料惡化,物料方面的原因主要包括尿液濃度低、尿液中縮二脲含量過高、甲醛加入量過大、返回造粒機內(nèi)晶種(破碎機破碎后的物料與小顆粒物料)粒度過大等。通過對出料惡化時進入造粒機各物料參數(shù)進行統(tǒng)計,與設(shè)計值進行對比,尋找偏離較大的參數(shù),統(tǒng)計結(jié)果見表1??梢钥闯觯谠炝C出料惡化階段,除尿液中縮二脲含量超出設(shè)計值外,其余各項物料指標(biāo)與設(shè)計值基本吻合,即物料方面造成出料惡化的主要原因為尿液中縮二脲含量超標(biāo)。

表1 出料惡化階段造粒機進料參數(shù)控制情況統(tǒng)計

注:濃度或含量均為質(zhì)量分?jǐn)?shù)。

縮二脲的熔點較高,在185~190 ℃,造粒系統(tǒng)入口尿液溫度約130 ℃,縮二脲在其中不會熔化;同時,縮二脲在尿液中不易溶解,在熔融尿液中呈固態(tài)。尿液輸送過程中,縮二脲易堵塞去造粒尿液管線濾網(wǎng),造成造粒噴頭壓力不足,或固態(tài)縮二脲穿過濾網(wǎng)繼而堵塞噴頭,影響尿液噴淋形態(tài);此外,成品尿素縮二脲含量高,會對作物造成傷害,如燒苗、燒根、抑制種子發(fā)芽等。因此,控制好尿液中的縮二脲含量,可有效避免因尿液噴頭噴淋狀態(tài)不好造成的尿素結(jié)塊,從而可延長造粒機的運行周期。

3.2 工藝方面的原因排查

造粒機出料惡化,工藝方面的因素主要包括霧化空氣溫度過高、流化空氣量不足、造粒機內(nèi)溫度控制過高、造粒機內(nèi)料位及溫度控制不當(dāng)、造粒機產(chǎn)生粉塵量太大等。通過對出料惡化時造粒系統(tǒng)各工藝參數(shù)進行統(tǒng)計,與設(shè)計值進行對比,尋找偏離較大的參數(shù),統(tǒng)計結(jié)果見表2[2]??梢钥闯觯馕尤肓枯^設(shè)計值高50%左右,其他工藝參數(shù)與設(shè)計值基本吻合,故可排除其他工藝因素的影響,著重對解吸水加入量偏大進行分析。

表2 出料惡化階段造粒系統(tǒng)工藝參數(shù)控制情況統(tǒng)計

經(jīng)分析,解吸水加入量偏大的主要原因在于造粒機內(nèi)粉塵量大,為維持造粒機洗滌器內(nèi)尿液密度,需加大外部加水量進行稀釋。造粒機運行過程中,不可避免地會形成大量粉塵,粉塵由造粒機洗滌器抽風(fēng)機(J07007)抽至造粒機洗滌器,用濃度約45%的尿液洗滌溶解并回收至地槽,再由地槽泵送至尿液儲槽(V06302),繼而進入蒸發(fā)系統(tǒng)提濃后重新造粒,如果造粒機內(nèi)粉塵量過大,粉塵會附著在造粒機內(nèi)壁上,形成大面積粉塵結(jié)塊[3],一旦較大結(jié)塊從壁上墜落,不能被流化空氣托起隨尿素顆粒進行運動,會壓住噴頭,導(dǎo)致部分區(qū)域尿液不能噴灑在晶種上而出現(xiàn)積聚現(xiàn)象,在多孔板上堆起“小山”,從而導(dǎo)致造粒機出料惡化。

3.3 設(shè)備方面的原因排查

造粒機出料惡化,設(shè)備方面的因素主要有以下兩方面:一是噴頭噴淋形態(tài)不好——噴頭正常情況下噴淋形態(tài)應(yīng)為橢圓形,噴頭孔徑變大后,噴頭噴淋形態(tài)發(fā)生變化,霧化效果變差,尿液不能霧化為微小的液滴,而是形成大液滴,將周圍尿素顆粒粘結(jié)在一起形成大塊;二是造粒機內(nèi)尿素顆粒的流化狀態(tài)差——由于多孔板破損、堵塞等原因,流化空氣不能均勻地分布在造粒機的每一處空間,導(dǎo)致顆粒不能良好流化,出現(xiàn)團聚、結(jié)塊等現(xiàn)象??梢?,需對造粒機內(nèi)主要構(gòu)件——噴頭、多孔板、尿液管線等進行排查[4]。

