于福東,劉嚴(yán)
(1.中國(guó)石化青島石化,山東青島 266043;2.江蘇賽瑞邁科新材料有限公司,江蘇蘇州 215600)
隨著煉廠(chǎng)加工原油的硫含量逐漸升高,脫硫系統(tǒng)及胺液再生系統(tǒng)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),系統(tǒng)胺液中固體顆粒物雜質(zhì)較多,胺液顏色發(fā)黑[1];脫硫系統(tǒng)處理的原料主要為焦化富氣和焦化LPG,正常情況下和開(kāi)工初期,胺液胺液清澈透亮、靜置后無(wú)沉淀、不分層,對(duì)H2S有效載荷為0.42 mol/mol,胺液發(fā)泡高度為1.8 cm,消泡時(shí)間為1.12 s;但由于焦化富氣中含有一定量焦粉,脫硫過(guò)程中焦粉被洗滌至胺液中,久而久之胺液變成渾濁的深紅褐色,靜置后有大量沉淀和懸浮物,同時(shí)表面有油類(lèi)析出,此時(shí)胺液對(duì)H2S的有效載荷為0.32 mol/mol,胺液的發(fā)泡高度為5.8 cm,消泡時(shí)間為7.34 s,發(fā)泡現(xiàn)象嚴(yán)重。針對(duì)這一現(xiàn)象,劉林[3]等通過(guò)研究表明,新鮮胺液本身也有一定的發(fā)泡情況,對(duì)比發(fā)現(xiàn)油質(zhì)越重對(duì)胺液發(fā)泡性能的影響越明顯,泡沫的穩(wěn)定性也就越強(qiáng),各性能參數(shù)成倍數(shù)增加,可見(jiàn)油類(lèi)雜質(zhì)對(duì)胺液污染明顯,應(yīng)重點(diǎn)控制。胺液一旦帶油,后續(xù)的處理也非常棘手,不僅造成脫硫劑大量損耗,而且使胺液的有效載荷下降,嚴(yán)重影響裝置正常操作。為了解決上述問(wèn)題,某石化企業(yè)煉油廠(chǎng)通過(guò)采用江蘇賽瑞邁科公司的無(wú)機(jī)膜凈化技術(shù),成功實(shí)現(xiàn)胺液系統(tǒng)在線(xiàn)連續(xù)凈化,胺液質(zhì)量得到極大改善,凈化后胺液中焦粉和油含量均降低到100 mg/L以下,熱穩(wěn)態(tài)鹽增長(zhǎng)速率大大降低,胺液發(fā)泡穩(wěn)定,滿(mǎn)足煉廠(chǎng)連續(xù)、穩(wěn)定生產(chǎn)的要求。
無(wú)機(jī)膜主要以不同規(guī)格的金屬氧化物高溫?zé)瞥啥嗫拙懿牧?。過(guò)濾精度在納米級(jí)范圍內(nèi)可控,能夠有效分離乙醇胺液中機(jī)械雜質(zhì)和乳化狀態(tài)的油類(lèi);如圖1所示,其過(guò)濾原理是原料走膜管內(nèi)側(cè),形成一定的內(nèi)外壓差,這樣粒徑小于膜分離層孔徑的大分子會(huì)穿過(guò)膜管滲透至膜管外側(cè),而粒徑大于功能層孔徑的雜質(zhì)顆粒會(huì)被截留在膜管內(nèi),從而達(dá)到凈化目的。與傳統(tǒng)過(guò)濾器相比,無(wú)機(jī)膜采用的錯(cuò)流過(guò)濾形式能夠?qū)崿F(xiàn)在過(guò)濾的同時(shí)對(duì)膜表面進(jìn)行沖刷,膜孔不易堵塞,使膜效率提高、工作周期大大延長(zhǎng)。
圖1 無(wú)機(jī)膜技術(shù)原理
