唐 通,孔雅嬋,蔣全維,衛(wèi)仁杰,楊懷孝
(中國航發(fā)成都發(fā)動機有限公司,四川 成都 610000)
航空發(fā)動機是一種高度復(fù)雜和精密的熱力機械,為飛行器提供所需動力。為保證航空發(fā)動機的可靠性,其在投入使用前均需要進行大量的試驗研究。發(fā)動機吸入大量雨水會引起壓氣機機匣急劇冷卻,有可能使發(fā)動機機匣局部受冷收縮,引起機匣和葉片之間的間隙減小,產(chǎn)生摩擦損壞可能降低發(fā)動機的不穩(wěn)定工作裕度并引起發(fā)動機喘振失速,甚至是熄火停車。為保證發(fā)動機使用安全性,航空發(fā)動機吞水試驗在民用和軍用發(fā)動機均會開展[1-3]。
航空發(fā)動機吞水試驗是測試發(fā)動機吞咽能力的重要試驗,主要是衡量發(fā)動機在淋雨條件下正常工作的能力,能較好地反映發(fā)動機的環(huán)境適應(yīng)性。根據(jù)以往的發(fā)動機吞水試驗開展情況來看,吞水試驗的吞水量取發(fā)動機空氣流量的2%~5%,水滴直徑不大于2 mm;為防止發(fā)動機熱部件積垢,試驗用水主要為軟化水和蒸餾水;試驗場地則一般在露天試驗臺或機場停機坪上開展[4-7]。
本文根據(jù)航空發(fā)動機研制情況,提出某型航空發(fā)動機臺架吞水試驗方案,并對發(fā)動機試車臺架進行適應(yīng)性改造,確保了航空發(fā)動機吞水試驗的順利實施。
發(fā)動機吞水試驗一般在露天試驗臺或機場停機坪上開展,這種試驗方式對試驗平臺的特殊需求耗費大量的協(xié)調(diào)成本影響試驗任務(wù),試驗過程中試驗平臺與發(fā)動機匹配性也是很重要的制約因素。本項目基于時間和經(jīng)費考慮選擇室內(nèi)臺架開展試驗工作。
室內(nèi)臺架為發(fā)動機日常試車常用臺架,不存在與發(fā)動機匹配性問題。測點參數(shù)為保證發(fā)動機安全性常用參數(shù),足以監(jiān)控發(fā)動機在吞水過程的工作狀況,僅需對臺架進行較小的適應(yīng)性改造,就可滿足試驗?zāi)康?,可以極大地減少時間和經(jīng)濟性成本。根據(jù)試車臺架的特點形成吞水試驗整體方案,如圖1 所示。
圖1 吞水試驗原理圖
整體思路如下:
(1)在升降平臺上安裝固定噴水裝置,并通過焊接將噴水裝置固定在升降平臺上。
發(fā)動機噴出的水一部分通過引射塔排入大氣,一部分水在引射塔回流后通過集水裝置回收。
(2)為盡量避免升降平臺對氣流的影響,試驗過程中升降平臺需下降;經(jīng)計算升降平臺位于地面與升降平臺3 m 高時流線分布情況和進氣總壓分布情況相近,故將升降平臺下降至離地3 m。計算情況如圖2 和圖3 所示。
圖2 升降平臺位于地面時情況
圖3 升降平臺3 m 高時情況
根據(jù)GJB 241—1987《航空渦輪噴氣和渦輪風(fēng)扇發(fā)動機通用規(guī)范》的要求,發(fā)動機進行地面吞水試驗時,水滴直徑不大于2 mm,噴水量分別為占空氣總質(zhì)量流量的2%、3.5%和5%,進水分布要求有50%的水進入1/3 扇形進口面積[8]。
將進水面設(shè)計在發(fā)動機進氣道的進口直徑范圍內(nèi),噴水裝置如圖4 所示。
圖4 噴水裝置組成示意圖
為滿足水滴直徑不大于2 mm,本試驗選擇成品噴嘴,經(jīng)試驗標(biāo)定測量,當(dāng)噴水壓力為(0.2~0.6)MPa時,粒徑均小于2 mm。
由于單個噴嘴的流量調(diào)節(jié)范圍有限,試驗水滴流量和分布需要主要通過調(diào)整噴嘴數(shù)量滿足,噴嘴陣列方案見表1。
表1 吞水水量方案
進水分布要求有50%的水進入1/3 扇形進口面積則主要通過噴嘴的截面布局進行保證,即采用1/3 扇形噴嘴與其他部分使用相同數(shù)量的噴嘴保證,發(fā)動機慢車截面布局如圖5、圖6、圖7 所示。
圖5 慢車2%吞水對應(yīng)噴嘴分布
圖6 慢車3.5%吞水對應(yīng)噴嘴分布
圖7 慢車5%吞水對應(yīng)噴嘴分布
根據(jù)國軍標(biāo)要求,需進行慢車和起飛的吞水試驗,噴水量分別為占空氣總質(zhì)量流量的2%、3.5%和5%。由于本次試驗過程中,噴水裝置不能進行連續(xù)性的水量調(diào)節(jié),僅能通過改變噴嘴數(shù)量調(diào)節(jié),因此吞水試驗程序只能分段開展,具體試驗過程如下。
(1)吞水試驗錄取發(fā)動機性能
在安裝吞水試驗裝置前,錄取發(fā)動機性能參數(shù)。安裝吞水試驗裝置后再次錄取發(fā)動機性能以確定安裝噴水裝置對發(fā)動機性能的影響。