3.3.1 噴頭排查

選取造粒機內(nèi)196個噴頭中的10個噴頭切割進行抽樣檢查,與新噴頭對比,噴頭孔徑已有明顯區(qū)別——差值在0.24~0.86 mm之間,偏差均值為0.56 mm。

噴頭中包含噴帽和轉(zhuǎn)子,噴頭工作中,在具一定壓力尿液的沖擊下,轉(zhuǎn)子隨之轉(zhuǎn)動,從噴頭口噴淋出橢圓形液膜,噴頭孔徑會因長期沖刷而逐漸變大,在噴頭壓力不變的情況下,噴頭噴淋形態(tài)發(fā)生改變,噴淋高度降低,液膜變厚,此種情況下,霧化空氣不能有效地將尿液霧化為微小液滴,從而對尿素造粒造成負(fù)面影響。簡言之,噴頭在尿液長期的高壓沖刷下其孔徑逐漸變大,是設(shè)備方面導(dǎo)致造粒機出料惡化的主要因素。

3.3.2 多孔板排查

多孔板的主要作用為均勻分布流化空氣,使固體顆粒處于懸浮狀態(tài),靜止?fàn)顟B(tài)時承受尿素顆粒的重量。多孔板上直徑2 mm的小孔是由沖壓得來的,并形成一個向前凸起的邊緣,以給固體顆粒一個向前的推動力,便于排料。檢查發(fā)現(xiàn),多孔板無大面積損壞或堵塞,只有幾處輕微破損,經(jīng)多名技術(shù)人員反復(fù)衡量確認(rèn),判斷多孔板不會對造粒機的運行狀況造成影響[4]。

3.3.3 尿液管線排查

在造粒機多孔板上發(fā)現(xiàn)大量結(jié)疤尿素,經(jīng)分析,可能是尿液管線泄漏,泄漏尿液在流化空氣的作用下吹至多孔板上,造成多孔板上形成尿素結(jié)疤而致堵塞;接著對造粒機下箱體中尿液輸送管線進行排查,發(fā)現(xiàn)第三室第10組噴頭所屬尿液管線泄漏十分嚴(yán)重,已嚴(yán)重堵塞第三室流化空氣通道。簡言之,造粒機出料惡化設(shè)備方面的另一主要原因是尿液管線存在泄漏。

4 優(yōu)化/處理措施

4.1 降低尿液中縮二脲含量

造粒機出料惡化時,取樣分析池式反應(yīng)器下液、CO2汽提塔下液、精餾塔下液、尿液槽尿液、蒸發(fā)系統(tǒng)出液中縮二脲含量分別為0.18%、0.43%、0.51%、0.58%、0.99%??梢钥闯?,縮二脲在汽提塔與蒸發(fā)系統(tǒng)中形成較多。

華鶴煤化CO2汽提法尿素裝置中,汽提塔內(nèi)溫度較高,其出液溫度控制在168~173 ℃,通過CO2汽提池式反應(yīng)器出液中的NH3,液相中氨濃度、氣相中氨分壓較低,汽提塔內(nèi)工況非常適合縮二脲的生成。因此,控制好汽提塔出液溫度,避免汽提塔出液超溫能有效控制縮二脲的產(chǎn)生,并控制好汽提塔液位,減少尿液在汽提塔內(nèi)的停留時間,可減少縮二脲的生成。經(jīng)多次試驗發(fā)現(xiàn),汽提塔液位控制在50%左右減少縮二脲生成效果最佳。

華鶴煤化尿素裝置尿液蒸發(fā)過程中,蒸發(fā)系統(tǒng)溫度高(熔融尿液溫度超過130 ℃,縮二脲產(chǎn)生較多)、尿液濃度高、氨分壓低,最容易生成縮二脲。于是,控制二段蒸發(fā)器下液溫度在130 ℃左右,并控制二段蒸發(fā)分離器內(nèi)較低液位(可避免尿液在其中停留時間過長),尿素蒸發(fā)系統(tǒng)出液縮二脲含量降至0.76%左右。

