胡素榮,唐作琴,吳志勇
(中國工程物理研究院機械制造工藝研究所,四川 綿陽 621900)
近年來,鋅鎳合金鍍層作為高性能防護鍍層得到越來越廣泛的應用。含鎳量為13 %左右的鍍層耐腐蝕性是純鋅鍍層的 5~8 倍[1],是一種較為理想的替代氰化鍍鋅層的鍍層。鋅鎳合金電鍍存在的主要問題是鍍液體系的適應性問題,生產不同形狀零件時鍍層的鎳含量難以控制在最佳范圍,鈍化膜層顏色不穩(wěn)定。本文就鋅鎳合金電鍍半球形殼體時出現(xiàn)中電流密度區(qū)鍍層發(fā)霧,鈍化膜層顏色暗淡的故障進行了分析。通過降低各成分濃度,調整鋅離子和鎳離子的濃度比,適量添加光亮劑的措施排除了故障,得到了含鎳量約13.7%的鍍層。該故障分析為同行在鋅鎳合金電鍍中提供一定的借鑒意義。
半球形殼體電鍍鋅鎳合金時,高電流密度區(qū)和低電流密度區(qū)鍍層質量較好,鈍化膜層顏色鮮艷飽滿,而中電流密度區(qū)鍍層發(fā)霧,鈍化膜層顏色暗淡。
對電鍍槽液主要成分、鈍化液成分及鍍層的鎳含量進行了分析,分析結果與工藝范圍的對比結果如表1、2 所示。鍍層鎳含量為13.0%。從槽液和鈍化液分析結果看,各成分含量均在工藝范圍內,且鍍層鎳含量較合適。
表1 槽液成分及工藝范圍Tab.1 Bath composition and process range
表2 鈍化液成分及工藝范圍Tab.2 Composition and process range of passivation solution
由于使用的商品鍍液,試劑廠家提供了部分故障處理措施,如表3。在本次故障分析實驗中,根據現(xiàn)象對照調整槽液。
表3 故障排除參考Tab.3 Reference for troubleshooting
對照工藝說明中的故障及處理措施,由于槽液及鈍化液成分含量均在工藝范圍,考慮添加劑含量的問題,對添加劑的加入量進行了赫爾槽實驗。實驗采用250 mL 赫爾槽,電流1.0 A,溫度30 ℃,溶液的攪拌采用磁力攪拌。實驗記錄如表4。從表4 的實驗結果分析,實驗1 中加入0.1 mL 光亮劑和1.0 mL 絡合劑能明顯改善鍍層的光亮性,但低電流密度區(qū)發(fā)霧狀況仍然存在,在實驗1 的基礎上增加光亮劑,如實驗2,鍍層狀況較實驗1 沒有改善反而惡化。保持0.1 mL 光亮劑的加入量,增加絡合劑,如實驗3,鍍層狀況惡化;減少絡合劑,如實驗4,鍍層狀況較實驗1 稍有改善,說明0.5 mL 絡合劑更合適。在實驗4 的基礎上逐漸增加光亮劑的加入量,加入0.2 mL 光亮劑時,鍍層狀況最好,再增加沒有明顯改善,當增加到0.5 mL 光亮劑時,仍然沒有改善低電流密度區(qū)鍍層發(fā)霧的狀況。
表4 赫爾槽實驗結果Tab.4 Results of Hull cell test
取生產槽液5.0 L,按實驗5 的光亮劑和絡合劑的加入量添加光亮劑4.0 mL,絡合劑10 mL。掛鍍實驗0.5 h,鍍層有較多針孔,說明加入添加劑沒有改善鍍層狀況。