由于該文中無(wú)機(jī)膜凈化設(shè)備是對(duì)富胺液進(jìn)行凈化,富胺液中攜帶的固體雜質(zhì)和油類(lèi)在接觸到后部換熱器以及再生塔等設(shè)備之前已經(jīng)被無(wú)機(jī)膜脫除,所以能夠有效避免固體雜質(zhì)在胺液系統(tǒng)中沉積以及油含量對(duì)胺液發(fā)泡的影響。此外,根據(jù)葉慶國(guó)[4]等人對(duì)胺液降解反應(yīng)產(chǎn)物與機(jī)理的研究,熱穩(wěn)態(tài)鹽的產(chǎn)生主要來(lái)源于胺液的降解,而焦粉和管道腐蝕物鐵銹等在加熱條件下起到了催化劑和反應(yīng)中心作用,因此無(wú)機(jī)膜在富胺液進(jìn)入汽提塔加熱再生之前將胺液降解反應(yīng)中關(guān)鍵的催化劑和反應(yīng)中心脫除,直接抑制了胺液降解反應(yīng),因此間接導(dǎo)致熱穩(wěn)態(tài)鹽產(chǎn)生速率下降,使胺液發(fā)泡問(wèn)題得到解決。
2019年4月,青島石化投用了處理量為40 t/h的無(wú)機(jī)膜凈化工業(yè)化設(shè)備,工藝流程如圖2所示。
圖2 工藝流程
富液閃蒸罐(V-5303)出來(lái)的閃蒸后富液,經(jīng)閃蒸后富液泵(P-5301/1,2)抽出后分兩路,一路依次經(jīng)過(guò)閃蒸后富液過(guò)濾器(FI-5304/1,2)、胺液聚結(jié)器(FI-5303),經(jīng)閃蒸后貧富液換熱器(E-5302/3,4)與貧液換熱后送至溶劑再生塔(T-5301)。另一路富胺液(40 t/h)送入新增無(wú)機(jī)膜凈化設(shè)備進(jìn)行凈化處理,凈化后的胺液匯入閃蒸后貧富液換熱器(E-5302/3,4)入口,由溶劑再生塔進(jìn)行胺液再生。
2019年4月3日起乙醇胺液無(wú)機(jī)膜凈化設(shè)備開(kāi)始運(yùn)行,進(jìn)膜富胺液工況條件如表1所示。設(shè)備運(yùn)行期間加工量穩(wěn)定在40 t/h左右,滲透液流量穩(wěn)定在33.6 t/h,濃縮液流量穩(wěn)定在6.02 t/h。
表1 原料性質(zhì)
設(shè)備運(yùn)行期間,原料胺液性質(zhì)如圖3所示。無(wú)機(jī)膜進(jìn)料中初始油含量為72~82 mg/L,經(jīng)過(guò)無(wú)機(jī)膜凈化后凈化液中油含量為55~58 mg/L,與此同時(shí),處理后濃液中油含量為330~350 mg/L;此外,進(jìn)料中懸浮物含量為30~34 mg/L,經(jīng)過(guò)無(wú)機(jī)膜處理后凈化液中懸浮物達(dá)5 mg/L左右,同時(shí)濃縮液中懸浮物含量為130 mg/L左右,說(shuō)明無(wú)機(jī)膜可以去除胺液中大部分懸浮物及一部分油含量。
圖3 凈化前后物料性質(zhì)對(duì)比
過(guò)濾前后水樣對(duì)比如圖4,可以看到過(guò)濾效果顯著,濾前油含量、機(jī)械雜質(zhì)含量較高,胺液呈暗黑渾濁狀態(tài),表面有浮油存在;濾后液體為深紅色澄清液,水樣中無(wú)法用肉眼觀察到懸浮物顆粒,表面基本無(wú)油花存在。說(shuō)明通過(guò)膜過(guò)濾能夠有效去除胺液中的油和固體雜質(zhì)。
圖4 凈化前后物料外觀對(duì)比
無(wú)機(jī)膜凈化設(shè)備運(yùn)行至今,共進(jìn)行過(guò)3次清洗,平均清洗周期為1年。膜是否污染,一般以膜過(guò)濾壓差作為判斷依據(jù)。圖5顯示了該設(shè)備連續(xù)運(yùn)行的某一個(gè)月內(nèi)的壓差變化情況,跨膜壓差從初始0.065 MPa上升到了0.09 MPa。除兩次上游來(lái)料壓力異常導(dǎo)致跨膜壓差突變外,正常工況下跨膜壓差變化較為平穩(wěn),基本處于線(xiàn)性變化趨勢(shì),不存在壓差突變的情況,證明無(wú)機(jī)膜在過(guò)濾富胺液時(shí)具有較好的穩(wěn)定性。
圖5 跨膜壓差變化
