張麗芳
(霍州煤電集團(tuán)公司 安全管理部, 山西 霍州 031400)
霍州煤電集團(tuán)李雅莊煤礦屬高瓦斯礦井,為多煤層開采,開采煤層屬I類易自燃煤層。井下采空區(qū)條件復(fù)雜,管理難度大,采空區(qū)遺煤易發(fā)生低溫氧化現(xiàn)象,進(jìn)而造成采空區(qū)內(nèi)壓力逐漸上升,采空區(qū)內(nèi)低氧氣體通過煤柱及密閉裂隙形成的垂直漏風(fēng)通道涌入到下層工作面回風(fēng)隅角,造成回風(fēng)隅角氧氣濃度下降危害礦井安全生產(chǎn)。均壓通風(fēng)技術(shù)可利用調(diào)壓風(fēng)機(jī)、調(diào)節(jié)風(fēng)門、風(fēng)窗等通風(fēng)設(shè)施調(diào)整工作面某區(qū)域的空氣壓力分布,進(jìn)而改變漏風(fēng)方向或減少漏風(fēng),實現(xiàn)對工作面回風(fēng)隅角低氧問題的治理[1-5]. 本文以李雅莊煤礦2-607工作面為例,采用均壓通風(fēng)技術(shù)對工作面回風(fēng)隅角低氧問題進(jìn)行治理。
李雅莊煤2-607工作面北部為2-609工作面,南部為2-605采空區(qū),西部為大巷。2-607工作面雙巷布置,采用一進(jìn)一回的“U型”通風(fēng)方式,2-607主運(yùn)順槽為專用進(jìn)風(fēng)巷,2-607回風(fēng)順槽為專用回風(fēng)巷,2-607工作面布置示意圖見圖1.
2020年12月28日,當(dāng)2-607工作面推至525 m處時,檢測到工作面回風(fēng)隅角至工作面運(yùn)輸機(jī)機(jī)尾區(qū)域氧氣濃度含量低于18%,存在安全隱患。立即采取針對性的解決措施,在2-607工作面上、下隅角安設(shè)擋風(fēng)簾,同時在靠近回風(fēng)隅角4臺支架處安設(shè)導(dǎo)風(fēng)簾。采取措施后,工作面回風(fēng)隅角氧氣濃度含量隨即上升至18%以上,但在1天后再次檢測下降至13%左右,嚴(yán)重危害工作面的回采安全,可見采取的治理對策效果不佳。
圖1 2-607工作面通風(fēng)系統(tǒng)示意圖
2-605工作面采空區(qū)距離2-607工作面18 m,1-2煤層采空區(qū)距離2-607工作面62 m. 而2-605工作面采空區(qū)和1-2煤層采空區(qū)盡管采取了密閉、地表裂隙封堵等措施,但采空區(qū)內(nèi)從圍巖及遺煤仍不斷釋放出瓦斯,同時遺煤發(fā)生的低溫氧化現(xiàn)象,不但消耗氧氣,也生成一氧化碳、二氧化碳等其他氣體,這就造成在采空區(qū)空間內(nèi)存在大量的低氧氣體。2-607工作面回采開始后,隨著頂板垮落,上覆巖層被破壞,裂隙不斷發(fā)育,且礦井地應(yīng)力明顯,上隅角處兩側(cè)煤柱回縮較大,底板有多處起鼓,在工作面整體負(fù)壓作用下,2-605工作面采空區(qū)和1-2煤層采空區(qū)與2-607工作面產(chǎn)生壓差,采空區(qū)內(nèi)低氧氣體沿裂隙形成的漏風(fēng)通道向2-607工作面上隅角積聚,導(dǎo)致工作面上隅角氧氣濃度降低。
為有效治理2-607工作面回風(fēng)隅角氧氣濃度偏低的問題,設(shè)計采用均壓通風(fēng)技術(shù)方案,通過提高2-607工作面絕對壓力,減少采空區(qū)漏風(fēng),防止2-605工作面采空區(qū)和上部1-2煤層采空區(qū)低氧氣體下泄,達(dá)到提高2-607工作面回風(fēng)隅角氧氣濃度的目的。
減少上部采空區(qū)氣體對生產(chǎn)工作面回采影響,需降低2-607工作面與其臨近采空區(qū)的氣體壓力差值,為此在2-607工作面主運(yùn)順槽向臨近2-605采空區(qū)施工鉆孔1個,布置“U”型壓差計,測定上部采空區(qū)與回采工作面壓差。通過測定發(fā)現(xiàn),將2-607工作面壓力提高180~280 Pa時,可有效控制工作面上部的有毒有害氣體流入到2-607采空區(qū)。因此需對2-607工作面布置調(diào)壓設(shè)施,提高工作面氣壓,確保均壓通風(fēng)方案順利實施。
根據(jù)煤礦通風(fēng)能力核定標(biāo)準(zhǔn)AQ1056-2008確定2-607工作面采用系統(tǒng)負(fù)壓通風(fēng)時工作面風(fēng)量為730 m3/min,2-607工作面進(jìn)、回風(fēng)順槽和工作面的總長度為1 000 m,計算其通風(fēng)阻力為900 Pa. 因此,均壓風(fēng)機(jī)必須滿足實際風(fēng)量大于730 m3/min,風(fēng)壓應(yīng)大于900 Pa的要求,確定選擇兩臺FBDNo7.1#2×45 kW礦用隔爆型對旋壓入式局部通風(fēng)機(jī),配用功率2×45 kW,風(fēng)量500~750 m3/min,全壓900~6 630 Pa,轉(zhuǎn)速2 950 r/min,額定電壓380/660/1 140 V,額定電流67.9/39.1/22.6,對旋型最高全壓效率為85%.
