溫千峰
(山西焦煤集團有限責任公司 官地煤礦, 山西 太原 030022)
煤炭開采過程中,采區(qū)巷道承擔著整個采區(qū)的運輸、行人、回風等任務,一般服務年限較長,當兩翼回采工作面停采后,工作面采動超前應力往往會對采區(qū)巷道造成一定影響。當保護煤柱留設不足時,會造成采區(qū)巷道礦壓顯現(xiàn)劇烈,發(fā)生大變形,從而不得不進行返修,不僅增加了投入成本,也對采區(qū)采掘銜接造成較大影響;當保護煤柱留設較大時,又會造成煤炭資源的浪費,因此,及時切斷綜采工作面停采后圍巖應力傳遞,合理優(yōu)化停采線位置,保護采區(qū)巷道正常使用意義重大[1-3].
采區(qū)巷道壓力顯現(xiàn)實質上都是由于工作面上部頂板未及時斷裂,導致應力傳遞至采區(qū)巷道而引起的。本文以官地礦22613綜采工作面為研究對象,采用理論分析、鉆孔窺視、礦壓實測的研究方法,開展水壓預裂切頂卸壓護巷技術研究與應用,以保證礦井安全生產(chǎn)。
官地礦22613工作面位于中六采區(qū)北配巷西北部,工作面東北部為采空區(qū),與本工作面相距32 m煤柱,兩個工作面停采線距離采區(qū)集中軌道巷均為60 m,西南、西北部均為未采區(qū)。2#煤層平均厚度2.49 m,其直接頂為泥巖與細粒砂巖互層,平均厚度為5.9 m,基本頂為細粒砂巖,平均厚度為9 m,普氏系數(shù)為6~8,柱狀圖見圖1.
圖1 工作面圍巖柱狀圖
與該工作面相鄰工作面停采后,強采動應力造成采區(qū)巷道圍巖壓力加大,并且隨著時間的延長,采區(qū)巷道出現(xiàn)片幫、底鼓等現(xiàn)象,巷道難以維護,兩幫移近量超過500 mm,頂?shù)装逡平砍^300 mm,嚴重影響運輸及安全管理。為減小本工作面對采區(qū)軌道巷影響,采用高效水力壓裂頂板技術對該工作面撤架通道頂板進行切頂卸壓。
工作面頂板水力壓裂切頂卸壓的控制技術思路是:對煤柱上方的頂板采用水壓預裂切頂技術,切斷由于工作面采動造成的基本頂應力傳遞路徑,因此要求水壓預裂對象為工作面基本頂[4-5].
理想切頂線位置為沿煤柱側垂直頂板切落,但考慮實際井下鉆孔施工可行性,可沿工作面傾向布置鉆孔,見圖2.
目前回撤通道已經(jīng)形成,確定在回撤通道內施工鉆孔并進行水力壓裂。水壓預裂鉆孔平面布置圖見圖3,剖面布置圖見圖4.
圖2 水力壓裂切頂卸壓原理圖
圖3 水壓預裂鉆孔布置平面圖
每隔13 m布置一組鉆孔,每組鉆孔包括兩個,分別為孔A、孔B.
鉆孔A貼煤柱幫施工,由于副幫標高較正幫要高,為便于施工,鉆孔A由副幫朝向正幫方向施工。鉆孔A開孔位置距離煤幫300~500 mm,偏向煤柱的方位角為10°,仰角為45°,鉆孔長度30 m;鉆孔B垂直煤幫斜向煤柱頂板施工,仰角45°,鉆孔長度為30 m.
鉆孔A、B直徑均為360 mm,從孔頂部開始,每后退5 m壓裂一次,直至壓裂至距離孔口3~4 m位置,每個孔共計壓裂5段,每段的壓裂時間控制在25~30 min.
對17組施工孔共59段壓裂段壓力進行匯總分析,見圖5.