(2)吞水試驗程序
起動發(fā)動機,慢車狀態(tài)工作2 min,0.7 額定狀態(tài)工作2 min,起飛狀態(tài)工作4 min,在慢車狀態(tài)工作4 min后停車,錄取慢車和起飛狀態(tài)性能參數(shù)。
起動發(fā)動機,慢車狀態(tài)工作2 min,0.7 額定狀態(tài)工作2 min,推油門到起飛,發(fā)動機達到起飛轉(zhuǎn)速后進行吞水試驗,工作5 min,在慢車狀態(tài)工作2 min 后停車。起動發(fā)動機,慢車狀態(tài)工作2 min 后,在慢車狀態(tài)進行吞水試驗,5 min 后停止吞水,并繼續(xù)在慢車狀態(tài)工作4 min 后停車。
重復(fù)上述起飛和慢車吞水試驗各3 次,依次噴水2%、3.5%、5%。
吞水試驗試車曲線如圖8、圖9 所示。
圖8 吞水試驗起飛試車曲線
圖9 吞水試驗慢車試車曲線
(3)吞水試驗后錄取發(fā)動機性能
發(fā)動機完成吞水試驗后,再次錄取發(fā)動機性能,用以確定吞水對發(fā)動機的影響情況。
試驗過程中未開展發(fā)動機加減速的吞水驗證,這主要是由于加減速要求吞水試驗設(shè)備與發(fā)動機加速過程匹配,目前國內(nèi)針對這一試驗過程中主要試驗有兩種方法。
(1)在發(fā)動機加減速過程中,吞水設(shè)備以慢車流量穩(wěn)定供水。
(2)在發(fā)動機轉(zhuǎn)速以階梯形式完成加速過程中,吞水設(shè)備以發(fā)動機“梯步”過程中進氣狀態(tài)進行吞水試驗,實質(zhì)還是一種穩(wěn)態(tài)供水狀態(tài)。
綜上,國內(nèi)大量的發(fā)動機未開展加減速過程吞水,且由于吞水設(shè)備控制系統(tǒng)原因,現(xiàn)有的試驗方案也無法模擬國軍標(biāo)規(guī)定的加減速吞水過程,因此在試驗過程中未開展發(fā)動機加減速吞水試驗。
(1)發(fā)動機吸入大量雨水會引起壓氣機機匣急劇冷卻,有可能使發(fā)動機機匣局部受冷收縮,引起機匣和葉片之間的間隙減小,產(chǎn)生摩擦損壞;水會改變發(fā)動機工作介質(zhì),影響發(fā)動機部件之間的工作匹配性,可能降低發(fā)動機的不穩(wěn)定工作裕度并引起發(fā)動機喘振失速,甚至是熄火停車。因此制定了發(fā)動機試車風(fēng)險防控措施,加強發(fā)動機試車過程中的試車參數(shù)監(jiān)控,噴水裝置設(shè)置了緊急斷水系統(tǒng),發(fā)動機設(shè)計了緊急停車程序,以防止意外發(fā)生。
(2)由于本次試驗為吞咽試驗,吞入異物打傷發(fā)動機的風(fēng)險較大,針對該問題,制定了發(fā)動機臺架和噴水裝置等各方面檢查措施。
根據(jù)GJB 241—1987《航空渦輪噴氣和渦輪風(fēng)扇發(fā)動機通用規(guī)范》的要求,發(fā)動機吞水后,發(fā)動機保持了足夠的間隙,在試驗過程中未發(fā)生損傷或有害擦傷,性能未惡化,并且沒有造成失速、喘振、發(fā)動機主燃燒室熄火,燃?xì)饬髀分械牧慵参词艿綋p傷,則認(rèn)為試驗通過[7]。
圖10 為某型發(fā)動機實施吞水試驗時,水進入發(fā)動機進氣道的截面現(xiàn)場圖,由圖可見水柱受氣流影響,開始收縮,水量分布符合方案設(shè)計要求。試驗時大氣壓力(95.9~96.0)kPa,大氣溫度(23.9~24.0)℃。試驗結(jié)果見表2。
表2 吞水試驗結(jié)果
圖10 吞水試驗入口截面圖
試驗后對發(fā)動機進行了檢查,發(fā)動機結(jié)構(gòu)無異常損傷。吞水試驗完成后,重新對發(fā)動機錄取性能,發(fā)動機檢試性能試驗前后無衰減。試驗結(jié)果顯示發(fā)動機具有良好的吞水能力,能夠保證在雨天或穿過高含水量云層的使用安全。同時試驗結(jié)果也證明了航空發(fā)動機臺架吞水試驗方案的安全性、可靠性及易實施性。
(1)本次試驗利用已有的室內(nèi)臺架,通過對臺架進行試驗性改造,避免了新建或改造室外平臺,降低了試驗的經(jīng)濟成本和時間成本。
(2)本次試驗通過在臺架上安裝噴水裝置,以及采用噴水裝置與試車程序相匹配的方式進行整體方案設(shè)計,極大地降低了臺架改裝和噴水裝置研制的技術(shù)難度。
(3)試驗結(jié)果顯示,本試驗方案合理可行,能夠滿足發(fā)動機試驗驗證要求,摸清了某型發(fā)動機吞水能力,為發(fā)動機后續(xù)技術(shù)保障提供了理論依據(jù)。