陳 林,武傳朋,李傳坤
(1.中國石化齊魯分公司勝利煉油廠,山東淄博 255434 2.中石化安全工程研究院有限公司,山東青島 266104)
隨著我國加工原油重質(zhì)化、劣質(zhì)化趨勢加重,原油中S、N等元素含量增加,催化裂化裝置(FCC)作為原油二次加工的重要裝置,其再生煙氣中的SOX、NOX、粉塵等污染物增加。SOX、NOX不僅導(dǎo)致酸雨、霧霾等環(huán)境污染問題,還會引發(fā)人類呼吸系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)等疾病[1,2],因此煙氣脫硫脫硝裝置被廣泛應(yīng)用于控制FCC裝置煙氣污染物治理[3]。
根據(jù)脫硫劑類型的不同,煙氣脫硫技術(shù)可分為干法脫硫、半干法脫硫和濕法脫硫,其中半干法和濕法脫硫技術(shù)在石化行業(yè)應(yīng)用最為廣泛[4]。常用的煙氣脫硝技術(shù)有選擇性催化還原法(SCR)、選擇性非催化還原法(SNCR)和LoTOx臭氧氧化脫硝技術(shù)。煙氣脫硝技術(shù)與濕法脫硫技術(shù)組合應(yīng)用,例如LoTOx臭氧氧化脫硝技術(shù)與EDV濕法脫硫技術(shù)組合[5],可實現(xiàn)同時脫硫脫硝的目的。
FCC煙氣脫硫脫硝外排廢水通常采用活性污泥法等生物法處理?;钚晕勰嘀泻械奈⑸锘旌先后w是廢水處理的有效成分,其中細菌、真菌、藻類和原生動物的pH值適應(yīng)范圍在4~10之間,多數(shù)細菌在中性和弱堿性(pH 6.5~7.5)環(huán)境下生長最好。此外,外排廢水pH值過低,會造成設(shè)備管路腐蝕;pH值過高,會與廢水中的Ca2+、Mg2+等發(fā)生反應(yīng)產(chǎn)生結(jié)垢,造成管道堵塞。因此,控制脫硫脫硝外排廢水的pH值在較窄范圍內(nèi)極其重要。
某煉廠FCC裝置采用LoTOx與EDV組合工藝處理煙氣,以該裝置為例,研究FCC煙氣脫硫脫硝過程中外排廢水pH值異常的原因并提出相應(yīng)解決方案,以期為FCC煙氣脫硫脫硝裝置的長周期穩(wěn)定運行提供技術(shù)支撐。
美國杜邦貝爾格(BELCO)公司開發(fā)的EDV濕法洗滌工藝已在90余套FCC裝置上應(yīng)用,最大處理能力為5 Mt/a[5]。FCC再生煙氣自余熱回收系統(tǒng)回收熱量后排出,在洗滌塔急冷區(qū)與急冷水、臭氧混合,水平進入洗滌塔后與塔中部噴淋設(shè)備噴出的高密度水簾逆流接觸,向上通過濾清模塊、除霧器,脫水后的凈化煙氣經(jīng)上部煙囪排入大氣。洗滌水的pH值通過控制注堿量調(diào)節(jié),洗滌水由塔底漿液泵抽出,一部分回流,另一部分排入澄清池。進入澄清池的洗滌水在絮凝劑的作用下去除懸浮物(洗滌下來的催化劑),溢流進入三級氧化罐,將亞硫酸鹽充分氧化成硫酸鹽,最后作為達標廢水排出裝置。
EDV濕法脫硫技術(shù)采用NaOH洗滌液進行吸收脫硫,其脫硫機理為:堿性物質(zhì)與SO2溶于水生成的亞硫酸溶液進行酸堿中和反應(yīng),通過調(diào)節(jié)NaOH溶液的加入量來控制循環(huán)漿液的pH值。吸收SO2所需的水氣比和噴嘴數(shù)量由SO2入口濃度、排放需求、飽和氣體溫度決定。在洗滌器內(nèi),SO2脫除過程的化學(xué)反應(yīng)如下所示[6]:
SO2+H2O?H2SO3
(1)
H2SO3+2NaOH?Na2SO3+2H2O
(2)
Na2SO3+H2SO3?2NaHSO3
(3)
NaHSO3+NaOH?2Na2SO3+2H2O
(4)
總反應(yīng)式為:
SO2+H2O+2NaOH?Na2SO3+2H2O
(5)
其中副反應(yīng):
2NaOH+SO3?Na2SO4+H2O
(6)
洗滌塔內(nèi)循環(huán)漿液的pH值通過注入NaOH來控制(最佳為7左右)。為控制循環(huán)吸收液中的氯離子、固體含量等指標不超標,循環(huán)系統(tǒng)需要排放部分吸收液,以保證脫硫效果。外排的亞硫酸鈉經(jīng)氧化后除去假性COD,作為無害的硫酸鈉水溶液排放。