4.2 減少造粒機內(nèi)粉塵產(chǎn)生量

(1)控制甲醛加入量。甲醛作為生產(chǎn)大顆粒尿素的添加劑,具有抑制粉塵產(chǎn)生的作用。華鶴煤化采用UF系統(tǒng)控制甲醛加入,甲醛溶液通過甲醛計量泵計量后,與尿素熔融泵出口的一股尿液匯合進入脲醛反應(yīng)器底部,在堿性條件下進行充分反應(yīng),聚合物再由溢流管線匯入尿素熔融泵入口,一同送入造粒系統(tǒng)。華鶴煤化地處黑龍江鶴崗市,冬季氣溫較低,UF系統(tǒng)各條管線易發(fā)生凍堵,工作人員巡檢過程中應(yīng)多注意觀察,一旦發(fā)現(xiàn)甲醛加入量下降應(yīng)立即處理,避免長時間甲醛加入量不足。

(2)控制尿液濃度。尿液濃度越低,造粒機內(nèi)粉塵量越多??赏ㄟ^控制蒸發(fā)系統(tǒng)真空度和蒸發(fā)下液溫度來達(dá)到控制尿液濃度的目的。正常生產(chǎn)時,華鶴煤化將一段蒸發(fā)真空度控制在約-70 kPa、一段出液溫度控制在125~127 ℃、二段蒸發(fā)真空度控制在約-82 kPa、二段出液溫度控制在130 ℃左右,波動較小,可將尿液濃度控制在(96±0.2)%,本參數(shù)控制較好。

(3)控制造粒機料位。造粒機料位控制越低,造粒機內(nèi)尿素顆粒受流化空氣作用其起伏越大,尿素顆粒相互碰撞作用越強,越易產(chǎn)生粉塵;但造粒機料位控制過高,又會導(dǎo)致造粒機內(nèi)尿素顆粒流化狀態(tài)差,影響造粒機出料。目前,華鶴煤化將造粒機內(nèi)料位控制在60%左右,粉塵產(chǎn)生量最少。

4.3 處理孔徑變大的噴頭

針對噴頭孔徑變大問題,最有效的處理方式為更換造粒機內(nèi)全部噴頭,但華鶴煤化尿液噴頭均為國外進口,196個噴頭全部更換,成本較高,目前正在積極尋求能夠滿足生產(chǎn)所需的國內(nèi)噴頭生產(chǎn)廠家,盡快實現(xiàn)主要備件的國產(chǎn)化。與此同時,為滿足生產(chǎn)需求,提出提高噴頭壓力與霧化空氣壓力的臨時調(diào)控措施——將噴頭壓力提至450 kPa,以提升噴淋高度至正常值;將霧化空氣壓力提至480~500 kPa,以使尿液得到充分霧化。此兩項臨時調(diào)控措施落實后,造粒工況得到改善。華鶴煤化已將噴頭更換列入2022年度檢修計劃,以徹底解決噴頭孔徑變大的問題。

4.4 處理泄漏的尿液管線

造粒機下箱體中尿液管線分為水平總管與垂直支管兩部分,一組噴頭包括2根尿液總管,1根尿液總管上均布9~10根尿液支管,每根支管上方接噴頭,尿液噴頭外部被霧化空氣包裹。

華鶴煤化采取補焊的方式處理尿液管線漏點,其難點在于漏點的確認(rèn)。將霧化空氣管切除,使整個尿液管線裸露出來,利用噴頭吹掃蒸汽進行查漏——將噴頭用特制堵頭封堵,留出最外側(cè)2個噴頭用于流通,將蒸汽壓力提升至正常工況下的壓力,保壓10 min,對尿液管線進行排查,最終確認(rèn)尿液管線漏點在尿液管線與霧化空氣管線接觸的角焊層處。對漏點進行補焊,再查漏確認(rèn)無泄漏后,成功處理了該漏點[5]。

5 結(jié)束語

華鶴煤化針對造粒機運行周期短、造粒機清洗頻次高的問題,從物料、工藝、設(shè)備等三方面進行分析與排查,確定主要影響因素,并提出相應(yīng)的解決措施。2021年10月,上述優(yōu)化/處理措施全部落實后,華鶴煤化造粒機出料惡化現(xiàn)象得到有效緩解,造粒機運行周期得以延長——由平均20 d左右延長至40 d左右,有效降低了員工勞動強度、提升了裝置運行效能,為企業(yè)完成年度生產(chǎn)任務(wù)打下了堅實的基礎(chǔ),并為日后類似問題的處理積累了經(jīng)驗。

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