2-607工作面實施均壓通風(fēng)技術(shù)方法見圖2,在2-607工作面主運(yùn)順槽和回風(fēng)順槽分別設(shè)置一組(兩道)調(diào)壓風(fēng)門,包括安設(shè)“U”型壓差計和調(diào)節(jié)風(fēng)窗等設(shè)施,用來監(jiān)測與調(diào)控工作面風(fēng)壓;在2-607工作面主運(yùn)順槽調(diào)壓風(fēng)門外安設(shè)兩臺FBDNo7.1#2×45 kW礦用隔爆型對旋壓入式局部通風(fēng)機(jī),d800 mm風(fēng)筒聯(lián)接均壓風(fēng)機(jī),穿過兩道均壓風(fēng)門后再延長200 m,通過風(fēng)門墻體向2-607工作面送風(fēng),該設(shè)計可有效減少風(fēng)筒風(fēng)流返流到均壓風(fēng)門外。
圖2 2-607工作面均壓通風(fēng)系統(tǒng)示意圖
通過上述通風(fēng)設(shè)備的安裝和設(shè)施的構(gòu)建,2-607工作面已處于一個相對封閉的空間,通過均壓風(fēng)機(jī)向封閉區(qū)域供風(fēng),通過2-607主運(yùn)風(fēng)槽和2-607回風(fēng)順槽上調(diào)壓風(fēng)門的調(diào)節(jié)風(fēng)窗實現(xiàn)對工作面壓差的調(diào)節(jié),進(jìn)而可以提高2-607工作面的壓力差,防止2-605工作面采空區(qū)和上部1-2煤層采空區(qū)低氧氣體下泄至2-607工作面回風(fēng)隅角。
3.3.1 均壓系統(tǒng)啟動前準(zhǔn)備
均壓系統(tǒng)啟動前,須由通風(fēng)區(qū)提前通知周邊礦井,告知均壓面具體位置及啟動時間,方便其做好應(yīng)急準(zhǔn)備。對于2-607工作面,需要撤出工作面及兩巷所有人員,并將工作面及兩巷內(nèi)全部非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備開關(guān)打至零位。
3.3.2 系統(tǒng)調(diào)試注意事項
開啟均壓通風(fēng)機(jī)后,需要先關(guān)閉回風(fēng)巷均壓風(fēng)門,后關(guān)閉進(jìn)風(fēng)巷均壓調(diào)節(jié)風(fēng)門,并逐步調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)。
1) 密切關(guān)注并調(diào)整氣體參數(shù)。均壓通風(fēng)機(jī)啟動后要密切關(guān)注2-607工作面氣體參數(shù)變化,調(diào)整均壓調(diào)節(jié)風(fēng)門確保2-607工作面氣體正常與通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定。2-607工作面主運(yùn)順槽風(fēng)量保持不低于730 m3/min,同時進(jìn)、回風(fēng)順槽均壓風(fēng)門內(nèi)外的壓差均保持在180~280 Pa,工作面與鄰近采空區(qū)壓能基本平衡[6].