2Na2SO3+O2?2Na2SO4
(7)
臭氧(O3)在EDV洗滌塔入口處注入,與含有NOx的煙氣混合,將煙氣中的NOx轉(zhuǎn)換為N2O5。N2O5與洗滌水反應(yīng)生成HNO3,與NaOH反應(yīng)生成NaNO3。反應(yīng)式如下[6]:
NO+O3→NO2+O2
(8)
2NO2+O3→N2O5+O2
(9)
N2O5+H2O→2HNO3
(10)
HNO3+NaOH→NaNO3+H2O
(11)
通過對SOx、NOx脫除機理分析可知,在脫硫脫硝過程,煙氣中SOx、NOx含量,洗滌液NaOH濃度,臭氧加注量等多重因素互相耦合,對外排廢水中的pH產(chǎn)生決定性影響。
為了保持洗滌塔中吸收液的pH值滿足煙氣中SOx、NOx的吸收要求,需連續(xù)不斷地將濃度為30%的NaOH溶液補充至洗滌塔底的吸收液和濾清模塊的洗滌液中。塔底循環(huán)泵入口管線上裝有pH計,塔底吸收液的pH值通過堿液管道上的調(diào)節(jié)閥串級控制,調(diào)節(jié)進入洗滌塔的堿液量,使吸收液的pH值控制在7左右。
2018年脫硫脫硝洗滌塔塔底吸收液的pH值監(jiān)測結(jié)果如圖1所示。由圖1可知,洗滌塔塔底吸收液的pH值在2018年前半年基本維持在7.5左右,運行較為平穩(wěn),但在2018年8、9月份pH值偏高,此后塔底吸收液的pH值出現(xiàn)較大幅度波動。
圖1 2018年脫硫脫硝洗滌塔塔底液pH值變化趨勢
出現(xiàn)這種情況的原因可能為:洗滌塔塔底吸收液的溫度維持在58 ℃左右,pH值控制在7左右,而洗滌塔含鹽污水中含有鈣、鎂等離子,在58 ℃的富堿環(huán)境下易發(fā)生如下反應(yīng)[7]:
(12)
(13)
上述反應(yīng)是結(jié)垢產(chǎn)生的根本原因。由于pH計引出管是斜插入管線的,在此部位易形成局部環(huán)流加劇結(jié)垢的發(fā)生,使實測pH值時高時低,出現(xiàn)誤指示。當出現(xiàn)pH值下降的誤指示時,在串級控制下的裝置會加大洗滌塔塔底吸收液的NaOH補充量,加快pH計引出管結(jié)垢。
同時,當煙氣中SOx含量增加時,因pH計誤指示導(dǎo)致洗滌塔塔底吸收液的NaOH補充缺失,易導(dǎo)致洗滌塔出口SOx含量升高。部分操作人員為了盡快降低洗滌塔出口SOx含量,習(xí)慣性地大幅提高NaOH流量,進一步加快pH計引出管的結(jié)垢。
pH計引出管處的結(jié)垢發(fā)生到一定程度時,pH計的自沖洗功能失效,于是操作人員將pH計拔出手動清理。但頻繁拔出會導(dǎo)致電極卡澀,最終需更換套筒。但套筒無法在線更換,更換期間引出管處的pH計會產(chǎn)生誤指示。因此自2018年下半年起,該裝置洗滌塔塔底吸收液的pH值維持在7的情況下,NaOH注入量忽高忽低,波動較大。
2018年氧化罐含鹽廢水pH值變化趨勢如圖2所示。檢測結(jié)果顯示,氧化罐含鹽廢水pH值維持在8.31~9.42之間,持續(xù)偏高。而在7、8月份,pH值在4~8之間波動。
2.2.1 pH值持續(xù)偏高的原因及危害
由圖1和圖2可知,2018年大部分時間內(nèi),氧化罐含鹽廢水的pH值明顯高于洗滌塔塔底吸收液的pH值。
圖2 2018年氧化罐含鹽廢水的pH值變化趨勢
含鹽廢水的氧化處理流程如圖3所示。D-701澄清池的凈化水溢流入D-703A/B/C氧化罐進行氧化,以使廢水COD達標。為將氧化罐含鹽廢水的pH值保持在7左右,采用pH計監(jiān)控每個氧化罐溢流出的廢水pH值,并串級控制相關(guān)的流量控制閥,調(diào)節(jié)30%NaOH堿液的加入量。但在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),氧化罐廢水的pH值在不加入堿液的情況下也會偏高,因此操作人員手動徹底關(guān)閉了堿液流量控制閥。