添加劑的調整沒有改善鍍層狀況,由于鍍液及鈍化液成分均在工藝范圍內且濃度偏上限,并且要得到鎳含量13.0%左右的合金鍍層,必須嚴格控制鍍液中鋅鎳離子的濃度及兩者的比值[2],因此考慮離子濃度過高或比例不合適。取大槽溶液4.75 L,稀釋至5.00 L,分析槽液成分:Zn2+濃度7.4 g·L-1,Ni2+濃度 0.75 g·L-1,NaOH 濃度 116.3 g·L-1。通過添加鎳添加劑調整槽液鎳離子濃度,其他組分濃度不變,進行赫爾槽實驗和掛鍍實驗,赫爾槽實驗條件為:250 mL 赫爾槽,電流1.0 A,溫度30 ℃,磁力攪拌。掛鍍實驗條件為:電流密度2.0 A·dm-2,溫度30 ℃,磁力攪拌。鈍化條件為:溫度45 ℃,pH 1.6,時間50 s,實驗結果如表5 所示。實驗1 表明,各組分濃度降低可以明顯改善鍍層質量;實驗1~3 表明Zn2+濃度/Ni2+濃度在8.0~9.9 時鍍層狀況均較好,鍍層鎳含量也基本穩(wěn)定且處于較好的狀態(tài)。
表5 不同Zn2+/Ni2+濃度比的赫爾槽實驗和掛鍍實驗結果Tab.5 Results of Hull cell test and hanging plating test with different Zn2+/Ni2+concentration ratio
根據實驗結果判定故障原因是各組分濃度過高,對生產線槽液進行電解雖然可以降低Zn2+濃度,但是效率低,浪費資源。先抽取部分槽液暫存,補充純凈水到液標,分析各組分濃度:Zn2+濃度7.9 g·L-1,Ni2+濃度 0.82 g·L-1,NaOH 濃度 115.6 g·L-1,Zn2+濃度/Ni2+濃度為9.6。進行殼體實驗件電鍍,故障現(xiàn)象仍存在,考慮可能各組分濃度仍過高,取5.0 L 溶液進行實驗。邊稀釋槽液邊分析Zn2+濃度,當Zn2+濃度降低到7.4 g·L-1時,分析Ni2+濃度為0.78 g·L-1,NaOH濃度108.4 g·L-1。在此濃度條件下進行掛鍍實驗,鍍層質量較好,鈍化膜層顏色正常,色澤鮮亮。
對生產線采用稀釋的方法進行處理。先取槽液5.0 L,按計算量稀釋,添加鍍鎳添加劑,稀釋調整后的槽液濃度:Zn2+濃度 7.4 g·L-1,Ni2+濃度 0.83 g·L-1,NaOH 濃度106.6 g·L-1。對此槽液先進行赫爾槽實驗,鍍層光亮度欠佳,按0.3 mL·L-1加入光亮劑后,鍍層狀況良好。補充光亮劑后進行掛鍍實驗,鍍層質量較好。對生產線槽液進行稀釋調整,調整后槽液中 Zn2+和 Ni2+濃度不變,NaOH 濃度降到 106.1 g·L-1。按0.3 ml·L-1加入光亮劑后電解1.0 h,進行殼體實驗件電鍍,故障現(xiàn)象消除。
在后續(xù)的生產中,每周分析槽液成分,赫爾槽實驗判斷添加劑的補充量,并進行鍍層鎳含量的監(jiān)測。槽液成分穩(wěn)定可控,添加劑加入量滿足鍍層質量要求,鍍層鎳含量保持在13.7%左右。
半球形殼體電鍍鋅鎳合金時,中電流密度區(qū)鍍層發(fā)霧,鈍化膜層顏色暗淡的故障原因是槽液各組分含量過高。因此在槽液調整的時候,先調整Zn2+濃度至 7.0 g·L-1左右,再根據 Zn2+濃度/Ni2+濃度的比值調整Ni2+濃度,同時保證NaOH 濃度在105.0~110.0 g·L-1之間。對槽液勤分析,避免各組分濃度變化過大,同時多進行赫爾槽實驗、調整添加劑的加入量、維持槽液穩(wěn)定,這是保證鍍層質量的有力措施。