2) 測試運(yùn)行并限制人員進(jìn)入。均壓系統(tǒng)啟動時,禁止所有人員進(jìn)入均壓區(qū)域范圍內(nèi)。待均壓系統(tǒng)運(yùn)行8 h以上并穩(wěn)定后,檢測人員進(jìn)入2-607工作面檢查回風(fēng)隅角、工作面及回風(fēng)流氣體情況,確定CO濃度<24×10-6,CO2濃度<1.5%,O2濃度>18%后,方可允許其他工作人員進(jìn)入工作面作業(yè)。
3.3.3 系統(tǒng)故障處理
1) 均壓工作面發(fā)生主風(fēng)機(jī)停運(yùn)、備用風(fēng)機(jī)開啟時的處理措施:a) 發(fā)現(xiàn)主風(fēng)機(jī)運(yùn)行不正常時,必須將工作面及兩巷超前支護(hù)20 m內(nèi)工作人員撤離到進(jìn)風(fēng)巷新鮮風(fēng)流中。b) 將回風(fēng)順槽超前支護(hù)20 m外及在回風(fēng)流作業(yè)的所有人員撤到新鮮風(fēng)流中。c) 核對撤出人數(shù),查明主風(fēng)機(jī)停運(yùn)原因,待主、備風(fēng)機(jī)全部恢復(fù)工作后才能恢復(fù)生產(chǎn)。
2) 均壓工作面發(fā)生主風(fēng)機(jī)、備用風(fēng)機(jī)全部停運(yùn)后的處理措施:a) 發(fā)現(xiàn)主風(fēng)機(jī)運(yùn)行不正常時,必須將工作面及兩巷超前支護(hù)20 m內(nèi)工作人員撤離到進(jìn)風(fēng)巷新鮮風(fēng)流中。b) 將回風(fēng)順槽超前支護(hù)20 m外及在回風(fēng)流作業(yè)的所有人員撤到新鮮風(fēng)流中。c) 通風(fēng)機(jī)崗位工作人員立即打開均壓風(fēng)門,連同風(fēng)門工作人員對現(xiàn)場風(fēng)量和氣體進(jìn)行實測,調(diào)節(jié)均壓調(diào)節(jié)風(fēng)門大小,形成全負(fù)壓通風(fēng)系統(tǒng)。d) 核對撤出人數(shù),設(shè)置警戒嚴(yán)禁人員進(jìn)入工作面。
3) 均壓風(fēng)門受到破壞造成工作面泄壓的處理措施:a) 風(fēng)門工作人員應(yīng)該立即通告情況,將工作面及二巷超前支護(hù)20 m內(nèi)工作人員撤離到進(jìn)風(fēng)巷新鮮風(fēng)流中,將回風(fēng)順槽超前支護(hù)20 m外及在回風(fēng)流作業(yè)的所有人員撤到新鮮風(fēng)流中。b) 切斷均壓區(qū)域內(nèi)所有非本質(zhì)安全型電源。c) 通風(fēng)機(jī)崗位工作人員立即打開均壓風(fēng)門,連同風(fēng)門工作人員對現(xiàn)場風(fēng)量和氣體進(jìn)行實測,調(diào)節(jié)均壓調(diào)節(jié)風(fēng)門大小,形成全負(fù)壓通風(fēng)系統(tǒng)。d) 核對撤出人數(shù),在工作面巷口設(shè)警攔人,禁止任何人員進(jìn)入。e) 及時對均壓風(fēng)門進(jìn)行修復(fù)。
應(yīng)用均壓通風(fēng)技術(shù)前后2-607工作面CH4、CO等參數(shù)情況見表1,2.
表1 均壓通風(fēng)技術(shù)應(yīng)用前2-607工作面氣體參數(shù)情況表
表2 均壓通風(fēng)技術(shù)應(yīng)用后2-607工作面氣體參數(shù)情況表
由表1數(shù)據(jù)可知,2-607工作面應(yīng)用均壓通風(fēng)技術(shù)后,回風(fēng)隅角CO濃度從8×10-6降低至0,回風(fēng)隅角CO2濃度從13.02%降低至0.35%,回風(fēng)隅角O2濃度從14.33%提高至19.99%>18%. 工作面、主運(yùn)順槽和回風(fēng)順槽的風(fēng)量對比之前有了明顯減少,而氣壓對比之前有了明顯上升;均壓通風(fēng)技術(shù)應(yīng)用后回風(fēng)順槽與主運(yùn)順槽的風(fēng)量差從104 m3/min降低至28 m3/min.
2-607工作面采用均壓通風(fēng)技術(shù)治理后,有效提高了工作面氣壓,防止2-607工作面上部采空區(qū)低氧氣體下泄,有效提高了2-607工作面回風(fēng)隅角氧氣濃度,使氧氣濃度>18%,2-607工作面上隅角低氧問題得到解決,保障了工作面回采的安全。
1) 采用均壓通風(fēng)技術(shù)能夠很好地解決工作面回風(fēng)隅角低氧問題,通過升高工作面氣體壓力,有效減少了臨近采空區(qū)有害氣體向生產(chǎn)工作面的運(yùn)移,保證了工作面的安全生產(chǎn)。
2) 使用均壓通風(fēng)時,可對臨近采空區(qū)與生產(chǎn)工作面氣壓壓差進(jìn)行監(jiān)測,以便配備高效、節(jié)能的局部通風(fēng)設(shè)施。
3) 實施均壓通風(fēng)技術(shù)施工必須達(dá)標(biāo),同時需加強(qiáng)對工作面風(fēng)量、壓差等檢測,避免出現(xiàn)工作面風(fēng)流不穩(wěn)的現(xiàn)象。