圖4 水壓預裂鉆孔布置剖面圖
圖5 工作面水力壓裂水壓統(tǒng)計分析圖
從圖5可以看出:
1) 水力壓裂頂板的水壓基本在30 MPa,最高可達42 MPa,最低為18 MPa,變化趨勢整體呈從機頭到機尾逐步降低的趨勢。壓裂時鉆孔每段壓裂水壓整體呈逐步下降趨勢,部分鉆孔不符合此現(xiàn)象是由于頂板巖層賦存狀況復雜的影響。壓裂過程中,水壓基本穩(wěn)定在記錄值左右,部分時間水泵表盤壓力發(fā)生變化是因為水壓裂縫此刻出現(xiàn)了較大范圍的擴展,高壓水來不及補充,從而反饋出一定的壓力降,但由于泵的排量較大,水壓裂縫雖然在擴展,但新裂縫產(chǎn)生后會很快被高壓水填充,所以水泵表盤壓力基本維持在一個固定數(shù)值。
2) 分析同一壓裂段不同位置水壓規(guī)律,整體表現(xiàn)為前半部高,后半部低特征,7#架1段壓裂處水壓可達42 MPa,而139#架1段壓裂處水壓僅有18 MPa. 分析原因:副巷受到相鄰22612工作面采空區(qū)應力影響,塑性破壞區(qū)較大,底部孔壁圍巖已發(fā)生一定的塑性破壞,造成在壓裂過程中水壓值不能達到較高水平。
3) 同一壓裂段不同位置水壓規(guī)律整體表現(xiàn)為有規(guī)律性的震蕩曲線,兩個較高壓力的預裂孔中間總是存在一個壓力較低的預裂孔,這是由于相臨孔內高壓水力預裂本孔后裂隙延伸至本孔,導致本孔在預裂前孔壁已形成一定裂隙,壓裂時無法達到高壓,下一組相臨孔孔壁不受破壞,又可以在壓裂時達到較高壓力。以此類推,形成震蕩曲線,即表明,相鄰兩個鉆孔之間已形成貫穿裂隙。
對132#鉆孔壓裂前后進行鉆孔窺視,見圖6. 從圖6可觀察到壓裂前后孔壁圍巖變化情況,壓裂前孔壁光滑,完整度高。壓裂后,在18 m、20.5 m、23 m這3段均形成沿孔壁走向裂隙,特別是16~22 m段,受高壓水沖擊,形成明顯的軸向劈裂縫隙,貫穿形成約2 m長的對稱貫通裂隙,壓裂效果非常好。
圖6 132#架壓裂前后鉆孔窺視結果圖
對99#鉆孔壓裂前后進行鉆孔窺視,見圖7. 從圖7可觀察到,所壓4段均出現(xiàn)連續(xù)走向裂隙,且孔深20 m以內較為明顯,壓裂效果良好。
綜上分析可得出結論:鉆孔深部圍巖較穩(wěn)定,壓裂后形成的裂隙較少,隨深度減少,裂隙形成逐漸明顯,與壓裂水壓分析結果一致。因此采用此技術的關鍵在于深部壓裂,即壓裂第1段至第3段一定要有足夠的水壓,整個鉆孔壓裂才會取得良好效果。
圖7 99#架壓裂后鉆孔窺視結果圖
在本工作面回撤通道切頂卸壓過程中,壓裂過程中多次出現(xiàn)相鄰鉆孔、錨桿及錨索淋水現(xiàn)象,說明鉆孔水壓力已使頂板形成裂隙并與相鄰鉆孔、周圍錨桿錨索貫通,同時在工作面端頭壓裂時可以聽到10~50次明顯的頂板斷裂聲,在工作面中部頂板斷裂聲逐步減少為5~10次,說明水力壓裂已使頂板斷裂,端頭頂板巖性較軟且內部應力大,斷裂聲較多,工作面中部頂板巖層較硬且比較完整,斷裂聲相對較少。
在該工作面拆架前于中六區(qū)軌道巷影響范圍內布置測點3個,拆架整周期內采用十字收斂法對巷道圍巖變形進行連續(xù)觀測,結果見圖8.
從圖8可以得出:
1) 在相鄰工作面停采后(未切頂),采區(qū)巷道頂?shù)装遄冃瘟孔畲筮_到210 mm,兩幫變形量最大達到580 mm,在本工作面(水壓預裂切頂后)采區(qū)巷道頂?shù)装遄冃瘟孔畲鬄?05 mm,降低了50%,兩幫變形量最大為210 mm,降低了63.8%.
2) 切頂后,采區(qū)巷道變形較為平緩,未出現(xiàn)突然來壓沉降現(xiàn)象,采區(qū)巷道能夠滿足正常生產(chǎn)的需求。
圖8 本工作面與相鄰工作面采區(qū)巷道變形圖
1) 官地礦22613工作面回撤通道應用水壓預裂切頂卸壓技術,選取了合理設計施工參數(shù),分析了鉆孔內壓裂水壓規(guī)律及壓裂前后鉆孔裂隙發(fā)育情況。
2) 通過圍巖變形觀測結果,在工作面回撤通道采用水壓預裂切頂卸壓技術后,采區(qū)巷道頂?shù)装遄冃瘟考皟蓭妥冃瘟糠謩e降低了50%、63.8%,表明該技術使用效果良好。