圖3 含鹽廢水的氧化處理流程
導(dǎo)致氧化罐出口含鹽污水pH值偏高的原因為:
a) 在含鹽污水處理過程中,絮凝劑被加注到D-701澄清池中,吸附污水中的顆粒物,以便進行過濾。絮凝劑采用陰離子形式的聚丙烯酰胺溶液,其水溶液pH值在8左右,呈弱堿性。
b) 在洗滌塔酸堿中和過程中,NaOH溶液吸收SO2后生成NaHSO3,NaHSO3本身是強堿弱酸鹽,水溶液呈弱堿性,導(dǎo)致吸收液pH升高。在氧化罐中通入的氧氣(空氣)對外排廢水有吹脫作用,同時發(fā)生氧化放熱反應(yīng),提高液體溫度,降低吸收液中SO2或分子態(tài)H2SO3的溶解度,因此吸收液的pH也會隨之升高。
氧化罐出口含鹽污水pH值過高,將對后續(xù)污水處理廠的活性污泥產(chǎn)生不利影響,造成活性污泥中的有效成分失活,污水處理效果變差。
2.2.2 pH值大幅降低的原因及危害
圖4 2018年度原料油硫含量變化趨勢
(14)
氧化罐出口含鹽污水的pH值過低,同樣會對后續(xù)污水處理場的活性污泥產(chǎn)生不利影響,造成活性污泥中有效成分失活,污水處理效果變差。
2018年氧化罐結(jié)垢后發(fā)生堵塞,導(dǎo)致羅茨風(fēng)機出口溫度升高,加快了結(jié)垢速度。在切除開蓋后,發(fā)現(xiàn)風(fēng)線分布管存在大量污垢。
主要原因為:絮凝劑泵出口至混合器接口處在堿性環(huán)境下發(fā)生結(jié)垢,處理過程中絮凝劑無法持續(xù)加注,造成絮凝效果下降,大量的懸浮物隨含鹽污水進入氧化罐,造成氧化罐風(fēng)線分布管的氣孔堵塞,氣孔部位線速降低,羅茨風(fēng)機的背壓升高,造成羅茨風(fēng)機的出口溫度由45~50 ℃急速升高至90 ℃以上,進一步加劇了結(jié)垢和堵塞現(xiàn)象。
氧化罐風(fēng)線分布管結(jié)垢會造成氧化反應(yīng)效率降低,氧化罐含鹽廢水中含有部分未氧化的溶解性亞硫酸鹽,由式(14)可知,這將導(dǎo)致氧化罐出口含鹽污水pH值過高。
根據(jù)反應(yīng)機理與現(xiàn)場實際運行情況,針對FCC濕法煙氣脫硫脫硝裝置外排廢水pH值異常提出了以下治理措施。
a) 針對洗滌塔塔底pH計失效的情況,在澄清池頂部增加外置pH計,將控制信號引向堿液調(diào)節(jié)閥進行串級控制。此處環(huán)境相對簡單,pH計易于露天沖洗,不易發(fā)生結(jié)垢,測量結(jié)果準確率較高。
b) 加強高硫原料的監(jiān)控,保持原料性質(zhì)平穩(wěn)。根據(jù)原料油硫含量,提前做好應(yīng)對措施。原料硫含量較高預(yù)示煙氣中SOx含量將升高,應(yīng)適當提前增大吸收液的pH值;原料硫含量較低預(yù)示煙氣中SOx含量將降低,應(yīng)適當提前降低吸收液的pH值,以避免大幅、快速地提高脫硫脫硝裝置的注堿量。
c) 調(diào)整絮凝劑的種類,使用耐堿性能更好的絮凝劑,在增加絮凝效果的同時減少絮凝劑對泵的腐蝕,同時在絮凝劑加注管線增加流量顯示,以加強對絮凝劑加注情況的監(jiān)控。
d) 在設(shè)計階段或在裝置停工檢修期間進行技術(shù)改造,對風(fēng)線分布管的氣孔適當擴徑(圖5),使污垢難以聚集,從根本上解決因結(jié)垢帶來的廢水pH值波動問題。
圖5 部分氣孔擴徑后的風(fēng)線分布管
e) 當氧化罐出口pH值偏低時投用注堿線,減輕pH值過低對設(shè)備的腐蝕作用。
煙氣脫硫脫硝裝置對FCC裝置廢氣達標排放具有決定性作用。濕法煙氣脫硫脫硝工藝外排廢水pH值的異常波動,對后續(xù)廢水處理有較大不利影響。本文系統(tǒng)分析了FCC煙氣脫硫脫硝裝置外排廢水pH值異常波動的原因,并提出了應(yīng)對措施,確定了現(xiàn)有條件下定期強制維護的方案。