該設(shè)備運(yùn)行期間,根據(jù)各項(xiàng)公用工程消耗統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表2,推算出該設(shè)備的噸運(yùn)行成本。
由表2所述,無(wú)機(jī)膜凈化設(shè)備處理富胺液的運(yùn)行成本為0.45 KgEo/t原料,運(yùn)行成本相對(duì)較低。
表2 設(shè)備運(yùn)行成本分析
(1)投用無(wú)機(jī)膜凈化設(shè)備后,車(chē)間原有的富液過(guò)濾器清洗周期由2個(gè)月延長(zhǎng)至12個(gè)月,下游熱穩(wěn)鹽凈化裝置開(kāi)工周期也相應(yīng)延長(zhǎng)至12個(gè)月;氣柜脫硫塔運(yùn)行周期自3個(gè)月延長(zhǎng)至2年。其中,富液過(guò)濾器清洗費(fèi)用約4.8萬(wàn)元/次、氣柜脫硫塔清洗費(fèi)用為5萬(wàn)元/次、熱穩(wěn)鹽凈化裝置開(kāi)工費(fèi)用約25萬(wàn)元/年。因延長(zhǎng)胺液系統(tǒng)內(nèi)各裝置運(yùn)行周期,可節(jié)省費(fèi)用56.5萬(wàn)元/年。
(2)2019年4月無(wú)機(jī)膜設(shè)備投用以后,新鮮胺液補(bǔ)充量由54噸/年減少到30噸/年,按每噸新鮮胺液13 000元計(jì)算,節(jié)約胺液費(fèi)用24×1.3=31.2萬(wàn)元/年。
(3)無(wú)機(jī)膜凈化設(shè)備投用前,青島石化胺液系統(tǒng)存在換熱效率低、再生能耗高的問(wèn)題;投用無(wú)機(jī)膜凈化設(shè)備后,換熱器換熱效率提升,富液進(jìn)再生塔溫度由89℃提高至98℃,再生塔蒸汽耗量自10 t/h降低至6.5 t/h,節(jié)省蒸汽3.5 t/h。按照年操作8 400小時(shí),蒸汽價(jià)格220元/t計(jì)算,帶來(lái)收益為3.5 ×0.84×220=646.8萬(wàn)元/年。
綜上,無(wú)機(jī)膜凈化設(shè)備在該石化企業(yè)實(shí)施后,為煉廠(chǎng)增加734.5萬(wàn)元/年的效益。
(1)實(shí)際運(yùn)行表明,膜過(guò)濾后能夠有效去除乙醇胺液中的懸浮物和部分油類(lèi)雜質(zhì),并對(duì)胺液降解和熱穩(wěn)態(tài)鹽的產(chǎn)生有明顯抑制作用,對(duì)胺液系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行起到了顯著保障作用;同時(shí),在處理乙醇胺液時(shí)無(wú)機(jī)膜具有很好的再生性及穩(wěn)定性。
(2)無(wú)機(jī)膜凈化設(shè)備每處理1 t胺液需要消耗約0.45 kg標(biāo)油,運(yùn)行成本較低。無(wú)機(jī)膜凈化設(shè)備投用后,每年因節(jié)省蒸汽、延長(zhǎng)胺液系統(tǒng)內(nèi)裝置運(yùn)行周期可創(chuàng)效734.5萬(wàn)元/年。
(3)除上述優(yōu)勢(shì)外,在實(shí)際應(yīng)用無(wú)機(jī)膜凈化設(shè)備中仍不可避免用到化學(xué)藥劑對(duì)污染的膜管進(jìn)行清洗,由此產(chǎn)生的清洗廢水每年約有15~20 t,此部分廢水COD以及氨氮含量較高,對(duì)污水處理系統(tǒng)有較大的影響,需要稀釋后排入污水處理廠(chǎng),建議從延長(zhǎng)膜污染周期,開(kāi)發(fā)新型低污染清洗劑的角度,對(duì)該技術(shù)進(jìn)行升級(jí)改進(jìn)。